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摘要:110kV变电站110kV线路发生B相单相接地故障,造成线路保护装置保护动作,变电站线路开关跳闸,由于变电站低压侧为风电负荷,在110kV线路开关跳闸后,低压侧风力发电机没有立即停下的情况下,系统产生过电压110kV母线B相电压下降,3U0电压升高,当故障电压3U0达到主变间隙过压动作值时,造成主变间隙零序过压保护动作,跳开主变两侧开关。
关键词:间隙零序过压保护;弱电源侧;孤岛;录波图
一、故障前变电站运行情况
110kV××II线、1#主变运行于110kV I母;110kV××I线、2#主变、3#主变运行于110kV II母;110kV的I、II母分列运行;
10kVII母及III母并列运行,500B母联运行;10kVI母分列运行。541电容器运行与10kVII母;551电容器运行与110kVIII母。
二、故障发生、扩大和处理情况
2013年×月×日14时55分57秒,110kV变电站110kV××I线高频保护三跳动作,开关跳闸,经1.5S延时重合闸动作。事故后由调度遥控分闸;14时55分58秒,3#主变间隙零序过压保护动作,跳开主变两侧开关。14时56分01秒,541电容器及551电容器欠压保护动作,开关跳闸。
现场调查及分析:
1、110kV××I线跳闸情况
对110kV××I线进行故障巡视,发现线路#113-#114段,距#113杆约120米处B相导线有放电痕迹,线路下方的道路上停有一辆挖掘机,挖掘机臂有明显放电痕迹。经调查,司机驾驶挖掘机从线路下方的道路经过,由于挖掘机臂伸过高,导致挖掘机臂对线路B相导线距离不足,导线对挖掘机臂放电,导致线路发生跳闸故障。经现场测量,线路#113-#114段B相导线对地距离为8.0m(满足运行规程规定非居民区6.5m的要求),线路保护装置动作正确。
2、3#主变跳闸情况(主变中性点不接地)
当110kV××I线开关跳闸后,在低压侧风力发电机没有立即停下的情况下,系统产生过电压,故障时刻110kVII母Ub相电压下降,3U0电压升高。当故障线路开关跳闸后,在此期间,对于仍并网运行的风电场,由于失去了与电网系统的联络,将带剩余负荷571××线及电容器负荷孤岛运行。按照一般风电机组按追求最大风电功率原则设计,因此不具备频率自动调节能力,这样就导致出现风电机组高/低频情况,3U0电压一直存在,当故障电压3U0达到3#主变间隙过压动作值(零序过压值为216V,定值为180V),1055ms主变两侧开关跳闸(间隙零序T1出口时间为802ms,定值为800ms)。4460ms时刻风电场切除风机。
3、2#主变未跳闸情况(主变中性点不接地)
根据110kV变电站运行方式安排,2#、3#主变均运行于110kVII母。两台主变保护均为许继电气WBH-813X系列装置。3#主变保护装置于2006年安装,保护装置型号为WBH-813/H,版本为1.5,校验码8490;2#主变保护装置于2012年新安装,保护装置型号为WBH-813/A,版本为1.01,校验码C827。现场人员核查二次回路,2#、3#主变间隙零序电压均取自于110kVII段PT开口三角3U0,电压二次回路正确。110kV变电站3#主变在110kV××I线发生B单相接地后,在线路开关重合前,3#变WBH-813装置主变间隙零序保护动作,而接于相同母线上的2#变WBH-813A保护未动作。原因分析如下:
1)保护装置判据介绍
间隙零序保护由零序过压元件、零序过流元件或门构成。间隙在击穿的过程中,零序电压和零序电流可能交替出现。间隙零序保护的零序过流元件和零序过压元件带有一定展宽时间,任一元件动作保持一定时间,经过延时保护动作。任一元件动作保持的时间,WBH-813采用的是100ms,而WBH-813A采用的是50ms。
零序电压取自母线TV二次开口三角侧,零序电流取自放电间隙处电流互感器。
间隙零序保护逻辑框图
2)原因分析
(1)、从装置的动作报告分析,零序电压为216.61V,大于零序过压元件定值180V,满足零序过压元件,量值符合间隙零序保护的动作条件。
(2)、对故障录波进行数据分析,发现在110kV××I线保护三跳动作,开关跳闸,经1.5S延时重合闸动作,故障持续未重合过程中,II母电压存在一个从266ms开始到1160ms时间内,除中间610ms到704ms共94ms时间外,零序电压波形相同,幅值均大于180V过程。在约266+802=1068ms时刻3#主变间隙零序过压保护动作。中间610ms到704ms共94ms时间,WBH-813过压状态逻辑保持住了,而WBH-813A过压状态逻辑则不能保持住,故WBH-813延时符合间隙零序保护的动作条件, WBH-813A延时不符合间隙零序保护的动作条件。
4、541电容器及551电容器跳闸情况
观察故障波形图,从110kV××I线开关跳闸到541、551电容器跳闸这段时间内,电容器保护装置WDR-821三相电流均有采样值,通过许继波形分析软件,此时电容器保护装置感受到线电压数值小于装置欠电压定值(欠电压定值为50V),三相电流数值小于有流闭锁定值(有流闭锁定值为0.57A),经延时602ms电容器开关跳闸。
三、结论
通过分析可见在高压侧线路故障,对端跳开后,尚未重合的一个期间(录波266ms开始到1160ms时间内,除中间610ms到704ms共94ms时间外),II母电压零序电压波形相同,幅值均大于180V。中间610ms到704ms共94ms时间,WBH-813过压状态逻辑保持住了,而WBH-813A过压状态逻辑则不能保持住,故WBH-813间隙零序保护动作, WBH-813A间隙零序保护不动作。
作者简介:胡宝宁(1981.11-),男,陕西西安人,国网宁夏吴忠供电公司职工,工程师,单位:国网宁夏吴忠供电公司
关键词:间隙零序过压保护;弱电源侧;孤岛;录波图
一、故障前变电站运行情况
110kV××II线、1#主变运行于110kV I母;110kV××I线、2#主变、3#主变运行于110kV II母;110kV的I、II母分列运行;
10kVII母及III母并列运行,500B母联运行;10kVI母分列运行。541电容器运行与10kVII母;551电容器运行与110kVIII母。
二、故障发生、扩大和处理情况
2013年×月×日14时55分57秒,110kV变电站110kV××I线高频保护三跳动作,开关跳闸,经1.5S延时重合闸动作。事故后由调度遥控分闸;14时55分58秒,3#主变间隙零序过压保护动作,跳开主变两侧开关。14时56分01秒,541电容器及551电容器欠压保护动作,开关跳闸。
现场调查及分析:
1、110kV××I线跳闸情况
对110kV××I线进行故障巡视,发现线路#113-#114段,距#113杆约120米处B相导线有放电痕迹,线路下方的道路上停有一辆挖掘机,挖掘机臂有明显放电痕迹。经调查,司机驾驶挖掘机从线路下方的道路经过,由于挖掘机臂伸过高,导致挖掘机臂对线路B相导线距离不足,导线对挖掘机臂放电,导致线路发生跳闸故障。经现场测量,线路#113-#114段B相导线对地距离为8.0m(满足运行规程规定非居民区6.5m的要求),线路保护装置动作正确。
2、3#主变跳闸情况(主变中性点不接地)
当110kV××I线开关跳闸后,在低压侧风力发电机没有立即停下的情况下,系统产生过电压,故障时刻110kVII母Ub相电压下降,3U0电压升高。当故障线路开关跳闸后,在此期间,对于仍并网运行的风电场,由于失去了与电网系统的联络,将带剩余负荷571××线及电容器负荷孤岛运行。按照一般风电机组按追求最大风电功率原则设计,因此不具备频率自动调节能力,这样就导致出现风电机组高/低频情况,3U0电压一直存在,当故障电压3U0达到3#主变间隙过压动作值(零序过压值为216V,定值为180V),1055ms主变两侧开关跳闸(间隙零序T1出口时间为802ms,定值为800ms)。4460ms时刻风电场切除风机。
3、2#主变未跳闸情况(主变中性点不接地)
根据110kV变电站运行方式安排,2#、3#主变均运行于110kVII母。两台主变保护均为许继电气WBH-813X系列装置。3#主变保护装置于2006年安装,保护装置型号为WBH-813/H,版本为1.5,校验码8490;2#主变保护装置于2012年新安装,保护装置型号为WBH-813/A,版本为1.01,校验码C827。现场人员核查二次回路,2#、3#主变间隙零序电压均取自于110kVII段PT开口三角3U0,电压二次回路正确。110kV变电站3#主变在110kV××I线发生B单相接地后,在线路开关重合前,3#变WBH-813装置主变间隙零序保护动作,而接于相同母线上的2#变WBH-813A保护未动作。原因分析如下:
1)保护装置判据介绍
间隙零序保护由零序过压元件、零序过流元件或门构成。间隙在击穿的过程中,零序电压和零序电流可能交替出现。间隙零序保护的零序过流元件和零序过压元件带有一定展宽时间,任一元件动作保持一定时间,经过延时保护动作。任一元件动作保持的时间,WBH-813采用的是100ms,而WBH-813A采用的是50ms。
零序电压取自母线TV二次开口三角侧,零序电流取自放电间隙处电流互感器。
间隙零序保护逻辑框图
2)原因分析
(1)、从装置的动作报告分析,零序电压为216.61V,大于零序过压元件定值180V,满足零序过压元件,量值符合间隙零序保护的动作条件。
(2)、对故障录波进行数据分析,发现在110kV××I线保护三跳动作,开关跳闸,经1.5S延时重合闸动作,故障持续未重合过程中,II母电压存在一个从266ms开始到1160ms时间内,除中间610ms到704ms共94ms时间外,零序电压波形相同,幅值均大于180V过程。在约266+802=1068ms时刻3#主变间隙零序过压保护动作。中间610ms到704ms共94ms时间,WBH-813过压状态逻辑保持住了,而WBH-813A过压状态逻辑则不能保持住,故WBH-813延时符合间隙零序保护的动作条件, WBH-813A延时不符合间隙零序保护的动作条件。
4、541电容器及551电容器跳闸情况
观察故障波形图,从110kV××I线开关跳闸到541、551电容器跳闸这段时间内,电容器保护装置WDR-821三相电流均有采样值,通过许继波形分析软件,此时电容器保护装置感受到线电压数值小于装置欠电压定值(欠电压定值为50V),三相电流数值小于有流闭锁定值(有流闭锁定值为0.57A),经延时602ms电容器开关跳闸。
三、结论
通过分析可见在高压侧线路故障,对端跳开后,尚未重合的一个期间(录波266ms开始到1160ms时间内,除中间610ms到704ms共94ms时间外),II母电压零序电压波形相同,幅值均大于180V。中间610ms到704ms共94ms时间,WBH-813过压状态逻辑保持住了,而WBH-813A过压状态逻辑则不能保持住,故WBH-813间隙零序保护动作, WBH-813A间隙零序保护不动作。
作者简介:胡宝宁(1981.11-),男,陕西西安人,国网宁夏吴忠供电公司职工,工程师,单位:国网宁夏吴忠供电公司