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摘要:本文以DK7730为例,介绍了数控电火花线切割机床在加工过程中经常出现的电气故障,分析了各种故障可能出现的原因,并针对各种电气故障给出了行之有效的排除方法。实践证明这些方法能有效地提高故障产生后的解决效率和处理质量,对其它线切割机床的电气故障排查及处理也具有普遍意义。
关键词:线切割;电气故障;排除
0 引言
数控电火花线切割机床是利用电火花原理,将工件与加工工具作为极性不同的两个电极,作为工具电极的金属丝(铜丝或钼丝)穿过工件,由计算机按预定的轨迹控制工件的运动,通过两电极间的放电蚀除材料来进行切割加工的一种新型机床。
由于线切割的工作环境非常恶劣,工作液的腐蚀性比较强,机床内又容易进水,从而使得机床电器容易老化,电气故障率非常高。所以,对其线切割加工过程中经常出现的电气故障现象、发生原因及相应的处理方法进行分析具有普遍意义。
1 DK773O电气系统组成及工作过程
DK77系列数控线切割机床应用广泛,具有高速走丝线切割机床的代表性 。以DK7730为例,其机床电器主要包括机床强电板、走丝电机M1 、冷却泵电机M2 、X,Y步进电机、U,V步进电机以及步进信号限流电路等主要部分。其中,机床强电板利用中间继电器KA的触点来控制机床其他电器的运转,并采用熔断器FU做保护。贮丝筒的运动由走丝电机M1带动,固定线架、可调线架机床只有X、Y两个拖板,分别由X、Y两个步进电机带动。如果是锥度机床则由X、Y、U、V四个拖板,分别由X、Y、U、V四个步进电机带动。
DK7730电气控制原理图如图1所示。
2 常见电气故障分析及排除方法
现就DK7730数控线切割机床一些常见的电气故障现象、原因及处理方法分析如下:
2.1 故障现象:走丝电机M1不正常工作
2.1.1 故障现象:M1不能正转启动
原因及故障排除(在断电情况下检修):
a.SB5、SB6或KA4的触点接触不良。采用电阻测量法,用万用表检测SB5两端电阻,若接近零则完好,若接近无穷大,则紧固或更换,同理检测KA4的触点。按下SB6,用万用表检测SB6两端电阻,若接近零则完好,若接近无穷大,则紧固或更换;
b.KA3的线圈接触不良。断电排除故障,采用电阻测量法,用万用表检测KA3的线圈电阻,若接近无穷大,则紧固或更换;
C.高频电源开关没有打开。这时,按下高频电源开关即可;
d.FU2已损坏。用万用表检测Fu2电阻,若接近无穷大,则更换;
e.KA3的主触点接触不良。强行让KA3吸合,用万用表检测,若电阻接近零则完好,若接近无穷大,则紧固或更换;
f.M1的接线接触不良。同上,用电阻测量法检测。
2.1.2 故障现象:M1能正转启动,但不能自锁
原因及故障排除:
SQ1-1的常闭触点、KA3的触点接触不良。同上,用电阻测量法检测。
2.1.3 故障现象:M1不能自动正反转
原因及故障排除:
a.SQ1-1 的传动件已坏,不能使其常闭触点断开、常开触点闭合,从而导致不能切断正转,启动反转;
b.SQ1-1的触点接触不良,从而导致不能切断正转;启动反转。压下SQ1-1,用万用表检测常开触点闭合后的电阻,若接近无穷大,则紧固或更换;检测其常闭触点有无熔焊;
c.KA1线圈接线接触不良。排除故障同2.1.1(b);
d.KA1的常开触点、KA4的常开触点接触不良。这使KA4无法吸合,导致不能启动反转。断电,强行让KA1吸合,测量其常开触点闭合后的电阻,若接近无穷大,则修复或更换。同理。检测KA4的常开触点;
e.KA3的常闭触点接触不良。同上,用电阻测量法检测;
f.KA4的主触点接触不良。排除故障同2.1.1.(e);
g.KA4线圈接线接触不良。排除故障同2.1.1(b);
h.SQ1-2的传动件已坏,不能使其常闭触点断开、常开触点闭合,从而导致不能切断反转,啟动正转;
i.SQ1-2的触点接触不良,从而导致不能切断反转,启动正转。故障排除办法同2.1.3.(b)。
2.1.4 故障现象:M1不能停转原因及故障排除:SB5的触点熔焊。断电排除故障,按下SB5 ,用万用表检测其两端电阻,若接近零则已熔焊,则更换。
2.2 故障现象:冷却泵电机M2不正常工作
2.2.1 故障现象:冷却泵电机M2不运转
原因及故障排除:
a.SQ3、SQ4、SQ2、SB1、SB2、KM的触点及KM的线圈由于存在接触不良,从而导致KM不能吸合,无法给M2供给三相交流电。故障排除同上,采用电阻测量法;
b.SQ3、SQ4、KA2的触点及KA2的线圈存在接触不良,这导致KA2不能吸合。故障排除同上,采用电阻测量法;
c.KM、KA2的主触点接触不良。排除故障同2.1.1.(e);
d.M2的接线接触不良。排除故障同2.1.1.(f);
e.FU1已损坏。排除故障同2.1.1.(d)。
2.2.2 故障现象:冷却泵电机M2供水不足
原因及故障排除:
若冷却泵电机在运行,但供水不足,首先检查冷却泵电机是否反转了,如果是,换接一下电机的相序即可;如果不是,则可能是皂化液使用过长,其中的脏物堵塞了水管。
2.2.3 故障现象:M2不能停转
原因及故障排除:
SB3的触点熔焊。断电排除故障,按下SB3,用万用表检测其两端电阻,若接近零则已熔焊,则需更换。
2.3 故障现象:频繁断丝
频繁断丝可以说是电火花线切割机床最常见的故障。其产生原因及排除方法主要包括如下几点:
a.与导电块有关的断丝。钼丝同导电块接触不良,加工时有电火花产生,更换导电块解决;
b.导轮加工时间长时,V型槽有明显缺陷或喷水嘴有杂物堵塞所造成的卡丝断丝;
C.与工作液有关的断丝。皂化液使用时间过长过脏,导致绝缘破坏,排屑困难所造成的断丝;
d.与电参数相关的断丝。脉冲电源参数调节不当。功率管多、脉冲宽度小、脉冲间隔小都是造成加工电流不稳定而断丝;
e.与工作台移动速度相关的断丝。进给速度过快或者过慢。
除以上一些电气故障会造成频繁断丝外,机械方面的许多故障也会造成断丝。
2.4 故障现象:步进电机失灵
步进电机失灵,就电气故障而言,可分为下列两种情况:
a.其中一台步进电机处于缺相状态,其现象表现为手轮“抖动”,原因多为进口或驱动器部分的故障,检测顺序为:控制器输出接口板步进电机;
b.预置的长度有时达不到,有时又达得到,原因多为24 V电源电压偏低,可更换电容(47O0 uf/50 V)来排除。
2.5 故障现象:烧熔断器
具体表现为开机床总电源开关时,机床强电板上的熔断器立即烧毁。
原因可能是电路发生短路。可检查机床20芯接口,是否是由于进水或进油等原因而造成短路。
2.6 故障现象:无高频
具体表现为开走丝电机、高频电源并输入程序时,无切割加工。其产生原因及排除方法主要包括如下几点:
a.操作错误。这时,需要重新操作;
b.机床面板高频开关失灵。可检查机床电器接线柱21、22是否相通;
C.高频电源内部损坏。需更换或维修高频电源。
2.7 故障现象:电流过大
原因可能是脉冲电源的功放管被击穿,导致电流过大。可通过切换功放管开关,判别出哪块功放板损坏,更换功放管后即可恢复正常。若暂时无功放管,则关掉该功放管开关,仍可使用。
2.8 故障现象:无脉冲电压,即无输出
原因可能是功放管开关未打开,或者是主振电路中的谐振器无脉冲波形产生。可首先检查功放管开关是否打开,若已打开仍无输出,可用示波器检查主振电路中的谐振器有无脉冲波形产生。
3 结束语
本文通过对DK7730线切割机床加工过程中经常出现的电气故障现象及原因进行分析,并针对各种电气故障给出了行之有效的解决办法。现场实践证明:这些方法能有效地提高故障产生后的解决效率和处理质量,对其他线切割机床的电气故障排查及处理也具有普遍意义。
注:文章内所有公式及图表请以PDF形式查看。
关键词:线切割;电气故障;排除
0 引言
数控电火花线切割机床是利用电火花原理,将工件与加工工具作为极性不同的两个电极,作为工具电极的金属丝(铜丝或钼丝)穿过工件,由计算机按预定的轨迹控制工件的运动,通过两电极间的放电蚀除材料来进行切割加工的一种新型机床。
由于线切割的工作环境非常恶劣,工作液的腐蚀性比较强,机床内又容易进水,从而使得机床电器容易老化,电气故障率非常高。所以,对其线切割加工过程中经常出现的电气故障现象、发生原因及相应的处理方法进行分析具有普遍意义。
1 DK773O电气系统组成及工作过程
DK77系列数控线切割机床应用广泛,具有高速走丝线切割机床的代表性 。以DK7730为例,其机床电器主要包括机床强电板、走丝电机M1 、冷却泵电机M2 、X,Y步进电机、U,V步进电机以及步进信号限流电路等主要部分。其中,机床强电板利用中间继电器KA的触点来控制机床其他电器的运转,并采用熔断器FU做保护。贮丝筒的运动由走丝电机M1带动,固定线架、可调线架机床只有X、Y两个拖板,分别由X、Y两个步进电机带动。如果是锥度机床则由X、Y、U、V四个拖板,分别由X、Y、U、V四个步进电机带动。
DK7730电气控制原理图如图1所示。
2 常见电气故障分析及排除方法
现就DK7730数控线切割机床一些常见的电气故障现象、原因及处理方法分析如下:
2.1 故障现象:走丝电机M1不正常工作
2.1.1 故障现象:M1不能正转启动
原因及故障排除(在断电情况下检修):
a.SB5、SB6或KA4的触点接触不良。采用电阻测量法,用万用表检测SB5两端电阻,若接近零则完好,若接近无穷大,则紧固或更换,同理检测KA4的触点。按下SB6,用万用表检测SB6两端电阻,若接近零则完好,若接近无穷大,则紧固或更换;
b.KA3的线圈接触不良。断电排除故障,采用电阻测量法,用万用表检测KA3的线圈电阻,若接近无穷大,则紧固或更换;
C.高频电源开关没有打开。这时,按下高频电源开关即可;
d.FU2已损坏。用万用表检测Fu2电阻,若接近无穷大,则更换;
e.KA3的主触点接触不良。强行让KA3吸合,用万用表检测,若电阻接近零则完好,若接近无穷大,则紧固或更换;
f.M1的接线接触不良。同上,用电阻测量法检测。
2.1.2 故障现象:M1能正转启动,但不能自锁
原因及故障排除:
SQ1-1的常闭触点、KA3的触点接触不良。同上,用电阻测量法检测。
2.1.3 故障现象:M1不能自动正反转
原因及故障排除:
a.SQ1-1 的传动件已坏,不能使其常闭触点断开、常开触点闭合,从而导致不能切断正转,启动反转;
b.SQ1-1的触点接触不良,从而导致不能切断正转;启动反转。压下SQ1-1,用万用表检测常开触点闭合后的电阻,若接近无穷大,则紧固或更换;检测其常闭触点有无熔焊;
c.KA1线圈接线接触不良。排除故障同2.1.1(b);
d.KA1的常开触点、KA4的常开触点接触不良。这使KA4无法吸合,导致不能启动反转。断电,强行让KA1吸合,测量其常开触点闭合后的电阻,若接近无穷大,则修复或更换。同理。检测KA4的常开触点;
e.KA3的常闭触点接触不良。同上,用电阻测量法检测;
f.KA4的主触点接触不良。排除故障同2.1.1.(e);
g.KA4线圈接线接触不良。排除故障同2.1.1(b);
h.SQ1-2的传动件已坏,不能使其常闭触点断开、常开触点闭合,从而导致不能切断反转,啟动正转;
i.SQ1-2的触点接触不良,从而导致不能切断反转,启动正转。故障排除办法同2.1.3.(b)。
2.1.4 故障现象:M1不能停转原因及故障排除:SB5的触点熔焊。断电排除故障,按下SB5 ,用万用表检测其两端电阻,若接近零则已熔焊,则更换。
2.2 故障现象:冷却泵电机M2不正常工作
2.2.1 故障现象:冷却泵电机M2不运转
原因及故障排除:
a.SQ3、SQ4、SQ2、SB1、SB2、KM的触点及KM的线圈由于存在接触不良,从而导致KM不能吸合,无法给M2供给三相交流电。故障排除同上,采用电阻测量法;
b.SQ3、SQ4、KA2的触点及KA2的线圈存在接触不良,这导致KA2不能吸合。故障排除同上,采用电阻测量法;
c.KM、KA2的主触点接触不良。排除故障同2.1.1.(e);
d.M2的接线接触不良。排除故障同2.1.1.(f);
e.FU1已损坏。排除故障同2.1.1.(d)。
2.2.2 故障现象:冷却泵电机M2供水不足
原因及故障排除:
若冷却泵电机在运行,但供水不足,首先检查冷却泵电机是否反转了,如果是,换接一下电机的相序即可;如果不是,则可能是皂化液使用过长,其中的脏物堵塞了水管。
2.2.3 故障现象:M2不能停转
原因及故障排除:
SB3的触点熔焊。断电排除故障,按下SB3,用万用表检测其两端电阻,若接近零则已熔焊,则需更换。
2.3 故障现象:频繁断丝
频繁断丝可以说是电火花线切割机床最常见的故障。其产生原因及排除方法主要包括如下几点:
a.与导电块有关的断丝。钼丝同导电块接触不良,加工时有电火花产生,更换导电块解决;
b.导轮加工时间长时,V型槽有明显缺陷或喷水嘴有杂物堵塞所造成的卡丝断丝;
C.与工作液有关的断丝。皂化液使用时间过长过脏,导致绝缘破坏,排屑困难所造成的断丝;
d.与电参数相关的断丝。脉冲电源参数调节不当。功率管多、脉冲宽度小、脉冲间隔小都是造成加工电流不稳定而断丝;
e.与工作台移动速度相关的断丝。进给速度过快或者过慢。
除以上一些电气故障会造成频繁断丝外,机械方面的许多故障也会造成断丝。
2.4 故障现象:步进电机失灵
步进电机失灵,就电气故障而言,可分为下列两种情况:
a.其中一台步进电机处于缺相状态,其现象表现为手轮“抖动”,原因多为进口或驱动器部分的故障,检测顺序为:控制器输出接口板步进电机;
b.预置的长度有时达不到,有时又达得到,原因多为24 V电源电压偏低,可更换电容(47O0 uf/50 V)来排除。
2.5 故障现象:烧熔断器
具体表现为开机床总电源开关时,机床强电板上的熔断器立即烧毁。
原因可能是电路发生短路。可检查机床20芯接口,是否是由于进水或进油等原因而造成短路。
2.6 故障现象:无高频
具体表现为开走丝电机、高频电源并输入程序时,无切割加工。其产生原因及排除方法主要包括如下几点:
a.操作错误。这时,需要重新操作;
b.机床面板高频开关失灵。可检查机床电器接线柱21、22是否相通;
C.高频电源内部损坏。需更换或维修高频电源。
2.7 故障现象:电流过大
原因可能是脉冲电源的功放管被击穿,导致电流过大。可通过切换功放管开关,判别出哪块功放板损坏,更换功放管后即可恢复正常。若暂时无功放管,则关掉该功放管开关,仍可使用。
2.8 故障现象:无脉冲电压,即无输出
原因可能是功放管开关未打开,或者是主振电路中的谐振器无脉冲波形产生。可首先检查功放管开关是否打开,若已打开仍无输出,可用示波器检查主振电路中的谐振器有无脉冲波形产生。
3 结束语
本文通过对DK7730线切割机床加工过程中经常出现的电气故障现象及原因进行分析,并针对各种电气故障给出了行之有效的解决办法。现场实践证明:这些方法能有效地提高故障产生后的解决效率和处理质量,对其他线切割机床的电气故障排查及处理也具有普遍意义。
注:文章内所有公式及图表请以PDF形式查看。