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[摘 要]针对五虎山煤矿9#、10#煤层条件,结合1001、1002工作面开采实际,分析了近距离煤层开采具有的潜在安全隐患;在此基础上,将正压通风、隔层探水法等技术运用到1004工作面,试验取得成功,增加了矿井开采的安全系数。
[关键词]近距离煤层 正压通风 巷道优化 隔层探水
中图分类号:TD263 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2015)45-0366-01
1 引言
近距离煤层群在我国分布较广,但目前对其开采技术研究较少,尤其在开采近距离下位煤层时,涉及到很多安全问题,严重困扰着工作面的正常推进。因此,如何安全高效地开采近距离下位煤层是广大煤炭工作者的共同愿望。
2 工程概况
五虎山煤矿位于内蒙古自治区贺兰山北段煤田乌达矿区的南部,设计生产能力为150万吨/年,服务年限为107年,2010年核定生产能力为200万吨/年;采用斜井开拓,分两个水平开采,一水平标高+1100 m,二水平标高+950 m,水平分界为+1025 m,开采方式为盘区石门上下山开采。矿井目前主采9、10、12煤层,9、10煤层层间距平均3.85m,为近距离煤层,联合布置,共用一套运输系统。
9#煤层设计10个工作面,已回采到第7个,工作面之间留有15m保护煤柱,10#煤层设计布置10个工作面,分南北两翼,每翼各5个工作面,目前10#煤层已回采完1001、1002、1004工作面;10煤层相对于9煤层来说,工作面属于内
错式布置。
3 开采近距离下位煤层存在的问题
在对10#煤(1001、1002工作面)的试验性开采过程中,由于对近距离煤层的矿压规律以及开采技术的研究和认识不够充分,10#煤顶板控制及其相关的安全控制技术没有完全的掌握,所以没有成功实现完全工业化开采,总结10#煤前两个工作面开采的实践过程以及经验教训,得出10#煤开采存在的主要问题有以下几个方面。
3.1 通风困难
9、10#煤层层间距小,平均为3.85m,由于9煤层的采动影响,导致顶板破碎严重,再加上埋深相对较浅和90年代小煤窑的破坏,采空区可能发生漏风情况,对10#煤开采时的通风造成较大困难。五虎山煤矿为抽出式通风,漏风会将采空区瓦斯和其它有害气体带到采场,影响安全生产。针对现场实际情况采取合理的通风方式和风量风压等成为保证10#煤安全高效开采的关键。
3.2 支护困难
由于9#煤层开采时预留有宽度为15m的煤柱,在开采后由于应力重新分布,煤柱下方易产生应力集中,从而对其下部的10#煤顶板及煤层产生大于原岩应力的应力分布,这就对10#煤层巷道支护提出了挑战,稍有不慎,将造成较大变形甚至冒顶事故。1001、1002工作面尝试采用锚杆锚索桁架支护、工字钢架棚支护,都未取得如期的效果,生产过程中严重影响行人、设备安全和工程进度。
3.3 水患威胁较大
井田内矿井以大气降水补给为主,投产以来,生产供水(包括灭尘水,灭火水,煤壁注水钻探渗水供水管路漏水等)沿煤沿层顺层渗透和沿裂缝渗入下部煤层。大气降水,含水层水和生产供水构成了生产矿井矿井水。井田范围内曾遭受过滥开滥采的洗礼,许多小窑地质资料不详,长期的生产用水和大气降水通过小井进入工作面和老窑,水量和具体位置均不详细,给矿井生产带来了莫大的水患威胁。
4 安全开采的技术措施
继1001、1002工作面回采时遇到各种困难之后,矿方从顶板支护、矿井通风、探放水等方面对1004工作面作了精心设计。
4.1 工作面采用正压通风
由于1004工作面上部为904采空区,为了保证1004工作面在回采期间能正常通风,现要对1004工作面采用正压通风(原为负压通风),即在1004运、回及通风巷施工通风设施。具体方法为:
1)在1004运与通风巷联络巷向东28m处安装局部通风机2组4台(功率3×30),用于给1004工作面供风。
2)在1004运与通风巷联络巷向东3m施工一道控风设施,控风设施顶部设置一个0.3m×0.3m的调节风窗。控风设施上预留两个直径为1.0m的穿风筒口(用于控风设施施工完成后穿风筒用)。
3)在1004回风巷与辅运巷交叉点向南5、16、27m处各施工调节风门一组,风门规格为:1.8m×2.0m,施工期间风门打开。风窗断面为0.2m×0.4m,采用插板控制风量。
4)在1004运输巷与辅运巷交叉点向南1、11、21 m处各施工一道控风设施,控风设施上设一个0.15m×1.0m的风门作为行人安全出口,下部留有0.14m×0.1m皮带通道,皮带上下需钉木板、皮子,防止漏风。
5)待所有控风设施施工完后,将风筒接至通风巷设施向1004运往里延伸10m。
6)开启局部通风机后及时关闭1004运、回风门,调整控风设施,从而使工作面形成均压通风。
4.2 优化巷道位置及支护
4.2.1 优化巷道位置
保护煤柱的宽度决定应力向下传递的大小,当煤柱宽度(为煤柱宽度,为极限平衡区长度)时,煤柱进入塑性区,逐步发生塑性变形直至破坏,煤柱破坏后释放了应力,减少应力向底板的传递,此时,下位煤层巷道的位置不受保护煤柱位置的影响。当煤柱宽度时,在煤柱中央存在弹性核,受上覆矿山压力的影响,煤柱边缘破碎,应力从煤柱中部弹性核处向下非均匀的传递。五虎山煤矿9#煤层工作面间保护煤柱宽度为15m,通过计算,极限平衡区长度约为3m,由此可知煤柱宽度远远大于,上部应力会通过煤柱传递到底板。
4.2.2 优化支护方案
1001、1002工作面巷道采用的是11#工字钢架棚支护,棚间距800mm,在近距离煤层及9#煤层15m煤柱的的影响下,巷道支护和维修极为困难,工字钢变形严重,多处地方顶板下沉量大,阻碍行人及设备的运输。为实现巷道的安全快速掘进,决定优化其支护方案。(1)将架棚材料11#工字钢换成经过调质处理后的29U型钢;(2)棚间距从800mm调整为600mm;掘进过程中注意过程质量,做到巷道平直,不超挖欠挖,防止支架受到不均匀应力而发生偏向载荷。
4.3 隔层探放水
在10#煤层中进行探放水,由于巷道断面较小,探放水与掘进无法同时进行,在必须要进行探放水的时候,只能是停止掘进,在掘进工作面迎头打钻探放。10#上部采空区多且复杂,老塘积水水量大,10#顶板又破碎,因此迎头探放水比较危险,也影响掘进速度。鉴于此,矿方探索出了隔层探放水法,有效解除了水患威胁,且探放水与掘进工作能同时进行,增加了掘进速度。1204运输巷在1004运输巷下方(1204运采用的是锚杆锚索支护,1004采用的是架棚支护,1204的断面比1004的断面大),且超前100m左右,探放水时,在1204运适当位置设置探放水钻场,根据需要,向上布置钻孔,为1004运掘进工作面排除水患。在1004运掘进过程中,通过隔层探放水法共放出老窑水3537,顺利地完成掘进任务。
5 结语
生产实践表明,在开采近距离下位煤层时,采用正压通风、优化巷道布置及支护、隔层探放水等方法能切实解决矿井的安全开采问题;这系列技术不但保证了本矿井的采掘接续,也为其它矿区类似条件的开采提供了借鉴。
参考文献:
[1] 朱润生.近距离煤层合理巷道合理位置确定与支护技术[J].煤炭科学技术,2012,4:10-13,17.
[2] 张银海,孟祥瑞等.大断面软岩巷道U型钢桁架锚索支护技术研究[J].煤炭技术,2011,30(3):79-81
作者简介:
陈学雷(1987—),男,河北保定人,助理工程师,在神华乌海能源平沟煤矿从事采掘工作。
[关键词]近距离煤层 正压通风 巷道优化 隔层探水
中图分类号:TD263 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2015)45-0366-01
1 引言
近距离煤层群在我国分布较广,但目前对其开采技术研究较少,尤其在开采近距离下位煤层时,涉及到很多安全问题,严重困扰着工作面的正常推进。因此,如何安全高效地开采近距离下位煤层是广大煤炭工作者的共同愿望。
2 工程概况
五虎山煤矿位于内蒙古自治区贺兰山北段煤田乌达矿区的南部,设计生产能力为150万吨/年,服务年限为107年,2010年核定生产能力为200万吨/年;采用斜井开拓,分两个水平开采,一水平标高+1100 m,二水平标高+950 m,水平分界为+1025 m,开采方式为盘区石门上下山开采。矿井目前主采9、10、12煤层,9、10煤层层间距平均3.85m,为近距离煤层,联合布置,共用一套运输系统。
9#煤层设计10个工作面,已回采到第7个,工作面之间留有15m保护煤柱,10#煤层设计布置10个工作面,分南北两翼,每翼各5个工作面,目前10#煤层已回采完1001、1002、1004工作面;10煤层相对于9煤层来说,工作面属于内
错式布置。
3 开采近距离下位煤层存在的问题
在对10#煤(1001、1002工作面)的试验性开采过程中,由于对近距离煤层的矿压规律以及开采技术的研究和认识不够充分,10#煤顶板控制及其相关的安全控制技术没有完全的掌握,所以没有成功实现完全工业化开采,总结10#煤前两个工作面开采的实践过程以及经验教训,得出10#煤开采存在的主要问题有以下几个方面。
3.1 通风困难
9、10#煤层层间距小,平均为3.85m,由于9煤层的采动影响,导致顶板破碎严重,再加上埋深相对较浅和90年代小煤窑的破坏,采空区可能发生漏风情况,对10#煤开采时的通风造成较大困难。五虎山煤矿为抽出式通风,漏风会将采空区瓦斯和其它有害气体带到采场,影响安全生产。针对现场实际情况采取合理的通风方式和风量风压等成为保证10#煤安全高效开采的关键。
3.2 支护困难
由于9#煤层开采时预留有宽度为15m的煤柱,在开采后由于应力重新分布,煤柱下方易产生应力集中,从而对其下部的10#煤顶板及煤层产生大于原岩应力的应力分布,这就对10#煤层巷道支护提出了挑战,稍有不慎,将造成较大变形甚至冒顶事故。1001、1002工作面尝试采用锚杆锚索桁架支护、工字钢架棚支护,都未取得如期的效果,生产过程中严重影响行人、设备安全和工程进度。
3.3 水患威胁较大
井田内矿井以大气降水补给为主,投产以来,生产供水(包括灭尘水,灭火水,煤壁注水钻探渗水供水管路漏水等)沿煤沿层顺层渗透和沿裂缝渗入下部煤层。大气降水,含水层水和生产供水构成了生产矿井矿井水。井田范围内曾遭受过滥开滥采的洗礼,许多小窑地质资料不详,长期的生产用水和大气降水通过小井进入工作面和老窑,水量和具体位置均不详细,给矿井生产带来了莫大的水患威胁。
4 安全开采的技术措施
继1001、1002工作面回采时遇到各种困难之后,矿方从顶板支护、矿井通风、探放水等方面对1004工作面作了精心设计。
4.1 工作面采用正压通风
由于1004工作面上部为904采空区,为了保证1004工作面在回采期间能正常通风,现要对1004工作面采用正压通风(原为负压通风),即在1004运、回及通风巷施工通风设施。具体方法为:
1)在1004运与通风巷联络巷向东28m处安装局部通风机2组4台(功率3×30),用于给1004工作面供风。
2)在1004运与通风巷联络巷向东3m施工一道控风设施,控风设施顶部设置一个0.3m×0.3m的调节风窗。控风设施上预留两个直径为1.0m的穿风筒口(用于控风设施施工完成后穿风筒用)。
3)在1004回风巷与辅运巷交叉点向南5、16、27m处各施工调节风门一组,风门规格为:1.8m×2.0m,施工期间风门打开。风窗断面为0.2m×0.4m,采用插板控制风量。
4)在1004运输巷与辅运巷交叉点向南1、11、21 m处各施工一道控风设施,控风设施上设一个0.15m×1.0m的风门作为行人安全出口,下部留有0.14m×0.1m皮带通道,皮带上下需钉木板、皮子,防止漏风。
5)待所有控风设施施工完后,将风筒接至通风巷设施向1004运往里延伸10m。
6)开启局部通风机后及时关闭1004运、回风门,调整控风设施,从而使工作面形成均压通风。
4.2 优化巷道位置及支护
4.2.1 优化巷道位置
保护煤柱的宽度决定应力向下传递的大小,当煤柱宽度(为煤柱宽度,为极限平衡区长度)时,煤柱进入塑性区,逐步发生塑性变形直至破坏,煤柱破坏后释放了应力,减少应力向底板的传递,此时,下位煤层巷道的位置不受保护煤柱位置的影响。当煤柱宽度时,在煤柱中央存在弹性核,受上覆矿山压力的影响,煤柱边缘破碎,应力从煤柱中部弹性核处向下非均匀的传递。五虎山煤矿9#煤层工作面间保护煤柱宽度为15m,通过计算,极限平衡区长度约为3m,由此可知煤柱宽度远远大于,上部应力会通过煤柱传递到底板。
4.2.2 优化支护方案
1001、1002工作面巷道采用的是11#工字钢架棚支护,棚间距800mm,在近距离煤层及9#煤层15m煤柱的的影响下,巷道支护和维修极为困难,工字钢变形严重,多处地方顶板下沉量大,阻碍行人及设备的运输。为实现巷道的安全快速掘进,决定优化其支护方案。(1)将架棚材料11#工字钢换成经过调质处理后的29U型钢;(2)棚间距从800mm调整为600mm;掘进过程中注意过程质量,做到巷道平直,不超挖欠挖,防止支架受到不均匀应力而发生偏向载荷。
4.3 隔层探放水
在10#煤层中进行探放水,由于巷道断面较小,探放水与掘进无法同时进行,在必须要进行探放水的时候,只能是停止掘进,在掘进工作面迎头打钻探放。10#上部采空区多且复杂,老塘积水水量大,10#顶板又破碎,因此迎头探放水比较危险,也影响掘进速度。鉴于此,矿方探索出了隔层探放水法,有效解除了水患威胁,且探放水与掘进工作能同时进行,增加了掘进速度。1204运输巷在1004运输巷下方(1204运采用的是锚杆锚索支护,1004采用的是架棚支护,1204的断面比1004的断面大),且超前100m左右,探放水时,在1204运适当位置设置探放水钻场,根据需要,向上布置钻孔,为1004运掘进工作面排除水患。在1004运掘进过程中,通过隔层探放水法共放出老窑水3537,顺利地完成掘进任务。
5 结语
生产实践表明,在开采近距离下位煤层时,采用正压通风、优化巷道布置及支护、隔层探放水等方法能切实解决矿井的安全开采问题;这系列技术不但保证了本矿井的采掘接续,也为其它矿区类似条件的开采提供了借鉴。
参考文献:
[1] 朱润生.近距离煤层合理巷道合理位置确定与支护技术[J].煤炭科学技术,2012,4:10-13,17.
[2] 张银海,孟祥瑞等.大断面软岩巷道U型钢桁架锚索支护技术研究[J].煤炭技术,2011,30(3):79-81
作者简介:
陈学雷(1987—),男,河北保定人,助理工程师,在神华乌海能源平沟煤矿从事采掘工作。