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摘要:ZB28型包装机组是玉溪卷烟厂使用的高速软包包装机组,生产速度高达 600包/分,承担着卷包车间重要的软包生产任务。近年来,该机型存在商标纸故障停机频次高的情况,调研发现造成ZB28型包装机商标纸阻塞停机频次高的要因是商标纸下落滞后,置零器推送不到位,下止动器结构缺陷。通过设计改造新的抗震稳定机构、置零器、下止动器实现降低ZB28型包装机商标纸故障停机频次。应用效果表明,包装机组商标纸故障停机频次降低到了12.7次/天,均低于小组设定的12.9次/天目标值以下,小组活动取得成功。
关键词:ZB28型包装机、抗震稳定机构、置零器、下止动器
国内烟草市场面临着“增长速度回落、工商库存增加、结构空间变窄、需求拐点逼近”的“四大难题”,优化卷烟品质将成为企业保稳定、求发展的突破口。ZB28型包装机组是玉溪卷烟厂目前使用的高速软包包装机组,生产速度高达 600包/分,承担着我车间重要的软包生产任务。近年来,该机型存在商标纸故障停机频次高的情况。主要原因是商标纸下落滞后,置零器推送不到位,下止动器结构缺陷。通过设计改造新的抗震稳定机构、置零器、下止动器实现降低ZB28型包装机商标纸故障停机频次。
1、现状调查
1.1故障主要部位
ZB28型包装机商标纸输送成型机构结构复杂零部件较多,为查明ZB28型包装机商标纸故障停机频次高的问题,小组对B1~B6机组影响商标纸故障停机各部位进行了分类统计,得出结论:纸门部位的故障停机次数高达122次,占总数的78.2%,是造成ZB28型包装机商标纸故障停机频次高的主要部位。
1.2商标纸输送不到位
小组对B1~B6机组影响纸门部位停机的原因进行了进一步分类统计,得出结论:由于商标纸输送不到位造成的商标故障停机高达105次,占总数的79%,是造成ZB28型包装机商标纸故障停机频次高的症结所在。
2原因分析
2.1商标纸下落滞后
当商标纸输送到吸风带时,吸风带负压将商标纸吸附随吸风带向下输送,随着商标纸逐渐下落,其与吸风带的接触面积越来越小,吸附力也随之减小,当吸附力小到不足以克服最大静摩擦力时,商标纸即脱离吸风带吸附靠惯性力下落,但是商标纸不是刚性的,属于柔性体,会发生变形弯曲等,而且质量很小,惯性力对它的作用很小,就如同你用手来扔一个石头可以轻易的扔出去很远,而如果扔一张纸就很难。所以,当商标纸脱离吸风带后,输送速度就会减小,造成下落滞后,即商标纸还未落到纸门底部即执行裹包,造成商标纸包装歪斜甚至阻塞停机。
2.2置零器推送不到位
置零器3与纸门内壁的距离为3mm,因为商标纸很轻而且不是刚性的,是柔性体,会弯曲,变形等,还处于震动中,而且当商标纸下落至纸门时,它处在3mm宽度空间里的随机位置,如果商标纸的位置比较靠近纸门内壁,则置零器便推不到商标纸(如上图所示)造成商标纸未推送到位即执行裹包而发生堵塞停机。
2.3下止动器结构缺陷
下止动器是一个齿状结构,缺口是为了机器运行过程中不至于有灰尘,烟末等物质堆积在下止动器上,但此设计会带来一个负面影响,即当商标纸下落至下止动器时,置零器还有一个将商标向里推送5mm至基准位置的动作,推送过程中商标就会卡在齿状结构上,进而导致商标歪斜甚至阻塞停机。
3、改进方法
3.1设计新的抗震稳定机构
设计吸风带盖板尺寸保留原有外轮廓尺寸,滚轮的外径取其不以周围零件发生干涉,宽度小于商标纸两胶点间的间隙1CM即避开胶点,弹簧选择要求:弹力适中,能给商标纸一定的正压力,不会将商标纸压出压痕,详细尺寸见图纸
3.2重新设计制造置零器
使置零器能准确的推动商标纸,减少商标纸偏移造成的堵塞停机,将置零器靠近靠近纸门内壁的一侧加宽1.5mm。
3.3改造下止动器
消除商标推送过程中的卡纸现象,在下止动器的卡纸部位增加倒角。
4. 效果检查
4.1对活动目标实现情况的检查
B5包装机组改造完成后,小组对其进行为期一个月的跟踪调查。期间B5包装机组的商标故障停机频次,已经由活动前的29.7次/天降低到了活动后12.5次/天,低于小组设定的12.9次/天的目标值。
4.2推广后的效果检查
改造成功后,小组决定将其推广到B1-B6包装机组上。推广后,小组对B1~B6包装机组的商标故障停机频次进行了为期三个月的跟踪调查,包装机组商标纸故障停机频次降低到了12.7次/天,均低于小组设定的12.9次/天目标值以下。
5. 效益分析
5.1经济效益
(1)改进后,ZB28包装机商标故障停机频次由活动前的平均29.7次/天降低到活动后的12.7次/天,极大地减少了保养频次、提高了设备效率。而改造成本仅500元/套。
(2)每次停机造成10张商标的浪费,则每台机组每月可节省(29.7-11.7)×10×30=5400张商标,八台设备每月可节省5400×8=43200张商标,减少43200/500=86.4件废烟。
5.2社会效益
本次设计活动有力的提升了卷包二车间在成本控制方面的水平,从而为保证玉溪卷烟厂在行业内保持竞争优势奠定了基础,实际上是一个针对节能降耗的典型课题
6、总结
本次活动针对“降低ZB28型包装机商标纸故障停机频次高”的问题,通过分类统计的方法找到了问题的症结,并针对商标纸输送不到位的问题,对抗震齿机构、置零器、下制动器进行了改造和重新设计,解决了商标纸输送不到位引起的故障停机问题,取得圆满成功。在本次改造活動中,小组成员分工合作,各展所长,集思广益,充分发挥了各自的主观能动性。
作者简介:
蒋丽娜(1991-),女,汉族,云南省玉溪市人,本科,职称:现场管理员,研究方向:机械设计制造及其自动化;
曹一民(1992-),女,汉族,云南省玉溪市人,职称:卷包操作工,本科,研究方向:机械设计制造及其自动化;
赵志强(1987-),男,汉族,云南省玉溪市人,职称:卷包操作工,本科,研究方向:机械设计制造及其自动化。
关键词:ZB28型包装机、抗震稳定机构、置零器、下止动器
国内烟草市场面临着“增长速度回落、工商库存增加、结构空间变窄、需求拐点逼近”的“四大难题”,优化卷烟品质将成为企业保稳定、求发展的突破口。ZB28型包装机组是玉溪卷烟厂目前使用的高速软包包装机组,生产速度高达 600包/分,承担着我车间重要的软包生产任务。近年来,该机型存在商标纸故障停机频次高的情况。主要原因是商标纸下落滞后,置零器推送不到位,下止动器结构缺陷。通过设计改造新的抗震稳定机构、置零器、下止动器实现降低ZB28型包装机商标纸故障停机频次。
1、现状调查
1.1故障主要部位
ZB28型包装机商标纸输送成型机构结构复杂零部件较多,为查明ZB28型包装机商标纸故障停机频次高的问题,小组对B1~B6机组影响商标纸故障停机各部位进行了分类统计,得出结论:纸门部位的故障停机次数高达122次,占总数的78.2%,是造成ZB28型包装机商标纸故障停机频次高的主要部位。
1.2商标纸输送不到位
小组对B1~B6机组影响纸门部位停机的原因进行了进一步分类统计,得出结论:由于商标纸输送不到位造成的商标故障停机高达105次,占总数的79%,是造成ZB28型包装机商标纸故障停机频次高的症结所在。
2原因分析
2.1商标纸下落滞后
当商标纸输送到吸风带时,吸风带负压将商标纸吸附随吸风带向下输送,随着商标纸逐渐下落,其与吸风带的接触面积越来越小,吸附力也随之减小,当吸附力小到不足以克服最大静摩擦力时,商标纸即脱离吸风带吸附靠惯性力下落,但是商标纸不是刚性的,属于柔性体,会发生变形弯曲等,而且质量很小,惯性力对它的作用很小,就如同你用手来扔一个石头可以轻易的扔出去很远,而如果扔一张纸就很难。所以,当商标纸脱离吸风带后,输送速度就会减小,造成下落滞后,即商标纸还未落到纸门底部即执行裹包,造成商标纸包装歪斜甚至阻塞停机。
2.2置零器推送不到位
置零器3与纸门内壁的距离为3mm,因为商标纸很轻而且不是刚性的,是柔性体,会弯曲,变形等,还处于震动中,而且当商标纸下落至纸门时,它处在3mm宽度空间里的随机位置,如果商标纸的位置比较靠近纸门内壁,则置零器便推不到商标纸(如上图所示)造成商标纸未推送到位即执行裹包而发生堵塞停机。
2.3下止动器结构缺陷
下止动器是一个齿状结构,缺口是为了机器运行过程中不至于有灰尘,烟末等物质堆积在下止动器上,但此设计会带来一个负面影响,即当商标纸下落至下止动器时,置零器还有一个将商标向里推送5mm至基准位置的动作,推送过程中商标就会卡在齿状结构上,进而导致商标歪斜甚至阻塞停机。
3、改进方法
3.1设计新的抗震稳定机构
设计吸风带盖板尺寸保留原有外轮廓尺寸,滚轮的外径取其不以周围零件发生干涉,宽度小于商标纸两胶点间的间隙1CM即避开胶点,弹簧选择要求:弹力适中,能给商标纸一定的正压力,不会将商标纸压出压痕,详细尺寸见图纸
3.2重新设计制造置零器
使置零器能准确的推动商标纸,减少商标纸偏移造成的堵塞停机,将置零器靠近靠近纸门内壁的一侧加宽1.5mm。
3.3改造下止动器
消除商标推送过程中的卡纸现象,在下止动器的卡纸部位增加倒角。
4. 效果检查
4.1对活动目标实现情况的检查
B5包装机组改造完成后,小组对其进行为期一个月的跟踪调查。期间B5包装机组的商标故障停机频次,已经由活动前的29.7次/天降低到了活动后12.5次/天,低于小组设定的12.9次/天的目标值。
4.2推广后的效果检查
改造成功后,小组决定将其推广到B1-B6包装机组上。推广后,小组对B1~B6包装机组的商标故障停机频次进行了为期三个月的跟踪调查,包装机组商标纸故障停机频次降低到了12.7次/天,均低于小组设定的12.9次/天目标值以下。
5. 效益分析
5.1经济效益
(1)改进后,ZB28包装机商标故障停机频次由活动前的平均29.7次/天降低到活动后的12.7次/天,极大地减少了保养频次、提高了设备效率。而改造成本仅500元/套。
(2)每次停机造成10张商标的浪费,则每台机组每月可节省(29.7-11.7)×10×30=5400张商标,八台设备每月可节省5400×8=43200张商标,减少43200/500=86.4件废烟。
5.2社会效益
本次设计活动有力的提升了卷包二车间在成本控制方面的水平,从而为保证玉溪卷烟厂在行业内保持竞争优势奠定了基础,实际上是一个针对节能降耗的典型课题
6、总结
本次活动针对“降低ZB28型包装机商标纸故障停机频次高”的问题,通过分类统计的方法找到了问题的症结,并针对商标纸输送不到位的问题,对抗震齿机构、置零器、下制动器进行了改造和重新设计,解决了商标纸输送不到位引起的故障停机问题,取得圆满成功。在本次改造活動中,小组成员分工合作,各展所长,集思广益,充分发挥了各自的主观能动性。
作者简介:
蒋丽娜(1991-),女,汉族,云南省玉溪市人,本科,职称:现场管理员,研究方向:机械设计制造及其自动化;
曹一民(1992-),女,汉族,云南省玉溪市人,职称:卷包操作工,本科,研究方向:机械设计制造及其自动化;
赵志强(1987-),男,汉族,云南省玉溪市人,职称:卷包操作工,本科,研究方向:机械设计制造及其自动化。