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摘 要:文章分析了110 kV变压器风机由侧吹式改为底吹式安装方式的散热特点,通过计算和试验,确定了散热器内的风速及风机风量,研制了低噪声风机和温控变频调速装置,并在西安供电局进行应用。现场应用表明,研制成果显著提高了风机效率,降低了风机噪声,具有良好的社会经济效益。
关键词:变压器;风机;降噪;变频调速
中图分类号:TM407 文献标识码:A 文章编号:1006-8937(2016)23-0087-03
1 概 述
110 kV变电站数目众多,随着城镇化进程的加快,与居民区的距离越来越近,变电站噪声扰民问题越来越突出。变压器风机的噪声过大是噪声扰民的主要原因之一。
变压器冷风机以前常用侧吹式安装,由于冷却风向与热空气的流动方向垂直,散热效果较差,为满足散热要求,风机风量较大,噪声也较大。风机改为底吹式安装后,冷却风向与热空气的方向一致,都是自下而上通过散热器,提高了散热效果,减小了所需风量,从而降低了冷风机的噪声。
110 kV变压器额定容量31 500~50 000 kVA。50 000 kVA变压器,如图1所示,油箱两侧各装有六组散热器,每组由24片宽520 mm、高2 000 mm的散热片组成。改造前,两侧各装三台侧吹式风机;改造后,每两组散热器配一台底吹式风机,两侧各装三台,共六台风机。
2 散热计算
变压器的散热方式主要包括辐射换热和对流换热,对流换热包括自然对流和强制对流换热。当负载较小、气温较低时,冷风机关停,散热方式为辐射和自然对流换热。
2.1 辐射换热
3 散热器内空气流速及风机风量的确定
风机风量指经过叶轮的风量,即叶轮出口面积乘以该处的平均风速。当气流从风机出口截面流向散热器时,由于与周围静止空气不断发生质量和动量交换,带动周围空气流动,使风量和横断面积增大,流速下降。由于散热器是开放式的,一部分气流在散热器外流动,因此,根据散热片之间的空气流动速度无法计算出风机的流量。研究中,采用图2所示的试验方法,先根据经验,选取安装试验风机6台,调节风机转速,采用风速仪测得不同高度处散热片间的风速,当平均风速达到以上散热计算中的要求时,再测出风机风量,由此参数进行低噪声风机设计。开发出新型低噪声风机后,再按照该试验方法,安装测试。散热器风速试验装置示意图,如图2所示,改造前后的试验结果,见表1。
4 温控变频调速装置的研制
风机设计参数是根据高温天气、变压器大负荷运行时的散热要求选取的。然而变压器一年中大多数时间并不工作在大负荷和高温天气,即使在同一天的不同时间段,变压器负荷和气温也不同。传统的变压器冷却风机采用定速运行方式,在气温和负荷较低时存在电能浪费、启停次数多等缺陷,本项目增设了温控变频调速装置,可以根据变压器运行中顶层油温的变化,调节风机的工作转速,有利于节能、降噪和延长风机的使用寿命。
使用热电阻测量变压器上层的油温,经温度智能表转换为4~20 mA的模拟量信号送到变频器,控制变频器的频率输出,从而自动控制风机运行的转速,变频器的频率控制设定为:当变压器上层油温低于45 ℃时,变频器输出频率为零,风机停运;当变压器上层油温高于60 ℃时变频器输出频率为50 Hz,风机全速运行;当变压器上层油温在45 ~60 ℃之间时,变频器输出频率为0~50 Hz,频率与油温成线性变化,风机工作于变速运行。
为了进一步保证系统运行的可靠性,系统设置了变频器故障时的旁路方式(手动控制定速运行方式)。正常运行时应投入电源开关并断开旁路开关,系统处于自动控制变频方式,当变频器故障或希望风机始终工作于定速方式时,应断开电源开关,然后利用旁路开关的投/退,可控制风机的全速运行或停止,使系统处于手动控制定速运行方式。
5 应用情况
根据表1的计算结果,研制了6台低噪声轴流风机和温控变频调速装置,按照图1所示的方式安装在西安供电局雁塔变电站1号主变压器上,风机采用底吹式安装。经西安供电局现场测试,风机全速运行时,改造后变压器总体噪声降低12 dB(A)。经过一年来的使用,变压器及风机运行平稳,满足散热要求。改造前后变压器及风机噪声测试结果,见表2。
6 结 语
①变压器风机采用底吹式安装,提高了散热效果,减小了所需风量,从而降低了风机噪声。
②采用温控变频调速装置,有利于风机节能、降噪和延长使用寿命。
③散热器内的风速是计算散热量的关键参数,取决于风机的风量。但是,由于散热器内空气运动极为复杂,技术改造前后,都必须通过试验,确定风机流量及散热器内的风速,确保满足变压器的散热要求。
④由于变压器的散热与负载、气温、风机的安装方式、散热器的结构和使用环境等因素有关,对不同变电站的变压器散热问题,需要进行具体的计算分析和试验研究。
参考文献:
[1] 黄伦,武兴民,张燕涛.风冷式电力变压器散热计算的探讨[J].陕西电力,
2007,(1):50-52.
[2] 杨世铭,陶文铨.传热学[M].北京:高等教育出版社,1998.
关键词:变压器;风机;降噪;变频调速
中图分类号:TM407 文献标识码:A 文章编号:1006-8937(2016)23-0087-03
1 概 述
110 kV变电站数目众多,随着城镇化进程的加快,与居民区的距离越来越近,变电站噪声扰民问题越来越突出。变压器风机的噪声过大是噪声扰民的主要原因之一。
变压器冷风机以前常用侧吹式安装,由于冷却风向与热空气的流动方向垂直,散热效果较差,为满足散热要求,风机风量较大,噪声也较大。风机改为底吹式安装后,冷却风向与热空气的方向一致,都是自下而上通过散热器,提高了散热效果,减小了所需风量,从而降低了冷风机的噪声。
110 kV变压器额定容量31 500~50 000 kVA。50 000 kVA变压器,如图1所示,油箱两侧各装有六组散热器,每组由24片宽520 mm、高2 000 mm的散热片组成。改造前,两侧各装三台侧吹式风机;改造后,每两组散热器配一台底吹式风机,两侧各装三台,共六台风机。
2 散热计算
变压器的散热方式主要包括辐射换热和对流换热,对流换热包括自然对流和强制对流换热。当负载较小、气温较低时,冷风机关停,散热方式为辐射和自然对流换热。
2.1 辐射换热
3 散热器内空气流速及风机风量的确定
风机风量指经过叶轮的风量,即叶轮出口面积乘以该处的平均风速。当气流从风机出口截面流向散热器时,由于与周围静止空气不断发生质量和动量交换,带动周围空气流动,使风量和横断面积增大,流速下降。由于散热器是开放式的,一部分气流在散热器外流动,因此,根据散热片之间的空气流动速度无法计算出风机的流量。研究中,采用图2所示的试验方法,先根据经验,选取安装试验风机6台,调节风机转速,采用风速仪测得不同高度处散热片间的风速,当平均风速达到以上散热计算中的要求时,再测出风机风量,由此参数进行低噪声风机设计。开发出新型低噪声风机后,再按照该试验方法,安装测试。散热器风速试验装置示意图,如图2所示,改造前后的试验结果,见表1。
4 温控变频调速装置的研制
风机设计参数是根据高温天气、变压器大负荷运行时的散热要求选取的。然而变压器一年中大多数时间并不工作在大负荷和高温天气,即使在同一天的不同时间段,变压器负荷和气温也不同。传统的变压器冷却风机采用定速运行方式,在气温和负荷较低时存在电能浪费、启停次数多等缺陷,本项目增设了温控变频调速装置,可以根据变压器运行中顶层油温的变化,调节风机的工作转速,有利于节能、降噪和延长风机的使用寿命。
使用热电阻测量变压器上层的油温,经温度智能表转换为4~20 mA的模拟量信号送到变频器,控制变频器的频率输出,从而自动控制风机运行的转速,变频器的频率控制设定为:当变压器上层油温低于45 ℃时,变频器输出频率为零,风机停运;当变压器上层油温高于60 ℃时变频器输出频率为50 Hz,风机全速运行;当变压器上层油温在45 ~60 ℃之间时,变频器输出频率为0~50 Hz,频率与油温成线性变化,风机工作于变速运行。
为了进一步保证系统运行的可靠性,系统设置了变频器故障时的旁路方式(手动控制定速运行方式)。正常运行时应投入电源开关并断开旁路开关,系统处于自动控制变频方式,当变频器故障或希望风机始终工作于定速方式时,应断开电源开关,然后利用旁路开关的投/退,可控制风机的全速运行或停止,使系统处于手动控制定速运行方式。
5 应用情况
根据表1的计算结果,研制了6台低噪声轴流风机和温控变频调速装置,按照图1所示的方式安装在西安供电局雁塔变电站1号主变压器上,风机采用底吹式安装。经西安供电局现场测试,风机全速运行时,改造后变压器总体噪声降低12 dB(A)。经过一年来的使用,变压器及风机运行平稳,满足散热要求。改造前后变压器及风机噪声测试结果,见表2。
6 结 语
①变压器风机采用底吹式安装,提高了散热效果,减小了所需风量,从而降低了风机噪声。
②采用温控变频调速装置,有利于风机节能、降噪和延长使用寿命。
③散热器内的风速是计算散热量的关键参数,取决于风机的风量。但是,由于散热器内空气运动极为复杂,技术改造前后,都必须通过试验,确定风机流量及散热器内的风速,确保满足变压器的散热要求。
④由于变压器的散热与负载、气温、风机的安装方式、散热器的结构和使用环境等因素有关,对不同变电站的变压器散热问题,需要进行具体的计算分析和试验研究。
参考文献:
[1] 黄伦,武兴民,张燕涛.风冷式电力变压器散热计算的探讨[J].陕西电力,
2007,(1):50-52.
[2] 杨世铭,陶文铨.传热学[M].北京:高等教育出版社,1998.