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[摘 要]某矿16031采面是一个带压采面,最高水位为 + 91米,最低标高为-305.9米,承受水压力最高为4.01MPa,为充分确保回采期间不出现突水事故,本文仔细探讨了这一个采面的水文地质条件,在此基础上,选择诸多防治水策略,取得了不错的效果,在带压开采的情况下没有发生水灾事故。
[关键词]采面;水文地质;煤矿;突水事故
中图分类号:F403.7 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2015)23-0261-01
某矿主采煤层标高处于 0 ~ -730米范围内。底板主要是寒武系灰岩,其分布相对均匀,大约有7米左右的厚度,上距底板 8 米,属于直接充水层。寒武系灰岩裂隙岩溶发育,具有相对较强的富水性,属于间接充水层。对于16031采面来说,其最低标高为-305.9米,按照相关钻探数据显示,其最高水位为 +91米,承受水压力最高为4.01兆帕,这是一个带压采面。我们主要对该带压开采过程重如何防止突水灾害进行了探讨。以期为复杂水文地质条件下做好防治水提供帮助。
一、水文地质勘察及突水预测
(一)勘察
地面勘察:为了弄清楚某矿附近地质状况与赋水状况,对某矿进行勘探。发现某矿分布 5 m之上的断层,煤层顶底板岩层的岩溶发育或富水,为做好防范提供了基础数据。
掘进期间:通过各种物探仪器实施探测,弄清楚物探异常区,避免不安全生产和施工。16031风机两巷掘进期间也进行了探测,选择两种方法进行探测,井下物探1 小时,探测有效距离 60米,能够进尺 40 米,预留合适的超前距,此处留下20米。16020风机两巷总进尺2700米,超前物探与钻探分别实施了70和13次,钻探进尺2230米,要是不使用物探技术方法,那么机、风巷必须实施整个过程的钻探,在这种情况下,总进尺11900米,通过物探技术方法大幅降低钻探进尺,降低幅度达到9670米,少用了81天,同时确保了生产安全。
采面圈定期间:圈定之后,通过相关设备实施探测,了解内部结构。通过瞬变电磁等开支探测。清楚底板岩溶发育状况,隔水层有效厚度与隐伏含水构造等相关方面。同时根据直流电法所得到的数据,分析确定其中的突水危险区,然后,评定其底板构造与富水性。按照原来的方案,间隔五十米在16031采面巷道布设钻场1个,各钻场同时还布设疏水降压孔三个。各孔进尺为130米。按照物探得到的图形,机巷总共布设钻场18个,进尺为6090米,风巷总共布设了钻场12个,进尺为4000米。钻场数量降低了20个,且降低了钻探进尺7880米。
(二)突水预测
根据煤矿某井水情动态监控平台来实时进行观察,以便能够在第一时间内充分了解水位状况。矿井还配置了防治水信息平台,按照最新水位状况对采掘面划分区域,同时,测定了采煤区间底板岩石的相关参数,以充分确保突水预测数据可靠、精确。
主要通过2种不同的技术来预测突水状况,第一个是突水系统法,第二个是矿井防治水信息化系统。
通过测定将其中的易突水区域明确,提前了解安全隐患部位,以及主要的防范部位。按照预测结果,在最短时间内将结果公布,在采掘过程中始终遵循先探后掘的指导原则,坚决不留下一个安全盲点。
二、完善排水系统区域注浆改造
(二)优化排水系统项目
对于煤矿来说,为做好水害治理工作,必须要具有良好的排水系统,这属于开展该项工作的基础,因此,必须先优化排水系统,在此基础上,按照预计的涌水量大小,对采掘工作面的排水系统进行完善,安装上辅助设备,通过这种方式来迎合排水需求,确保整个排水系统没有障碍。
煤矿中央水仓:其容量大小为10931立方米,布置在 -248米位置,同时还具有五台水泵,四趟排水管路380毫米,其排正常与最大水能力分别为1100 和2000m3/ h。
采面排水系统:16031采面总共具备水仓两个。一号水仓。处于16020机巷斜距大约1200米的位置,处在16031采面标高最低范围,其容量大小为310立方米,同时还安装了四台水泵,并且配置排水管路,具有220毫米排水管2趟,它的排水能力在510m3/ h以上,能够将水输送到第二个水仓,即二号水仓。16020机巷斜距大约748米的位置,其容量大小为215立方米,同时还安装了五台水泵,辅助以两趟排水管路,并且配备了排水管两趟,其正常排水能力在741 m3/ h以上,能够将水运输到-248米水平的中央水仓里面。
疏水钻孔:按照上文中在掘进过程中发现的低阻异常区,对掘进工作面实施相应措施,通过密集钻孔预疏压,例如16021采面掘进过程中布设钻场28个,同时还配置了疏水降压孔32个,排除速度达到128m3/ h。
疏水巷:发现底板富水区不明显,灰岩水隐蔽性强,分布无规律等方面的现状。按照提前获得探测数据、掘进过程中底板钻探出水状况,在这里,通过底板施工-7煤疏水巷,巷道总的长度为590米,通过巷道辅助以钻孔疏水的方法,疏放水速度达到180m3/ h,经过疏水之后,过去的疏水钻孔水量大幅降低,降低到29 m3/ h,取得不错的底板疏水效果,实现了既定的目的,为安全回采提供了保障。
(二)重点区域注浆改造
因这一个16031采面具有高水位异常区,所以,这里我们把16031采面主要分成2个不同的水文单元,各单元的注浆加固层位存在着一定的差异。
计算底板采动破坏带深度:通过大量的测定数据与研究发现,破坏深度这一个指标和底板的抗破坏能力、工作面受到的压力等因素存在着一定的联系。根据公式求解,此处取整数为 17米为结果。
确定隔水层厚度等参数:第一,确定高水位隔水层厚度。按照煤矿水文地质勘探数据,采面切眼周围寒武纪灰岩处于 91米水平,16021 采面标高最低是-305.9米,其承受水压力最高为4.01兆帕。根据突水系数求解方法:Ts = P/( M -Cp) ,依公式来求解安全回采过程中需要的隔水层厚度大小,高水位范围底板厚度应当处于84米以上时,才可以确保回采期间免于底板水的干扰。第二,确定正常水文单元隔水层厚度。在一个环节是按照煤矿水文地质勘探所得到的数据进行,正常段最高能够承压为0.74 兆帕。根据突水系数求解的式子(与上面的式子相同) ,同样来求解安全隔水层厚度,正常区域底板加固厚度超过31米以上时,在这种情况下,才可以确保回采期间免于底板水的负面作用。第三,确定扩散半径。相关研究指出,浆液扩散半径和与岩溶发育状况、裂隙水平存在着联系,缝宽小于5毫米时,水泥浆有效半径R大小为2米,当缝宽处于5-30毫米范围内时,R大小为4米,而当缝宽超过 30毫米时,那么R大小超过6米。按照16031采面钻探状况与邻近矿井注浆经验,且兼顾到浆液配比浓度,确定16031采面底板注浆加固R大小为25米。第四,确定注浆加固层位,为确保16031采面回采过程中的生产安全,只是对钻孔超过3 m3/ h 实施注浆封堵,高水位单元改造深度进入寒灰 40 m,钻孔深超过90米。
钻场及钻孔结构:第一,只布置高水位区域。按照掘进过程中所获得的数据对钻场进行设计,其位置确定在低阻异常区域。主要配备4个,各钻场配置钻孔三个,总共存在十二个,总共进尺长度达到1030米。第二,注浆孔结构。一级孔径直径小于150 毫米,布设145毫米直径的套管,然后到达煤底板,将其封闭二十四小时,对其开展耐压试验,这个过程中压力≥ 40 kg/cm2,至少保持三十分钟。二级的直径为112毫米,达到 L7 灰岩顶板,然后布设107毫米套管,将其封闭二十四小时,对其开展耐压试验,这个过程中压力≥ 40 kg/cm2,至少保持三十分钟。三级的直径为91毫米一直至终孔,达到寒灰42米。
浆液配比及結束注浆标准:水泥和水混合形成加固浆液。注浆过程中,当处于最高限压,进浆量< 60 L/min,保持约25分钟,这样就可以完成注浆。然后需要检查注浆效果,首先,通过物探方式进行检查,其次通过钻探方式进行检查。
三、结束语
综上所述,按照煤矿长期以来积累的防治水经验,该矿引入各种设备,构建起完善的系统。采面回采前,按照上级的指导意见,不断优化防治水措施,同时全程监控,随时解决其中发现的问题,以确保生产安全。回采过程中,煤矿有关部门积极协作,严格按照措施工作,切实强化监控,确保涌水量处于较低的水平,采面实现了安全回采。
作者简介:田永晖;出生年月:1985年10月;性别:男;民族:汉族;籍贯:河南省永城市;学历:本科;毕业院校:中国矿业大学 ?地质工程专业;就职单位:河南神火兴隆矿业有限责任公司;职称:助理工程师;邮编:461000。
[关键词]采面;水文地质;煤矿;突水事故
中图分类号:F403.7 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2015)23-0261-01
某矿主采煤层标高处于 0 ~ -730米范围内。底板主要是寒武系灰岩,其分布相对均匀,大约有7米左右的厚度,上距底板 8 米,属于直接充水层。寒武系灰岩裂隙岩溶发育,具有相对较强的富水性,属于间接充水层。对于16031采面来说,其最低标高为-305.9米,按照相关钻探数据显示,其最高水位为 +91米,承受水压力最高为4.01兆帕,这是一个带压采面。我们主要对该带压开采过程重如何防止突水灾害进行了探讨。以期为复杂水文地质条件下做好防治水提供帮助。
一、水文地质勘察及突水预测
(一)勘察
地面勘察:为了弄清楚某矿附近地质状况与赋水状况,对某矿进行勘探。发现某矿分布 5 m之上的断层,煤层顶底板岩层的岩溶发育或富水,为做好防范提供了基础数据。
掘进期间:通过各种物探仪器实施探测,弄清楚物探异常区,避免不安全生产和施工。16031风机两巷掘进期间也进行了探测,选择两种方法进行探测,井下物探1 小时,探测有效距离 60米,能够进尺 40 米,预留合适的超前距,此处留下20米。16020风机两巷总进尺2700米,超前物探与钻探分别实施了70和13次,钻探进尺2230米,要是不使用物探技术方法,那么机、风巷必须实施整个过程的钻探,在这种情况下,总进尺11900米,通过物探技术方法大幅降低钻探进尺,降低幅度达到9670米,少用了81天,同时确保了生产安全。
采面圈定期间:圈定之后,通过相关设备实施探测,了解内部结构。通过瞬变电磁等开支探测。清楚底板岩溶发育状况,隔水层有效厚度与隐伏含水构造等相关方面。同时根据直流电法所得到的数据,分析确定其中的突水危险区,然后,评定其底板构造与富水性。按照原来的方案,间隔五十米在16031采面巷道布设钻场1个,各钻场同时还布设疏水降压孔三个。各孔进尺为130米。按照物探得到的图形,机巷总共布设钻场18个,进尺为6090米,风巷总共布设了钻场12个,进尺为4000米。钻场数量降低了20个,且降低了钻探进尺7880米。
(二)突水预测
根据煤矿某井水情动态监控平台来实时进行观察,以便能够在第一时间内充分了解水位状况。矿井还配置了防治水信息平台,按照最新水位状况对采掘面划分区域,同时,测定了采煤区间底板岩石的相关参数,以充分确保突水预测数据可靠、精确。
主要通过2种不同的技术来预测突水状况,第一个是突水系统法,第二个是矿井防治水信息化系统。
通过测定将其中的易突水区域明确,提前了解安全隐患部位,以及主要的防范部位。按照预测结果,在最短时间内将结果公布,在采掘过程中始终遵循先探后掘的指导原则,坚决不留下一个安全盲点。
二、完善排水系统区域注浆改造
(二)优化排水系统项目
对于煤矿来说,为做好水害治理工作,必须要具有良好的排水系统,这属于开展该项工作的基础,因此,必须先优化排水系统,在此基础上,按照预计的涌水量大小,对采掘工作面的排水系统进行完善,安装上辅助设备,通过这种方式来迎合排水需求,确保整个排水系统没有障碍。
煤矿中央水仓:其容量大小为10931立方米,布置在 -248米位置,同时还具有五台水泵,四趟排水管路380毫米,其排正常与最大水能力分别为1100 和2000m3/ h。
采面排水系统:16031采面总共具备水仓两个。一号水仓。处于16020机巷斜距大约1200米的位置,处在16031采面标高最低范围,其容量大小为310立方米,同时还安装了四台水泵,并且配置排水管路,具有220毫米排水管2趟,它的排水能力在510m3/ h以上,能够将水输送到第二个水仓,即二号水仓。16020机巷斜距大约748米的位置,其容量大小为215立方米,同时还安装了五台水泵,辅助以两趟排水管路,并且配备了排水管两趟,其正常排水能力在741 m3/ h以上,能够将水运输到-248米水平的中央水仓里面。
疏水钻孔:按照上文中在掘进过程中发现的低阻异常区,对掘进工作面实施相应措施,通过密集钻孔预疏压,例如16021采面掘进过程中布设钻场28个,同时还配置了疏水降压孔32个,排除速度达到128m3/ h。
疏水巷:发现底板富水区不明显,灰岩水隐蔽性强,分布无规律等方面的现状。按照提前获得探测数据、掘进过程中底板钻探出水状况,在这里,通过底板施工-7煤疏水巷,巷道总的长度为590米,通过巷道辅助以钻孔疏水的方法,疏放水速度达到180m3/ h,经过疏水之后,过去的疏水钻孔水量大幅降低,降低到29 m3/ h,取得不错的底板疏水效果,实现了既定的目的,为安全回采提供了保障。
(二)重点区域注浆改造
因这一个16031采面具有高水位异常区,所以,这里我们把16031采面主要分成2个不同的水文单元,各单元的注浆加固层位存在着一定的差异。
计算底板采动破坏带深度:通过大量的测定数据与研究发现,破坏深度这一个指标和底板的抗破坏能力、工作面受到的压力等因素存在着一定的联系。根据公式求解,此处取整数为 17米为结果。
确定隔水层厚度等参数:第一,确定高水位隔水层厚度。按照煤矿水文地质勘探数据,采面切眼周围寒武纪灰岩处于 91米水平,16021 采面标高最低是-305.9米,其承受水压力最高为4.01兆帕。根据突水系数求解方法:Ts = P/( M -Cp) ,依公式来求解安全回采过程中需要的隔水层厚度大小,高水位范围底板厚度应当处于84米以上时,才可以确保回采期间免于底板水的干扰。第二,确定正常水文单元隔水层厚度。在一个环节是按照煤矿水文地质勘探所得到的数据进行,正常段最高能够承压为0.74 兆帕。根据突水系数求解的式子(与上面的式子相同) ,同样来求解安全隔水层厚度,正常区域底板加固厚度超过31米以上时,在这种情况下,才可以确保回采期间免于底板水的负面作用。第三,确定扩散半径。相关研究指出,浆液扩散半径和与岩溶发育状况、裂隙水平存在着联系,缝宽小于5毫米时,水泥浆有效半径R大小为2米,当缝宽处于5-30毫米范围内时,R大小为4米,而当缝宽超过 30毫米时,那么R大小超过6米。按照16031采面钻探状况与邻近矿井注浆经验,且兼顾到浆液配比浓度,确定16031采面底板注浆加固R大小为25米。第四,确定注浆加固层位,为确保16031采面回采过程中的生产安全,只是对钻孔超过3 m3/ h 实施注浆封堵,高水位单元改造深度进入寒灰 40 m,钻孔深超过90米。
钻场及钻孔结构:第一,只布置高水位区域。按照掘进过程中所获得的数据对钻场进行设计,其位置确定在低阻异常区域。主要配备4个,各钻场配置钻孔三个,总共存在十二个,总共进尺长度达到1030米。第二,注浆孔结构。一级孔径直径小于150 毫米,布设145毫米直径的套管,然后到达煤底板,将其封闭二十四小时,对其开展耐压试验,这个过程中压力≥ 40 kg/cm2,至少保持三十分钟。二级的直径为112毫米,达到 L7 灰岩顶板,然后布设107毫米套管,将其封闭二十四小时,对其开展耐压试验,这个过程中压力≥ 40 kg/cm2,至少保持三十分钟。三级的直径为91毫米一直至终孔,达到寒灰42米。
浆液配比及結束注浆标准:水泥和水混合形成加固浆液。注浆过程中,当处于最高限压,进浆量< 60 L/min,保持约25分钟,这样就可以完成注浆。然后需要检查注浆效果,首先,通过物探方式进行检查,其次通过钻探方式进行检查。
三、结束语
综上所述,按照煤矿长期以来积累的防治水经验,该矿引入各种设备,构建起完善的系统。采面回采前,按照上级的指导意见,不断优化防治水措施,同时全程监控,随时解决其中发现的问题,以确保生产安全。回采过程中,煤矿有关部门积极协作,严格按照措施工作,切实强化监控,确保涌水量处于较低的水平,采面实现了安全回采。
作者简介:田永晖;出生年月:1985年10月;性别:男;民族:汉族;籍贯:河南省永城市;学历:本科;毕业院校:中国矿业大学 ?地质工程专业;就职单位:河南神火兴隆矿业有限责任公司;职称:助理工程师;邮编:461000。