论文部分内容阅读
摘要:V型滤池是整个水厂处理工艺中最重要的环节,而滤池的控制系统又是保证滤池正常、高效运行的关键。本文结合山西运城安邑水厂的实际情况,完成控制系统设计,使得滤池液位保持在恒定值,并将反洗效果达到了最佳状态。
关键词:V型滤池;恒水位;反冲洗;
V型滤池属于快滤池中的一种,其进水槽形状呈V字形,也称为均粒滤料滤池(其滤料采用均质滤料),它是于20世纪80年代末我国从法国Degremont公司引进的技术。它是整个水厂处理工艺中最重要的环节,而滤池的控制系统又是保证滤池正常、高效运行的关键。所以滤池控制系统设计的好坏,直接关系到整个水厂的出水水质是否达标,产水成本的高低。本文结合山西运城安邑水厂的实际情况,完成控制系统设计,通过使用PID算法控制器,使V型滤池液位能迅速稳定在设定范围内。通过PLC及上位机的结合,反洗效果也达到了最佳状态。
1.V型滤池工艺介绍
V型滤池包括滤池本体、反冲洗鼓风机房、反冲洗水泵房、反冲洗水池、配电间。根据山西运城安邑水厂规模,可以设置4个数量的滤格。滤池的工作过程分为恒水位过滤及反冲洗。恒水位过滤时,打开进水阀,根据超声波液位计采集的液位值,通过PLC经过PID运算后控制出水调节阀的开度,保持液位的恒定。反冲洗分为气洗、气水洗、水洗三个阶段,主要用来保证滤料的清洁。
2. V型滤池控制系统组成
V型滤池的控制系统分三层,分别为现场层、控制层及管理层。
现场层包括现场PLC、风机控制箱、水泵控制箱、阀门、仪表、空压机。每个滤池包含进水阀门、出水阀门、反冲洗进气阀门、反冲洗进水阀门、反冲洗排水阀、放空阀六个阀门。滤格超声波液位计、水头损失仪两块仪表。空压机、水泵、风机及反冲洗进水总阀为公共设备。清水池超声波液位计、进出水浊度仪及反冲洗流量计为公共仪表。山西运城安邑水厂的PLC采用西门子S7-300,现场每两组滤格使用一套PLC,公共设备使用一套PLC。所有数据通过工业以太网传到中控室上位机中,在上位机上以图形化界面实时显示出来。通过PLC 数字量输入模块采集风机、阀门、水泵的开到位、关到位、运行、停止、故障、远程/就地状态。通过PLC 数字量输出模块控制风机、阀门、水泵的启停、开闭。通过PLC 模拟量输入模块采集各个滤池的液位、水头损失、浊度等参数。模拟量输出模块控制出水阀的开度。通过控制柜内的工业级交换机完成数据的交换。
控制层主要由两套工控机及打印机组成,两套工控机互为热备。通过组态软件将工控机配置为客户机,读取数据服务器上的数据。通过组态可以在工控机上实现如下功能:
1)工艺流程及设备的图形化显示。所有设备状态通过颜色来区别,画面采用3D画面,根据建筑物比例建模,让操作人员一目了然。
2)现场设备状态实时显示。通过画面上的设备颜色来判断设备状态,绿色为运行,黄色为故障,红色为停止。
3)现场设备的实时控制。对设备进行启停、开闭操作。当设备因为故障不能动作时,画面提示拒动。
4)仪表参数显示。在画面上实时显示仪表的当前值,当超过正常值时,以红色字体显示,恢复正常后,字体变成绿色。
5)声光报警。当设备故障或仪表参数超过限值时,上位机发出报警声,同时出现故障的设备或数值超限的仪表开始变成黄色并且闪烁。
6)生成日、周、月、年报表及自动打印。通过报表功能可以查询任意时间滤池的运行情况、各仪表参数。
7)历史趋势曲线。参数设置。报警记录。权限设置。通过在上位机上设置的权限,管理人员能够对滤池反冲洗的各个阶段的时间进行设置。
管理层主要由服务器组成,通过组态软件将服务器配制成数据服务器。PLC将采集到的数据通过以太网输送到数据服务器,服务器将数据存储归档,并接收客户机的访问,同时客户机也可通过数据服务器给PLC下达控制指令。
3.滤池控制系统设计
山西运城安邑水厂的滤池分为4格,并联运行,滤池的控制系统主要是由恒水位控制和反冲洗控制两部分组成。
3.1恒水位控制
为了保证出水水质,需要将滤池液位维持在一定高度,一般为滤砂上1.2米±0.05米。在滤池上安装超声波液位计,实时检测滤池的液位,通过4~20mA电流信号传到PLC模拟量采集模块。经过CPU的计算,PLC模拟量输出模块输出4~20mA电流信号控制现场排水调节阀的开度,来维持液位的稳定。
当液位升高超出设定值,则开大阀门,超出的设定值越多,阀门的开度越大。当液面降低至设定值以下,则将阀门开度关小,液面与设定值的差值绝对值越大,阀门开度越小。但越接近设定值,阀门的开度越难控制,经常会出现超调的现象,使液位在设定值上下大幅度来回波动。通过使用S7-300的PID算法功能块,有效的避免了超调现象,通常一次就将液位很好的控制在了设定值范围内。
为了避免排水调节阀的频繁动作,减少阀门寿命,同时保证出水水质,将液位维持到1.15-1.25米之间。当液位在此区间时,暂停PID算法控制器的输出,使阀门开度保持在控制器的最近一次设定。通过现场调试,最终阀门每隔十分钟动作一次。
3.2反冲洗控制
滤池由于长时间过滤,水中的杂质都沉积到滤料中,影响了出水流量及过滤效果。通过反冲洗将滤料中的杂质去除,恢复过滤效果。
反冲洗流程为:气洗3-5分钟,然后气水混合洗3-5分钟,最后水洗3-5分鐘。反冲洗触发条件为:通过PLC累计滤池的反洗时间,当反洗时间达到后,自动反洗。当有需要时,可以通过工控机上按钮触发反洗。安装在滤板下的压差传感器检测到压力增大到一定值时,触发反冲洗。当一个滤格正在反洗时,如果另一个滤格也达到了反洗条件,则等待之前的滤格反洗完后再进行反洗。
4.小结
通过PLC中的PID算法控制器,使得滤池液位保持在恒定值,滤池的反洗效果达到了最佳状态。通过PLC的逻辑控制,使复杂的反冲洗过程准确执行,当碰到几个滤格同时需要反洗时,能很好的判断先后顺序。而上位机的报表功能及历史趋势曲线让数据有迹可查,可以更加合理的调整反冲洗周期,有效使用设备。本套控制系统在山西运城安邑水厂使用,目前运行良好,大大减少了出水调节阀门的动作次数,保证了设备的寿命。根据上位机上的报表及数据历史曲线,优化反冲洗各个阶段的时间,节约了水量、电量、保证了设备的寿命。
参考文献
[1]钱宏.基于GE_PLC的V型滤池自动化控制系统的设计与应用[J].自动化与仪器仪表.2014,05
[2]康守卫.水厂V型滤池的自动化控制设计[J].地下水,2008,05:114-115.
关键词:V型滤池;恒水位;反冲洗;
V型滤池属于快滤池中的一种,其进水槽形状呈V字形,也称为均粒滤料滤池(其滤料采用均质滤料),它是于20世纪80年代末我国从法国Degremont公司引进的技术。它是整个水厂处理工艺中最重要的环节,而滤池的控制系统又是保证滤池正常、高效运行的关键。所以滤池控制系统设计的好坏,直接关系到整个水厂的出水水质是否达标,产水成本的高低。本文结合山西运城安邑水厂的实际情况,完成控制系统设计,通过使用PID算法控制器,使V型滤池液位能迅速稳定在设定范围内。通过PLC及上位机的结合,反洗效果也达到了最佳状态。
1.V型滤池工艺介绍
V型滤池包括滤池本体、反冲洗鼓风机房、反冲洗水泵房、反冲洗水池、配电间。根据山西运城安邑水厂规模,可以设置4个数量的滤格。滤池的工作过程分为恒水位过滤及反冲洗。恒水位过滤时,打开进水阀,根据超声波液位计采集的液位值,通过PLC经过PID运算后控制出水调节阀的开度,保持液位的恒定。反冲洗分为气洗、气水洗、水洗三个阶段,主要用来保证滤料的清洁。
2. V型滤池控制系统组成
V型滤池的控制系统分三层,分别为现场层、控制层及管理层。
现场层包括现场PLC、风机控制箱、水泵控制箱、阀门、仪表、空压机。每个滤池包含进水阀门、出水阀门、反冲洗进气阀门、反冲洗进水阀门、反冲洗排水阀、放空阀六个阀门。滤格超声波液位计、水头损失仪两块仪表。空压机、水泵、风机及反冲洗进水总阀为公共设备。清水池超声波液位计、进出水浊度仪及反冲洗流量计为公共仪表。山西运城安邑水厂的PLC采用西门子S7-300,现场每两组滤格使用一套PLC,公共设备使用一套PLC。所有数据通过工业以太网传到中控室上位机中,在上位机上以图形化界面实时显示出来。通过PLC 数字量输入模块采集风机、阀门、水泵的开到位、关到位、运行、停止、故障、远程/就地状态。通过PLC 数字量输出模块控制风机、阀门、水泵的启停、开闭。通过PLC 模拟量输入模块采集各个滤池的液位、水头损失、浊度等参数。模拟量输出模块控制出水阀的开度。通过控制柜内的工业级交换机完成数据的交换。
控制层主要由两套工控机及打印机组成,两套工控机互为热备。通过组态软件将工控机配置为客户机,读取数据服务器上的数据。通过组态可以在工控机上实现如下功能:
1)工艺流程及设备的图形化显示。所有设备状态通过颜色来区别,画面采用3D画面,根据建筑物比例建模,让操作人员一目了然。
2)现场设备状态实时显示。通过画面上的设备颜色来判断设备状态,绿色为运行,黄色为故障,红色为停止。
3)现场设备的实时控制。对设备进行启停、开闭操作。当设备因为故障不能动作时,画面提示拒动。
4)仪表参数显示。在画面上实时显示仪表的当前值,当超过正常值时,以红色字体显示,恢复正常后,字体变成绿色。
5)声光报警。当设备故障或仪表参数超过限值时,上位机发出报警声,同时出现故障的设备或数值超限的仪表开始变成黄色并且闪烁。
6)生成日、周、月、年报表及自动打印。通过报表功能可以查询任意时间滤池的运行情况、各仪表参数。
7)历史趋势曲线。参数设置。报警记录。权限设置。通过在上位机上设置的权限,管理人员能够对滤池反冲洗的各个阶段的时间进行设置。
管理层主要由服务器组成,通过组态软件将服务器配制成数据服务器。PLC将采集到的数据通过以太网输送到数据服务器,服务器将数据存储归档,并接收客户机的访问,同时客户机也可通过数据服务器给PLC下达控制指令。
3.滤池控制系统设计
山西运城安邑水厂的滤池分为4格,并联运行,滤池的控制系统主要是由恒水位控制和反冲洗控制两部分组成。
3.1恒水位控制
为了保证出水水质,需要将滤池液位维持在一定高度,一般为滤砂上1.2米±0.05米。在滤池上安装超声波液位计,实时检测滤池的液位,通过4~20mA电流信号传到PLC模拟量采集模块。经过CPU的计算,PLC模拟量输出模块输出4~20mA电流信号控制现场排水调节阀的开度,来维持液位的稳定。
当液位升高超出设定值,则开大阀门,超出的设定值越多,阀门的开度越大。当液面降低至设定值以下,则将阀门开度关小,液面与设定值的差值绝对值越大,阀门开度越小。但越接近设定值,阀门的开度越难控制,经常会出现超调的现象,使液位在设定值上下大幅度来回波动。通过使用S7-300的PID算法功能块,有效的避免了超调现象,通常一次就将液位很好的控制在了设定值范围内。
为了避免排水调节阀的频繁动作,减少阀门寿命,同时保证出水水质,将液位维持到1.15-1.25米之间。当液位在此区间时,暂停PID算法控制器的输出,使阀门开度保持在控制器的最近一次设定。通过现场调试,最终阀门每隔十分钟动作一次。
3.2反冲洗控制
滤池由于长时间过滤,水中的杂质都沉积到滤料中,影响了出水流量及过滤效果。通过反冲洗将滤料中的杂质去除,恢复过滤效果。
反冲洗流程为:气洗3-5分钟,然后气水混合洗3-5分钟,最后水洗3-5分鐘。反冲洗触发条件为:通过PLC累计滤池的反洗时间,当反洗时间达到后,自动反洗。当有需要时,可以通过工控机上按钮触发反洗。安装在滤板下的压差传感器检测到压力增大到一定值时,触发反冲洗。当一个滤格正在反洗时,如果另一个滤格也达到了反洗条件,则等待之前的滤格反洗完后再进行反洗。
4.小结
通过PLC中的PID算法控制器,使得滤池液位保持在恒定值,滤池的反洗效果达到了最佳状态。通过PLC的逻辑控制,使复杂的反冲洗过程准确执行,当碰到几个滤格同时需要反洗时,能很好的判断先后顺序。而上位机的报表功能及历史趋势曲线让数据有迹可查,可以更加合理的调整反冲洗周期,有效使用设备。本套控制系统在山西运城安邑水厂使用,目前运行良好,大大减少了出水调节阀门的动作次数,保证了设备的寿命。根据上位机上的报表及数据历史曲线,优化反冲洗各个阶段的时间,节约了水量、电量、保证了设备的寿命。
参考文献
[1]钱宏.基于GE_PLC的V型滤池自动化控制系统的设计与应用[J].自动化与仪器仪表.2014,05
[2]康守卫.水厂V型滤池的自动化控制设计[J].地下水,2008,05:114-115.