王台铺煤矿回采工作面通风系统优化方案分析

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  【摘 要】王台铺煤矿回采工作面采用改进型“U+L”通风系统后,上隅角瓦斯控制在0.6%以下,避免了瓦斯超限事故,有效地治理回采工作面上隅角的瓦斯,且能有效避免采空区通风的重大隐患,同时极大地节省了成本,符合目前煤炭市场形势严峻下成本控制需求。
  【关键词】“U+L” 上隅角 瓦斯治理
  中图分类号:TD 文献标识码:A 文章编号:1009―914X(2013)35―382―01
  瓦斯时煤矿五大灾害之首,瓦斯灾害事故是煤矿企业中危害最大,死亡比例最高的重大事故。回采工作面上隅角往往因顶板坚硬、机尾支架前移后顶板不能及时冒落,导致机尾处经常留有较大面积的悬顶,造成空间瓦斯积聚,当悬顶冒落或老塘冒落时,积聚区瓦斯被吹出就会造成上隅角的瓦斯超限,严重威胁工作面的安全生产。回采工作面上隅角瓦斯治理是一个持久的课题,煤矿通风工作者均有研究。
  一、矿井基本情况:
  据2012年矿井瓦斯等级鉴定,王台铺煤矿综采工作面瓦斯绝对涌出量为3.24m3/min,矿井生产能力为210万吨/年,综采工作面年生产能力为120万吨,XV号煤层为中厚煤层,矿井采用中央并列式抽放式通风方式。经过50多年煤炭开采,前辈通风工作人员在开展日常矿井通风工作和瓦斯防治工作中,总结出了能有效防治回采工作面上隅角瓦斯的通风系统——“两进一回”通风系统。但山西省新“一通三防”安全质量标准化标准规定:“回采工作面采空区禁止通风”,原有“两进一回”通风系统不再适用于综采工作面。因此,需要探索出一套既能符合新标准,又能有效治理回采工作面上隅角瓦斯的通风系统。
  二、原有通风系统简介:
  原有“两进一回”通风系统布局现状:如图1所示,主要进风风流由主进风顺槽到工作面后,经回风横川至回风顺槽;辅助进风经上隅角直接回至回风顺槽,可以有效地治理上隅角的瓦斯。前辈通风工作者经过多年地探索,形成了回采工作面通风系统固定模式:采煤队组在工作面即将推过的辅助回风巷设置木垛,木垛间距为1m,木垛距煤帮的保持一定距离,当工作面推过后,其回风通道不受顶板冒落缩小通风断面;形成通风横川间距固定为80m,保障有效回风通道;定时调节主要进风和辅助进风的风量之比。
  三、改造方案:
  王台铺煤矿通风工作人员为了寻求既能有效治理上隅角瓦斯,又符合新质量标准化标准的回采工作面通风方案,王台铺煤矿通风工作人员经过多方面的调研,并在本矿井进行试验,结合试验结果,本人提出了三种回采工作面上隅角瓦斯治理方案:
  方案一:采用“U”型通风系统,并布置配套的上隅角高位抽放系统,且实施班班强制放顶措施。早在2011年本矿井并已在XV2312回采工作面试验了“U”型通风系统治理上隅角瓦斯的通风方案,但单纯的采用“U”型通风系统无法有效地治理上隅角瓦斯,试验期间上隅角瓦斯保持与0.75%~1.2%之间,当老塘顶板局部垮落时,将采空区积存的瓦斯吹出,导致上隅角瓦斯一度高达2.2%,因此,单纯地“U”型通风系统无法有效地治理上隅角瓦斯。
  根据调研结果,部分矿井采用高位抽放,抽放布局示意图如图2,在工作面回风巷每80m施工一钻场硐室,对工作面上隅角施工抽放钻孔;同时工作面采用全部垮落法管理顶板:为保证两端头落山垮落充分,采取回取两巷顶板锚杆托盘、钢带措施;老山顶板垮落仍不充分(≥2×5m2)时,工作面的顶板实施强制爆破放顶措施,以确保落山充分垮落。
  方案二:仍然采用“两进一回”通风系统,根据新标准规定,在原有木垛体上钉上板,并实施喷浆处理,使回风通道与采空区有效隔开,从而避免采空区通风。
  方案三:改进“U+L”型通风系统,回风通道改进为负压风筒。在XV2312回采工作面试验了“U”型通风系统后,王台铺煤矿通风工作者组织了试验了“U+L”型通风系统,如图3所示,即在采过的回风横川设置调节风窗,以控制采空区的回风量,试验结果证明,工作面按照回采作业规程计算配风,只要采空区保持回风(90~120m3/min),上隅角便不回出现瓦斯积聚现象。由于本方案不能消除采空区通风隐患,需要对本方案进行改进。
  鉴于采空区回风量控制在90~120m3/min即能有效治理上隅角瓦斯,因此,将2根直径为100mm的伸缩性硬质胶管一端固定在最近采过的调节墙上,另一端放置于距上隅角切顶线5m范围内煤帮顶部(预先设置的帮锚杆),随着工作面的推进而延伸(事先使用绳索牵引胶管的一端),则部分风量可通过硬质胶管回至回风巷中,科有效治理上隅角瓦斯。
  四、实践效果:
  综合比较上述三种方案,结合王台铺煤矿XV号煤层瓦斯含量,最终选择第三种综采工作面通风系统。王台铺煤矿回采工作面采用该通风系统后,上隅角瓦斯控制在0.6%以下。改进后的工作面通风系统能有效治理回采工作面上隅角的瓦斯,且能有效避免采空区通风,符合目前煤炭市场形势严峻下成本控制需求。
  五、总结语
  1、改进型“U+L”通风系统技术关键:
  通过实验的方式,得出有效治理上隅角瓦斯,采空区回风通道配风量结果,并根据该结果设计隔离采空区的回风管路;回风管路要求不受顶板垮落而损坏或丧失回风断面的现象,王台铺煤矿正试验充填开采,本人将充填高使用的伸缩性压胶管作为回风管路,基本能保证有效回风;同时保证管路随工作面的推移,回风管路的吸风端向前延伸。
  2、改进型“U+L”通风系统经济效益:
  ⑴改进型“U+L”通风系统节省了回风通道设置木垛的成本和设置木垛人工成本。
  ⑵原“两进一回”通风系统工作面推进至通风横川时,该调节墙必须全部拆除,带回采至下一通风横川时,又得重新修建成密闭墙;而改进后,只需在原有调节墙基础上开启小口,待回采至下一回风横川时,在开口调节强基础上直接实施密闭,节省了密闭材料和修建密闭的人工成本。综采工作面月度推进按240m计算,节省木垛材料费用为12万元,设施修建费用为2万元,人工费用为3.4万元,改进通风系统后,月度每一综采工作面节省成本约15万(扣除伸缩胶管成本和人工成本)。
  3、改进型“U+L”通风系优缺点:
  缺点:⑴改进型“U+L”通风系优只能适用于瓦斯涌出量低的综采工作面,王台铺煤矿综采工作面瓦斯绝对涌出量为2.96m3/min,因此本系统具有其局限性。但综采工作面瓦斯绝对涌出量低于5m3/min,可以根据本矿井实际情况,改进回风管路的断面,保证回风量能满足治理上隅角瓦斯需求。
  ⑵不能保证布置在采空区的伸缩性硬质胶管不受顶板垮落而损坏。一旦受损,可在回风管路出风口所在的调节墙上开口,利用采空区局部漏风,仍能有效治理上隅角瓦斯。
  优点:⑴能有效治理上隅角瓦斯;
  ⑵避免采空区通风;
  ⑶节省成本。
  4、王台铺煤矿在治理瓦斯过程中不断摸索,并通过科学分析、大胆实践、认真总结、不断完善,为其它兄弟XV号煤综采面上隅角瓦斯治理提供丰富的实践经验,同时改进型“U+L”通风方式治理上隅角瓦斯也将成为王台铺煤矿瓦斯防治的主要方法,其应用前景广阔。
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