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汽油机振动噪声小、功率密度高、成本低,尤其在排气污染物控制方面具有明显优势,所以应用十分广泛。但是,由于汽油机泵气损失大、压缩比低、循环变动率大以及难稀燃等原因,其平均油耗要比柴油机高20%~30%。低压EGR(Exhaust Gas Recirculation)技术应用于汽油机上,不仅能够显著降低其部分负荷的泵气损失,而且在高负荷时能够抑制爆震,允许增加压缩比来提高热效率,从而大幅提高汽油机的燃油经济性;同时还能利用三效催化转化器解决排放问题。因此,本文对一台1.5L涡轮增压进气道喷射汽油机的进、排气系统进行改造,加装一套低压EGR循环系统,并且通过填补活塞顶面把发动机的压缩比提高为11.5(原压缩比9.3)。试验研究在较大压缩比下EGR对小排量进气道喷射增压汽油机燃烧和排放特性的影响,探索其能够获得的最大节油效果;提出一种将三效催化转化器和EGR技术相结合燃烧稀混合气的思路,使发动机在满足欧Ⅴ排放要求的同时,进一步提高燃油经济性,并试验验证其可行性。得到的主要结论如下:1.在固定喷油脉宽的条件下,通过不同EGR率和点火时刻的试验研究发现:EGR导致燃烧相位滞后,是使燃烧持续期变长、循环变动率变大的重要原因;通过优化点火时刻,可以有效控制燃烧持续期和循环变动率。2.在理论空燃比燃烧模式下,通过不同EGR率的试验研究发现:引入EGR后,配合优化点火时刻,可以使发动机稳定燃烧;CO排放降低,THC排放增加,NOX排放显著降低;低速、小负荷工况下的有效燃油消耗率能够降低约4.5%,中速、中负荷工况下的有效燃油消耗率能够降低约9.7%。3.通过EGR耦合不同过量空气系数的试验研究发现:在低速、小负荷工况下,将三效催化转化器和EGR技术相结合燃烧稀混合气,可以使发动机在满足欧Ⅴ排放要求的同时,使有效燃油消耗率进一步降低约3.8%;在中速、中负荷下,发动机保持理论空燃比燃烧时的综合性能最佳。