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本论文针对国产钻杆摩擦焊机的特点,找出了影响摩擦焊接质量的关键因素,在对摩擦焊接原理进行详细研究的基础上,优选了摩擦焊接参数;并详细分析了国产摩擦焊机的找正机理,研制开发了基于80C196单片机的钻杆对焊接头与管体自动找正系统,该系统包括信号采集通道,单片机(80C196),程序、数据存储器扩展电路,并行I/O口接口电路,A/D、INT输入接口电路,控制执行装置,同时采用了模块化软件设计方法,整个系统运行稳定、性能可靠,有效保证了钻杆焊接同轴度。 为了有效保证新钻杆的热处理质量,减少人为因素的干扰,还对国产热处理设备进行了详细分析,找出了影响热处理质量稳定性的主要原因,并针对这些影响因素,对热处理设备进行自动化改造,研制了对焊钻杆热处理自动监控装置,该装置采用三台西门子可编程控制器(PLC)分别对退火、淬火、回火三个工序的温度进行现场闭环控制,另由一台工控机进行远端生产管理,同时生产管理用的工控机与另外三台PLC进行联网,实现了整个对焊钻杆热处理生产的自动化操作。同时,针对新钻杆热处理工艺的特点,设计了新型感应圈和冷却装置,优选了新钻杆热处理参数,并通过一系列机械性能试验加以验证,有效保证了新钻杆的热处理质量。 通过对以上几方面的研究改进,极大提高了整个国产钻杆焊接和热处理生产线的性能,在此基础上试焊了1000余吨新钻杆并全部发往钻井现场使用,效果良好,开创了利用国产设备焊接新钻杆的先河。