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摘要 石横特钢3#1080设2个铁口,20个风口,煤气系统采用湿法除尘经TRT余压发电后进管网,炉顶采用并罐无料钟,炉体采用软水密闭循坏系统。于2017年投产,因扩容改造进行降料面停炉大修,本次降料面共使用7小时,全过程回收煤气,无预休风操作,炉内未发生爆震,实现了安全、环保、节能的快速停炉。
关键词 停炉 焦炭填充 全回收煤气 放残铁
一、停炉前的冶炼操作
1.停炉前一周控制[Si]:0.40~0.60%,适当降低炉渣碱度至1.10~1.15, 确保炉况稳定顺行,渣铁温度充沛,流动性良好。停炉前3天开始控制[Si]:0.5~0.7%,炉渣R2:1.05±0.05,[S]:0.030%~0.055%,严防高硅高碱及高炉向凉。
2.停炉前缩小矿批、降低块矿使用比例至5%以内,使用边缘较疏松的装料制度,清理炉腹部位渣皮。
3.停炉前一周降煤比至120~130Kg/t, 停炉前3天逐步降煤比至80~100kg/t。
4.根据停炉计划,3#高炉于1月12日21点22分改全焦冶炼(矿批25t/批,干焦比600kg/t,改全焦后风温≤1000℃。
5.改全焦前后,值班室通知TRT人员2小时取样一次,依据检验结果及经验值,充分考虑缩小矿批、缩小布料角度、风温降低、渣皮波动等影响煤气利用率降低、炉温降低的因素,及时补加净焦或调整焦炭负荷,严防炉温向凉。
7.投入停炉盖面焦之前先装轻负荷料21批,以确保降料面操作炉温充足。第一组:干焦比600kg/t×5批(加萤石200kg/t);
[Si]0.70%,烧结碱度1.85计算,矿批暂定24t/批,焦批8800kg/批,,炉渣碱度控1.10。
第二组:干焦比650kg/t×6批(加萤石200kg/t);
[Si]1.0%,烧结碱度1.85计算,矿批暂定22t/批,焦批8750kg/批,炉渣碱度控1.05。
第三组:干焦比690kg/t×10批(加萤石200kg/t)。
[Si]1.5%,烧结碱度1.85计算,矿批暂定21t/批,焦批8800kg/批,炉渣碱度控1.0。
轻负荷料后集中加盖面焦25t。(可加质量差的焦炭或部分焦丁)
8.停炉控料线至炉身中下部1月13日4点26分,待料线11m时,通知炉前开口出铁,出净渣铁后休风,不堵铁口。
二、降料面停炉操作
1.1月12日开始打水降料面前期尽量使用较大风量,富氧2000m3/h,缩短停炉时间,视顶温逐渐减风,减氧。随着料线的下降,风压降低,风量自动上升,顶温升高,适当打水并减风。
2.根据顶温情况减风,炉顶温度控制400~500℃,<400℃时严格控制炉喉喷水量,值班工长及水煤工要密切注意炉体及炉顶温度变化,防止打水过多,水急剧汽化发生强烈爆震,确保停炉过程安全,打水要有专人负责。
3.降料面期间,初期顶温的控制主要通过间断打料和打水量进行控制,当料线降至炉身中部以后,爆震开始增多,大风大水不安全,顶温控制通过减风与調整打水量配合进行。
4.停炉过程中,禁忌休、拉风,若必须休风时,应先停止喷水,休风后炉顶不点火。
5.在降料面过程中,若风口有大块粘结物堵塞影响进风量,应及时捅掉。
6.降料面期间值班工长、水泵工密切关注净水池水位,及时补水。
7.出完最后一次铁,高炉休风,休风前先停止炉顶喷水。
三、放残铁作业
3#高炉炉底中心温度有三个点,符合一维传热计算条件,可计算出导热通量系数,因此根据一维传热及炉缸侵蚀计算模型,计算结果如下:
根据以上方法测得残铁标高为8.20米。3#高炉采用水冷炉底,该结果可与停炉前炉皮测温结果相结合,能更准确确定铁水侵蚀深度。铁水罐只能配置在炉体西侧,考虑现场建筑物及管道障碍,结合西侧炉皮测温建议选择二段冷却壁下部为残铁口开钻选点位置。
3、残铁量计算
T残=π/4*K*d2*h*γ铁
T残-残铁量
K-系数,0.40~0.65,本次取0.40
d-死铁层炉缸直径,6.53m
h-炉底侵蚀深度,m, h=铁口标高(10.21m)-残铁口标高(8.20m)=2.01m。
γ铁 -铁水密度,取7.0t/m3。
T残=3.14/4*0.4*6.53*6.53*2.01*7.0=188t。
综合考虑炉缸侧壁侵蚀铁口深度等影响,计算残铁量为188吨,实际放出残铁169吨。
四、打水凉炉
1.高炉放完残铁后开始打水凉炉。
2.炉顶打水期间,一切工作人员离开风口和铁口区域,防止打水后喷出焦炭或蒸汽伤人。
3.停炉后先不停高压水泵,通过炉顶打水管进行凉炉。凉炉间断进行,严格控制打水量。
4.凉炉期间,如发现风口冒火,立即停止打水,直到风口无火焰冒出方可重新打水凉炉。
5.铁口或残铁口出水,凉炉结束。1月14日20:18铁口出水。
结语:此次石横特钢3#1080高炉采用采取打水降料面至炉身位置停炉技术,实现了安全无事故,环保节能,快速停炉的目标。焦炭填充技术快速停炉的主要经验有:在整个停炉过程零爆震,提高停炉的安全系数;炉内打水量明显减少;极大的缩短了停炉时间;全程回收煤气,降低了环境污染,风口周围渣铁黏结物少,为清理炉墙、炉缸节省时间。
关键词 停炉 焦炭填充 全回收煤气 放残铁
一、停炉前的冶炼操作
1.停炉前一周控制[Si]:0.40~0.60%,适当降低炉渣碱度至1.10~1.15, 确保炉况稳定顺行,渣铁温度充沛,流动性良好。停炉前3天开始控制[Si]:0.5~0.7%,炉渣R2:1.05±0.05,[S]:0.030%~0.055%,严防高硅高碱及高炉向凉。
2.停炉前缩小矿批、降低块矿使用比例至5%以内,使用边缘较疏松的装料制度,清理炉腹部位渣皮。
3.停炉前一周降煤比至120~130Kg/t, 停炉前3天逐步降煤比至80~100kg/t。
4.根据停炉计划,3#高炉于1月12日21点22分改全焦冶炼(矿批25t/批,干焦比600kg/t,改全焦后风温≤1000℃。
5.改全焦前后,值班室通知TRT人员2小时取样一次,依据检验结果及经验值,充分考虑缩小矿批、缩小布料角度、风温降低、渣皮波动等影响煤气利用率降低、炉温降低的因素,及时补加净焦或调整焦炭负荷,严防炉温向凉。
7.投入停炉盖面焦之前先装轻负荷料21批,以确保降料面操作炉温充足。第一组:干焦比600kg/t×5批(加萤石200kg/t);
[Si]0.70%,烧结碱度1.85计算,矿批暂定24t/批,焦批8800kg/批,,炉渣碱度控1.10。
第二组:干焦比650kg/t×6批(加萤石200kg/t);
[Si]1.0%,烧结碱度1.85计算,矿批暂定22t/批,焦批8750kg/批,炉渣碱度控1.05。
第三组:干焦比690kg/t×10批(加萤石200kg/t)。
[Si]1.5%,烧结碱度1.85计算,矿批暂定21t/批,焦批8800kg/批,炉渣碱度控1.0。
轻负荷料后集中加盖面焦25t。(可加质量差的焦炭或部分焦丁)
8.停炉控料线至炉身中下部1月13日4点26分,待料线11m时,通知炉前开口出铁,出净渣铁后休风,不堵铁口。
二、降料面停炉操作
1.1月12日开始打水降料面前期尽量使用较大风量,富氧2000m3/h,缩短停炉时间,视顶温逐渐减风,减氧。随着料线的下降,风压降低,风量自动上升,顶温升高,适当打水并减风。
2.根据顶温情况减风,炉顶温度控制400~500℃,<400℃时严格控制炉喉喷水量,值班工长及水煤工要密切注意炉体及炉顶温度变化,防止打水过多,水急剧汽化发生强烈爆震,确保停炉过程安全,打水要有专人负责。
3.降料面期间,初期顶温的控制主要通过间断打料和打水量进行控制,当料线降至炉身中部以后,爆震开始增多,大风大水不安全,顶温控制通过减风与調整打水量配合进行。
4.停炉过程中,禁忌休、拉风,若必须休风时,应先停止喷水,休风后炉顶不点火。
5.在降料面过程中,若风口有大块粘结物堵塞影响进风量,应及时捅掉。
6.降料面期间值班工长、水泵工密切关注净水池水位,及时补水。
7.出完最后一次铁,高炉休风,休风前先停止炉顶喷水。
三、放残铁作业
3#高炉炉底中心温度有三个点,符合一维传热计算条件,可计算出导热通量系数,因此根据一维传热及炉缸侵蚀计算模型,计算结果如下:
根据以上方法测得残铁标高为8.20米。3#高炉采用水冷炉底,该结果可与停炉前炉皮测温结果相结合,能更准确确定铁水侵蚀深度。铁水罐只能配置在炉体西侧,考虑现场建筑物及管道障碍,结合西侧炉皮测温建议选择二段冷却壁下部为残铁口开钻选点位置。
3、残铁量计算
T残=π/4*K*d2*h*γ铁
T残-残铁量
K-系数,0.40~0.65,本次取0.40
d-死铁层炉缸直径,6.53m
h-炉底侵蚀深度,m, h=铁口标高(10.21m)-残铁口标高(8.20m)=2.01m。
γ铁 -铁水密度,取7.0t/m3。
T残=3.14/4*0.4*6.53*6.53*2.01*7.0=188t。
综合考虑炉缸侧壁侵蚀铁口深度等影响,计算残铁量为188吨,实际放出残铁169吨。
四、打水凉炉
1.高炉放完残铁后开始打水凉炉。
2.炉顶打水期间,一切工作人员离开风口和铁口区域,防止打水后喷出焦炭或蒸汽伤人。
3.停炉后先不停高压水泵,通过炉顶打水管进行凉炉。凉炉间断进行,严格控制打水量。
4.凉炉期间,如发现风口冒火,立即停止打水,直到风口无火焰冒出方可重新打水凉炉。
5.铁口或残铁口出水,凉炉结束。1月14日20:18铁口出水。
结语:此次石横特钢3#1080高炉采用采取打水降料面至炉身位置停炉技术,实现了安全无事故,环保节能,快速停炉的目标。焦炭填充技术快速停炉的主要经验有:在整个停炉过程零爆震,提高停炉的安全系数;炉内打水量明显减少;极大的缩短了停炉时间;全程回收煤气,降低了环境污染,风口周围渣铁黏结物少,为清理炉墙、炉缸节省时间。