【摘 要】
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针对碳酸盐岩储层钻井过程中岩屑及钻井液颗粒堵塞储层喉道严重现象,基于有机化学理论和酸化体系制备原则合成了一类新型碘磺酸乙酯并配制新型碳酸盐岩储层酸化解堵体系。室内以碳酸盐岩溶蚀率和渗透率为评价指标,分析了盐酸含量、碘磺酸乙酯含量、体系温度及初始渗透率对新型酸化解堵性能影响,并揭示其解堵机理。实验表明,盐酸及碘磺酸乙酯含量、体系温度及初始渗透率增加均有助于储层溶蚀率和渗透率提高,含7%盐酸的新型酸化解堵体系使地层溶蚀率及渗透率恢复率达96.1%和111.3%,远高于传统土酸体系的80.3%和76.1%。体系
【机 构】
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延长油田股份有限公司下寺湾采油厂,延长油田股份有限公司定边采油厂
【基金项目】
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国家自然科学基金子项目“泥页岩生烃演化过程中的油气滞留效应及对其含油气性的影响”(41572106),陕西省“13115”科技创新工程“陕西省特低渗透油气田勘探与开发工程技术研究中心”(2010ZDGC-15)联合资助。
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针对碳酸盐岩储层钻井过程中岩屑及钻井液颗粒堵塞储层喉道严重现象,基于有机化学理论和酸化体系制备原则合成了一类新型碘磺酸乙酯并配制新型碳酸盐岩储层酸化解堵体系。室内以碳酸盐岩溶蚀率和渗透率为评价指标,分析了盐酸含量、碘磺酸乙酯含量、体系温度及初始渗透率对新型酸化解堵性能影响,并揭示其解堵机理。实验表明,盐酸及碘磺酸乙酯含量、体系温度及初始渗透率增加均有助于储层溶蚀率和渗透率提高,含7%盐酸的新型酸化解堵体系使地层溶蚀率及渗透率恢复率达96.1%和111.3%,远高于传统土酸体系的80.3%和76.1%。体系
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