论文部分内容阅读
国内稠油开采以蒸汽吞吐为主要开发方式。随着蒸汽吞吐轮次的增加,吞吐效果逐渐下降,周期产量降低,开采成本越来越高,经济效益越来越差。但至今为止,还没有有效的可取代的开采方式提高稠油油藏的采收率。 为保持油田长期稳定发展,锦州油田一直在探索和试验可行的有效的开发方式,在1991年9月在锦45断块区的锦90断块兴1组开展了蒸汽驱先导试验,结果由于井况差,井网不完善,水体大,油层水淹严重,造成注采严重失调,采注比、油汽比极低,采油成本高,被迫终止试验。1992年9月锦90断块兴1组开展了4个井组的常规水驱试验,试验初期见到一定效果,但因油水粘度比较大、水窜等原因,有效期短,增加采收率仅有5~7%,效果不理想。为寻求更为合适的开采方式,1994年,我厂与总公司勘探开发研究院协作,通过对锦45断块区兴1组原油进行不同方式(常规水驱、氮气+水驱、氮气+化学剂+水驱及氮气驱)、不同温度、不同气液比的驱油实验及机理研究,室内实验结果表明:最佳方案为“热水+氮气+化学剂”非混相驱。该方式具有适合稠油开发的驱油机理:1、N2化学剂非混相驱可以封堵调剖,改善波及系数,大幅度提高驱油效率;2、抑制了水的指进,改善油水流度比;3、具有贾敏效应,增加孔道内流动阻力;4、气水的携油机理。基于室内研究结果,我厂于1996年9月在锦90断块19-141井组开展了“热水+氮气+化学剂”非混相驱现场先导试验,试验进行三年,取得了较好的“增油、降水、升压”开采效果,累积增油21378t,预计提高采收率8-10%。 为进一步验证非混相驱技术在稠油开发中的可行性,增加其在工业性应用中的工艺技术储备,决定进一步开展非混相驱工业性扩大试验。扩大试验区选定在锦45断块区的锦90断块中部,其含油面积0.77Km2,地质储量270×104t;9口注水井,对应44口采油井,并于1999年9月正式投入扩大试验。预计提高采收率13%,投入产出比1:2.5。 截至2001年12月,试验进行近2年,试验初期由于方案认识及其配套设备、工艺准备不完善,未见明显效果。在进行方案调整并完成一系列工艺改造后,非混相驱试验步入正轨,见到了较好的非混相驱效果,9口注入井所对应的44口采油井,已经见到明显增产效果,截至2001年底,累增油26952吨,采油速度2.9%,阶段采出程度5.7%,综合递减-7.3%。突出表现在:试验区日产油量明显上升,综合含水下降,单井日产油、采油速度均高于锦45块兴Ⅰ组蒸汽吞吐开发的指标;采油井注汽周期延长,周期产量上升;注入井注入压力和井底井压均大幅上升,吸水剖面得到改善,油层纵向吸水差异得到了有效缓解,动用程度提高了18.4%;区块地层压力明显恢复,动态预测采收率高于方案设计水平;非混相驱经济效益显著。试验结果证明:锦90块地质条件在蒸汽吞吐末期适合转非混相驱开发。 本文就稠油油田转换开发方式研究、非混相驱的机理研究、非混相驱开发技术的方案设计、方案实施、效果的跟踪评价及存在问题进行了详细阐述,全方位、多角度地评价了非混相驱效果,并总结了多条宝贵的经验和结论。旨在为该技术的工业性应用提供技术储备,为国内同类油藏的开发提供借鉴依据。文章分为六部分:1、绪论 2、试验区地质概况与开发简况 3、非混相驱机理研究 4、非混相驱先导试验研究与效果评价 5、非混相驱扩大试验研究研究与效果评价 6、结论