论文部分内容阅读
燃料输煤系统是火力发电厂主要的辅助系统,负责对发电机组燃煤的储存、上煤和配煤功能,具有受控设备多且分散分布范围广、工艺流程复杂、环境恶劣等特点,不利于自动化技术的推广。随着电力工业的迅速发展,能源价格的逐渐上升及市场化,“厂网分开、竞价上网”的实施,降本、增效便成了电力企业所面临的共同课题,以工业控制计算机(简称工控机)和可编程控制器(PLC)为核心的电厂生产过程自动化技术得到了大力的推广应用,并逐渐普及到输煤系统。
聊城发电厂是本地区一家容量为2×600MW的大型火电厂,于九十年代中期建成发电,燃料输煤控制系统采用传统的集中控制方式,可靠性及自动化水平低,人员多且劳动强度大,不利于安全生产,难以适应现代电力生产的竞争环境,因此对系统进行升级改造势在必行。
本文根据目前国内火力发电厂燃料输煤控制系统发展的趋势,结合聊城电厂燃料输煤系统采用集中控制方式的特点,对燃料输煤控制系统技术改造设计方案进行充分研究论证,提出了具体的系统升级改造方案。本方案采用工控机分级控制系统,充分利用计算机、可编程控制器PLC及以太网等先进控制技术,实现对输煤系统设备的数据采集、集中操作、实时监控、数据存储、故障报警、煤量统计、语音呼叫和电视画面切换等功能。该系统具有自动化水平高、控制和管理功能强大、操作简便、可靠性高等特点,能很好地适应燃料输煤系统的环境特点。
系统经改造后,自动化控制水平和可靠性都得到了明显提高,设备故障率大大降低,减轻了检修及运行人员的劳动强度,运行人员减少三分之一,有效的控制了电厂的人工成本,提高了效益。