大牛地气田强交联压裂液体系研究与应用

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针对目前大牛地气田储层品味下降,增产难度加大,无阻流量降低的现状,开展强交联压裂液体系研究,旨在降低压裂液成本,减小储层伤害.本文采用正交实验的方法,开展交联剂的优选、胍胶浓度的优化实验,建立一套适合大牛地气田开发的强交联压裂液体系.优化出的强交联体系采用0.3%胍胶浓度,加入强交联剂后在90℃、170 s-1条件下,剪切120 min后压裂液的黏度为140 mPa·s;加入破胶剂后,破胶液表面张力22 mN/m,破胶后破胶液残渣为150~180 mg/L.强交联压裂液体系大幅度降低胍胶用量和残渣含量,实现降本增效的目的.目前已完成2口水平井的压裂施工,平均无阻流量9.3×104m3/d,取得良好的改造效果,为强交联压裂液体系进一步推广应用奠定基础.
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