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摘 要:为了更好地监测运行中的油浸式变压器的状态,一般采取变压器油气体色谱分析法进行跟踪分析,当油中气体组分含量持续增长,根据组分类别、含量等可以有效发现并分析设备故障类型。
关键词:油浸式变压器;氢气;气体;
文章编号:1674-3520(2014)-11-00-01
某公司35kV油浸式变压器(广高高压电器厂制造;型号为SZ10-800/35;编号为A08120084)于2009年7月13投入运行,2010年进行油色谱跟踪试验(试验仪器均为深圳咨通公司GC-2014D),发现油中氢气含量很高,并含有少量乙炔,进行跟踪,氢气值一直保持在很高的水平(运行参考值为150)。跟踪数据如下:
表1 35kV变压器跟踪数据
一、油浸式变压器油中气体异常分析:
(一)变压器油气体来源
变压器油中溶解气体的主要成分是氧和氮,它们都是来源于空气,主要由于变压器油在炼制、运输和储藏过程中与大气接触,空气溶解到油中。新投运的油浸式变压器绝缘材料虽然经干燥、脱气,但仍不彻底,存在残余气体。变压器油与设备材料接触等产生气体。同时由于部分变压器在制造或安装过程中,为采用真空注油或排气未排净,也会产生气体。在正常运行情况下,设备内部的绝缘油和有机固体绝缘材料,受到电场、热等作用,会老化分解,产生一些气体[2]。主要气体有H2和烃类,碳的氧化物,H2含量维持在150μl/L范围内,为正常。故障运行下,由于变压器内部存在过热或放电,绝缘材料会发生裂解产生大量可燃气体。绝缘物的热分解,主要产生气体依次为CO2、CO、H2和气态烃。绝缘物放电分解,一般情况下,在放电能量较低时,产生的H2含量最多,其次为CH4、C2H4等,随着放电能量就增加,有C2H2产生,并随着放电能量增加而增加。同时油中的气体还可能是油中水分作用等情况下产生的。
(二)初步分析該变压器的故障类型
由表1数据分析,所用变油中气体主要成分为氢气、甲烷和乙烷,数据值较大,同时含有少量乙炔。初步检查设备表面,没有发现发现设备受潮现象,根据数据,初步分析,该设备出现以氢气为主导的气体,设备内部可能存在其他形式受潮而导致局部放电或者电弧放电故障。
二、吊罩处理
2011年6月7日对该设备进行吊罩检修,吊罩后发现铁芯有锈迹如图1。
图1
现场将表面的锈迹清除,并进行滤油处理。跟踪运行三个月,数据稳定,而后H2组分又继续增长,超过注意值150μl/L,可以判断故障仍然继续在发展。
表1 35kV变压器跟踪数据
三、结论
根据对该设备吊罩检修情况分析,该设备存在铁芯锈蚀,可能由于投运前铁芯干燥不彻底,导致该设备内部含水量大,运行过程中,铁芯与水分发生反映,产生锈蚀,放出H2。虽然经过处理只能除掉表面锈蚀,但是铁芯内部潮湿故障仍然无法排除,故障随着运行时间的增长,继续发展。油中气体组分分析可以有效监测冲油变压器的运行状态。
参考文献:
[1]电力设备交接和预防性试验规程(试行)Q/FJG 10029.2-2004
[2]郑东升主编.《油务化验》.中国电力出版社.2010.9
[3]孙坚明,孟玉蝉,刘永洛.电力用油分析及油务管理.中国电力出版社,2009
作者简介:吴彦婷(1986),女,大学本科,助理工程师,主要从事高压试验及油务试验工作。
关键词:油浸式变压器;氢气;气体;
文章编号:1674-3520(2014)-11-00-01
某公司35kV油浸式变压器(广高高压电器厂制造;型号为SZ10-800/35;编号为A08120084)于2009年7月13投入运行,2010年进行油色谱跟踪试验(试验仪器均为深圳咨通公司GC-2014D),发现油中氢气含量很高,并含有少量乙炔,进行跟踪,氢气值一直保持在很高的水平(运行参考值为150)。跟踪数据如下:
表1 35kV变压器跟踪数据
一、油浸式变压器油中气体异常分析:
(一)变压器油气体来源
变压器油中溶解气体的主要成分是氧和氮,它们都是来源于空气,主要由于变压器油在炼制、运输和储藏过程中与大气接触,空气溶解到油中。新投运的油浸式变压器绝缘材料虽然经干燥、脱气,但仍不彻底,存在残余气体。变压器油与设备材料接触等产生气体。同时由于部分变压器在制造或安装过程中,为采用真空注油或排气未排净,也会产生气体。在正常运行情况下,设备内部的绝缘油和有机固体绝缘材料,受到电场、热等作用,会老化分解,产生一些气体[2]。主要气体有H2和烃类,碳的氧化物,H2含量维持在150μl/L范围内,为正常。故障运行下,由于变压器内部存在过热或放电,绝缘材料会发生裂解产生大量可燃气体。绝缘物的热分解,主要产生气体依次为CO2、CO、H2和气态烃。绝缘物放电分解,一般情况下,在放电能量较低时,产生的H2含量最多,其次为CH4、C2H4等,随着放电能量就增加,有C2H2产生,并随着放电能量增加而增加。同时油中的气体还可能是油中水分作用等情况下产生的。
(二)初步分析該变压器的故障类型
由表1数据分析,所用变油中气体主要成分为氢气、甲烷和乙烷,数据值较大,同时含有少量乙炔。初步检查设备表面,没有发现发现设备受潮现象,根据数据,初步分析,该设备出现以氢气为主导的气体,设备内部可能存在其他形式受潮而导致局部放电或者电弧放电故障。
二、吊罩处理
2011年6月7日对该设备进行吊罩检修,吊罩后发现铁芯有锈迹如图1。
图1
现场将表面的锈迹清除,并进行滤油处理。跟踪运行三个月,数据稳定,而后H2组分又继续增长,超过注意值150μl/L,可以判断故障仍然继续在发展。
表1 35kV变压器跟踪数据
三、结论
根据对该设备吊罩检修情况分析,该设备存在铁芯锈蚀,可能由于投运前铁芯干燥不彻底,导致该设备内部含水量大,运行过程中,铁芯与水分发生反映,产生锈蚀,放出H2。虽然经过处理只能除掉表面锈蚀,但是铁芯内部潮湿故障仍然无法排除,故障随着运行时间的增长,继续发展。油中气体组分分析可以有效监测冲油变压器的运行状态。
参考文献:
[1]电力设备交接和预防性试验规程(试行)Q/FJG 10029.2-2004
[2]郑东升主编.《油务化验》.中国电力出版社.2010.9
[3]孙坚明,孟玉蝉,刘永洛.电力用油分析及油务管理.中国电力出版社,2009
作者简介:吴彦婷(1986),女,大学本科,助理工程师,主要从事高压试验及油务试验工作。