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摘要:为适应生产要求,需要对3#板坯连铸机原有推钢机、垛板台进行移位,针对原设备存在的缺陷,在移位的同时,对液压系统进行改造,建立单独的液压站,缩短了液压管线。对改造后出现的问题,不断的进行优化、改进,通过加装蓄能器、管路固定等措施,使得系统运行稳定,减少了故障,延长了设备使用寿命。
关键词:连铸机 推钢机 垛板台 液压
中图分类号:TG333.2 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2013)32-045-01
1 前言
莱钢银山型钢炼钢厂3#板坯连铸机生产的铸坯为长定尺,供给1500mm宽带生产线, 2008年宽厚板生产线投产后,该连铸机所产铸坯一部分要发往宽厚板生产线,宽厚板轧机所用铸坯为短定尺,为适应宽厚板轧机的要求,发往宽厚板的铸坯一直采用人工切割的方法,将长定尺铸坯切割成短定尺,为降低生产成本,提高工作效率,需要恢复使用推钢机、垛板台,根据工艺要求,推钢机、垛板台需要从辊道中间位置移到辊道末端,在移位的同时,对该液压系统存在的不足进行消缺,使系统运行更加稳定可靠。
2 推钢机、垛板台液压系统改造
原推钢机、垛板台液压系统动力来源于该连铸机主机液压站,阀台靠近推钢机、垛板台,这样的设计使得主机液压泵负载过大,影响液压泵的使用寿命,同时管线较长,动力损失大,而且管路埋设在地沟里,不利于设备点检维护,针对存在的这些问题,通过以下方法进行改造。
为减轻主机液压泵的负载,缩短管线长度,新系统采用单独的液压站,设置在推钢机、垛板台一侧,新液压站的液压泵与主机液压泵型号相同,增强了备件的通用性。为降低成本支出,改造过程中充分利用现有资源,采用2#板坯连铸机淘汰的液压油箱及循环泵,重新制作安装阀台、管线,受成本及现有備件的制约,该系统没有安装蓄能器,如图1所示,为改造后的推钢机、垛板台液压系统原理图。
图1 推钢机、垛板台液压系统原理图
3 存在问题
推钢机、垛板台液压系统改造完成后,经过实际使用验证,该系统能够完成各种预期动作,满足了生产需要,提高了工作效率,同时在设备调试和使用过程中发现存在以下问题。
1)推钢机液压缸上下腔油管设计不合理,接头较多,在使用过程中密封垫容易渗油,影响推钢机正常运行。
2)推钢机、垛板台液压缸的直径、长度较大,工作中需要较大的油液流量,由于该系统没有安装蓄能器,液压缸动作过程中的流量全部由液压泵供给,因此液压泵受到的冲击较大,管路振动严重,焊缝经常出现渗油现象,影响了设备使用寿命。
4 设备消缺
针对推钢机、垛板台在使用过程中存在的问题,通过以下方法对设备进行消缺。
1)将推钢机液压缸原有的钢管接头全部拆除,直接将高压胶管通过丝头连接到液压缸上,减少了中间过渡环节,降低了连接处密封渗油的概率,使系统维护更加方便快捷。
2)为降低流量冲击对管路造成的振动,在管路上增加管夹,使得管路固定更加牢固,减小了油液冲击对管路造成的振动。
3)在没有蓄能器的情况下,为减小液压泵所受冲击,通过调节节流阀,降低推钢机、垛板台动作速度,减缓了油液流速,液压泵受到的冲击减弱,在一定程度上稳定了液压泵的运行状况。
消除该系统液压冲击的最有效方法是安装蓄能器,为降低成本,决定采用本单位废弃液压系统的蓄能器,该蓄能器为皮囊式结构,总容积为480L,结合推钢机、垛板台的实际工况,首先计算所需蓄能器的容积,推钢机和垛板台的液压缸型号分别为?140/?90*1250、?160/?110*820,各有两个液压缸,在工作行程中,液压缸无杆腔容积大,无杆腔进油时,所需要的油液流量大,此时系统所受冲击最大,两个液压缸的最大容积分别为:
式中:V1—推钢机两个液压缸的无杆腔容积
V2—垛板台两个液压缸的无杆腔容积
从计算结果得出,推钢机液压缸无杆腔容积大,所以在推钢机液压缸无杆腔进油时,系统所需要的流量最大,如果所选蓄能器能够提供此时所需要的流量,就适用于该液压系统。
所需蓄能器容积:
式中:△V—蓄能器需要排出的最大油量,即推钢机液压缸无杆腔的最大容积。
P1—系统最高工作压力,为18MPa
P2—系统最低工作压力,为15MPa
P0—蓄能器供油前的充气压力,P0=0.8* P2=12MPa
V0—蓄能器总容积
将数值带入上式:
=285L
通过计算得出所需蓄能器的容积不低于285L,所以选用的480L蓄能器能够满足使用要求。
5 使用效果
1)推钢机液压缸管路改造后,连接点减少,密封渗油现象大大减少,降低了故障停机率。
2)加装管夹后,液压管路振动减小,减少了焊缝渗油的现象。
2)该系统蓄能器投入使用以来,液压泵运行稳定,大大降低了系统冲击,管路振动减小,与以前相比,设备故障率明显降低,延长了液压泵使用寿命,能够满足连续生产的要求。
6 结语
1)通过改造推钢机、垛板台液压系统,缩短了液压管线,系统结构紧凑,便于设备的维护管理,同时减少了系统的动力损失,减轻了主机液压泵负载,延长了液压泵使用寿命。
2)该液压系统改造充分利用本单位现有设备,降低了成本支出,针对改造后系统中存在的缺陷和问题,进行改进,效果显著,达到了减少设备故障、改善设备性能的目的,为生产顺行提供了保证。
参考文献:
[1] 濮良贵.机械设计:北京:高等教育出版社,1991.3.第五版.
[2] 刘惟信.机械可靠性优化设计[M].北京:清华大学出版社,1998.
[3] 路甬祥.液压气动技术手册.北京:机械工业出版社,2002
[4] 李中兴等.液压设备管理维护手册.上海:上海科学技术出版社,1996.
作者简介 :赵立明,男,1982年生,2008年毕业于山东建筑大学机械工程及自动化专业。现为莱芜钢铁集团设备检修中心助理工程师,从事设备管理维护工作。
关键词:连铸机 推钢机 垛板台 液压
中图分类号:TG333.2 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2013)32-045-01
1 前言
莱钢银山型钢炼钢厂3#板坯连铸机生产的铸坯为长定尺,供给1500mm宽带生产线, 2008年宽厚板生产线投产后,该连铸机所产铸坯一部分要发往宽厚板生产线,宽厚板轧机所用铸坯为短定尺,为适应宽厚板轧机的要求,发往宽厚板的铸坯一直采用人工切割的方法,将长定尺铸坯切割成短定尺,为降低生产成本,提高工作效率,需要恢复使用推钢机、垛板台,根据工艺要求,推钢机、垛板台需要从辊道中间位置移到辊道末端,在移位的同时,对该液压系统存在的不足进行消缺,使系统运行更加稳定可靠。
2 推钢机、垛板台液压系统改造
原推钢机、垛板台液压系统动力来源于该连铸机主机液压站,阀台靠近推钢机、垛板台,这样的设计使得主机液压泵负载过大,影响液压泵的使用寿命,同时管线较长,动力损失大,而且管路埋设在地沟里,不利于设备点检维护,针对存在的这些问题,通过以下方法进行改造。
为减轻主机液压泵的负载,缩短管线长度,新系统采用单独的液压站,设置在推钢机、垛板台一侧,新液压站的液压泵与主机液压泵型号相同,增强了备件的通用性。为降低成本支出,改造过程中充分利用现有资源,采用2#板坯连铸机淘汰的液压油箱及循环泵,重新制作安装阀台、管线,受成本及现有備件的制约,该系统没有安装蓄能器,如图1所示,为改造后的推钢机、垛板台液压系统原理图。
图1 推钢机、垛板台液压系统原理图
3 存在问题
推钢机、垛板台液压系统改造完成后,经过实际使用验证,该系统能够完成各种预期动作,满足了生产需要,提高了工作效率,同时在设备调试和使用过程中发现存在以下问题。
1)推钢机液压缸上下腔油管设计不合理,接头较多,在使用过程中密封垫容易渗油,影响推钢机正常运行。
2)推钢机、垛板台液压缸的直径、长度较大,工作中需要较大的油液流量,由于该系统没有安装蓄能器,液压缸动作过程中的流量全部由液压泵供给,因此液压泵受到的冲击较大,管路振动严重,焊缝经常出现渗油现象,影响了设备使用寿命。
4 设备消缺
针对推钢机、垛板台在使用过程中存在的问题,通过以下方法对设备进行消缺。
1)将推钢机液压缸原有的钢管接头全部拆除,直接将高压胶管通过丝头连接到液压缸上,减少了中间过渡环节,降低了连接处密封渗油的概率,使系统维护更加方便快捷。
2)为降低流量冲击对管路造成的振动,在管路上增加管夹,使得管路固定更加牢固,减小了油液冲击对管路造成的振动。
3)在没有蓄能器的情况下,为减小液压泵所受冲击,通过调节节流阀,降低推钢机、垛板台动作速度,减缓了油液流速,液压泵受到的冲击减弱,在一定程度上稳定了液压泵的运行状况。
消除该系统液压冲击的最有效方法是安装蓄能器,为降低成本,决定采用本单位废弃液压系统的蓄能器,该蓄能器为皮囊式结构,总容积为480L,结合推钢机、垛板台的实际工况,首先计算所需蓄能器的容积,推钢机和垛板台的液压缸型号分别为?140/?90*1250、?160/?110*820,各有两个液压缸,在工作行程中,液压缸无杆腔容积大,无杆腔进油时,所需要的油液流量大,此时系统所受冲击最大,两个液压缸的最大容积分别为:
式中:V1—推钢机两个液压缸的无杆腔容积
V2—垛板台两个液压缸的无杆腔容积
从计算结果得出,推钢机液压缸无杆腔容积大,所以在推钢机液压缸无杆腔进油时,系统所需要的流量最大,如果所选蓄能器能够提供此时所需要的流量,就适用于该液压系统。
所需蓄能器容积:
式中:△V—蓄能器需要排出的最大油量,即推钢机液压缸无杆腔的最大容积。
P1—系统最高工作压力,为18MPa
P2—系统最低工作压力,为15MPa
P0—蓄能器供油前的充气压力,P0=0.8* P2=12MPa
V0—蓄能器总容积
将数值带入上式:
=285L
通过计算得出所需蓄能器的容积不低于285L,所以选用的480L蓄能器能够满足使用要求。
5 使用效果
1)推钢机液压缸管路改造后,连接点减少,密封渗油现象大大减少,降低了故障停机率。
2)加装管夹后,液压管路振动减小,减少了焊缝渗油的现象。
2)该系统蓄能器投入使用以来,液压泵运行稳定,大大降低了系统冲击,管路振动减小,与以前相比,设备故障率明显降低,延长了液压泵使用寿命,能够满足连续生产的要求。
6 结语
1)通过改造推钢机、垛板台液压系统,缩短了液压管线,系统结构紧凑,便于设备的维护管理,同时减少了系统的动力损失,减轻了主机液压泵负载,延长了液压泵使用寿命。
2)该液压系统改造充分利用本单位现有设备,降低了成本支出,针对改造后系统中存在的缺陷和问题,进行改进,效果显著,达到了减少设备故障、改善设备性能的目的,为生产顺行提供了保证。
参考文献:
[1] 濮良贵.机械设计:北京:高等教育出版社,1991.3.第五版.
[2] 刘惟信.机械可靠性优化设计[M].北京:清华大学出版社,1998.
[3] 路甬祥.液压气动技术手册.北京:机械工业出版社,2002
[4] 李中兴等.液压设备管理维护手册.上海:上海科学技术出版社,1996.
作者简介 :赵立明,男,1982年生,2008年毕业于山东建筑大学机械工程及自动化专业。现为莱芜钢铁集团设备检修中心助理工程师,从事设备管理维护工作。