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摘要:“精益管理”是当前和今后一个时期烟草行业工作的基本方针和战略任务,是破解行业“三大课题”、提高企业竞争力的根本方法。需要以生产绩效考核指标为基础,对生产环节进行实时监控,优化作业流程。所以,在保证烟叶内在品质的基础上,通过参数优化,减少真空回潮单箱耗蒸汽百分比,降低能源消耗,刻不容缓。
关键词:真空回潮;蒸汽消耗;精益;节能
中图分类号:TS43 文献标识码:A 文章编号:1671-864X(2016)07-0294-01
一、设备简介
(一)设备概况:真空回潮机适用于8000kg/h及8000kg/h以下制丝线。用于对垂直分片后的烟片进行真空回潮处理,同时松散片烟、除去青杂气和杂味,适度提高片烟的含水率和温度,提高片烟的耐加工性以满足后道工序的加工需要。
(二)工作原理:真空回潮机在其一级和二级之间串联冷凝器,形成三级蒸汽喷射式抽真空系统,来抽取回潮机内的空气,使片烟块内外获得99%以上的真空度,然后采用加湿系统通过水汽混合器将蒸汽和水喷入回潮机内,使烟叶回潮。
二、存在的问题
对能源消耗的历史数据和主要耗能工序进行分析,发现真空回潮单箱耗蒸汽百分比远超其他单机用量。为验证蒸汽消耗情况,对2015年真空回潮单箱耗汽量进行统计。通过观察分析,得出真空回潮单箱消耗蒸汽量均值在14.41kg/箱,而历史数据显示,历史最好值可以达到12.08kg/箱,差距较大。
三、原因分析
真空回潮机需要消耗水、电、蒸汽以及压缩空气这四种能源。蒸汽消耗量与其他能源消耗相比,差距较大。在真空回潮机五个工作阶段中,抽真空、增湿和反抽这三个阶段需要消耗蒸汽,如图所示:
在三个需要蒸汽参与的工作阶段中,抽空阶段三级泵平均工作时间为752秒,二级泵平均工作时间为664秒,一级泵平均工作时间为565秒;增湿阶段平均工作时间为261秒。反抽阶段二级、三级泵全程参与,平均工作时间30秒。对蒸汽消耗量进行计算,统计真空回潮机各阶段蒸汽消耗量占比,可知在真空回潮机各工作阶段中,抽真空阶段蒸汽消耗量最大。有以下几点原因:一是设备密封出现泄露;二是参数设定不合理;三是抽空蒸汽压力过高。
四、改进思路及实施
为达到降耗目的,须从减少抽空阶段蒸汽消耗入手。具体改进思路及实施方法如下:
(一)改进密封结构,使之更加科学。对箱门密封结构进行调查,发现真空回潮机箱门密封采用分离式U型槽结构,造成分离式结构抵抗外力变形能力差。且密封条为实心式,在密封状态时,因自身变形能力差,导致箱门密封老化磨损较快,存在缺陷。将箱门密封结构由U型改为燕尾型,则更加科学。
(二)优化执行参数,使之更加合理。一是提高循环水泵电机频率。将循环水泵电机频率调整到工作最大值,即50HZ,降低冷凝水温度。二是对冬季真空回潮参数做出调整:抽空温度12℃,蒸湿温度67℃,保温时间220s。
(三)分解供汽压力,使之更加柔性。按照季节对冷凝器全年进水温度进行统计,发现若环境温度降低,则冷凝器进水温度也随之降低。在水温30℃ 条件下,若保证抽空性能稳定,而蒸汽壓力在要求范围内,即0.95-1.1Mpa,则抽空时间基本不变。但低于0.95 Mpa以下时,抽空时间明显延长。综合考虑,最终将蒸汽压力确定为0.94Mpa。采取同样的方式,确定水温在15℃、10℃时的最优蒸汽工作压力,分别为0.84Mpa和0.82Mpa。
五、改进效果
通过采取以上系列措施,真空回潮单箱耗汽量由14.41kg/箱下降到12.70kg/箱,减少蒸汽消耗1.71kg/箱,实现了减少真空回潮蒸汽消耗的目标。对2016年1月单箱耗汽量进行了统计,可以看出, 2016年1月平均单箱耗汽量为12.70kg/箱。数据如下:
结论:在保证产品质量的前提下,通过彻头彻尾解决生产过程中各环节的浪费,降低了真空回潮机蒸汽消耗量,优化了作业流程。在实现节能减排,精益管理做除法的基础上,为企业降本增效贡献了力量。
参考文献:
[1]卷烟工艺规范.[M].北京:中央文献出版社,2003.
[2]李彦伟.烟草制丝设备与工艺[M].华中科技大学出版社,2012.
作者简介:李虹,助理工程师,保定卷烟厂制丝工艺员。
关键词:真空回潮;蒸汽消耗;精益;节能
中图分类号:TS43 文献标识码:A 文章编号:1671-864X(2016)07-0294-01
一、设备简介
(一)设备概况:真空回潮机适用于8000kg/h及8000kg/h以下制丝线。用于对垂直分片后的烟片进行真空回潮处理,同时松散片烟、除去青杂气和杂味,适度提高片烟的含水率和温度,提高片烟的耐加工性以满足后道工序的加工需要。
(二)工作原理:真空回潮机在其一级和二级之间串联冷凝器,形成三级蒸汽喷射式抽真空系统,来抽取回潮机内的空气,使片烟块内外获得99%以上的真空度,然后采用加湿系统通过水汽混合器将蒸汽和水喷入回潮机内,使烟叶回潮。
二、存在的问题
对能源消耗的历史数据和主要耗能工序进行分析,发现真空回潮单箱耗蒸汽百分比远超其他单机用量。为验证蒸汽消耗情况,对2015年真空回潮单箱耗汽量进行统计。通过观察分析,得出真空回潮单箱消耗蒸汽量均值在14.41kg/箱,而历史数据显示,历史最好值可以达到12.08kg/箱,差距较大。
三、原因分析
真空回潮机需要消耗水、电、蒸汽以及压缩空气这四种能源。蒸汽消耗量与其他能源消耗相比,差距较大。在真空回潮机五个工作阶段中,抽真空、增湿和反抽这三个阶段需要消耗蒸汽,如图所示:
在三个需要蒸汽参与的工作阶段中,抽空阶段三级泵平均工作时间为752秒,二级泵平均工作时间为664秒,一级泵平均工作时间为565秒;增湿阶段平均工作时间为261秒。反抽阶段二级、三级泵全程参与,平均工作时间30秒。对蒸汽消耗量进行计算,统计真空回潮机各阶段蒸汽消耗量占比,可知在真空回潮机各工作阶段中,抽真空阶段蒸汽消耗量最大。有以下几点原因:一是设备密封出现泄露;二是参数设定不合理;三是抽空蒸汽压力过高。
四、改进思路及实施
为达到降耗目的,须从减少抽空阶段蒸汽消耗入手。具体改进思路及实施方法如下:
(一)改进密封结构,使之更加科学。对箱门密封结构进行调查,发现真空回潮机箱门密封采用分离式U型槽结构,造成分离式结构抵抗外力变形能力差。且密封条为实心式,在密封状态时,因自身变形能力差,导致箱门密封老化磨损较快,存在缺陷。将箱门密封结构由U型改为燕尾型,则更加科学。
(二)优化执行参数,使之更加合理。一是提高循环水泵电机频率。将循环水泵电机频率调整到工作最大值,即50HZ,降低冷凝水温度。二是对冬季真空回潮参数做出调整:抽空温度12℃,蒸湿温度67℃,保温时间220s。
(三)分解供汽压力,使之更加柔性。按照季节对冷凝器全年进水温度进行统计,发现若环境温度降低,则冷凝器进水温度也随之降低。在水温30℃ 条件下,若保证抽空性能稳定,而蒸汽壓力在要求范围内,即0.95-1.1Mpa,则抽空时间基本不变。但低于0.95 Mpa以下时,抽空时间明显延长。综合考虑,最终将蒸汽压力确定为0.94Mpa。采取同样的方式,确定水温在15℃、10℃时的最优蒸汽工作压力,分别为0.84Mpa和0.82Mpa。
五、改进效果
通过采取以上系列措施,真空回潮单箱耗汽量由14.41kg/箱下降到12.70kg/箱,减少蒸汽消耗1.71kg/箱,实现了减少真空回潮蒸汽消耗的目标。对2016年1月单箱耗汽量进行了统计,可以看出, 2016年1月平均单箱耗汽量为12.70kg/箱。数据如下:
结论:在保证产品质量的前提下,通过彻头彻尾解决生产过程中各环节的浪费,降低了真空回潮机蒸汽消耗量,优化了作业流程。在实现节能减排,精益管理做除法的基础上,为企业降本增效贡献了力量。
参考文献:
[1]卷烟工艺规范.[M].北京:中央文献出版社,2003.
[2]李彦伟.烟草制丝设备与工艺[M].华中科技大学出版社,2012.
作者简介:李虹,助理工程师,保定卷烟厂制丝工艺员。