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铁矿石中由于硫含量较高,经磁选和烧结可脱除部分硫,但烧结释放的含硫气体会污染环境,而留在铁精矿中的硫在炼钢过程中必须脱除,又会加大生产成本。因此,降低铁精矿的硫含量成为钢铁企业迫切解决的难题。 高硫铁精矿中的硫主要以磁黄铁矿和黄铁矿形式存在,经过磁选后的铁精矿主要含硫矿物是磁黄铁矿,由于磁黄铁矿本身具有磁性,因此无法通过磁选与磁铁矿分离,必须通过浮选工艺进行处理。本文针对蒙古弱磁铁精矿,采用新型药剂和合理的药剂制度,进行反浮选脱硫试验,同时探究了DW捕收剂的吸附动力学机理,旨在降低铁精矿硫含量、提高铁精矿回收率,为铁精矿浮选脱硫生产提供理论指导。 试验在自来水和工业回水条件下分别进行,针对含硫2.75%的蒙古弱磁铁精矿,采用H115活化剂、DW捕收剂和FM-132起泡剂以及“一粗一扫”的反浮选开路流程进行浮选,发现工业回水条件下的试验指标更好。试验结果显示:在粗选活化剂0.667kg/t、捕收剂0.5kg/t、起泡剂0.054kg/t的药剂用量条件下,采用工业回水,铁精矿中硫含量降低到0.46%,铁回收率88.04%,而用自来水,硫含量仅降低到0.61%,铁回收率88.86%。当药剂用量减半,在回水条件下铁精矿中硫含量降低到0.65%,铁回收有所提高;而采用工业回水扩大试验,铁精矿中硫含量降低到0.43%。为了提高回收率,适当降低捕收剂DW用量,并研究了捕收剂用量条件实验,发现在粗选活化剂用量0.667kg/t、捕收剂0.220kg/t,起泡剂0.054kg/t的条件下,铁精矿中硫含量降低到0.58%,铁回收率提高到88.84%。 基于工业回水开路放大试验条件,经“一粗一精一扫”闭路流程,最终可以得到铁品位为68.15%、铁回收率为92.47%、硫含量为0.73%的铁精矿,回收率大幅度提高,而硫含量达到包钢铁精矿脱硫工艺指标。 基于脱硫工艺试验研究基础上,本文对DW捕收剂在磁黄铁矿表面吸附机理及其等温线模型计算进行初步探究。结果表明:DW在磁黄铁矿表面的吸附为单层均匀化学吸附,一级动力学模型能准确地描述DW捕收剂的吸附行为。