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摘要:大唐湘潭发电有限责任公司四台机组,运行至今,#4炉排烟温度达到152℃,偏高设计值25℃,锅炉效率严重受影响,通过本次改造能有效地降低排烟温度9℃左右,年创效益可达400万元以上。
关键词:空预器;蓄热元件;改造
一、项目背景
大唐湘潭发电有限责任公司#3、4机组,为2006年前后相继通过168小时试运行的新投产机组,锅炉为东方锅炉厂生产的DG1900/25.4-Ⅱ1型超临界参数变压直流本生型锅炉,单炉膛,Π型锅炉,前后墙对冲燃烧方式,一次再热,尾部双烟道结构,采用平行挡板调节再热汽温,固态排渣,平衡通风,露天布置,受热面采用全悬吊方式,炉架采用全钢结构。在设计入口风温22℃,BMCR工况下,空预器设计排烟温度为127℃。
自从投产以来,#4炉排烟温度逐年升高,夏天温度甚至达到160℃左右,严重影响锅炉效率,影响供电煤耗3.5g/Kwh左右。
二、设备概况
#4锅炉配置两台东锅的LAP13494/883型三分仓容克式空气预热器。转子直径为13494mm,正常转速为0.99r/min,预热器采用反转方式,即一次风温低,二次风温高,受热面自上而下分为三层(热端、中间段和冷端),其高度分别为800、800、300mm。热端和中间段蓄热元件由定位板和波形板交替叠加而成,钢板厚度0.6mm,高度分别为800+800mm,材料为Q215-A.F。冷端蓄热元件由1.2mm厚垂直大波纹的定位板和平板构成,高度为300mm。冷端蓄热元件采用低合金耐腐蚀钢板。空气预热器采用DCS控制,在就地设有双变频器驱动控制柜,就地和远方均可实现空气预热器启停,并配有空预热点报警装置。
三、存在的故障
在大小修中,对空预器内部进行检查,发现空预器中间层蓄热元件磨损破碎严重,多处形成空预器内部烟气走廊,致使排烟温度不正常升高,降低空预器换热能力。
四、分析及处理
分析认为#4炉空预器中间层蓄热元件工作环境恶劣,且制造安装的时候产品质量相对而言较差,所以导致损坏严重。热端元件和冷端元件虽然也存在部分破损,但情况相对而言较好,考虑到次年将要进行脱硝改造,届时将对空预器所有蓄热元件进行更换,故本次改造方案确定为只更换中间层元件,保留原来的热端和冷端元件。考虑到公司燃煤灰分高,飞灰量大的情况,本次新的中间层元件波形板采用防堵灰的DU型板。
单层元件分五组,数量如下:
招标确定好供货后,设备部派专人进行了监造,要求厂家严格按照图纸制造,要求尺寸偏差在0~-5mm之内,并对波纹板的厚度和片数进行了核对,保证蓄热元件的充裕度,以提高换热性能。
同时,利用#4炉小修的机会,将原中间层元件吊出后报废,新元件放置到热端位置,这样既保证了新元件充分换热又保护利用原有的蓄热元件。
四、改造后安全经济性分析
运行整体效果评估如下:
#41空预器改造后平均排烟温升下降了约17.5℃,平均烟气侧差压下降790pa,进出口烟气温降平均升高8.9℃,进出口一、二次风温升分别上升7.3℃、5.4℃;
#42空预器改造后平均排烟温升下降了约0.5℃,平均烟气侧差压下降240pa,进出口烟气温降平均升高6.1℃,进出口一、二次风温升分别上升21.4℃、9.2℃。
由此可见,#4炉空预器中间层换热元件更换后运行情况良好,#41空预器效果尤其显著,且空预器出口一、二次风温的提高,对稳定锅炉燃烧、降低锅炉飞灰可燃物均有较好的效果。
五、结论
#4炉空预器中间层换热元件更换后两台空预器平均排烟温升下降9℃,影响机组供电煤耗下降1.4g/kwh。以#4机年平均利用小时5500(4000)小时计算,每年可节约标准煤4352(3165)吨,以950元/吨标煤计算,每年可节约成本413.4(300.7)万元。該项目总投资约200万元,半年左右即可收回成本。因此,#4炉空预器上层换热元件更换后节能效果显著,达到了预期效果。
参考文献:
[1]《LAP13494/883型空预器产品说明书》东方锅炉厂2006年
[2]《锅炉设备检修技术标准(2*600MW机组)》大唐湘潭发电企业标准2010年12月
作者简介:
王洪武,男,出生于1975年9月,工程师,大唐湘潭发电有限责任公司检修专工。
关键词:空预器;蓄热元件;改造
一、项目背景
大唐湘潭发电有限责任公司#3、4机组,为2006年前后相继通过168小时试运行的新投产机组,锅炉为东方锅炉厂生产的DG1900/25.4-Ⅱ1型超临界参数变压直流本生型锅炉,单炉膛,Π型锅炉,前后墙对冲燃烧方式,一次再热,尾部双烟道结构,采用平行挡板调节再热汽温,固态排渣,平衡通风,露天布置,受热面采用全悬吊方式,炉架采用全钢结构。在设计入口风温22℃,BMCR工况下,空预器设计排烟温度为127℃。
自从投产以来,#4炉排烟温度逐年升高,夏天温度甚至达到160℃左右,严重影响锅炉效率,影响供电煤耗3.5g/Kwh左右。
二、设备概况
#4锅炉配置两台东锅的LAP13494/883型三分仓容克式空气预热器。转子直径为13494mm,正常转速为0.99r/min,预热器采用反转方式,即一次风温低,二次风温高,受热面自上而下分为三层(热端、中间段和冷端),其高度分别为800、800、300mm。热端和中间段蓄热元件由定位板和波形板交替叠加而成,钢板厚度0.6mm,高度分别为800+800mm,材料为Q215-A.F。冷端蓄热元件由1.2mm厚垂直大波纹的定位板和平板构成,高度为300mm。冷端蓄热元件采用低合金耐腐蚀钢板。空气预热器采用DCS控制,在就地设有双变频器驱动控制柜,就地和远方均可实现空气预热器启停,并配有空预热点报警装置。
三、存在的故障
在大小修中,对空预器内部进行检查,发现空预器中间层蓄热元件磨损破碎严重,多处形成空预器内部烟气走廊,致使排烟温度不正常升高,降低空预器换热能力。
四、分析及处理
分析认为#4炉空预器中间层蓄热元件工作环境恶劣,且制造安装的时候产品质量相对而言较差,所以导致损坏严重。热端元件和冷端元件虽然也存在部分破损,但情况相对而言较好,考虑到次年将要进行脱硝改造,届时将对空预器所有蓄热元件进行更换,故本次改造方案确定为只更换中间层元件,保留原来的热端和冷端元件。考虑到公司燃煤灰分高,飞灰量大的情况,本次新的中间层元件波形板采用防堵灰的DU型板。
单层元件分五组,数量如下:
招标确定好供货后,设备部派专人进行了监造,要求厂家严格按照图纸制造,要求尺寸偏差在0~-5mm之内,并对波纹板的厚度和片数进行了核对,保证蓄热元件的充裕度,以提高换热性能。
同时,利用#4炉小修的机会,将原中间层元件吊出后报废,新元件放置到热端位置,这样既保证了新元件充分换热又保护利用原有的蓄热元件。
四、改造后安全经济性分析
运行整体效果评估如下:
#41空预器改造后平均排烟温升下降了约17.5℃,平均烟气侧差压下降790pa,进出口烟气温降平均升高8.9℃,进出口一、二次风温升分别上升7.3℃、5.4℃;
#42空预器改造后平均排烟温升下降了约0.5℃,平均烟气侧差压下降240pa,进出口烟气温降平均升高6.1℃,进出口一、二次风温升分别上升21.4℃、9.2℃。
由此可见,#4炉空预器中间层换热元件更换后运行情况良好,#41空预器效果尤其显著,且空预器出口一、二次风温的提高,对稳定锅炉燃烧、降低锅炉飞灰可燃物均有较好的效果。
五、结论
#4炉空预器中间层换热元件更换后两台空预器平均排烟温升下降9℃,影响机组供电煤耗下降1.4g/kwh。以#4机年平均利用小时5500(4000)小时计算,每年可节约标准煤4352(3165)吨,以950元/吨标煤计算,每年可节约成本413.4(300.7)万元。該项目总投资约200万元,半年左右即可收回成本。因此,#4炉空预器上层换热元件更换后节能效果显著,达到了预期效果。
参考文献:
[1]《LAP13494/883型空预器产品说明书》东方锅炉厂2006年
[2]《锅炉设备检修技术标准(2*600MW机组)》大唐湘潭发电企业标准2010年12月
作者简介:
王洪武,男,出生于1975年9月,工程师,大唐湘潭发电有限责任公司检修专工。