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本文叙述了高炉煤气干法除尘技术的发展历程,对脉冲布袋和反吹风大布袋两种除尘技术的特点进行了分析比较。
首秦 1 号高炉干法除尘系统采用低压脉冲布袋除尘工艺,在设计上尽量采用成熟的先进技术,保证它的可靠性和实用性,确保投产一次成功;其次是不断地进行探索和创新,使其在技术上更加完美和成熟。
在设计过程中,大胆创新,选用热管换热器,为煤气降温找到一个传热效率高、效果好、体积小的一种新型煤气温度调节手段;采用气力输灰和罐车运输技术,使清、输灰系统没有外泄,首次实现了高效率、全密闭的输灰工艺。
在设计中开展了超长滤袋试验及三种不同品种滤布性能试验。同时,对生产中发现的问题及改进情况进行了总结。
首秦1号高炉干法除尘系统于2004年6月建成投产。两年多来的运行实践表明,设计中采用的多项技术的成功应用与实施,既保证了生产需要,也提升了干法除尘的技术水平。这是炼铁技术向节能、环保、高效方向发展的一次重大突破,具有显著的经济效益和社会效益,标志着低压脉冲布袋除尘工艺首次应用于1000m<'3>以上大型高炉获得了成功。
本文通过工程实践,验证了高炉不建湿法除尘,只建干式煤气布袋除尘,实现“全干式”除尘的可行性,闯出了低压脉冲布袋除尘技术向大型高炉运用的第一步,为进一步向更大容积的高炉上推广和应用奠定了坚实的基础。