国产消泡剂在天然气胺法脱硫工艺中的应用

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天然气净化厂胺法脱硫工艺中,溶液发泡、拦液现象普遍存在,在对装置运行现状分析基础上,为解决溶液发泡和塔器拦液问题,确保装置长期稳定运行,节约装置运行成本,探索国产消泡剂替代进口阻泡剂的可行性,通过实验室对配套国产消泡剂性能分析及现场应用效果评价,可为同行业天然气脱硫胺液消泡剂选择及生产操作提供一定的参考.
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针对SZN区块大量煤层气井水力压裂后产能无法满足要求的现状,需要进行二次压裂改造,提高单井产量.然而,煤层气储层由于其结构的复杂性以及初次人工裂缝的存在、前期生产活动的扰动,其二次压裂过程裂缝产生的条件和扩展机制极为复杂,增产效果差异较大,改造效果无法令人满意.本文通过从地质、压裂、排采等多方面入手,对区块前期已施工二次压裂井进行分析,研究发现,在地质条件类似,井况完好,排采合理的情况下,二次压裂过程裂缝能否有效延伸、新裂缝形成与否;二次压裂前煤层地应力与原始地应力的变化情况是决定二次压裂改造效果的关键.
为解决裂缝发育的非均质砂岩油藏在注水开发过程中易发生裂缝性水淹的问题.通过调研多种技术在延长油田的实际应用情况,发现预交联颗粒凝胶调驱技术在解决该类问题上具有较好的效果.依据室内实验所得结论:优选预交联凝胶颗粒直径为1~3 mm,采用注入堵剂后焖井三天的措施.施工后注水井水线方向大孔道得到了有效封堵,延10层相对吸水强度降低至41.1%,长2层段相对吸水强度增至58.9%.实验期累计增油381.61 t,阶段投入产出比为1:3.采用该技术在一定程度上延缓了见水时间,提高了油井产能,降低了水处理费用,具有很