塑编挤出机加热器节能改造实例分析

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  [摘 要]本文对塑编行业常用挤出机加热器与其优缺点进行了概述,并结合本企业实际进行了石英加热圈节能改造,对其改造运行情况与效益进行了分析,借以为塑编行业提供参考。
  [关键词]塑编;挤出机;加热器;石英加热器
  中图分类号:TB486 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2016)03-0110-01
  塑编挤出加工过程是将PP等塑编原料送入到机筒与旋转的螺杆之间,进行输送、压缩、熔融,最终从模头定量挤出的加工过程。塑料行业是我国国民经济的支柱产业之一,但其能源消耗量非常大。现阶段,对挤出机加热器进行节能改造成为了塑编行业重点关注的问题。
  一、塑编行业挤出机加热器应用发展概况
  (一)铸铝加热器及其优缺点
  铸铝加热器是塑编行业普遍使用的挤出机加热器,该加热器将电阻丝装配于金属管当中,同时采用氧化镁粉等绝缘材料进行填充,并将该金属管铸于铝合金,进而让热量通过接触传导方式传到模头或者机筒上。该加热器的优点在于体积小、便于安装和拆卸,成本低,使用寿命长。取代了旧式的电阻丝加热器,在塑编机械中得到广泛的应用。但铸铝加热器的热效率较低,能耗较大。在近年来的应用中发现,铸铝加热器的能耗比较高,相关研究指出,其热效率仅为32%,而68%的热能均损耗释放到了空气中;挤出机周围温度很高,外壳温度在200℃以上。这种高能耗的生产对企业来讲是得不偿失的。
  (二)电感加热器及其优缺点
  电感加热器是通过电力电子技术与电磁兼容技术,将交流电源(222V)进行整流、滤波与逆变成为高频交变电流(25~30kHz),并将其转换为高频交变磁场,当磁场与金属料筒相结合进而转变为高频交变电流。所要加热的设备在高频交变电流下直接从内部发热。电感加热器的有点在于能够快速加热,加热效率高,热损较少,且调节灵敏性高,使用寿命长,能耗较低,与普通加热器相比,能耗仅占到其30%。但电感加热器体积较大,成本较高,初始安装成本超过普通加热器的5倍,且维修保养困难。电感加热器通常用在大型工业锅炉加热、热固性塑料用模具、注射熔融金属特殊装置上。而在挤出机、注塑机机筒加热上的使用还处于尝试应用阶段。
  (三)石英加热器及其优缺点
  石英加热器是在石英玻璃管中穿入电阻丝,而石英管对电阻丝产生的热能、光能进行反射。在贴近机筒的一面,热光能量能够直接被传导和辐射到机筒,而不需要额外使用反光保温材料进行保温,同时经反射作用将热光能量反射给机筒另一面,进而大幅度的减少热量的损耗。石英加热器的有点在于质量轻、体积小,便于安装与拆卸,成本透入低,且具有良好的节能效果。与铸铝加热器比较而言,成本没有较大的差别,反而更加轻便省电,其消耗电能为铸铝电热器的65%~85%。但石英加热器的石英管较为脆弱,易碎,对使用寿命造成较大的影响。现阶段,石英加热器的使用在塑编行业越来越多,使用年限最长为4年,产品质量过关,且加热圈无烧毁。但在石英加热器的使用过程中,应避免石英管发生意外撞击。
  二、塑编挤出机使用情况与改造方案
  (一)塑编挤出机使用情况
  2013年,本单位主要机组保包括一台制袋机、一台复膜机与两台拉丝机。挤出机加热器均采用的是铸铝加热器,制袋机最高加热功率为30kV,实际消耗功率为22kV,年运行时间为3021h,年加热用电量为6.5万kWh;复膜机最高加热功率为40kV,实际消耗功率为32kV,年运行时间为3003h,年加热用电量为8.6万kWh;拉丝机1#最高加热功率为62kV,实际消耗功率为44kV,年运行时间为2988h,年加热用电量为12.4萬kWh;拉丝机2#最高加热功率为62kV,实际消耗功率为44kV,年运行时间为6723h,年加热用电量为28.9万kWh。根据上述数据对塑编车间年加热用电量进行计算,年加热用电量合计为56.4万度。
  (二)改造方案
  本次改造设计综合考虑上述三种挤出机加热器的性能与使用情况,从节约投入成本出发,决定在用石英加热器对铸铝加热器进行替换,其余温控等均不作改变。整个改造实施过程分为三个阶段:试验阶段,在拉丝机1#挤出机料筒上更换石英加热圈,在更换后进行试验,通过长时间使用时间的试验来对石英加热圈质量进行考验。推广应用阶段,将石英加热圈推广应用待其他机组挤出机料筒上。改造完成阶段,改阶段主要完成石英加热板、石英加热棒在模头、过滤装置上的更换,并最终实现在全部挤出机加热器上的更换与应用。
  (三) 改造效益评估
  1) 机筒升温迅速,在1h内便可升温到所需温度,与现在相比节省约一般的时间;
  2) 外壳温度在60℃左右,手可触摸,能够有效改善工作环境;
  3) 根据节能25%计算,确保热效率为40%,每年节约用电量在56.4(万度)×25%=14.1万度,可节省电费为7万余元;
  4) 一年即可收回投入成本,同时并不增加维修费用。
  三、拉丝机1#挤出机料筒石英加热圈更换与运行效果
  (一)石英加热圈材料与电阻检测
  拉丝机1#挤出机料筒石英加热圈材料:半圈为1000w、220V石英加热圈,宽度为138mm,内镜Φ170mm,数量为18对,其中6个半圈带有插热电偶,通孔φ25mm。
  为确保替换的石英加热圈与原铸铝加热圈功率相同,逐一进行电阻测试,根据欧姆定律,保证电压220V,电阻、功率与原加热圈一致。
  (二) 加热圈更换与加热试验
  将拉丝机1#料筒铸铝加热器更换为适应加热圈,完成替换后对其进行加热实验,加热试验结果发现:
  1)原加热到所需温度所需时间为1h,更换后加热到所需温度仅花费32min,由此可见石英加热圈热效率比原铸铝加热圈要高出很多。
  2)机筒外壳温度在64℃,人手可触摸柄停放,由此可见更换石英加热圈后因扩散损耗的热量大幅度减少。
  3)2014,经替换后拉丝机1#挤出机料筒加热情况为:拉丝机1#最高加热功率为36kV,实际消耗功率为26kV,年运行时间为3958h,年加热用电量为10.0万kWh,年节省电量为2.5万度。由此可见,拉丝机1#在更换为适应加热圈之后,能够满足预期节能25%的目标,具有推广用用的价值。
  结束语
  在拉丝机1#料筒加热圈更换并运行6个月后,新更换的石英加热圈并未出现损坏情况,也无热效率下降情况。改造试验结果表明,石英加热圈具有显著的节能效果,能够获得预期的效益,并在长时间的连续运行之下,质量与效益值得信赖。而石英加热圈使用寿命还需要进一步延长使用时间来确定。
  参考文献
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