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摘要:介绍了发生在广州供电局某变电站的一起10kV高压真空断路器发生短路故障后燃烧毁坏的事件,通过对相关设备及数据进行检查、分析,明确了该真空断路器的故障原因,提出了防范运行中发生此类故障的技术措施,同时,提出了从设计制造、配件检测、整体出厂试验、日常检修维护及运行中巡视检测等方面,加强设备全过程管理的建议。
关键词:10kV;真空断路器;短路;原因分析;防范措施
中图分类号:TM561 文献标识码:B 文章编号:
近年来,随着电网的不断发展,10kV金属铠装移开式高压开关柜得到了越来越广泛的应用。广州作为用电基数大的发达城市,目前,在用的开关柜设备已过万台,设备数量庞大、型号繁杂,发生各类缺陷的概率较大,因此,在设备发生故障时,对故障原因进行深入分析和探讨, 找到行之有效的方法来提升设备健康水平、保证设备入网质量,对保证电网的安全、稳定运行有着深远的意义。
1 故障情况介绍
2014年8月11日09时48分17秒,广州供电局某110kV变电站#3主变低后备Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ段复压过流动作,高后备I段复压过流动作,变低、变高开关均跳开。保护动作后,值班人员迅速到现场进行检查,通过检查,#3主变表面没有异常现象,#3变低503开关柜内虽没有明火,但有浓烟冒出,且该开关柜上方的墙面已经被熏成黑色。随后,受调度令,将10kV Ⅲ母线、#3主变转入检修状态,打开#3变低503开关柜柜门进一步检查,发现断路器已被烧毁,开关柜内完全被烧黑。
2 故障判断及处理
2.1 故障前运行方式
该站三台主变为线变组接线,10kV母线Ⅰ母、ⅡA、ⅡB、Ⅲ母分裂运行。
2.2 保护动作过程
2.2.1 低后备动作情况
2014年8月11日09时48分17秒426毫秒至428毫秒,该站#3主变低后备Ⅳ、Ⅲ、I、Ⅱ段复压过流依次动作,09时48分18秒985毫秒至995毫秒,该站#3主变低后备Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ段复压过流动作依次返回。低后备保护显示故障二次电流为22.74A,CT变比为4000/5。
2.2.2 高后备动作情况
2014年8月11日09时48分17秒427毫秒,该站#3主变高后备I段复压过流动作,09时48分18秒944毫秒返回。高后备保护显示故障二次电流为14.88A,CT变比为600/5。
2.2.3 差动保护未动作
2.3 初步判断
根据现场低后备保护装置录波,保护启动后40毫秒内A相电压降低,由于负荷电流,A相故障电流不明显;40毫秒后ABC三相均有故障电流,判断故障为A相故障后转换为三相相间故障。09时48分18秒369毫秒变低开关位置由合位变为分位,见附图4中的遥信号0001,但变低开关变位后,故障电流仍未消失,复压过流Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ段持续动作,直至09时48分18秒995毫秒才全部返回,与保护启动时间相差1568毫秒。初步判断故障点位于变低开关与CT之间,变低开关跳开后,故障电流仍未切除,低后备保护动作正确。
2.4 故障断路器检查
将断路器从柜中拉出后,发现整个开关一辈灼伤,绝缘受损。其中,A相动触头弹簧已断裂脱落、静触头表面有严重放电痕迹,A、B、C三相上触臂系统烧伤严重。见图2。
另外,对10kV Ⅲ母线所带其他开关柜内断路器进行检查,未发现触头弹簧松脱等异常现象;对#3主变进行了绕组及变压器油等相关试验,试验结果正常。
通过检查,正是了通过上文初步判断得出的结论,故障点位于变低开关与CT之间。
2.5 现场处理
检查及初步判断后,确定检修方案为:对两侧相邻开关柜(500B3及53PT开关柜)进行检查,对#3变低503开关柜进行现场清理,对断路器进行整体更换。更换内容包括1台真空断路器、6只静触头、6只触头盒、2件大电流活门及1件断路器室挡板。
3 原因分析
结合保护动作及现场情况分析,本次事件原因是断路器A相梅花触头外侧的紧固弹簧因长期使用疲劳老化,紧固力不够,致使触头间的压力下降,接触电阻偏大,以致在电流较大时过热引弧,造成相对地及相间绝缘迅速降低,A相对地短路后相间击穿短路、放弧,断路器开始起火燃烧,最终发展成三相完全短路故障,电流增大,达到变低过流保护动作值,变低开关跳闸,但此时断路器本体三相上、下触头间已处于短路状态,故开关虽然跳闸但未能隔离故障,造成开关严重烧毁。
由于故障点位于变低开关柜内靠10kV母线侧,不在差动保护范围内,故差动保护不动作;低后备保护动作后,虽跳开变低开关,但故障仍未切除,因此由高后备保护动作,跳开变高开关后,故障切除,各保护动作正确。
4 防范措施
根据以上原因分析,为确保电网、设备及人身安全,确保电网可靠供电,提出以下防范建议:
1)生产厂家应对产品设计进行校核、验证,保证设计合理、可靠。小车式真空断路器进入运行位置后,影响绝缘水平的因素包括大气条件、板材质量、隔板表面清洁度、触头与隔板间的距离等,设计中应保证所有绝缘距离足够,避免断路器在运行中因绝缘距离不足造成闪络放电。
2)严格进行配件入厂检测。据了解,部分10kV真空断路器生产厂家对文中所涉紧固弹簧并无严格的入厂检测流程,只是通过目测、以手拉伸等手段进行简单测试,不能确保配件质量。因此,应严格要求主设备生产厂家把好外购零配件入厂关,对所有外购配件采取可靠的检测手段进行检测;
3)严格执行设备出厂试验及交接试验相关标准。设备使用单位应把好零配件抽检和主设备验收关,设备投运前,必须试验合格、安装无误;
4)运行过程中应加强维护,有条件的应周期性对断路器重要部位进行检查维护;另外,日常也应结合红外测温、局放测试等手段加强设备巡视。
5 结束语
本文通过对一起10kV高压真空断路器的烧毁事件进行原因分析,提出了防治运行中发生此类故障的技术措施,同时,提出了从设计制造、配件检测、整体出厂试验、日常检修维护及运行中巡视检测等方面,加强设备全过程管理的建议,希望能对进一步提高10kV真空断路器的制造水平及运行可靠性有一定帮助。
参考文献
[1]徐国政,张节容,钱家骊,等.高压断路器原理和应用[M].北京:清华大学出版社,2006.
[2]陈化钢,张开贤,程玉兰,等.电力设备异常运行及事故处理[M].北京:中国水利水电出版社,1999.
[3]JB/T 3885-2008.高压交流真空断路器[S].
[4]DL/T 403-2000.12kV~40.5kV高压真空断路器订货技术条件[S].
[5]DL/T 403-2000.HV vacuum circuit-breaker for rated voltage 12kV to 40.5kV[S].
作者简介:
丁晓飞(1986-),女,吉林白山人。助理工程师,工学硕士,从事变电一次工作。
关键词:10kV;真空断路器;短路;原因分析;防范措施
中图分类号:TM561 文献标识码:B 文章编号:
近年来,随着电网的不断发展,10kV金属铠装移开式高压开关柜得到了越来越广泛的应用。广州作为用电基数大的发达城市,目前,在用的开关柜设备已过万台,设备数量庞大、型号繁杂,发生各类缺陷的概率较大,因此,在设备发生故障时,对故障原因进行深入分析和探讨, 找到行之有效的方法来提升设备健康水平、保证设备入网质量,对保证电网的安全、稳定运行有着深远的意义。
1 故障情况介绍
2014年8月11日09时48分17秒,广州供电局某110kV变电站#3主变低后备Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ段复压过流动作,高后备I段复压过流动作,变低、变高开关均跳开。保护动作后,值班人员迅速到现场进行检查,通过检查,#3主变表面没有异常现象,#3变低503开关柜内虽没有明火,但有浓烟冒出,且该开关柜上方的墙面已经被熏成黑色。随后,受调度令,将10kV Ⅲ母线、#3主变转入检修状态,打开#3变低503开关柜柜门进一步检查,发现断路器已被烧毁,开关柜内完全被烧黑。
2 故障判断及处理
2.1 故障前运行方式
该站三台主变为线变组接线,10kV母线Ⅰ母、ⅡA、ⅡB、Ⅲ母分裂运行。
2.2 保护动作过程
2.2.1 低后备动作情况
2014年8月11日09时48分17秒426毫秒至428毫秒,该站#3主变低后备Ⅳ、Ⅲ、I、Ⅱ段复压过流依次动作,09时48分18秒985毫秒至995毫秒,该站#3主变低后备Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ段复压过流动作依次返回。低后备保护显示故障二次电流为22.74A,CT变比为4000/5。
2.2.2 高后备动作情况
2014年8月11日09时48分17秒427毫秒,该站#3主变高后备I段复压过流动作,09时48分18秒944毫秒返回。高后备保护显示故障二次电流为14.88A,CT变比为600/5。
2.2.3 差动保护未动作
2.3 初步判断
根据现场低后备保护装置录波,保护启动后40毫秒内A相电压降低,由于负荷电流,A相故障电流不明显;40毫秒后ABC三相均有故障电流,判断故障为A相故障后转换为三相相间故障。09时48分18秒369毫秒变低开关位置由合位变为分位,见附图4中的遥信号0001,但变低开关变位后,故障电流仍未消失,复压过流Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ段持续动作,直至09时48分18秒995毫秒才全部返回,与保护启动时间相差1568毫秒。初步判断故障点位于变低开关与CT之间,变低开关跳开后,故障电流仍未切除,低后备保护动作正确。
2.4 故障断路器检查
将断路器从柜中拉出后,发现整个开关一辈灼伤,绝缘受损。其中,A相动触头弹簧已断裂脱落、静触头表面有严重放电痕迹,A、B、C三相上触臂系统烧伤严重。见图2。
另外,对10kV Ⅲ母线所带其他开关柜内断路器进行检查,未发现触头弹簧松脱等异常现象;对#3主变进行了绕组及变压器油等相关试验,试验结果正常。
通过检查,正是了通过上文初步判断得出的结论,故障点位于变低开关与CT之间。
2.5 现场处理
检查及初步判断后,确定检修方案为:对两侧相邻开关柜(500B3及53PT开关柜)进行检查,对#3变低503开关柜进行现场清理,对断路器进行整体更换。更换内容包括1台真空断路器、6只静触头、6只触头盒、2件大电流活门及1件断路器室挡板。
3 原因分析
结合保护动作及现场情况分析,本次事件原因是断路器A相梅花触头外侧的紧固弹簧因长期使用疲劳老化,紧固力不够,致使触头间的压力下降,接触电阻偏大,以致在电流较大时过热引弧,造成相对地及相间绝缘迅速降低,A相对地短路后相间击穿短路、放弧,断路器开始起火燃烧,最终发展成三相完全短路故障,电流增大,达到变低过流保护动作值,变低开关跳闸,但此时断路器本体三相上、下触头间已处于短路状态,故开关虽然跳闸但未能隔离故障,造成开关严重烧毁。
由于故障点位于变低开关柜内靠10kV母线侧,不在差动保护范围内,故差动保护不动作;低后备保护动作后,虽跳开变低开关,但故障仍未切除,因此由高后备保护动作,跳开变高开关后,故障切除,各保护动作正确。
4 防范措施
根据以上原因分析,为确保电网、设备及人身安全,确保电网可靠供电,提出以下防范建议:
1)生产厂家应对产品设计进行校核、验证,保证设计合理、可靠。小车式真空断路器进入运行位置后,影响绝缘水平的因素包括大气条件、板材质量、隔板表面清洁度、触头与隔板间的距离等,设计中应保证所有绝缘距离足够,避免断路器在运行中因绝缘距离不足造成闪络放电。
2)严格进行配件入厂检测。据了解,部分10kV真空断路器生产厂家对文中所涉紧固弹簧并无严格的入厂检测流程,只是通过目测、以手拉伸等手段进行简单测试,不能确保配件质量。因此,应严格要求主设备生产厂家把好外购零配件入厂关,对所有外购配件采取可靠的检测手段进行检测;
3)严格执行设备出厂试验及交接试验相关标准。设备使用单位应把好零配件抽检和主设备验收关,设备投运前,必须试验合格、安装无误;
4)运行过程中应加强维护,有条件的应周期性对断路器重要部位进行检查维护;另外,日常也应结合红外测温、局放测试等手段加强设备巡视。
5 结束语
本文通过对一起10kV高压真空断路器的烧毁事件进行原因分析,提出了防治运行中发生此类故障的技术措施,同时,提出了从设计制造、配件检测、整体出厂试验、日常检修维护及运行中巡视检测等方面,加强设备全过程管理的建议,希望能对进一步提高10kV真空断路器的制造水平及运行可靠性有一定帮助。
参考文献
[1]徐国政,张节容,钱家骊,等.高压断路器原理和应用[M].北京:清华大学出版社,2006.
[2]陈化钢,张开贤,程玉兰,等.电力设备异常运行及事故处理[M].北京:中国水利水电出版社,1999.
[3]JB/T 3885-2008.高压交流真空断路器[S].
[4]DL/T 403-2000.12kV~40.5kV高压真空断路器订货技术条件[S].
[5]DL/T 403-2000.HV vacuum circuit-breaker for rated voltage 12kV to 40.5kV[S].
作者简介:
丁晓飞(1986-),女,吉林白山人。助理工程师,工学硕士,从事变电一次工作。