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[摘 要]磨削加工是借助磨具的切削作用,除去工件表面的多余层,使工件表面质量达到预定要求的加工方法。
[关键词]输出轴 磨削加工 试验 控制措施 磨偏分析 整改措施
中图分类号:TN954 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2015)19-0296-01
一、背景
2015年3月4日,D16装配线测试发现2台总成换档紧,经拆解发现2台输出轴三四档花键导入位置有0.08mm的高点。工艺要求圆柱度0.003mm,外圆跳动0.015mm,无高点(如图1)。
1、磨削加工特点
(1) 加工余量少,加工精度高,一般磨削可獲得IT5-7级精度,表面粗糙度可达Ra0.2-1.6μm
(2)磨削加工范围广
各种表面:内外圆表面、圆锥面、平面、齿面、螺旋面
各种材料:普通塑料材料、铸件等脆材、淬硬钢、硬质合金、宝石等高硬度难切削材料
(3)磨削速度高、耗能多,切削效率低,磨削温度高,工件表面易产生烧伤、残余应力等缺陷。
(4)砂轮有一定的自锐性。
2、砂轮的修整
磨损表现为磨耗磨损和破碎磨损。自锐性有限,应及时修整,保证砂轮有合理使用寿命,否则引起振动、Ra值增大、表面烧伤或裂纹等。
砂轮修整除用于磨损砂轮外,还用于以下场合:
(1)砂轮被切屑堵塞。
(2)部分工材粘结在磨粒上
(3)砂轮廓形失真
(4)精密磨中的精细修整等。
3、磨削的运动形式
外圆磨削时,磨削运动包括主运动即砂轮的旋转、径向进给运动、轴向进给运动和工件旋转或直线运动四种形式(如图2)。
二、控制措施及问题零件处理
2015年3月4日现场将D16装配线旁及自制件仓库、包括大、小总成等所有输出轴BUICK型号零件全部隔离。
现场用振摆仪筛选,其中64件三四档花键位置直线度0.01mm以内,82件三四档花键位置有0.08mm的高点。
三、原因分析
针对上述情况,现场对当天的加工情况进行排查
砂轮出现凹点的原因:3月2日下午15:00左右设备加工零件时出现设备报警,操作者发现测头位置偏移,同时将测头位置进行了复位调整。造成测头偏移的原因为工件放置时未放到位,将测头顶偏,造成砂轮与零件非加工面(凸台位置)接触,从而使砂轮局部异常磨损。但当时操作者只是确认了测头位置,未对砂轮进行确认,没有及时对砂轮进行修整,致使缺陷零件外流。
四、磨削验证
设备正常的加工顺序如下图所示:①工件放入支架②支架带动工件向左移动③后顶尖前进将工件顶进前顶尖端面靠紧④卡爪夹紧工件⑤旋转工件将位置锁定⑥工作台向右移动至加工位置⑦砂轮前进至磨削位置开始粗磨,同时外径测头进入到测量位置同步测量。
图3为设备手动验证过程:工件放入支架,支架带动工件向左移动到卡爪内侧 ,后顶尖不顶紧,将卡爪夹紧工件旋转后,工作台无法向右移动至正确的加工位置 ,砂轮前进至磨削位置也就是花键处,各个加工位置也符合磨损件的状态,设备显示正常、无报警,可模拟加工出缺陷件,验证结束。
五、整改措施
1、对该操作者进行离岗培训,培训合格后重新上岗。
2、举一反三,对全体操作者进行培训,必须对设备报警后所加工的当个零件的状态进行确认,不能只是解决了故障现象,同时要对该问题进行全面分析,提高针对异常问题的警觉性。
3、针对零件放偏导致砂轮异常磨损的措施为:更换新的托架,每班次进行检查确认,如状态不好及时调整。同时在加工过程中每次按下加工按钮时,操作者必须看到顶尖正常进入工件顶尖孔内才允许进行下一步操作,确保每次加工工件都在正常状态。
4、在该工序的标准化操作指导卡上明确此问题的控制手段、目检项目及位置,严格按照工艺文件进行操作。
六、总结
目前现场加工过程繁琐,设备状态每况日下,唯有不断提高自身素质, 练就敏锐的察觉力,才能把每一次事故的苗头扼杀在摇篮中,对出现的异常情况要多问几个为什么,知其然还要知其所以然,只有人人齐心才能做到不接受、不制造、不传递缺陷件,用心做变速器,真正的达到精致变速、速变致精,让我们的变速器畅销海内外,造福全人类。
参考文献
[1]孙凤池,机械加工工艺手册.机械工业出版社,2006.
[关键词]输出轴 磨削加工 试验 控制措施 磨偏分析 整改措施
中图分类号:TN954 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2015)19-0296-01
一、背景
2015年3月4日,D16装配线测试发现2台总成换档紧,经拆解发现2台输出轴三四档花键导入位置有0.08mm的高点。工艺要求圆柱度0.003mm,外圆跳动0.015mm,无高点(如图1)。
1、磨削加工特点
(1) 加工余量少,加工精度高,一般磨削可獲得IT5-7级精度,表面粗糙度可达Ra0.2-1.6μm
(2)磨削加工范围广
各种表面:内外圆表面、圆锥面、平面、齿面、螺旋面
各种材料:普通塑料材料、铸件等脆材、淬硬钢、硬质合金、宝石等高硬度难切削材料
(3)磨削速度高、耗能多,切削效率低,磨削温度高,工件表面易产生烧伤、残余应力等缺陷。
(4)砂轮有一定的自锐性。
2、砂轮的修整
磨损表现为磨耗磨损和破碎磨损。自锐性有限,应及时修整,保证砂轮有合理使用寿命,否则引起振动、Ra值增大、表面烧伤或裂纹等。
砂轮修整除用于磨损砂轮外,还用于以下场合:
(1)砂轮被切屑堵塞。
(2)部分工材粘结在磨粒上
(3)砂轮廓形失真
(4)精密磨中的精细修整等。
3、磨削的运动形式
外圆磨削时,磨削运动包括主运动即砂轮的旋转、径向进给运动、轴向进给运动和工件旋转或直线运动四种形式(如图2)。
二、控制措施及问题零件处理
2015年3月4日现场将D16装配线旁及自制件仓库、包括大、小总成等所有输出轴BUICK型号零件全部隔离。
现场用振摆仪筛选,其中64件三四档花键位置直线度0.01mm以内,82件三四档花键位置有0.08mm的高点。
三、原因分析
针对上述情况,现场对当天的加工情况进行排查
砂轮出现凹点的原因:3月2日下午15:00左右设备加工零件时出现设备报警,操作者发现测头位置偏移,同时将测头位置进行了复位调整。造成测头偏移的原因为工件放置时未放到位,将测头顶偏,造成砂轮与零件非加工面(凸台位置)接触,从而使砂轮局部异常磨损。但当时操作者只是确认了测头位置,未对砂轮进行确认,没有及时对砂轮进行修整,致使缺陷零件外流。
四、磨削验证
设备正常的加工顺序如下图所示:①工件放入支架②支架带动工件向左移动③后顶尖前进将工件顶进前顶尖端面靠紧④卡爪夹紧工件⑤旋转工件将位置锁定⑥工作台向右移动至加工位置⑦砂轮前进至磨削位置开始粗磨,同时外径测头进入到测量位置同步测量。
图3为设备手动验证过程:工件放入支架,支架带动工件向左移动到卡爪内侧 ,后顶尖不顶紧,将卡爪夹紧工件旋转后,工作台无法向右移动至正确的加工位置 ,砂轮前进至磨削位置也就是花键处,各个加工位置也符合磨损件的状态,设备显示正常、无报警,可模拟加工出缺陷件,验证结束。
五、整改措施
1、对该操作者进行离岗培训,培训合格后重新上岗。
2、举一反三,对全体操作者进行培训,必须对设备报警后所加工的当个零件的状态进行确认,不能只是解决了故障现象,同时要对该问题进行全面分析,提高针对异常问题的警觉性。
3、针对零件放偏导致砂轮异常磨损的措施为:更换新的托架,每班次进行检查确认,如状态不好及时调整。同时在加工过程中每次按下加工按钮时,操作者必须看到顶尖正常进入工件顶尖孔内才允许进行下一步操作,确保每次加工工件都在正常状态。
4、在该工序的标准化操作指导卡上明确此问题的控制手段、目检项目及位置,严格按照工艺文件进行操作。
六、总结
目前现场加工过程繁琐,设备状态每况日下,唯有不断提高自身素质, 练就敏锐的察觉力,才能把每一次事故的苗头扼杀在摇篮中,对出现的异常情况要多问几个为什么,知其然还要知其所以然,只有人人齐心才能做到不接受、不制造、不传递缺陷件,用心做变速器,真正的达到精致变速、速变致精,让我们的变速器畅销海内外,造福全人类。
参考文献
[1]孙凤池,机械加工工艺手册.机械工业出版社,2006.