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作为深度裂化和缩合的复合反应过程,催化裂化需要消耗大量的工艺用能。在炼油装置的能耗构成中,催化裂化装置约占30%。因此,有效利用装置的热能、压力能降低催化裂化装置能耗具有非常重要的意义。 本文根据催化装置主风机-烟机机组的运行工况,摒弃传统的操作控制方法,提出了新的以降低电流值为控制目标的操作方法。在保证装置安全运行的基础上,对主风机、烟机运行的各种匹配状态进行了调节,获得了实际生产中两者匹配运行的最小能耗点运行参数。通过主风机、烟机在最佳匹配点运行时的运行参数核算,证明本文提出的操作控制方法可使催化裂化装置主风机-烟机机组在最佳匹配点运行,有效地实现了节能目的。 从提高烟机做功能力入手,根据催化裂化装置的实际烟气流程,在减小烟气跑损量以及降低烟机出口压力方面进行了分析,提出了相应的改进措施,并进行了相关试验,获得了实际生产的最佳节能参数,对装置的正常运行提供了切实可行的指导参数。 试验证明,通过寻找最佳匹配值、减小烟气跑损量等方面的改进工作,可使催化裂化装置在没有任何改造投入的情况下,仅仅通过调整操作即可实现节能。