电焊机空载自停节电技术应用研究报告

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  中图分类号:U227.9 文献标识码:U 文章编号:1009-914X(2012)35- 0556-01
  一、项目概况
  电焊机的使用量大且广,常用的电焊机有交流电焊机、直流电焊机等;大众煤业有限公司现有电焊机共计10余台,分别为BX1-250型、BX1-315型、BX1-500型交流电焊机;是我公司加工、维修、制造领域的主要工具;交流电焊机使用特点是负载与空载交替进行,功率因2数低,耗电量大;在投入使用时,由于工作性质其空载时间往往多于负载时间;电焊机空载时除空载有功损耗外,还因空载时功率因数很低,使无功损耗很大。经测量一台BX1-315型交流电焊机,其空载时有功损耗达2.5 kW,无功损耗达10 kvar。
  为了省电而不停地人工开、关机,显然会影响工作效率,因此,减小电焊机空载损耗很具有实际意义。
  二、革新设计的必要性
  1、电能损耗严重
  加工、制造及管道安装的区队,承担全矿的工具制造、技改扩建、检修等工程,由于施工中的主要材料为大量的钢板及金属管道焊接等工作,每天都有数台的电焊机同时工作,在电焊工作中,从焊好一道焊缝到焊接下一到焊缝时,经常要做很多辅助的工作。这时的电焊机就处于空载运行状态,电焊机变压器的初级绕组中仍有空载电流流过,有时工人吃饭或下班都忘记关掉电源,使焊机空载损耗十分严重,这样,就白白浪费掉许多电能。
  由于操作者要对焊接工件调整高度、角度、距离或临时改做其他工作等其它因素,电焊机经常处于空载状态。空载状态时,电焊机的功率因数非常低(低于0.3;标准为0.6--0.85以上),大大降低了有功电能的利用率,给我矿电网造成大量的无功损耗;空载时即使再好再新的电焊机仍然有电流流过(5-15A),这部分电能没有做任何有效功,全部白白浪费了(经测算一台电焊机空载平均1小时耗电3-6度),给企业增加额外电费,加大了生产成本。
  2、安全系数低
  交流电焊机在施工现场是一种不可缺少的焊接工具之一,但是在实际的使用过程中,电焊机的空载时间甚至超过了操作时间,其空载损耗一般约在200W左右,电焊机空载时输出较高的空载电压60-70V(36V以下为国际公认的安全电压,无触电危险),给操作工人带来极大的安全隐患,这不仅白白浪费了许多电能,还会降低电网的功率因数,甚至会造成人身触电伤亡事故,给工人及其家属带来极大的不幸与悲痛,对企业造成不必要的经济损失和名誉上的重大负面影响。据粗略统计,近年来,我国每年由电焊机发生的触电伤亡事故600多起。企业经济财产和人民生命安全受到沉重的打击。
  3、工作效率低
  负荷持续率是指实际工作时间在全部工作时间中(10分钟为1周期)所占比率。BX1-315型电焊机的负荷持续率=35%,由上可知,当该型焊机工作时,每焊接3.5分钟,就要休息6.5分钟,再加上操作者要对焊接工件调整高度、角度、距离或临时改做其他工作等其它因素,在没有进行技术革新前,每台焊机每班(8小时为1班)累计空载时间在3小时左右(每天3个班则空载9个小时),同样的工作任务,革新前的电焊机每台每年比革新后的电焊机多使用了9×5×365=16425Kw·h电能(每小时空载耗电按5度)。
  三、革新设计方案
  结合现场实际,经过分析论证,焊机空载自停装置设计方案,具体如下:
  焊机工作效率低,主要是由于电焊机在空载时,不能自动切断电源,致使同样的工作任务,革新前的电焊机每年每台却要比革新后的电焊机多使用16425Kw·h电能,造成焊接工作整体效率严重降低。
  针对这一问题,主要从两个方面进行处理。
  1、 使用R、C组成保护电路,其作用主要是防止电压突变时使VS损坏,起到保护设备的功效。
  2、当晶闸管的正向电流小于最小维持电流IH时,晶闸管将自动关断,即自动切断电源,将无功损耗扼杀在摇篮中,实现了自动断电的节电电路,大大提高了电源的利用率。
  3、利用双向晶闸管作电子开关比机械开关更加优越。因为只需很低的控制功率,就能控制相当大的电流,它不存在触点抖动问题,动作速度极快,在关断时也不会出现电弧现象;在空载状态下电焊机自动切断电源,确保了操作人员的安全,可谓一举多得。采取措施如下:
  主电路由双向晶闸管、熔断器、电焊机变压器、开关等组成,控制电路则由晶闸管VS的触发极G微动开关SA2组成。当电焊机工作时其工作原理如下:
  当合上开关SA1,接通380V电源,在焊机未焊接前,即当焊钳按钮开关SA2处于断开状态时,晶闸管的阳极A和阴极K之间只是加上一個正向电压,由于控制极G未加触发电压,晶闸管内部有一个PN结处于反相偏置,因此其中只有很小的电流流过,这个电流为正向漏电流。这时,晶闸管阳极和阴极之间表现出很大的内阻,处于阻断(截止)状态,此时晶闸管VS无触发信号而不导通。当焊接工作开始时,只要操作人员按下SA2开关,双向晶闸管VS经控制极(G)和阴极(K)加正向电压被触发导通。焊机接通电源即可以进行焊接。
  四、革新设计后的效果
  1、该成果线路简单,解决焊机工作实际问题
  该装置仅需要在焊机的控制回路上连接一个晶闸管、一个微动开关;解决了焊机空载时出现的电能损耗严重、安全系数和工作效率低的问题。
  一、通过对电焊机安装空载自动断电装置,可自动控制电焊机的启动和停机。
  二、当焊接暂停,电焊条离开工件后,经一定延时,电焊机自动停机,因为只需很低的控制功率,就能控制相当大的电流,它不存在触点抖动问题,动作速度极快,在关断时也不会出现电弧现象,确保了操作人员的安全。
  三、可降低电焊机在空载时的电损耗,并可减少无功损耗,有效的改善电网的功率因数,线路简单、调试易于实现、引弧方便、节电效果非常显著。
  四、利用晶闸管关断电源的电路,来实现电焊机空载节电电路,只要随手关掉焊钳手柄上的开关,即可实现断电的节电电路。
  2、不但减低电能损耗,而且提高焊接工作效率
  一、技术改造前,以一台BX1-315型交流电焊机为例,其空载时有功损耗达2.5 kW,无功损耗达10 kvar;当10台电焊机同时运行时,加在电网上的有功损耗为25kw、无功损耗为100 kvar。
  二、技术改造前,每台焊机每班累计空载时间在3小时左右,同样的工作任务,革新前的电焊机每台每年比革新后的电焊机多使用了16425Kw·h电能,在革新前工作效率的基础上,提高了80% 。
  三、通过调整电阻R的数值,实时检测电网的电压与电流,调整焊机的输入电压电流,控制焊机的输入功率,减少不必要的电能损耗,实现“所供即所需”。
  四、通过电容C消除高次谐波、抑制瞬流浪涌的手段清洁电网电路,有效减少焊机对电网的冲击,降低电网的无功损耗,提高焊机的运行效率,降低运行成本和无功补偿设备维护费用,延长设备的使用寿命。具有节电和保护设备的双重功效。
  3、节约能量、费用
  一、节约耗电量
  现以一台BX1-315型交流电焊机为例,经测量其空载时有功损耗达2.5 kW,无功损耗达10 kvar。每台焊机每班累计空载时间在3小时左右,按我矿现焊机(改造后)工作量(每天每台焊机空载9小时左右)计算,每台焊机一年在原基础上节约空载运转9×365=3285小时,每台电焊机一年节约电能16425Kw·h,10台电焊机一年可节约164250Kw·h电能。
  二、节约费用
  通过安装空载自停装置后,我公司按10台电焊机按现在工作量(现在约8台/天),电费单价按0.6元/KWh,每年最少可节约16425×8×0.6=78840元电费,我矿设计服务年限约为70年,则至我矿开采结束时,最少可节约78840×70=5518800元电费。
  五、成果总结
  该技术创新成果,主要特点是创新成本极低,每台焊机革新成本不到30元,创造出的经济效果非常显著。
  通过革新前后比较,可看出革新后的安全、经济和社会效益非常显著,费用投入及安装的工作量都很小,在系统运行方面更合理可靠,不但节约了大量电能、资金,在提高焊机工作效率的同时,为我矿加工、维修、制造等领域提供的经济运行设计经验,是十分宝贵的。
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