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摘要:本文结合我公司大姚白鹤水库除险加固工程,介绍其下游坝基振冲碎石桩技术应用。
关键词:白鹤水库;除险加固工程;坝基;振冲碎石桩技术;试验
1 工程概况
白鹤水库位于楚雄州大姚县七街乡锁北村,距大姚县城26km。水库始建于1951年2月,1957年开始发挥效益,经1972—1976年多次续建、扩建后坝高25m,坝顶长295m,总库容1130万m3。水库从1957年建成以来,由于清基不彻底,坝基淤泥质粘土抗剪强度低,坝体稳定性差,大坝多次发生坝体滑坡,虽经几次培厚加固,仍未消除滑坡隐患。2002年白鹤水库被立为云南省重点病险水库除险加固项目之一,水库除险加固工程施工于2003年6月开始,2005年7月完工,2007年4月通过省级竣工验收。
2 工程地质条件和振冲碎石桩设计
2.1工程地质条件
设计振冲桩位于下游坝脚,布置在原坝体培厚体和新建坝体培厚体坝基上,分两个平台。原坝体培厚体平台与坝基高差<4m,该培厚体为强风化泥岩坝壳料,内含部分φ500~800mm的弱风化岩块;坝基为河床冲积层,厚度20~31m,上部淤泥质粘土呈软塑状态,少数为流塑状态;下部粘土砾石层,以粗粒和砾石为主,密实性极差。淤泥质粘土、粘土砾石层抗剪强度和承载力低,易产生不均匀沉陷,抗震性能差。
2.2振冲桩设计工程量
振冲桩设计加固面积130×30m2,等边三角形布孔,孔距2m,桩长12m,累计桩长16692m。
3 振冲桩试验
3.1振冲试验区布置和振冲试验施工参数
振冲试验分七個区,其中五个区孔距2m,其余两个区孔距分别为1.8m和1.5m。振冲试验施工参数见表1。
4.5施工方法
4.5.1造孔
a.起吊振冲器对桩位,对准误差≤5cm,振冲器垂直偏差≤1.5%。
b.启动水泵,振冲器出水后启动振冲器。
c.振冲器运转正常后,记录空载电流值,下放振冲器开孔,开孔贯入速度1m/min。开孔时若孔位偏移过大,立即停止振冲器,处理后从新开孔。振冲器全部贯入地下后按1~2m/min的速度造孔到设计孔深,造孔结束。
d.造孔时每贯入2m记录一次造孔电流、水压和时间。
e.造孔时保持振冲器处于悬垂状态,孔口有浆液流出,保持振冲器准确、快速、均匀的贯入地下。
f.若未到设计孔深而造孔电流超过设计造孔电流,则减慢造孔速度或上提振冲器,待电流下降后再继续造孔;若电流不降,则停止造孔,将振冲器提出孔口,与监理及设计人员共同确定施工方案。
g.若振冲器上下抖动或左右摆动,电流多次超过设计造孔电流,同时伴有剧烈的碰撞声,说明造孔碰到硬物(岩块)或已到坝基基岩,根据情况进行处理或终孔。
4.5.2清(洗)孔
a.造孔结束后,按3~4m/min的速度上提振冲器,从孔底向孔口清孔,待振冲器下端距孔口1~1.5m时再按5~6m/min的速度下降振冲器,从孔口向孔底清孔,振冲器到孔底后上提振冲器20~30cm,停顿2分钟,充分排出孔内浓浆,完成一次清孔循环。
b.每孔清孔2~3次,局部孔段增加次数。
4.5.3填料
a.挖掘机填碎石料。
b.填料方式和填料量:因孔壁较稳定,采用“间隔填料法”,按“少吃多餐”原则填料;每次填料量0.6~0.8m3,首次填料量取大值,每次下料量自然充填孔深必须<1m。
4.5.4振密成桩
a.振密:用振冲器将碎石和周围土体挤振密实,是制桩的关键工序。其控制标准是振密段长、振密电流和留振时间。
b. 振密电流和留振时间:采用电器自动装置控制。采用自升式达到振密电流的方式;留振时间15~25s。
c.从孔底开始逐段向上振密,不漏振。每振密1.5m记录一次填料量、水压、振密电流和留振时间。
d. 振密至孔口,关闭振冲器、水泵,回填处理孔口。
4.6质量控制
4.6.1主要控制环节
a.碎石料:选择级配良好的砂岩人工碎石料,粒径2~5cm为主,最大粒径8cm,碎石中粒径<5mm的石料含量小于总重的10%,不得含有泥块,所有石料必须抽检合格。
b.防止漏桩及复打措施:现场采用表格与图表同时记录,桩位上标明桩号,施工后立即统计整理。
c.桩位误差控制:用全站仪放桩位,换人复核。
d.造孔:对正孔位、开好孔,造孔速度1~2m/min,保持振冲器处于悬垂状态,使振冲器准确、快速、均匀的贯入地下,防止孔斜。
e. 清孔:每孔清孔2~3次,特殊孔段增加次数。扩大桩孔直径和稀释孔内浆液,为下料创造条件,减少桩孔夹、卡、埋振冲器事故。
f.填料量:遵循“少吃多餐”原则。
g.振密电流和留振时间要够。
h.现场记录做到及时、准确、完整,当天完成统计和整理。
4.7主要施工事故预防和处理
4.7.1主要施工事故预防和处理:
a. 造孔时碰到弱风化岩块:用挖掘机挖除后再造孔。
b.振冲器夹、卡、埋事故:增加易膨胀孔段的清孔次数,充分稀释孔内浆液。发现振冲器上行遇阻时,立即下行,然后上下活动通过阻力段;若无法通过时,用钢绳捆绑振冲器上部导管,用挖掘机配合活动、起拔振冲器。严禁单独使用汽车起重机强力起拔振冲器。
c.触电事故:电器控制设备必须由专业厂家设计制造;现场必须配备熟练的电器专业人员,其他人员严禁进行电器、电路的作业。所有施工人员必须配备绝缘防护装备。 d.机械和人员碰撞事故:现场作业设备多、场地潮湿、水管和电缆交错,极易造成机械和人员碰撞事故。施工前根据桩孔位置和施工顺序,先在图上拟定施工设备部署,制定安全生产计划;选择熟练的机械操作人员和技术工人;施工中每班有生产技术人员进行调整部署、指挥施工。
4.8施工完成工程量
振冲施工从2003年8月8日开始至2003年11月26日止,歷时110天,完成振冲桩1576棵,桩深5.1~19.2m,合计23547.80m,平均54.51m/台班;累计碎石耗量23665.54m3,单耗1.005m3/m。
5 施工质量检查及评述
5.1施工期工程质量检查:
a.各桩的施工情况、原始记录及时请监理检查、签证。
b.工序质量实行“三检制”。
5.2施工后工程质量检查及质量评述:
工程施工质量检查共完成20个桩体密实度检测桩、20个桩间土检测钻孔、5个桩体开挖检查。
a.桩间土和桩体密实度检测结果见表5。
b.开挖桩体检测:开挖桩体5棵,桩径为0.92~1.10m,平均直径1.008m。面积置换率m=d2/de2=23.04(%)
白鹤水库下游坝脚坝基振冲加固结果:
(1)桩体动探锤击数平均值14.88击>14.79击的试验值>9击的设计值,是设计值的1.65倍;
(2)桩间土振后标惯锤击数平均值9.62击>8.15的试验值>6击的设计值,是振前4.38击的2.20倍;
(3)面积置换率m=23.04%>14.51%的设计值。
以上质量检查数据证明,白鹤水库下游坝脚坝基振冲加固工程施工技术合理,施工过程技术参数控制严密,施工成果满足坝基除险加固设计目的。
该项工程的施工质量被评为优良工程。
6 结语
a.振冲碎石桩技术大量应用于加固砂性土地基及粘性土地基,特别是处理基础软弱造成的大坝病险是一种值得推广的加固方法。该法机具结构简单、工艺程序及操作方法简便、施工质量易于掌控;碎石料来源广、工程造价低;成桩速度快、工期短。不足之处是基础内含有较多的块石、孤石时,应慎重选择。
b.现场振冲试验是一项非常重要的工作,直接影响设计优化、施工可行性和工程造价。应加大技术力量投入,强化过程监控,确保试验资料的真实、可靠、完整。
c. 选择全液压汽车起重机时,首先应保证有足够的起重能力,同时应有全面的安全装置。该工程施工中,徐工QY25E起重机安全装置不足,操作不便,发生吊臂拉弯事故,既延误工期又造成经济损失。
d. 采用挖掘机投料。过去,我们采用轮式装载机配合人工投料。通过本工程实践发现,挖掘机投料方便,施工效率高。挖掘机对振冲施工现场适应性强,运行操控灵活;投料量容易控制,投料准确;能协助处理振冲施工事故和现场整理工作;不需要人工参与投料,避免人员碰伤和触电事故,有利于生产安全。
参考文献:
[1]中国有色金属工业总公司《岩土工程施工方法》编写组编著.岩土工程施工方法.辽宁科学技术出版社出版.1990年9月第一版。
[2]《基础工程施工手册》编写组编著. 基础工程施工手册.中国计划出版社出版.1996年8月第一版。
关键词:白鹤水库;除险加固工程;坝基;振冲碎石桩技术;试验
1 工程概况
白鹤水库位于楚雄州大姚县七街乡锁北村,距大姚县城26km。水库始建于1951年2月,1957年开始发挥效益,经1972—1976年多次续建、扩建后坝高25m,坝顶长295m,总库容1130万m3。水库从1957年建成以来,由于清基不彻底,坝基淤泥质粘土抗剪强度低,坝体稳定性差,大坝多次发生坝体滑坡,虽经几次培厚加固,仍未消除滑坡隐患。2002年白鹤水库被立为云南省重点病险水库除险加固项目之一,水库除险加固工程施工于2003年6月开始,2005年7月完工,2007年4月通过省级竣工验收。
2 工程地质条件和振冲碎石桩设计
2.1工程地质条件
设计振冲桩位于下游坝脚,布置在原坝体培厚体和新建坝体培厚体坝基上,分两个平台。原坝体培厚体平台与坝基高差<4m,该培厚体为强风化泥岩坝壳料,内含部分φ500~800mm的弱风化岩块;坝基为河床冲积层,厚度20~31m,上部淤泥质粘土呈软塑状态,少数为流塑状态;下部粘土砾石层,以粗粒和砾石为主,密实性极差。淤泥质粘土、粘土砾石层抗剪强度和承载力低,易产生不均匀沉陷,抗震性能差。
2.2振冲桩设计工程量
振冲桩设计加固面积130×30m2,等边三角形布孔,孔距2m,桩长12m,累计桩长16692m。
3 振冲桩试验
3.1振冲试验区布置和振冲试验施工参数
振冲试验分七個区,其中五个区孔距2m,其余两个区孔距分别为1.8m和1.5m。振冲试验施工参数见表1。
4.5施工方法
4.5.1造孔
a.起吊振冲器对桩位,对准误差≤5cm,振冲器垂直偏差≤1.5%。
b.启动水泵,振冲器出水后启动振冲器。
c.振冲器运转正常后,记录空载电流值,下放振冲器开孔,开孔贯入速度1m/min。开孔时若孔位偏移过大,立即停止振冲器,处理后从新开孔。振冲器全部贯入地下后按1~2m/min的速度造孔到设计孔深,造孔结束。
d.造孔时每贯入2m记录一次造孔电流、水压和时间。
e.造孔时保持振冲器处于悬垂状态,孔口有浆液流出,保持振冲器准确、快速、均匀的贯入地下。
f.若未到设计孔深而造孔电流超过设计造孔电流,则减慢造孔速度或上提振冲器,待电流下降后再继续造孔;若电流不降,则停止造孔,将振冲器提出孔口,与监理及设计人员共同确定施工方案。
g.若振冲器上下抖动或左右摆动,电流多次超过设计造孔电流,同时伴有剧烈的碰撞声,说明造孔碰到硬物(岩块)或已到坝基基岩,根据情况进行处理或终孔。
4.5.2清(洗)孔
a.造孔结束后,按3~4m/min的速度上提振冲器,从孔底向孔口清孔,待振冲器下端距孔口1~1.5m时再按5~6m/min的速度下降振冲器,从孔口向孔底清孔,振冲器到孔底后上提振冲器20~30cm,停顿2分钟,充分排出孔内浓浆,完成一次清孔循环。
b.每孔清孔2~3次,局部孔段增加次数。
4.5.3填料
a.挖掘机填碎石料。
b.填料方式和填料量:因孔壁较稳定,采用“间隔填料法”,按“少吃多餐”原则填料;每次填料量0.6~0.8m3,首次填料量取大值,每次下料量自然充填孔深必须<1m。
4.5.4振密成桩
a.振密:用振冲器将碎石和周围土体挤振密实,是制桩的关键工序。其控制标准是振密段长、振密电流和留振时间。
b. 振密电流和留振时间:采用电器自动装置控制。采用自升式达到振密电流的方式;留振时间15~25s。
c.从孔底开始逐段向上振密,不漏振。每振密1.5m记录一次填料量、水压、振密电流和留振时间。
d. 振密至孔口,关闭振冲器、水泵,回填处理孔口。
4.6质量控制
4.6.1主要控制环节
a.碎石料:选择级配良好的砂岩人工碎石料,粒径2~5cm为主,最大粒径8cm,碎石中粒径<5mm的石料含量小于总重的10%,不得含有泥块,所有石料必须抽检合格。
b.防止漏桩及复打措施:现场采用表格与图表同时记录,桩位上标明桩号,施工后立即统计整理。
c.桩位误差控制:用全站仪放桩位,换人复核。
d.造孔:对正孔位、开好孔,造孔速度1~2m/min,保持振冲器处于悬垂状态,使振冲器准确、快速、均匀的贯入地下,防止孔斜。
e. 清孔:每孔清孔2~3次,特殊孔段增加次数。扩大桩孔直径和稀释孔内浆液,为下料创造条件,减少桩孔夹、卡、埋振冲器事故。
f.填料量:遵循“少吃多餐”原则。
g.振密电流和留振时间要够。
h.现场记录做到及时、准确、完整,当天完成统计和整理。
4.7主要施工事故预防和处理
4.7.1主要施工事故预防和处理:
a. 造孔时碰到弱风化岩块:用挖掘机挖除后再造孔。
b.振冲器夹、卡、埋事故:增加易膨胀孔段的清孔次数,充分稀释孔内浆液。发现振冲器上行遇阻时,立即下行,然后上下活动通过阻力段;若无法通过时,用钢绳捆绑振冲器上部导管,用挖掘机配合活动、起拔振冲器。严禁单独使用汽车起重机强力起拔振冲器。
c.触电事故:电器控制设备必须由专业厂家设计制造;现场必须配备熟练的电器专业人员,其他人员严禁进行电器、电路的作业。所有施工人员必须配备绝缘防护装备。 d.机械和人员碰撞事故:现场作业设备多、场地潮湿、水管和电缆交错,极易造成机械和人员碰撞事故。施工前根据桩孔位置和施工顺序,先在图上拟定施工设备部署,制定安全生产计划;选择熟练的机械操作人员和技术工人;施工中每班有生产技术人员进行调整部署、指挥施工。
4.8施工完成工程量
振冲施工从2003年8月8日开始至2003年11月26日止,歷时110天,完成振冲桩1576棵,桩深5.1~19.2m,合计23547.80m,平均54.51m/台班;累计碎石耗量23665.54m3,单耗1.005m3/m。
5 施工质量检查及评述
5.1施工期工程质量检查:
a.各桩的施工情况、原始记录及时请监理检查、签证。
b.工序质量实行“三检制”。
5.2施工后工程质量检查及质量评述:
工程施工质量检查共完成20个桩体密实度检测桩、20个桩间土检测钻孔、5个桩体开挖检查。
a.桩间土和桩体密实度检测结果见表5。
b.开挖桩体检测:开挖桩体5棵,桩径为0.92~1.10m,平均直径1.008m。面积置换率m=d2/de2=23.04(%)
白鹤水库下游坝脚坝基振冲加固结果:
(1)桩体动探锤击数平均值14.88击>14.79击的试验值>9击的设计值,是设计值的1.65倍;
(2)桩间土振后标惯锤击数平均值9.62击>8.15的试验值>6击的设计值,是振前4.38击的2.20倍;
(3)面积置换率m=23.04%>14.51%的设计值。
以上质量检查数据证明,白鹤水库下游坝脚坝基振冲加固工程施工技术合理,施工过程技术参数控制严密,施工成果满足坝基除险加固设计目的。
该项工程的施工质量被评为优良工程。
6 结语
a.振冲碎石桩技术大量应用于加固砂性土地基及粘性土地基,特别是处理基础软弱造成的大坝病险是一种值得推广的加固方法。该法机具结构简单、工艺程序及操作方法简便、施工质量易于掌控;碎石料来源广、工程造价低;成桩速度快、工期短。不足之处是基础内含有较多的块石、孤石时,应慎重选择。
b.现场振冲试验是一项非常重要的工作,直接影响设计优化、施工可行性和工程造价。应加大技术力量投入,强化过程监控,确保试验资料的真实、可靠、完整。
c. 选择全液压汽车起重机时,首先应保证有足够的起重能力,同时应有全面的安全装置。该工程施工中,徐工QY25E起重机安全装置不足,操作不便,发生吊臂拉弯事故,既延误工期又造成经济损失。
d. 采用挖掘机投料。过去,我们采用轮式装载机配合人工投料。通过本工程实践发现,挖掘机投料方便,施工效率高。挖掘机对振冲施工现场适应性强,运行操控灵活;投料量容易控制,投料准确;能协助处理振冲施工事故和现场整理工作;不需要人工参与投料,避免人员碰伤和触电事故,有利于生产安全。
参考文献:
[1]中国有色金属工业总公司《岩土工程施工方法》编写组编著.岩土工程施工方法.辽宁科学技术出版社出版.1990年9月第一版。
[2]《基础工程施工手册》编写组编著. 基础工程施工手册.中国计划出版社出版.1996年8月第一版。