论文部分内容阅读
摘 要:针对常规水平井找漏漏点不明确,影响后续封堵措施效果,研究应用了水平井精确找漏技术,现场应用表明,该技术能高效明确悬挂器及大小套管漏失情况,为后续措施提供了准确数据。
关键词:水平井;找漏技术;研究与应用
引言:
辽河油田是全国最大的稠油油田,随着油田进入开发中后期,采油难度逐渐加大,地层情况复杂多变。水平井开发过程中,由于油井频繁注汽吞吐形成套管损坏、破漏、悬挂器漏等问题,使注入蒸汽热损失加大、漏失部位窜流造成油井出水,经常因高含水导致油井被迫关井,能否明确漏点位置便尤为重要。常规找漏工具和方法只能笼统确认悬挂器底端以上有无漏点,而无法明确具体漏点位置,并且无法验证封隔器座封后是否有效密封,极易将封隔器密封不严漏失的情况误判为套管漏失。另外,当单个封隔器因井况原因无法有效座封时,只能起出工具重新下入。为此,结合现场生产情况开展了水平井精确找漏技术研究与应用。
1 水平井机械找漏技术
为解决水平井找漏棘手问题,明确大套管、悬挂器、小套管漏失情况,确保后续封堵措施效果,在工具、工艺方面进行相应创新,形成了水平井大套管精确找漏技术,该技术打破了常规找漏局限性,实现了95/8寸大套管、悬挂器、小套管的安全高效找漏,填补了水平井精确找漏技术空白,避免了以往该类井套管漏点个数、悬挂器是否漏失无法明确,漏点易误判,后续封堵较盲目。提高了找漏精度及时效,缩短作业周期,为后续封堵措施提供了有力保障,具有很大的推广价值。
1.1主要配套工具
(1)9 5/8大直径Y211专用找漏封隔
①改进胶筒配方,采用耐温、耐压合成橡胶,硬度提高了3-5度,提高了胶筒韧性,保证胶筒能多次有效密封,确保找漏高效及数据的准确无误。
②改进锥体限位结构性能,确保坐封、解封更安全可靠;
③在常规Y221封隔器基础上,对封隔器卡瓦材质进行了优化,采用40CrMnMo,调质后表面高频淬火,提高齿牙硬度至HRC50-55,低温回火消除应力,保障卡瓦的力学强度,确保封隔器及管柱安全可靠。
④最大外径210mm,能完全满足9 5/8大直径套管封堵要求。
(2)K344-210封隔器研制
K344-210封隔器:封堵大套管,最大外径:Ф210mm,座封方式:液压。
(3)Y521-148水平井找漏专用找漏封隔器
①增加了限位环和紧固螺钉,改进原有锥体限位结构性能,避免封隔器中途坐,使封隔器坐封、密封和解封更加可靠,对比原有封隔器有效密封次数平均增加8次以上,确保了找漏的精度及高效。
②外径缩小了2mm,长度减少了200mm,使工具下入更顺畅。
③工具在悬挂器及小套管内不易卡阻,提高施工安全性。
(4)配套了K344-148水平井专用找漏封隔器
封堵小套管,最大外径:Ф148mm,座封方式:液压 2MPa。
(5)压控开关(节流器)开启压力3.5Mp??a
(6)水平井找漏专用扶正器
1.2管柱组合设计
设计了“四套”找漏管柱组合,确保了管柱组合设计的“个性化”及“针对性”,实现了水平井的大套管、悬挂器以及小套管的精確找漏。
2、现场应用情况
截至目前,该项目现场共实施5井次,清晰明确出水平井大套管、小套管、悬挂器具体漏失情况,成功率100%。
典型井1:杜32-兴H351
施工目的:本井2010年9月16日进行第1周期注汽吞吐,注汽压力14.1MPa,注汽温度334℃,注汽干度75%,注汽量4000t,因高含水关,准备下一轮热采,并实施化学堵水、选注措施,2018年4月已通过封隔器管柱组合试压找漏准确明确出悬挂器以上漏失。现决定水平井找漏,进一步明确悬挂器及悬挂器以上套管具体漏失情况。
(4)施工步骤
①下Φ210mm通井规通井至悬挂器。
②下入找漏管柱。
③进行找漏:Y211-200封隔器上提下放座封,反打压,验证Y211-200封隔器以上有无漏点;油管内正打压, K344封隔器座封,继续正打压,验证悬挂器套管漏失情况。
④若Y211-200封隔器以上有漏点,上提管柱, Y211-200封隔器座封后继续反打压,直至找出漏点。
3 结论
(1)水平井精确找漏技术通过对找漏工具研制配套、设计了多套找漏管柱组合,填补了水平井精确找漏的技术空白,实现了整体工艺创新。
(2)现场应用表明,该技术提高了找漏效率,减轻了频繁起下管柱操作强度,避免了后续盲目封堵,封堵不全或措施方向性选择错误造成无效投入,提高了后续措施效果,另外,缩短了作业周期,加快了油井产能恢复,经济社会效益显著。
(3)随着水平井投产增多,生产时间日益延长,水平井大套管、悬挂器漏失井必将日益增多,后续增产增效措施都需明确漏点个数及位置,水平井精确找漏技术也将更为广泛地应用,推广应用前景广阔。
参考文献:
[1]胡辉;李闯;李林;高进录;张洪飞;李鸿图.水平井大斜度段卡封找水工艺技术研究与应用[J].内蒙古石油化工. 2014 (07)88:89.
[2]张伟.水平井大斜度段卡封找水工艺技术研究与应用[J].内蒙古石油化工.2012(11)43:43.
关键词:水平井;找漏技术;研究与应用
引言:
辽河油田是全国最大的稠油油田,随着油田进入开发中后期,采油难度逐渐加大,地层情况复杂多变。水平井开发过程中,由于油井频繁注汽吞吐形成套管损坏、破漏、悬挂器漏等问题,使注入蒸汽热损失加大、漏失部位窜流造成油井出水,经常因高含水导致油井被迫关井,能否明确漏点位置便尤为重要。常规找漏工具和方法只能笼统确认悬挂器底端以上有无漏点,而无法明确具体漏点位置,并且无法验证封隔器座封后是否有效密封,极易将封隔器密封不严漏失的情况误判为套管漏失。另外,当单个封隔器因井况原因无法有效座封时,只能起出工具重新下入。为此,结合现场生产情况开展了水平井精确找漏技术研究与应用。
1 水平井机械找漏技术
为解决水平井找漏棘手问题,明确大套管、悬挂器、小套管漏失情况,确保后续封堵措施效果,在工具、工艺方面进行相应创新,形成了水平井大套管精确找漏技术,该技术打破了常规找漏局限性,实现了95/8寸大套管、悬挂器、小套管的安全高效找漏,填补了水平井精确找漏技术空白,避免了以往该类井套管漏点个数、悬挂器是否漏失无法明确,漏点易误判,后续封堵较盲目。提高了找漏精度及时效,缩短作业周期,为后续封堵措施提供了有力保障,具有很大的推广价值。
1.1主要配套工具
(1)9 5/8大直径Y211专用找漏封隔
①改进胶筒配方,采用耐温、耐压合成橡胶,硬度提高了3-5度,提高了胶筒韧性,保证胶筒能多次有效密封,确保找漏高效及数据的准确无误。
②改进锥体限位结构性能,确保坐封、解封更安全可靠;
③在常规Y221封隔器基础上,对封隔器卡瓦材质进行了优化,采用40CrMnMo,调质后表面高频淬火,提高齿牙硬度至HRC50-55,低温回火消除应力,保障卡瓦的力学强度,确保封隔器及管柱安全可靠。
④最大外径210mm,能完全满足9 5/8大直径套管封堵要求。
(2)K344-210封隔器研制
K344-210封隔器:封堵大套管,最大外径:Ф210mm,座封方式:液压。
(3)Y521-148水平井找漏专用找漏封隔器
①增加了限位环和紧固螺钉,改进原有锥体限位结构性能,避免封隔器中途坐,使封隔器坐封、密封和解封更加可靠,对比原有封隔器有效密封次数平均增加8次以上,确保了找漏的精度及高效。
②外径缩小了2mm,长度减少了200mm,使工具下入更顺畅。
③工具在悬挂器及小套管内不易卡阻,提高施工安全性。
(4)配套了K344-148水平井专用找漏封隔器
封堵小套管,最大外径:Ф148mm,座封方式:液压 2MPa。
(5)压控开关(节流器)开启压力3.5Mp??a
(6)水平井找漏专用扶正器
1.2管柱组合设计
设计了“四套”找漏管柱组合,确保了管柱组合设计的“个性化”及“针对性”,实现了水平井的大套管、悬挂器以及小套管的精確找漏。
2、现场应用情况
截至目前,该项目现场共实施5井次,清晰明确出水平井大套管、小套管、悬挂器具体漏失情况,成功率100%。
典型井1:杜32-兴H351
施工目的:本井2010年9月16日进行第1周期注汽吞吐,注汽压力14.1MPa,注汽温度334℃,注汽干度75%,注汽量4000t,因高含水关,准备下一轮热采,并实施化学堵水、选注措施,2018年4月已通过封隔器管柱组合试压找漏准确明确出悬挂器以上漏失。现决定水平井找漏,进一步明确悬挂器及悬挂器以上套管具体漏失情况。
(4)施工步骤
①下Φ210mm通井规通井至悬挂器。
②下入找漏管柱。
③进行找漏:Y211-200封隔器上提下放座封,反打压,验证Y211-200封隔器以上有无漏点;油管内正打压, K344封隔器座封,继续正打压,验证悬挂器套管漏失情况。
④若Y211-200封隔器以上有漏点,上提管柱, Y211-200封隔器座封后继续反打压,直至找出漏点。
3 结论
(1)水平井精确找漏技术通过对找漏工具研制配套、设计了多套找漏管柱组合,填补了水平井精确找漏的技术空白,实现了整体工艺创新。
(2)现场应用表明,该技术提高了找漏效率,减轻了频繁起下管柱操作强度,避免了后续盲目封堵,封堵不全或措施方向性选择错误造成无效投入,提高了后续措施效果,另外,缩短了作业周期,加快了油井产能恢复,经济社会效益显著。
(3)随着水平井投产增多,生产时间日益延长,水平井大套管、悬挂器漏失井必将日益增多,后续增产增效措施都需明确漏点个数及位置,水平井精确找漏技术也将更为广泛地应用,推广应用前景广阔。
参考文献:
[1]胡辉;李闯;李林;高进录;张洪飞;李鸿图.水平井大斜度段卡封找水工艺技术研究与应用[J].内蒙古石油化工. 2014 (07)88:89.
[2]张伟.水平井大斜度段卡封找水工艺技术研究与应用[J].内蒙古石油化工.2012(11)43:43.