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[摘 要]汽轮机轴封系统,在机组运行中起到隔绝汽轮机内部介质和外界空气的作用,即能防止冷空气进入汽轮机内部,造成大轴受热不均变形,又能防止高溫蒸汽泄漏,降低机组热效率,直接关系到汽轮机的安全性及经济性。而轴封压力的控制,就直接关系到整个轴封系统正的常运行。本文主要介绍我公司#2机组(三门峡华阳发电责任有限责任公司320MW)轴封压力波动问题原因的分析查找,具有较强的实用性和代表性。
[关键词]轴封系统、压力波动
中图分类号:TU594 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2017)42-0299-01
1、前言
汽轮机轴封,是汽轮机动静部件之间的过渡部件,其作用是阻止汽缸内的蒸汽向外漏泄,同时防止外界空气漏入汽缸。汽封体故障,极易引起汽轮机动静部件之间直接摩擦碰撞,伤及汽轮机大轴,严重时造成大轴永久性弯曲的重大事故。
2、轴封压力控制策略
我公司#2机组轴封压力控制采用供汽加溢流方式,供汽分高压轴封供汽(不投入),低压轴封供汽,低压供汽又分两路汽源,高辅和低辅。如图1:
轴封压力调节采用溢流调门调节,低负荷时,自密封不足以提供足够高压力时,会自动打开辅汽至轴封供汽调门,二者全程投入自动,轴封压力控制机制如下:
轴封溢流调门和轴封供汽压力调门,均是调节轴封压力,调节对象是一个,两个调门设定值均通过运行人员手动设定,正常运行时,溢流门的设定值应高于供汽门,以此保证溢流门先动作,在溢流门全关后轴封压力低的话,则供汽调门开启,进行压力调节。自动逻辑设置有死区,在偏差大于死区范围后,PID放可进行运算调节,溢流死区为±0.2KPa,供汽死区为±0.4KPa,即供汽要比溢流调门给定值要低0.4以上,二者逻辑中做有闭锁限制,保证二者正常配合,不会出现相互干扰的现象。
3、轴封压力波动问题描述
我厂#2机组长期以来,一直存在轴封压力突升波动的现象,尤其在机组负荷平稳,工况稳定,轴封压力也会突然上升下降,经过几个振荡周期,调门振荡几次后,轴封压力又慢慢恢复正常。
在轴封压力波动时,调取相关测点趋势,辅汽压力,辅汽温度,汽机高调门开度,一次调频信号,主汽压力,调节级压力,主蒸汽压力温度,均未发生变化。
4、轴封压力波动问题原因探讨和分析
从上面现象,分别从以下几个方面进行问题的查找和排除:
1)轴封压力测点的信号干扰
由于轴封压力测点有3个,且分别独立通道,进入DCS不同卡件,在出现波动时,调取三个测点的趋势,均一致性的波动,且信号屏蔽及机柜接地,均为单端接地,接地电阻满足要求,可排除信号干扰问题。
2)自动调整引发的调节振荡
在发生轴封压力波动时,有正在变负荷工况,也有负荷平稳工况,且发生压力波动时,运行人员将调门切至手动方式,保持调门开度恒定不变,轴封压力依然会继续波动,在经过几个周期后,自行趋于稳定。在调门切手动,保持固定开度不变的情况下,轴封压力仍大幅波动,可排除自动调整问题引发调门振荡。
3)供汽调门内漏
发生变负荷工况,负荷下降到170MW左右,此时轴封系统失去自密封,轴封压力开始下降,溢流调门需要关小,供汽调门打开,在供汽调门开瞬间,由于门存在内漏,门稍微动一点点,将造成压力的大幅波动。
然而,通过调取趋势,发生变负荷工况,尤其在170MW左右时,会出现轴封压力波动的现象,但并非所有波动都出现在突然降负荷到170,自密封失去的时候。
同样,也并非负荷到170时,就必然出现波动。并且,即便在这种情况下,此时供汽调门打开,开度基本在2%以下,最高不超过2.5%,如果2%的开度,可以直接导致压力突升,其他更大的开度,压力应该更高才对,然而事实并不是这样。
所以,可反向论证,压力波动不是供汽调门开度的变化引起的,供汽调门内漏引发轴封压力波动的假设不成立。
4)通过分析曲线,对比系统参数,判断诱发原因
针对轴封压力波动问题,从趋势上分析,应该是由外因导致的,外扰诱发压力的波动,调节系统势必按设定的控制机制动作,消除扰动带来的被调量的变化,其表象就是压力波动,门也同时动作,二者相互耦合。外扰引起的压力波动是因,调门动作是果,而不能将因果倒置,找错的问题的方向。
明白了问题产生的机制,查找问题也就有了方向,主要从系统处着手,找到引起压力波动的因素。
正常汽封的投入,无外乎供与回的一个平衡过程,在负荷变动等各种因素导致平衡打破时,就要通过自动调节使平衡状态恢复,但是如果扰动过于生猛,调节作用不足以克服时,就会出现上面的波动大异常现象。
引起轴封压力波动的外扰有:高辅压力,调节级压力,负荷,一次调频信号,轴封回气压力,小机转速,给水,各高调门开度变化,将上述参数加入趋势分析,发现异常波动时仅回汽压力有变化。
回汽靠轴加风机的抽离进行,加入轴加风机电流信号,发现压力波动时,轴加风机电流明显波动,且趋势和压力完全相反,符合逻辑规律。
本人从分析认为,由于风机出力变化,导致回气不畅,引起轴封压力产生变化。
在扰动作用下,轴封压力产生波动时(波动的幅度和速度不同),风机电流是一定的!
假设是压力的变化引发的出力的变化,应该在任何时候,压力变化了,电流都会变,而这明显和趋势不符,故此假设不成立!
从这个角度分析,原因不外乎以下两种可能:
A、风机自身问题。
B、长时间运行,管道内存在积水,引起风机出力的变化。
通过切换风机,验证风机自身是否存在问题,切换后,轴封压力依然存在波动,故排除A项。
查找系统管道,对低点位进行排水,问题依然没有得到解决,后再次从系统上进入深入分析,查找积水存在部位,经过长达一周的连续排查和分析,认为高压轴封供汽管道(主汽来)可能性最大,由于高压轴封供汽管道一直没有投入(如图1),电动门及调门均处于关闭位置,低压供汽有可能在此处冷凝产生疏水,对汽封系统产生影响,对高压管道调门后管道进行疏水,后轴封压力再也没有出现过波动,问题得以解决。
5、结论
通过对轴封压力调节机制的分析,对历史曲线的分析,结合对流程系统的勘察,对轴封压力波动的原因进行了准确的定位,并以此为方向进行问题的查找,最终使得问题得以解决。
本文主要是想强调,其实有很多问题,热工人员可以通过历史曲线的深入分析,结合系统参数的对标检查,提出猜想,和实际参数对比,进行求证或推翻,使问题得以持续推进,犹如抽丝剥茧,最终准确判断出问题原因之所在,采用最高效的方式,指导问题的处理和解决。
[关键词]轴封系统、压力波动
中图分类号:TU594 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2017)42-0299-01
1、前言
汽轮机轴封,是汽轮机动静部件之间的过渡部件,其作用是阻止汽缸内的蒸汽向外漏泄,同时防止外界空气漏入汽缸。汽封体故障,极易引起汽轮机动静部件之间直接摩擦碰撞,伤及汽轮机大轴,严重时造成大轴永久性弯曲的重大事故。
2、轴封压力控制策略
我公司#2机组轴封压力控制采用供汽加溢流方式,供汽分高压轴封供汽(不投入),低压轴封供汽,低压供汽又分两路汽源,高辅和低辅。如图1:
轴封压力调节采用溢流调门调节,低负荷时,自密封不足以提供足够高压力时,会自动打开辅汽至轴封供汽调门,二者全程投入自动,轴封压力控制机制如下:
轴封溢流调门和轴封供汽压力调门,均是调节轴封压力,调节对象是一个,两个调门设定值均通过运行人员手动设定,正常运行时,溢流门的设定值应高于供汽门,以此保证溢流门先动作,在溢流门全关后轴封压力低的话,则供汽调门开启,进行压力调节。自动逻辑设置有死区,在偏差大于死区范围后,PID放可进行运算调节,溢流死区为±0.2KPa,供汽死区为±0.4KPa,即供汽要比溢流调门给定值要低0.4以上,二者逻辑中做有闭锁限制,保证二者正常配合,不会出现相互干扰的现象。
3、轴封压力波动问题描述
我厂#2机组长期以来,一直存在轴封压力突升波动的现象,尤其在机组负荷平稳,工况稳定,轴封压力也会突然上升下降,经过几个振荡周期,调门振荡几次后,轴封压力又慢慢恢复正常。
在轴封压力波动时,调取相关测点趋势,辅汽压力,辅汽温度,汽机高调门开度,一次调频信号,主汽压力,调节级压力,主蒸汽压力温度,均未发生变化。
4、轴封压力波动问题原因探讨和分析
从上面现象,分别从以下几个方面进行问题的查找和排除:
1)轴封压力测点的信号干扰
由于轴封压力测点有3个,且分别独立通道,进入DCS不同卡件,在出现波动时,调取三个测点的趋势,均一致性的波动,且信号屏蔽及机柜接地,均为单端接地,接地电阻满足要求,可排除信号干扰问题。
2)自动调整引发的调节振荡
在发生轴封压力波动时,有正在变负荷工况,也有负荷平稳工况,且发生压力波动时,运行人员将调门切至手动方式,保持调门开度恒定不变,轴封压力依然会继续波动,在经过几个周期后,自行趋于稳定。在调门切手动,保持固定开度不变的情况下,轴封压力仍大幅波动,可排除自动调整问题引发调门振荡。
3)供汽调门内漏
发生变负荷工况,负荷下降到170MW左右,此时轴封系统失去自密封,轴封压力开始下降,溢流调门需要关小,供汽调门打开,在供汽调门开瞬间,由于门存在内漏,门稍微动一点点,将造成压力的大幅波动。
然而,通过调取趋势,发生变负荷工况,尤其在170MW左右时,会出现轴封压力波动的现象,但并非所有波动都出现在突然降负荷到170,自密封失去的时候。
同样,也并非负荷到170时,就必然出现波动。并且,即便在这种情况下,此时供汽调门打开,开度基本在2%以下,最高不超过2.5%,如果2%的开度,可以直接导致压力突升,其他更大的开度,压力应该更高才对,然而事实并不是这样。
所以,可反向论证,压力波动不是供汽调门开度的变化引起的,供汽调门内漏引发轴封压力波动的假设不成立。
4)通过分析曲线,对比系统参数,判断诱发原因
针对轴封压力波动问题,从趋势上分析,应该是由外因导致的,外扰诱发压力的波动,调节系统势必按设定的控制机制动作,消除扰动带来的被调量的变化,其表象就是压力波动,门也同时动作,二者相互耦合。外扰引起的压力波动是因,调门动作是果,而不能将因果倒置,找错的问题的方向。
明白了问题产生的机制,查找问题也就有了方向,主要从系统处着手,找到引起压力波动的因素。
正常汽封的投入,无外乎供与回的一个平衡过程,在负荷变动等各种因素导致平衡打破时,就要通过自动调节使平衡状态恢复,但是如果扰动过于生猛,调节作用不足以克服时,就会出现上面的波动大异常现象。
引起轴封压力波动的外扰有:高辅压力,调节级压力,负荷,一次调频信号,轴封回气压力,小机转速,给水,各高调门开度变化,将上述参数加入趋势分析,发现异常波动时仅回汽压力有变化。
回汽靠轴加风机的抽离进行,加入轴加风机电流信号,发现压力波动时,轴加风机电流明显波动,且趋势和压力完全相反,符合逻辑规律。
本人从分析认为,由于风机出力变化,导致回气不畅,引起轴封压力产生变化。
在扰动作用下,轴封压力产生波动时(波动的幅度和速度不同),风机电流是一定的!
假设是压力的变化引发的出力的变化,应该在任何时候,压力变化了,电流都会变,而这明显和趋势不符,故此假设不成立!
从这个角度分析,原因不外乎以下两种可能:
A、风机自身问题。
B、长时间运行,管道内存在积水,引起风机出力的变化。
通过切换风机,验证风机自身是否存在问题,切换后,轴封压力依然存在波动,故排除A项。
查找系统管道,对低点位进行排水,问题依然没有得到解决,后再次从系统上进入深入分析,查找积水存在部位,经过长达一周的连续排查和分析,认为高压轴封供汽管道(主汽来)可能性最大,由于高压轴封供汽管道一直没有投入(如图1),电动门及调门均处于关闭位置,低压供汽有可能在此处冷凝产生疏水,对汽封系统产生影响,对高压管道调门后管道进行疏水,后轴封压力再也没有出现过波动,问题得以解决。
5、结论
通过对轴封压力调节机制的分析,对历史曲线的分析,结合对流程系统的勘察,对轴封压力波动的原因进行了准确的定位,并以此为方向进行问题的查找,最终使得问题得以解决。
本文主要是想强调,其实有很多问题,热工人员可以通过历史曲线的深入分析,结合系统参数的对标检查,提出猜想,和实际参数对比,进行求证或推翻,使问题得以持续推进,犹如抽丝剥茧,最终准确判断出问题原因之所在,采用最高效的方式,指导问题的处理和解决。