论文部分内容阅读
[摘 要]通过对欠注原因分析,注采对应差、地面注水管线堵塞、水井出砂、注水泵压低、地层污染等是其水井欠注的主要原因,研究建立科学的欠注井预判评价体系,从地下注采对应、地面流程连通、井筒油套连通、地层吸水压力,依次判定评价,确定欠注原因,针对不同的欠注原因,确定科学合理的下步攻欠增注措施。提高水井攻欠的成功率和有效率,扭转了严重欠注的局面,从而改善区块水驱效果,为类似油田的稳产、增产提供了技术保障和可借鉴依据。
[关键词]欠注 欠注原因 预判评价 体系
中图分类号:TE345 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2016)27-0394-01
1 引言
近年来,滨南采油厂加大了对水井欠注问题的治理,经过深入调查、研究发现注采对应差、地面注水管线堵塞、水井出砂、注水泵压低、地层污染等是其水井欠注的主要原因,通过欠注井预判评价体系,根据不同的欠注原因,采取了酸化解堵、清洗地面管线、地面增压、水井防砂等一系列攻欠增注水措施,有效加强注水、补充地层能量,扭转了严重欠注的局面,收到了显著的增注效果。
2 欠注原因分析
2.1 注采对应差,难以建立有效驱替
注水井和采油井对应差,注水井的能量扩散不出去,在注水井附近蹩成高压区,使得注水量很快下降,而生产井因层位对应差,难以见到效果,难以建立有效驱替,动液面下降,产量降低,造成“水井注不进、油井采不出”的局面。所以井网不合适,注采对应差是造成水井欠注的一个重要原因。
2.2 地面注水管线堵塞
采油厂回注污水,注入水中悬浮物固体含量、SRB和平均腐蚀率等指标严重超标,造成地面注水管线腐蚀结垢,由于长时间连续注水,注水管线内腐蚀结垢严重,管线内径变小,在管线转弯处更加明显,注水管线不畅通,造成井口油压与配水间注水压力相差较大,相对注水压力低,注水井欠注。
2.3 水井出砂
近年来,注水井在注水开发过程中,逐渐曝露出出砂严重的问题。当外部压力大于注水启动压力时,地层开始吸水,而外部压力突然下降(在现场生产过程中发生注水泵站停泵或是地面注水管线突然穿孔),造成注水压力突然下降,在压差突建时,造成油层出砂。由于出砂,导致水井注不进,有效注水时间短,水驱效果变差,严重影响了油田的开发效果。
2.4 泵压低
注水地面增压设备需要与注水层压力适应性配套,由于设备压力达不到需求,容易导致水井欠注。
2.5 地层污染堵塞,导致注水井欠注
长期注入污水水质差,如机械杂质、细菌、含氧量以及Fe3+等超标导致地层孔隙堵塞。由于注入的浅层水与深层地下水不配伍,与储层的岩石矿物不配伍等原因,引起沉淀、粘土矿物膨胀、分散、运移,在近井地带形成一个致密带,降低地层渗透率,进而降低地层吸水率,严重时,可导致地层不吸水。
3 建立欠注井预判评价体系,提高攻欠增注科学性
根据滨南油藏特点,针对不同欠注原因,研究建立科学的欠注井预判评价体系,提高了攻欠增注的针对性,主要通过查油水对应,落实井口与配水间压力,地面泵车洗井试挤等方式确定欠注类型,针对不同欠注原因,科学高效解决水井欠注问题。
3.1 地下注采对应情况
用小层平面图、油水井连通图认识油水井的注采对应状况,查看对应油井生产情况,日液、日油、含水及动液面等生产数据,确定油井是否见效,并根据历史上水井变化对油井动态影响分析,通过细分韵律正确认识地下注采对应关系,分析水井欠注原因。若储层对应不好,相邻井不见效,则由地质所相关部门完善井网,通过油水井补孔、钻投补充井或对周围长停井扶停等措完善注采对应,在油水井间建立有效的能量驱动。若储层对应较好且相邻井见效较好,则采取下步措施判定。
3.2 地面流程畅通情况
通过落实配水间压力、测量井口油套压力及计算地面管损,配水间压力与井口压力相差较大,说明地面流程堵塞严重。由于采油厂注入水为污水,注入水中悬浮物固体含量、SRB和平均腐蚀率等指标严重超标,造成地面注水管线腐蚀结垢,严重堵塞注水管线,可通过酸洗或更换注水管线解除管线内结垢堵塞。若配水间压力与井口压力相差不大,说明地面流程畅通,则采取下步措施判定。
3.3 井筒油套连通情况
通过查阅作业总结,落实井内管柱、工具及套管情况,落实注水管柱材质、内外径,注水工具位置、型号、作业时间等,落实该井管柱是否能洗井,落实该区块及该井有无出砂史。通过大排量反洗井,看油管是否返水。若不返水并且试挤压力直线上升不吸水,可初步判定是出砂堵塞造成的欠注。针对出砂油藏启动压力升高、地层出砂加剧的问题。配套了分层化学防砂、地层充填防砂等工艺措施。若返水证明油套连通,排除由于出砂导致油管或套管堵塞造成的欠注,则采取下步措施判定。
3.4 地层吸水情况
采用地面泵车试挤的方法,油套管打压试挤,记录注水启动压力,稳定泵车排量,记录注水压力、时间,逐步提高泵车排量,分别记录注水压力、时间,绘制注水指示曲线。若地层吸水压力与注水压力相差较小(小于3MPa),属于注水泵压低造成的欠注,可采取地面升压的方法。针对由于注水设备能力不足导致的水井欠注,可采取对注水站实施整站扩容改造,新增增压泵,部分高压泵站提高注水泵压等措施,实现谁就能够增注。若地层吸水压力与注水压力相差较大,则采取下步酸化攻欠措施。
3.5 酸化攻欠措施
经过上述预判评价体系地下注采对应、地面流程连通、井筒油套连通、地层吸水压力四步依次判定评价,可初步判定欠注井欠注原因是地层堵塞造成的欠注,可采取酸化攻欠增注措施。因水井欠注原因各异,通过对欠注水井油藏地质情况、历史生产情况以及注入水质等因素的综合分析,针对欠注储层的不同特点和不同欠注原因,通过不断总结优化形成了常规土酸、深部缓速酸、小阳离子防膨抑膨和表面活性剂降压增注4种酸液解堵体系。
4 现场应用效果
通过建立欠注井预判评价体系,先后对滨南油田欠注井进行了预判评价。依次判定排除,确定欠注原因,优选科学合理的下步攻欠增注措施。提高了攻欠增注的针对性,攻欠增注措施成功率和有效率100%,注入量大幅上升,说明欠注井预判评价体系能有效对欠注井欠注原因分类预判,提高有效注水量。
5 结论及认识
(1)欠注井形成的原因是多面性的,对水井的治理,我们应遵循“既要有效果,又要见效益”的原则,采取建立科学的欠注井预判评价体系,从地下注采对应、地面流程连通、井筒油套连通、地层吸水压力,依次判定排除,确定欠注原因,优选科学合理的下步攻欠增注措施。综合应用欠注井预判体系,提高“三率”实现老油田稳产增产,提高老油区开发管理水平;
(2)欠注井治理需要多管齐下,通过加强治理工作运行,采取“预防、攻欠、巩固”的治理思路,通过建立水井欠注预警机制,可以有效减缓注水井欠注趋势,提高有效注水量。
(3)应加强欠注原因分类研究,在应用好现有的欠注井预判评价体系的基础上,继续细化预判评价体系,优选更加科学合理的攻欠增注措施。
参考文献
[1] 俞绍诚等编. 压裂酸化工艺技术[M].北京:石油工业出版社,1998.
[2] 朱孝强,等.埕岛油田东营组低渗油藏伤害机理分析与解堵措施研究[J].国外油田工程,2004(15):31-33.
[关键词]欠注 欠注原因 预判评价 体系
中图分类号:TE345 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2016)27-0394-01
1 引言
近年来,滨南采油厂加大了对水井欠注问题的治理,经过深入调查、研究发现注采对应差、地面注水管线堵塞、水井出砂、注水泵压低、地层污染等是其水井欠注的主要原因,通过欠注井预判评价体系,根据不同的欠注原因,采取了酸化解堵、清洗地面管线、地面增压、水井防砂等一系列攻欠增注水措施,有效加强注水、补充地层能量,扭转了严重欠注的局面,收到了显著的增注效果。
2 欠注原因分析
2.1 注采对应差,难以建立有效驱替
注水井和采油井对应差,注水井的能量扩散不出去,在注水井附近蹩成高压区,使得注水量很快下降,而生产井因层位对应差,难以见到效果,难以建立有效驱替,动液面下降,产量降低,造成“水井注不进、油井采不出”的局面。所以井网不合适,注采对应差是造成水井欠注的一个重要原因。
2.2 地面注水管线堵塞
采油厂回注污水,注入水中悬浮物固体含量、SRB和平均腐蚀率等指标严重超标,造成地面注水管线腐蚀结垢,由于长时间连续注水,注水管线内腐蚀结垢严重,管线内径变小,在管线转弯处更加明显,注水管线不畅通,造成井口油压与配水间注水压力相差较大,相对注水压力低,注水井欠注。
2.3 水井出砂
近年来,注水井在注水开发过程中,逐渐曝露出出砂严重的问题。当外部压力大于注水启动压力时,地层开始吸水,而外部压力突然下降(在现场生产过程中发生注水泵站停泵或是地面注水管线突然穿孔),造成注水压力突然下降,在压差突建时,造成油层出砂。由于出砂,导致水井注不进,有效注水时间短,水驱效果变差,严重影响了油田的开发效果。
2.4 泵压低
注水地面增压设备需要与注水层压力适应性配套,由于设备压力达不到需求,容易导致水井欠注。
2.5 地层污染堵塞,导致注水井欠注
长期注入污水水质差,如机械杂质、细菌、含氧量以及Fe3+等超标导致地层孔隙堵塞。由于注入的浅层水与深层地下水不配伍,与储层的岩石矿物不配伍等原因,引起沉淀、粘土矿物膨胀、分散、运移,在近井地带形成一个致密带,降低地层渗透率,进而降低地层吸水率,严重时,可导致地层不吸水。
3 建立欠注井预判评价体系,提高攻欠增注科学性
根据滨南油藏特点,针对不同欠注原因,研究建立科学的欠注井预判评价体系,提高了攻欠增注的针对性,主要通过查油水对应,落实井口与配水间压力,地面泵车洗井试挤等方式确定欠注类型,针对不同欠注原因,科学高效解决水井欠注问题。
3.1 地下注采对应情况
用小层平面图、油水井连通图认识油水井的注采对应状况,查看对应油井生产情况,日液、日油、含水及动液面等生产数据,确定油井是否见效,并根据历史上水井变化对油井动态影响分析,通过细分韵律正确认识地下注采对应关系,分析水井欠注原因。若储层对应不好,相邻井不见效,则由地质所相关部门完善井网,通过油水井补孔、钻投补充井或对周围长停井扶停等措完善注采对应,在油水井间建立有效的能量驱动。若储层对应较好且相邻井见效较好,则采取下步措施判定。
3.2 地面流程畅通情况
通过落实配水间压力、测量井口油套压力及计算地面管损,配水间压力与井口压力相差较大,说明地面流程堵塞严重。由于采油厂注入水为污水,注入水中悬浮物固体含量、SRB和平均腐蚀率等指标严重超标,造成地面注水管线腐蚀结垢,严重堵塞注水管线,可通过酸洗或更换注水管线解除管线内结垢堵塞。若配水间压力与井口压力相差不大,说明地面流程畅通,则采取下步措施判定。
3.3 井筒油套连通情况
通过查阅作业总结,落实井内管柱、工具及套管情况,落实注水管柱材质、内外径,注水工具位置、型号、作业时间等,落实该井管柱是否能洗井,落实该区块及该井有无出砂史。通过大排量反洗井,看油管是否返水。若不返水并且试挤压力直线上升不吸水,可初步判定是出砂堵塞造成的欠注。针对出砂油藏启动压力升高、地层出砂加剧的问题。配套了分层化学防砂、地层充填防砂等工艺措施。若返水证明油套连通,排除由于出砂导致油管或套管堵塞造成的欠注,则采取下步措施判定。
3.4 地层吸水情况
采用地面泵车试挤的方法,油套管打压试挤,记录注水启动压力,稳定泵车排量,记录注水压力、时间,逐步提高泵车排量,分别记录注水压力、时间,绘制注水指示曲线。若地层吸水压力与注水压力相差较小(小于3MPa),属于注水泵压低造成的欠注,可采取地面升压的方法。针对由于注水设备能力不足导致的水井欠注,可采取对注水站实施整站扩容改造,新增增压泵,部分高压泵站提高注水泵压等措施,实现谁就能够增注。若地层吸水压力与注水压力相差较大,则采取下步酸化攻欠措施。
3.5 酸化攻欠措施
经过上述预判评价体系地下注采对应、地面流程连通、井筒油套连通、地层吸水压力四步依次判定评价,可初步判定欠注井欠注原因是地层堵塞造成的欠注,可采取酸化攻欠增注措施。因水井欠注原因各异,通过对欠注水井油藏地质情况、历史生产情况以及注入水质等因素的综合分析,针对欠注储层的不同特点和不同欠注原因,通过不断总结优化形成了常规土酸、深部缓速酸、小阳离子防膨抑膨和表面活性剂降压增注4种酸液解堵体系。
4 现场应用效果
通过建立欠注井预判评价体系,先后对滨南油田欠注井进行了预判评价。依次判定排除,确定欠注原因,优选科学合理的下步攻欠增注措施。提高了攻欠增注的针对性,攻欠增注措施成功率和有效率100%,注入量大幅上升,说明欠注井预判评价体系能有效对欠注井欠注原因分类预判,提高有效注水量。
5 结论及认识
(1)欠注井形成的原因是多面性的,对水井的治理,我们应遵循“既要有效果,又要见效益”的原则,采取建立科学的欠注井预判评价体系,从地下注采对应、地面流程连通、井筒油套连通、地层吸水压力,依次判定排除,确定欠注原因,优选科学合理的下步攻欠增注措施。综合应用欠注井预判体系,提高“三率”实现老油田稳产增产,提高老油区开发管理水平;
(2)欠注井治理需要多管齐下,通过加强治理工作运行,采取“预防、攻欠、巩固”的治理思路,通过建立水井欠注预警机制,可以有效减缓注水井欠注趋势,提高有效注水量。
(3)应加强欠注原因分类研究,在应用好现有的欠注井预判评价体系的基础上,继续细化预判评价体系,优选更加科学合理的攻欠增注措施。
参考文献
[1] 俞绍诚等编. 压裂酸化工艺技术[M].北京:石油工业出版社,1998.
[2] 朱孝强,等.埕岛油田东营组低渗油藏伤害机理分析与解堵措施研究[J].国外油田工程,2004(15):31-33.