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摘 要:通过对陶瓷厂球磨机运作的原理分析,利用变频器调频降速,在不影响球磨效率的情况下,达到节能效果,降低球磨机的能耗成本。
关键词:陶瓷;球磨机;变频器;节能
1 引 言
球磨电机使用变频调速驱动来达到节能的目的,在陶瓷行业的粉料加工工序中,已经是广泛应用。本文将对球磨机变频调速的节能原理进行分析探讨。
2 节能原理分析
球磨机应该以什么样的速度转动,才能达到它的最佳效果呢?根据理论推算,球磨机的转速在满足n=21/D这个公式的情况下,效果最佳。其中,分子是常数21,分母是球石重心的转动轨迹直径的平方根。可见球石重心的运动轨迹直径越大,需要的转速就越小;球石重心运动轨迹直径越小,需要的转速就越快。这就是为什么我们看到的大球磨机的转速比较慢,而小球磨机的转速比较快的原因。
在同一个球磨机中,球石的运动轨迹是不是一成不变的呢?显然不是。我们用简单的示意图来说明,如图1所示,球磨罐体中加了球石和沙泥料,刚加的料因为颗粒比较大,有的是块状,因阻隔原因导致球石与球石之间的间距较大。我们取其中的一部分球石的运动轨迹来分析,见图2。球石群体平均重心的运动轨迹等效直径较小,用D1表示(见图2a)。因此,要使球磨机达到理想的效果,需要的转速就要快。
当球磨到一定的时间之后,那些较大颗粒的沙石料逐渐被砸碎,块状的泥也被分解了,球石与球石之间的间距缩小,球石群重心的运行轨迹的平均等效直径就增大到D2,如图2b所示,因此球磨机需要的理想转速相应地要减小。
可见,球磨机的转速应该是一个由大变小的过程,这就是为什么要使用变频器调速的原因。使用变频之后,球磨后期的转速可由50Hz降到40Hz以下。当它降速之后,电压和电流相应地降了下来,消耗的功率也就降下来,这就是球磨变频节电的原理。球磨机后期转速降下来之后,由于球石之间的泥浆流速加快,并不会影响球磨效率,实际上,我们使用变频调速之后,磨一罐料所需的时间不会加长。
本研究测试了在相同装载量的条件下,使用变频驱动和不使用变频驱动的18t球磨机(90kW的电机)的相关运行数据(频率、电流和功率等),然后把这些数据在坐标上绘制成曲线图,以方便进行对比。当使用工频电运行时,球磨的频率一直是50Hz;当使用变频运行时,球磨频率在启动后的前10min运行48Hz,之后每隔4h降低3Hz,见图3。图4是纪录电流的曲线,上面一条曲线是无变频的,显然它的运行电流总是比下面带变频控制的高。
图5是纪录功率消耗的曲线,同样,上面一条是无变频的,下面一条是带变频驱动的,可见装有变频的驱动消耗的功率较小。它们通过对时间的积分就是整个球磨过程消耗的电能。电度表纪录的有功耗电量:无变频驱动的是1103kWh,有变频驱动的是948kWh。因此可以得出结论:用合适的变频驱动球磨,可以节省用电。分析得出此次记录数据的节省率为η=(1103-948)/1103×100%=14.1%。
3 结 论
经过反复试验,摸索出适合的调频曲线,并到原料车间球磨机中推广使用,节电效果基本保证在10%以上。
关键词:陶瓷;球磨机;变频器;节能
1 引 言
球磨电机使用变频调速驱动来达到节能的目的,在陶瓷行业的粉料加工工序中,已经是广泛应用。本文将对球磨机变频调速的节能原理进行分析探讨。
2 节能原理分析
球磨机应该以什么样的速度转动,才能达到它的最佳效果呢?根据理论推算,球磨机的转速在满足n=21/D这个公式的情况下,效果最佳。其中,分子是常数21,分母是球石重心的转动轨迹直径的平方根。可见球石重心的运动轨迹直径越大,需要的转速就越小;球石重心运动轨迹直径越小,需要的转速就越快。这就是为什么我们看到的大球磨机的转速比较慢,而小球磨机的转速比较快的原因。
在同一个球磨机中,球石的运动轨迹是不是一成不变的呢?显然不是。我们用简单的示意图来说明,如图1所示,球磨罐体中加了球石和沙泥料,刚加的料因为颗粒比较大,有的是块状,因阻隔原因导致球石与球石之间的间距较大。我们取其中的一部分球石的运动轨迹来分析,见图2。球石群体平均重心的运动轨迹等效直径较小,用D1表示(见图2a)。因此,要使球磨机达到理想的效果,需要的转速就要快。
当球磨到一定的时间之后,那些较大颗粒的沙石料逐渐被砸碎,块状的泥也被分解了,球石与球石之间的间距缩小,球石群重心的运行轨迹的平均等效直径就增大到D2,如图2b所示,因此球磨机需要的理想转速相应地要减小。
可见,球磨机的转速应该是一个由大变小的过程,这就是为什么要使用变频器调速的原因。使用变频之后,球磨后期的转速可由50Hz降到40Hz以下。当它降速之后,电压和电流相应地降了下来,消耗的功率也就降下来,这就是球磨变频节电的原理。球磨机后期转速降下来之后,由于球石之间的泥浆流速加快,并不会影响球磨效率,实际上,我们使用变频调速之后,磨一罐料所需的时间不会加长。
本研究测试了在相同装载量的条件下,使用变频驱动和不使用变频驱动的18t球磨机(90kW的电机)的相关运行数据(频率、电流和功率等),然后把这些数据在坐标上绘制成曲线图,以方便进行对比。当使用工频电运行时,球磨的频率一直是50Hz;当使用变频运行时,球磨频率在启动后的前10min运行48Hz,之后每隔4h降低3Hz,见图3。图4是纪录电流的曲线,上面一条曲线是无变频的,显然它的运行电流总是比下面带变频控制的高。
图5是纪录功率消耗的曲线,同样,上面一条是无变频的,下面一条是带变频驱动的,可见装有变频的驱动消耗的功率较小。它们通过对时间的积分就是整个球磨过程消耗的电能。电度表纪录的有功耗电量:无变频驱动的是1103kWh,有变频驱动的是948kWh。因此可以得出结论:用合适的变频驱动球磨,可以节省用电。分析得出此次记录数据的节省率为η=(1103-948)/1103×100%=14.1%。
3 结 论
经过反复试验,摸索出适合的调频曲线,并到原料车间球磨机中推广使用,节电效果基本保证在10%以上。