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曲轴是压缩机的关键传动部件,在整个压缩机中占据重要地位。某大型6M50型氮氢气压缩机曲轴在使用过程中发生断裂失效,为查明曲轴断裂原因,本文通过材料、强度、几何结构、轴系扭转振动等方面进行分析研究,主要研究内容及结论如下: 1、通过宏观断口、化学成分、金相组织分析、基体硬度测试、扫描电镜测试等方法对断裂的曲轴进行了分析,结果表明:断裂为高周疲劳断裂,曲轴表面氮化层存在孔洞和裂纹等质量缺陷导致疲劳裂纹萌生,而表层的魏氏组织加剧了裂纹的扩展,最终导致曲轴的断裂。 2、采用解析法并结合Excel计算工具,对该压缩机各级气缸的热力性能及动力性能进行分析计算,给出了各级气体力,惯性力,摩擦力以及综合活塞力,在此基础上得到作用在各列曲柄销的切向力以及法向力,并将每隔5°的数据值绘制成更为直观的曲线图。根据该曲线图,发现曲轴在第Ⅲ、Ⅳ列曲柄销受力最大。找出受力较大的20个曲柄转角位置,为曲轴应力分析载荷加载奠定了基础。 3、采用ANSYS软件建立双拐曲轴模型,并采用MeshTool对其进行网格划分,并在曲柄销上加载按余弦规律变化的压力载荷,对曲轴第Ⅲ、Ⅳ列曲拐进行强度分析,得到曲轴最大等效应力值时的曲柄转角工况。根据双拐的计算结果以及各列曲拐之间的相位角,对整体曲轴加载并进行强度分析。分析结果表明曲轴在曲柄销与主轴颈相连的圆角处的最大应力为50.7MPa,远小于材料(35CrMo)的许用应力(230MPa),证明该曲轴是处于低应力状况运行。 4、依据曲轴在曲柄销与主轴颈相连的圆角处的最大应力为50.7MPa,位于节点36490处,其值远小于材料许用应力。同样当曲轴位于第Ⅳ列最小力工况,即当第Ⅳ列转过195°,此时在节点36490处等效应力值为28.3MPa,得到曲轴在最大受力点处应力幅,根据疲劳强度校核公式,计算得到曲轴最危险点的安全系数为n=6.26>[n],[n]为许用工作安全系数,范围在1.5~3之间。 5、为进一步改善曲轴的应力状况,本文尝试采用椭圆形圆角来缓解减小过渡部分的应力集中。计算结果表明:曲轴采用椭圆形圆角可达到预期效果且随着椭圆角长半轴的增大,轴的台阶过渡愈平缓,最大等效应力值也愈小。 6、通过曲轴结构的模态分析,计算其固有频率,得到曲轴各阶振型。根据曲轴计算所得固有频率最小值ω=33.7(Hz),与曲轴激振力频率f=5.55(Hz)相比,因此从曲轴动态特性方面考虑,曲轴不会出现共振,在结构设计满足要求。