论文部分内容阅读
摘 要:根据催化裂化、裂解催化剂低氨氮生产废水的特性,采取外加营养源使废水具备可生化性,并利用短程硝化反硝化生化处理技术,对降低催化剂废水中氨氮含量过程进行综述,探讨在实际处理工程中温度、溶解氧、PH值及污泥浓度等对生化装置运行效果的影响。
关键词:催化裂化催化剂废水 短程硝化反硝化 可生化性
在催化剂的生产过程中会产生大量的低氨氮废水,废水氯离子和氨氮浓度较高,分别为5000 mg/L~7000mg/L和250mg/L左右,PH值和COD较低,分别为3~5、100mg/L左右,水温约40~50℃,水质水量波动较大,处理难度较大。为此公司对不同的低氨氮废水处理技术进行了科研攻关,根据对比实验结果,最终确定以“短程硝化反硝化”生化法来处理低氨氮废水。此生化装置正常运行以来,各项外排污染源浓度达到设计要求,氨氮去除效果显著。本文将探讨该生化装置运行中,各运行参数的运行条件和装置运行效果。
一、低氨氮废水短程硝化反硝化生化处理装置工艺原理
短程硝化反硝化生物脱氮处理工艺的基本原理是通过控制工艺条件,创建抑制硝化细菌的生长繁殖和利于亚硝化细菌、反硝化细菌的生长繁殖环境,使后者成为活性污泥中的优势菌种,并在该菌种的新陈代谢作用下将氨态氮转化为亚硝态氮和氮气。
图1 短程硝化反硝化反应进程
二、低氨氮废水短程硝化反硝化生化处理装置工艺流程简介
图2低氨氮废水短程硝化反硝化生化处理装置工艺流程图
低氨氮水经过预处理去除悬浮物后,通过管线引至污水生化处理装置内的污水均质池。污水在均质池与外加营养源混合均匀后,由污水输送泵送入短程硝化反硝化生物反应池,混合污水通过进水槽分配到池内,在控制溶解氧、PH及污泥浓度条件下对污水中的污染物进行脱碳除氮处理。处理后污水进入监控池,达标污水通过排水管网排放,不合格污水通过输送泵输送至均质池再处理。剩余污泥经排泥泵送入污水预处理系统脱水后无害化处置。
三、控制条件的探索
1.营养平衡条件的控制
为使活性污泥反应运行正常,就必须使污水中微生物的基本元素——碳、氮、磷等达到一定的浓度并保持一定的平衡关系,一般以C:N:P的关系来表达,其比值为100:5:1。当原污水中的营养不能满足这一要求时,应向原水中投加必要的氮、磷等营养物质⑴。一般认为废水的BOD5/CODcr作为可生化指标,具体见表1⑵。
表1 可生化性评价表
由于催化剂低氨氮废水基本不含有机物,BOD含量很低,不具备生化条件。为使废水具备可生化性,需在其中投入一定比例的淀粉和磷酸二氢钾,工程实际中按COD:NH4-N(浓度比)在a:a+3左右控制。经实际操作探索,如果来水氨氮浓度和来水量有变化,观察出水氨氮、COD情况,如未有明显上升趋势,生化运行可耐负荷冲击,碳源投加量不变,如上升趋势明显,适度增加或降低淀粉投加量。在来水COD为90-100mg/L左右,氨氮为120-140mg/L左右,水量为2700m3/d的情况下,通过优化营养源加入量,使BOD5/CODcr比值保持在0.48左右,属易生化条件。
2.温度条件控制
在生化池投放污泥前,对废水温度连续测量一个月,废水平均水温48.4℃。微生物的生物活动与环境温度密切相关,最适宜微生物生长的水温范围是25-35℃。因此生产废水在进生化池前需经冷却塔做降温处理。经冷却塔冷却后平均水温为29.5℃,可以满足微生物生长条件。
3.溶解氧(DO)控制
在对DO实行有效控制的条件下,可同时在短程生物反应池的不同部位形成好氧区和缺氧区,在操作过程中,将溶解氧控制在合适范围内(根据具体情况进行调节)。由于曝气装置曝气管长期运行,会造成部分曝气软管堵塞以及死泥沉积,曝气不均问题。为此先把鼓风机风量调至4500~5200Nm3/H(所有曝气管重新鼓起来),反冲30分钟后,整个曝气区曝气相对均匀,污泥混合也更加均匀,再把曝气风量恢复到正常运行时的风量2800-3200Nm3/h在此运行过程中出水氨氮、COD并未出现较大波动。
4.PH条件控制
亚硝化菌有一个最佳生长环境的PH值要求。PH值对游离氨浓度有很大影响,当PH值偏碱性时,废水中分子态游离氨所占比例增加,而分子态游离氨对硝化菌的抑制要强于亚硝化菌,使亚硝化菌得以积累,为短程硝化反硝化创造条件⑶。实际操作中反应池出水调节PH在7.5~8.0之间。
5.污泥浓度(MLSS)的控制
装置运行正常以来,出水控制在COD在 60mg/L,NH3-N在10mg/L,SS在50mg/L的水平,效果较好,达到设计值要求即COD≦80 mg/L,NH3-N≦15mg/L,SS≦70mg/L但在运行中也出现过以下问题,在进水水量水质较平稳的情况下, COD出现波动和上升趋势,COD分别为81、88、96,最高达到140 mg/L,此时检测MLSS在15300 mg/L左右。 在经过对污泥排泥频数进行几天的调整后, MLSS逐步下降,出水COD也逐渐下降至120mg/L、88mg/L、68mg/L,并稳定在70mg/L左右。分析以上现象,开始随着污泥逐渐增多,微生物浓度增加,COD下降并保持在60 mg/L左右,但随着浓度污泥的进一步增加,微生物之间对于食物的竞争不断加剧,发生大量微生物死亡,由于微生物尸体不能及时排除,大量微生物尸体仍留与系统中,使COD上升。此外,污泥浓度过高妨碍充氧,在溶解氧极低时,容易使丝状菌成为优势菌种大量繁殖,导致浮泥出现,如不及时处理会造成污泥大量流失,微生物锐减,悬浮物超标,出水水质恶化⑴。
四、运行效果分析
图3外排废水氨氮浓度变化图
图中8-4表示当年8月至次年4月即生化装置投用后时段。
从图中可以看出生化装置投用后外排污水氨氮呈持续下降趋势,其中10月至次年4月出水氨氮稳定在10mg/L以下。
图4外排废水COD浓度变化图
从图中可以看出, 8月至10月生化装置投加污泥、营养源进入污泥驯化阶段,COD先呈上升趋势,后呈下降趋势,直至10月出水COD平均87.2mg/L, 表明污泥驯化成功。11月至12月逐渐减少淀粉加入量,COD下降至50mg/L左右,次年 1月至4月COD稳定保持在70 mg/L左右。
从图中可以看出,8月至10月生化装置污泥驯化阶段,由于营养源的投加,SS先呈上升趋势,后呈下降趋势,直至10月出水SS平均45mg/L。11月至次年4月SS稳定保持在50 mg/L左右。
从以上三图可看出,生化装置在次年1至4月运行期间,总体来说氨氮、COD、SS浓度稳定达标外排。
图5外排废水SS浓度变化图
五、结论
通过一段时间生化装置的运行,各项外排污染物均达标,装置整体运行较平稳。但在操作运行中,还需根据具体情况,通过观察出水数据和反应池表观状况(如反应池污水颜色、污泥沉降情况等)结合操作经验进行相应调节,随着进水氨氮浓度的提高,在以后的工作中还需进一步摸索控制,保证出水稳定达标。
参考文献
[1]刘 波 环境污染治理设施运营管理 北京:中国环境科学出版社,2006,106
[2]裴 青 赵英魁 东明渠污水可生化研究 河北省科学院学报 1994 2(4):14-19
[3]沙之杰,杨勇 短程硝化反硝化脱氮技术综述 西昌学院报 2008 022(3):61-64
关键词:催化裂化催化剂废水 短程硝化反硝化 可生化性
在催化剂的生产过程中会产生大量的低氨氮废水,废水氯离子和氨氮浓度较高,分别为5000 mg/L~7000mg/L和250mg/L左右,PH值和COD较低,分别为3~5、100mg/L左右,水温约40~50℃,水质水量波动较大,处理难度较大。为此公司对不同的低氨氮废水处理技术进行了科研攻关,根据对比实验结果,最终确定以“短程硝化反硝化”生化法来处理低氨氮废水。此生化装置正常运行以来,各项外排污染源浓度达到设计要求,氨氮去除效果显著。本文将探讨该生化装置运行中,各运行参数的运行条件和装置运行效果。
一、低氨氮废水短程硝化反硝化生化处理装置工艺原理
短程硝化反硝化生物脱氮处理工艺的基本原理是通过控制工艺条件,创建抑制硝化细菌的生长繁殖和利于亚硝化细菌、反硝化细菌的生长繁殖环境,使后者成为活性污泥中的优势菌种,并在该菌种的新陈代谢作用下将氨态氮转化为亚硝态氮和氮气。
图1 短程硝化反硝化反应进程
二、低氨氮废水短程硝化反硝化生化处理装置工艺流程简介
图2低氨氮废水短程硝化反硝化生化处理装置工艺流程图
低氨氮水经过预处理去除悬浮物后,通过管线引至污水生化处理装置内的污水均质池。污水在均质池与外加营养源混合均匀后,由污水输送泵送入短程硝化反硝化生物反应池,混合污水通过进水槽分配到池内,在控制溶解氧、PH及污泥浓度条件下对污水中的污染物进行脱碳除氮处理。处理后污水进入监控池,达标污水通过排水管网排放,不合格污水通过输送泵输送至均质池再处理。剩余污泥经排泥泵送入污水预处理系统脱水后无害化处置。
三、控制条件的探索
1.营养平衡条件的控制
为使活性污泥反应运行正常,就必须使污水中微生物的基本元素——碳、氮、磷等达到一定的浓度并保持一定的平衡关系,一般以C:N:P的关系来表达,其比值为100:5:1。当原污水中的营养不能满足这一要求时,应向原水中投加必要的氮、磷等营养物质⑴。一般认为废水的BOD5/CODcr作为可生化指标,具体见表1⑵。
表1 可生化性评价表
由于催化剂低氨氮废水基本不含有机物,BOD含量很低,不具备生化条件。为使废水具备可生化性,需在其中投入一定比例的淀粉和磷酸二氢钾,工程实际中按COD:NH4-N(浓度比)在a:a+3左右控制。经实际操作探索,如果来水氨氮浓度和来水量有变化,观察出水氨氮、COD情况,如未有明显上升趋势,生化运行可耐负荷冲击,碳源投加量不变,如上升趋势明显,适度增加或降低淀粉投加量。在来水COD为90-100mg/L左右,氨氮为120-140mg/L左右,水量为2700m3/d的情况下,通过优化营养源加入量,使BOD5/CODcr比值保持在0.48左右,属易生化条件。
2.温度条件控制
在生化池投放污泥前,对废水温度连续测量一个月,废水平均水温48.4℃。微生物的生物活动与环境温度密切相关,最适宜微生物生长的水温范围是25-35℃。因此生产废水在进生化池前需经冷却塔做降温处理。经冷却塔冷却后平均水温为29.5℃,可以满足微生物生长条件。
3.溶解氧(DO)控制
在对DO实行有效控制的条件下,可同时在短程生物反应池的不同部位形成好氧区和缺氧区,在操作过程中,将溶解氧控制在合适范围内(根据具体情况进行调节)。由于曝气装置曝气管长期运行,会造成部分曝气软管堵塞以及死泥沉积,曝气不均问题。为此先把鼓风机风量调至4500~5200Nm3/H(所有曝气管重新鼓起来),反冲30分钟后,整个曝气区曝气相对均匀,污泥混合也更加均匀,再把曝气风量恢复到正常运行时的风量2800-3200Nm3/h在此运行过程中出水氨氮、COD并未出现较大波动。
4.PH条件控制
亚硝化菌有一个最佳生长环境的PH值要求。PH值对游离氨浓度有很大影响,当PH值偏碱性时,废水中分子态游离氨所占比例增加,而分子态游离氨对硝化菌的抑制要强于亚硝化菌,使亚硝化菌得以积累,为短程硝化反硝化创造条件⑶。实际操作中反应池出水调节PH在7.5~8.0之间。
5.污泥浓度(MLSS)的控制
装置运行正常以来,出水控制在COD在 60mg/L,NH3-N在10mg/L,SS在50mg/L的水平,效果较好,达到设计值要求即COD≦80 mg/L,NH3-N≦15mg/L,SS≦70mg/L但在运行中也出现过以下问题,在进水水量水质较平稳的情况下, COD出现波动和上升趋势,COD分别为81、88、96,最高达到140 mg/L,此时检测MLSS在15300 mg/L左右。 在经过对污泥排泥频数进行几天的调整后, MLSS逐步下降,出水COD也逐渐下降至120mg/L、88mg/L、68mg/L,并稳定在70mg/L左右。分析以上现象,开始随着污泥逐渐增多,微生物浓度增加,COD下降并保持在60 mg/L左右,但随着浓度污泥的进一步增加,微生物之间对于食物的竞争不断加剧,发生大量微生物死亡,由于微生物尸体不能及时排除,大量微生物尸体仍留与系统中,使COD上升。此外,污泥浓度过高妨碍充氧,在溶解氧极低时,容易使丝状菌成为优势菌种大量繁殖,导致浮泥出现,如不及时处理会造成污泥大量流失,微生物锐减,悬浮物超标,出水水质恶化⑴。
四、运行效果分析
图3外排废水氨氮浓度变化图
图中8-4表示当年8月至次年4月即生化装置投用后时段。
从图中可以看出生化装置投用后外排污水氨氮呈持续下降趋势,其中10月至次年4月出水氨氮稳定在10mg/L以下。
图4外排废水COD浓度变化图
从图中可以看出, 8月至10月生化装置投加污泥、营养源进入污泥驯化阶段,COD先呈上升趋势,后呈下降趋势,直至10月出水COD平均87.2mg/L, 表明污泥驯化成功。11月至12月逐渐减少淀粉加入量,COD下降至50mg/L左右,次年 1月至4月COD稳定保持在70 mg/L左右。
从图中可以看出,8月至10月生化装置污泥驯化阶段,由于营养源的投加,SS先呈上升趋势,后呈下降趋势,直至10月出水SS平均45mg/L。11月至次年4月SS稳定保持在50 mg/L左右。
从以上三图可看出,生化装置在次年1至4月运行期间,总体来说氨氮、COD、SS浓度稳定达标外排。
图5外排废水SS浓度变化图
五、结论
通过一段时间生化装置的运行,各项外排污染物均达标,装置整体运行较平稳。但在操作运行中,还需根据具体情况,通过观察出水数据和反应池表观状况(如反应池污水颜色、污泥沉降情况等)结合操作经验进行相应调节,随着进水氨氮浓度的提高,在以后的工作中还需进一步摸索控制,保证出水稳定达标。
参考文献
[1]刘 波 环境污染治理设施运营管理 北京:中国环境科学出版社,2006,106
[2]裴 青 赵英魁 东明渠污水可生化研究 河北省科学院学报 1994 2(4):14-19
[3]沙之杰,杨勇 短程硝化反硝化脱氮技术综述 西昌学院报 2008 022(3):61-64