浅谈离心泵常见故障与处理措施

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  [摘 要]离心泵具有性能范围广、流量均匀、结构简单、运转可靠和维修方便等诸多优点,因此,离心泵在石油行业中应用最为广泛。本文结合笔者工作经验,阐述了离心泵的结构及工作原理,分析了离心泵的在运行过程中的常见故障和处理措施,对离心泵的实际运行操作具有一定的指导作用。
  [关键词]离心泵 工作原理 故障 处理措施
  中图分类号:P555 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2019)09-0037-01
  离心泵因其结构简单,性能稳定,体积小、效率高、运转可靠、维修便利等特点,被广泛应用在石油行业,是最为普通和数量最多的通用设备。良好的离心泵工况对装置安全、平稳、长周期运行起着极为关键的作用。因此在实际操作中,对离心泵的运行维护及故障判断等方面做到精细化管理非常重要。
  1、离心泵的主要结构
  1.1 泵壳
  泵壳有轴向剖分式和径向剖分式两种。大多数单级泵的壳体都是蜗壳式的,多级泵径向剖分壳体一般为环形壳体或圆形壳体。一般蜗壳式泵壳内腔呈螺旋型液道,用以收集从叶轮中甩出的液体,并引向扩散管至泵出口。泵壳承受全部的工作压力和液体的热负荷。
  1.2 叶轮
  叶轮是唯一的作功部件,泵通过叶轮对液体作功。叶轮型式有闭式、开式、半开式三种。闭式叶轮由叶片、前盖板、后盖板组成。半开式叶轮由叶片和后盖板组成。开式叶轮只有叶片,无前后盖板。闭式叶轮效率较高,开式叶轮效率较低。
  1.3 密封环
  密封环的作用是防止泵的内泄漏和外泄漏,由耐磨材料制成的密封环,镶于叶轮前后盖板和泵壳上,磨损后可以更换。
  1.4 轴和轴承
  泵轴一端固定叶轮,一端装联轴器。根据泵的大小,轴承可选用滚动轴承和滑动轴承。
  1.5 轴封
  轴封一般有机械密封和填料密封两种。一般泵均设计成既能装填料密封,又能装机械密封。
  2、离心泵的工作原理
  离心泵主要由叶轮、轴、泵壳、轴封及密封环等组成。一般离心泵启动前泵壳内要灌满液体,当原动机带动泵轴和叶轮旋转时,液体一方面随叶轮作圆周运动,一方面在离心力的作用下自叶轮中心向外周抛出,液体从叶轮获得了压力能和速度能。当液体流经蜗壳到排液口时,部分速度能将转变为静压力能。在液体自叶轮抛出时,叶轮中心部分造成低压区,与吸入液面的压力形成压力差,于是液体不断地被吸入,并以一定的压力排出。
  3、离心泵常见故障与处理措施
  离心泵运转过程中常见故障有启动负荷过大、泵不排液或流量不足、泵振动或异常响声、运行中功耗大、轴承发热等。因此,如何提高泵运转的可靠性、效率及寿命以及对发生的故障进行准确的判断,是保证生产平稳运行的重要手段。
  3.1启动负荷过大
  在离心泵启动过程中会发生难以启动的现象,此时说明离心泵遇到了启动故障。一般意义上造成启动故障的原因有以下几个:原动机和电源不正常;排出阀没有关闭;填料压得紧以及平衡管没有关闭等。针对启动故障,工程人员必须要认真分析故障原因采取针对性措施。首先应该检查电源以及原动机是否能够正常工作,而后要检查排出阀是否关闭,如果没有关闭就要关闭并进行重新启动。如果是填料压得过紧造成启动故障就需要放松填料,总的来说就是要根据故障原因采取针对性措施。
  3.2泵不排液或流量不足
  泵不排液的主要原因是注人泵的水量不够,泵内气体未排净即灌泵不足;泵运转方向不对;吸液高度过高或吸液槽出现真空;泵的运转速度太低;泵吸入口滤网堵塞;排出液阻力大。相应的处理方法是重新灌泵;检查旋转方向;将吸液高度降低或检查吸液槽压力是否正常;增加泵的运转速度;检查吸人口及滤网,清除杂物;检查管道长度或清洗管道。
  泵流量不足的原因是吸水管和叶轮局部堵塞;密封环、叶轮磨损严重;吸水管淹没深度不够;水泵吸水侧少量漏气;排水管路被局部堵塞或管道安装不正确导致管道阻力过大;底阀开启程度不够或逆止阀堵塞。处理方法是清洗管路和叶轮;更换损坏的密封环或叶轮;使泵内吸人空气;清除漏气,调增或更换新材料;检查管路,清除堵塞管道;及时开打底阀或停车清理逆止阀。
  3.3运行中泵振动或异常响声
  泵在运转工程中,机组应当平稳运行,如果运行过程中有杂音或异常振动,应该立即停机检查,排除隐患。泵振动其原因可能为基础螺栓松动或臂路支架不牢;泵轴弯曲;轴承的磨损过大;叶轮平衡没有校准;电动机轴与泵轴不同心;泵转子或电机转子转动不平衡;转动部分有摩擦现象。相应的处理方法是紧固基础螺栓或牢固臂路支架;矫正或更换泵轴;修理或更换轴承;立即校准叶轮平衡;重新找正电动机轴和泵轴中心;检修泵转子和电机转子;查找摩擦原因,消除摩擦。
  泵异常响声原因为泵吸人异物,堵塞或损坏叶轮;吸程过大,叶轮进口产生汽蚀,水流经过叶轮时在低压区出现气泡,到高压区汽泡溃灭,产生异响;流量太大;吸水管阻力大。排除办法是应停机清理杂物;应降低泵的安装高度;适当调整阀门,使流量适当;检查吸水管路、滤网和底阀。
  3.4 运行中功耗大
  叶轮与耐磨环、叶轮与壳有摩擦,处理方法:检查并修理;液体密度增加,处理方法:检查液体密度;填料压得太紧或干摩擦,处理方法:放松填料,檢查水封管;轴承损坏,处理方法:检查修理或更换轴承;转速过高,处理方法:检查驱动机和电源;泵轴弯曲,处理方法:矫正泵轴;轴向力平衡装置失效,处理方法:检查平衡孔,回水管是否堵塞;联轴器对中不良或轴向间隙太小,处理方法:检查对中情况和调整轴向间隙。
  3.5轴承发热
  轴承瓦块刮研不合要求,处理方法:重新修理轴承瓦块或更换;轴承间隙过小,处理方法:重新调整轴承间隙或刮研;润滑油量不足,油质不良,处理方法:增加油量或更换润滑油;轴承装配不良,处理方法:按要求检查轴承装配情况,消除不合要求因素;冷却水断路,处理方法:检查、修理;轴承磨损或松动,处理方法:修理轴承或报废,若松动,复紧有关螺栓;泵轴弯曲,处理方法:矫正泵轴;甩油环变形,甩油环不能转动,带不上油,处理方法:更新甩油环;联轴器对中不良或轴向间隙太小,处理方法:检查对中情况和调整轴向间隙。
  结束语:
  本文主要对离心泵的结构与工作原理进行了分析,并总结了离心泵使用过程中的常见故障及处理措施,为日后实际生产中判断解决此类设备问题提供了理论依据。随着科技的不断发展,离心泵的现代化程度也不断提高,这就对操作人员的自身素质提出了更高的要求。在实际生产中,当离心泵发生故障时,相关工作人员一定要及时地进行检查,及时找到其故障原因,从而使离心泵快速恢复正常运行。
  参考文献
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  作者简介:潘博(1985-),男,黑龙江东宁人,工程师,毕业于大庆石油学院电气工程及其自动化专业,现主要从事油田现场生产工作。
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