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摘 要:石化总厂空分车间主要担负提供高纯度氮气,工业风和仪表风的任务。氮气用于给生产装置提供保护气、密封气和置换气作用。被充装的液氮储槽压力由于保持比较低,其饱和温度降低,致使正在充装的储槽氮气损失增大。通过采取适当的措施,将放空的氮气进行回收利用,可产生显著的经济效益。
关键词:空分车间;氮气;回收利用;措施
中图分类号:TQ116.15
前 言
石化总厂空分车间主要担负着给总厂相关单位提供高纯度氮气,工业风和仪表风的任务。本课题中所涉及到的氮气主要是用于给生产装置提供保护气、密封气和置换气的作用。车间系采用开封空分设备厂提供的KDN-1500型空分设备,利用深度冷冻,低压循环将空气液化,然后根据氧和氮的沸点不同,利用精馏的方法,从液化空气中分离出高纯度的氮气。按照最初的设计能力,在二空分H100-9/0.97型压缩机启动送风情况下,正常工况气氮产量为1370Nm3/h,液氮为130 Nm3/h 。生产的液氮由两组共四个储槽储存,以备作为空分装置事故下的氮气送出和氮气用量增大时的补充,以此保证总厂生产的连续安全运行。
1 氮气回收依据
储槽的设计最高工作压力为0.75Mpa,为了保证储槽安全运行和液氮的顺利充装,必须保持储槽内压力低于出分馏装置气氮的压力,在原设计中是通过储槽间断往大气中放空来实现的。按照原先的生产条件,进塔压力一般保持在0.79Mpa左右,氮气出装置压力一般不低于0.75 Mpa,而储槽中氮气压力控制在不高于0.75 Mpa即可,在這样生产条件下,储槽的自然蒸发率一般可以控制在0.5%/d以内。为了节约电力能耗,车间在经总厂批准后,通过较大技措,自1999年,第二氮气站原配套空压机停运,改从第二空气压缩站引入气源,节省了大量的电力能耗(一年节约电能700多万KWh),但是由于气体输送距离较远,压降增大,导致进入分馏塔的空气压力较低(0.6-0.65MPa),一般保持在0.60Mpa左右,受此影响,正如以上因素所述,被充装的液氮储槽压力保持的比较低,其饱和温度必然降低,致使正在充装的储槽氮气损失增大,再加上充装完毕的一组储槽的挥发,两组储槽每天至少要损失氮气890NM3,如此每年要白白放掉氮气324,850NM3,按目前总厂结算价格(0.6元/NM3)来算,等于每年白白损失194,910元。因此,通过采取适当的措施,将放空的氮气进行回收利用,从长远来看,必将产生显著的经济效益。
2 改进内容和措施
通过分析,根据实际生产状况,由于出装置氮气即低压氮的压力基本维持在0.55Mpa左右即能保证总厂的生产需要,所以在储槽压力较高时(大于0.6MPa),将需要进行放空处理的氮气直接改充到低压氮管网中是可行的。前提是:一是要控制好排放时的压力和流量,避免对管网造成较大冲击,造成分馏系统的工况波动;二是采取措施防止低压氮气回流储槽。
如上图所示,原先液氮储槽放空管线由出口截止阀和气动调节阀,以及减压阀组成。首先,通过一截至阀先截断放空,然后,从自动调节阀和减压阀之间引出一路碰到低压氮管网上。为了防止气体倒流和方便操作,在此管线上要设置一单向阀和一手动截止阀。
3 实施过程
经过车间分析论证认为此建议具有投入少,操作简单、维护方便,挖潜效果显著的特点,有较高的应有价值。按照建议改进内容和设计思路,由施工单位于2004年6月份完成,并立即投入使用。
4 解决问题和应用范围
通过建议的实施,首先彻底解决了多年来,储槽内大量氮气白白放空的状况。特别是在总厂顺酐装置破产倒闭以后,液氮产量远远大于需求,储槽内大量液氮长期储存,损失严重的状况。再者,随着总厂重整等装置的开工以及其它单位气氮用量的增加,气氮开始出现供需矛盾,这样,在一定的范围内,两组液氮储槽的放空也在一定程度上起到了补充作用。对总厂的安全顺利生产发挥了重要作用。
5 经济效益和社会效益评价
从6个月的使用情况来看,已经取得了很好的效果。建议实施半年以来,实现减少外排氮气:170,000NM3,折合人民币10.2万多元。由此,可知此建议的实施可以为总厂一年增加效益20万多元。而建议实施的成本为: D65管线 40M 、D65截止阀3个、D65单向阀一个,投入仅0.6万元,投入产出比高达33,在相关行业有很好的推广价值。
关键词:空分车间;氮气;回收利用;措施
中图分类号:TQ116.15
前 言
石化总厂空分车间主要担负着给总厂相关单位提供高纯度氮气,工业风和仪表风的任务。本课题中所涉及到的氮气主要是用于给生产装置提供保护气、密封气和置换气的作用。车间系采用开封空分设备厂提供的KDN-1500型空分设备,利用深度冷冻,低压循环将空气液化,然后根据氧和氮的沸点不同,利用精馏的方法,从液化空气中分离出高纯度的氮气。按照最初的设计能力,在二空分H100-9/0.97型压缩机启动送风情况下,正常工况气氮产量为1370Nm3/h,液氮为130 Nm3/h 。生产的液氮由两组共四个储槽储存,以备作为空分装置事故下的氮气送出和氮气用量增大时的补充,以此保证总厂生产的连续安全运行。
1 氮气回收依据
储槽的设计最高工作压力为0.75Mpa,为了保证储槽安全运行和液氮的顺利充装,必须保持储槽内压力低于出分馏装置气氮的压力,在原设计中是通过储槽间断往大气中放空来实现的。按照原先的生产条件,进塔压力一般保持在0.79Mpa左右,氮气出装置压力一般不低于0.75 Mpa,而储槽中氮气压力控制在不高于0.75 Mpa即可,在這样生产条件下,储槽的自然蒸发率一般可以控制在0.5%/d以内。为了节约电力能耗,车间在经总厂批准后,通过较大技措,自1999年,第二氮气站原配套空压机停运,改从第二空气压缩站引入气源,节省了大量的电力能耗(一年节约电能700多万KWh),但是由于气体输送距离较远,压降增大,导致进入分馏塔的空气压力较低(0.6-0.65MPa),一般保持在0.60Mpa左右,受此影响,正如以上因素所述,被充装的液氮储槽压力保持的比较低,其饱和温度必然降低,致使正在充装的储槽氮气损失增大,再加上充装完毕的一组储槽的挥发,两组储槽每天至少要损失氮气890NM3,如此每年要白白放掉氮气324,850NM3,按目前总厂结算价格(0.6元/NM3)来算,等于每年白白损失194,910元。因此,通过采取适当的措施,将放空的氮气进行回收利用,从长远来看,必将产生显著的经济效益。
2 改进内容和措施
通过分析,根据实际生产状况,由于出装置氮气即低压氮的压力基本维持在0.55Mpa左右即能保证总厂的生产需要,所以在储槽压力较高时(大于0.6MPa),将需要进行放空处理的氮气直接改充到低压氮管网中是可行的。前提是:一是要控制好排放时的压力和流量,避免对管网造成较大冲击,造成分馏系统的工况波动;二是采取措施防止低压氮气回流储槽。
如上图所示,原先液氮储槽放空管线由出口截止阀和气动调节阀,以及减压阀组成。首先,通过一截至阀先截断放空,然后,从自动调节阀和减压阀之间引出一路碰到低压氮管网上。为了防止气体倒流和方便操作,在此管线上要设置一单向阀和一手动截止阀。
3 实施过程
经过车间分析论证认为此建议具有投入少,操作简单、维护方便,挖潜效果显著的特点,有较高的应有价值。按照建议改进内容和设计思路,由施工单位于2004年6月份完成,并立即投入使用。
4 解决问题和应用范围
通过建议的实施,首先彻底解决了多年来,储槽内大量氮气白白放空的状况。特别是在总厂顺酐装置破产倒闭以后,液氮产量远远大于需求,储槽内大量液氮长期储存,损失严重的状况。再者,随着总厂重整等装置的开工以及其它单位气氮用量的增加,气氮开始出现供需矛盾,这样,在一定的范围内,两组液氮储槽的放空也在一定程度上起到了补充作用。对总厂的安全顺利生产发挥了重要作用。
5 经济效益和社会效益评价
从6个月的使用情况来看,已经取得了很好的效果。建议实施半年以来,实现减少外排氮气:170,000NM3,折合人民币10.2万多元。由此,可知此建议的实施可以为总厂一年增加效益20万多元。而建议实施的成本为: D65管线 40M 、D65截止阀3个、D65单向阀一个,投入仅0.6万元,投入产出比高达33,在相关行业有很好的推广价值。