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门座式起重机利用编码器进行钢丝绳位置检测,利用开闭绳差,实现抓斗的自动控制。作业前,司机可对抓斗开闭斗自动控制进行设定。为解决门机开闭斗参数设定断电清零故障,通过对PLC程序的分析,发现原程序设计是门机每次断电时设定的开闭斗参数清零。采用PLC程序优化方案,对程序进行修改,达到开闭斗参数设定断电不清零的目的。