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摘 要:本文结合莱钢3200m3高炉煤气除尘工艺,设计了轴流旋风除尘器排灰自动控制系统,重点阐述了控制系统的控制功能及控制系统的硬件配置和软件组成。
关键词:高炉煤气;轴流旋风除尘器;控制系统
中图分类号:TF547
在冶金行业中,传统高炉炼铁工艺粗煤气除尘通常采用重力除尘器,这种除尘器体积大,占地多,而且由于除尘效率低,不利于环保和节能降耗。莱钢3200m3高炉是其所有高炉中首个采用高炉轴流旋风除尘器除尘的,旋风除尘器设计结构简单、占地面积小、布局灵活、易于制造、安装和维护管理,设备投资和操作费用都较低。随着高炉炼铁技术的不断发展和进步,旋风除尘技术在高炉粗煤气系统中应用日益广泛。
1 旋风除尘工艺
莱钢3200m3高炉旋风除尘器分三个区域:上部导流区,中部旋流除尘区,下部贮灰。其主要组成部分有:进气管道、出气管道、导向锥体、旋流板、反射锥体、灰仓锥体、上卸灰阀、储灰罐、下卸灰阀、出灰管道等,其结构简图如图1所示。旋风除尘器的灰仓锥体下方的排灰口设有两个锥形导灰斗,每个导灰斗连接一个储灰罐,储灰罐与导灰斗之间有闸板阀和上卸灰阀控制,储灰罐下面又有下卸灰阀控制排放灰,所以此套旋风除尘器共有2套排灰系统。平时生产时,两个排灰系统是可以互为备用。储灰罐满后,上卸灰阀自动关闭,罐体放散打开,氮气吹扫打开,此时连接好真空泵车后,下排灰阀打开即可放灰。
2 系统的控制功能
2.1 系统运行前检测。为了保证旋风除尘系统工作稳定,首先,要在系统运行前,检测相关设备顺序动作,确保阀门在各自的工作位上。两个储灰罐中,以某罐为例,系统会自动关闭罐上排灰阀,打开上排灰阀氮气密封阀。当密封氮气压力大于0.28Mpa时,打开放散阀,关闭均压阀,然后关闭下排灰阀,打开下排灰阀氮气密封阀。当密封氮气压力大于0.28Mpa,气控柜氮气入口压力大于0.35Mpa时,满足条件时,系统检测通过。如果不满足条件,系统会到时发出报警,提醒操作人员排除故障。
2.2 自动装灰控制。为防止储灰罐泄露煤气,造成顶压波动,影响生产,储灰罐在装灰前进行耐压检测。系统会自动先关闭放散阀,打开均压阀,将储灰罐内压力均压到0.3Mpa时,关闭均压阀。若能持续30秒的时间,保持罐内压力大于0.27Mpa,则执行装灰程序。否则,继续做耐压检测,超过3次未通过检测,报警提示。通过检测后,关闭上排灰阀氮气密封阀,且密封氮气压力小于0.005Mpa时,打开上排灰阀,储灰罐开始装灰,直至罐内灰满发出信号。当装填达到设定值或高料位报警时,程序自动判断储灰罐已经装满。这时,打开吹扫阀,关闭上排灰阀,打开上排灰阀氮气密封阀。当密封氮气压力大于0.28Mpa时,关闭吹扫阀,打开排灰斗放散阀。此时,系统完成了装填过程。
2.3 自动排灰控制。储灰罐排灰前再次进行耐压检测,保证储灰罐不会泄气。当通过检测时,系统自动打开放散阀,将罐内温度降到低于120℃时,真空泵车到位。程序检测到车辆,关闭罐下排灰阀氮气密封阀,同时密封氮气压力小于0.005Mpa,打开下排灰阀,开始排灰。伺服阀采用PID自动调节,控制放灰速度,防止堵塞出灰口。当排灰期罐重达到下限值时,调节放散阀和均压阀的开关控制,尽量将罐内灰尘排空。排空后,关闭下排灰阀,进行吹扫清理。清理完成后,氮气密封阀打开,吹扫阀关闭。此时系统A罐完成排灰。向B罐发出可以排灰指令。B罐满足排灰条件时立即排灰,A罐返回装填。两路交替,周而复始,直到检测集尘室低灰位,一个卸灰周期完成,排灰停止工作。
3 控制系统组成
3.1 硬件系统配置。本系统配置了一套施耐德Quantum PLC,中央处理器采用Quantum系列型号为65150的CPU,选择即插即用的高精度I/O模块,一台工程师站及两台操作员站来构成自动化控制系统。这套PLC布置在一个控制柜内,只有一个主控制站直接与现场的各类装置相连,进行监测和控制。控制站的重要数据经光纤以太环网可到主控室进行集中显示、集中管理。
3.2 软件控制系统。控制编程软件和上位机监控软件,都是由施耐德提供的。分别是Unity Pro V4.1和Vijeo Citect 7.1。前者是主要实现过程控制策略,后者主要给操作员提供监视操作的过程人机接口。工程师站通过以太环网与PLC通信,利用编程软件Unity Pro,实现控制程序的上装和下载,完成画面组态程序的维护工作。操作站以监控软件Vijeo Citect为平台,实现以下功能:(1)显示工艺流程画面。监控程序画面动态显示运行设备的工作称重、温度、压力及阀门状态,供操作人员了解系统生产状况。系统工艺画面如图3;(2)控制方式。画面控制系统提供两种控制方式:自动控制方式和手动控制方式。可在监控界面上通过按钮选择设定,进行切换操作;(3)趋势显示。监控程序提供了温度,压力等趋势的显示,通过选择按钮,可以显示不同的趋势曲线;(4)画面报警。设备出现故障时,系统将通过动画闪烁或语音报警提示操作人员。
4 结束语
目前,此高炉旋风除尘排灰自控系统生产运行情况良好。与厂内其他高炉相比,3200m3高炉旋风除尘可达到20-24kg/t(吨铁除尘量),除尘效率很高,自动排灰系统能够短时间内完成灰尘的排放收集,能为其后的煤气净化工序创造较好的生产条件。结果表明,该系统配置合理,功能完善,人机界面简洁清晰,操作方便,系统完全可满足生产要求。
参考文献:
[1]范小钢,黄威钢.高炉轴流旋风除尘器技术及应用[J].炼铁,2006(05):17-21.
[2]刘元扬,刘德溥.自动检测和过程控制[M].北京:冶金工业出版社,2000.
作者简介:武晓文(1984-),男,2009年毕业于辽宁科技学院通信工程专业,助理工程师,从事自动化控制计算工作。
作者单位:山东钢铁莱芜分公司自动化部,山东莱芜 271104
关键词:高炉煤气;轴流旋风除尘器;控制系统
中图分类号:TF547
在冶金行业中,传统高炉炼铁工艺粗煤气除尘通常采用重力除尘器,这种除尘器体积大,占地多,而且由于除尘效率低,不利于环保和节能降耗。莱钢3200m3高炉是其所有高炉中首个采用高炉轴流旋风除尘器除尘的,旋风除尘器设计结构简单、占地面积小、布局灵活、易于制造、安装和维护管理,设备投资和操作费用都较低。随着高炉炼铁技术的不断发展和进步,旋风除尘技术在高炉粗煤气系统中应用日益广泛。
1 旋风除尘工艺
莱钢3200m3高炉旋风除尘器分三个区域:上部导流区,中部旋流除尘区,下部贮灰。其主要组成部分有:进气管道、出气管道、导向锥体、旋流板、反射锥体、灰仓锥体、上卸灰阀、储灰罐、下卸灰阀、出灰管道等,其结构简图如图1所示。旋风除尘器的灰仓锥体下方的排灰口设有两个锥形导灰斗,每个导灰斗连接一个储灰罐,储灰罐与导灰斗之间有闸板阀和上卸灰阀控制,储灰罐下面又有下卸灰阀控制排放灰,所以此套旋风除尘器共有2套排灰系统。平时生产时,两个排灰系统是可以互为备用。储灰罐满后,上卸灰阀自动关闭,罐体放散打开,氮气吹扫打开,此时连接好真空泵车后,下排灰阀打开即可放灰。
2 系统的控制功能
2.1 系统运行前检测。为了保证旋风除尘系统工作稳定,首先,要在系统运行前,检测相关设备顺序动作,确保阀门在各自的工作位上。两个储灰罐中,以某罐为例,系统会自动关闭罐上排灰阀,打开上排灰阀氮气密封阀。当密封氮气压力大于0.28Mpa时,打开放散阀,关闭均压阀,然后关闭下排灰阀,打开下排灰阀氮气密封阀。当密封氮气压力大于0.28Mpa,气控柜氮气入口压力大于0.35Mpa时,满足条件时,系统检测通过。如果不满足条件,系统会到时发出报警,提醒操作人员排除故障。
2.2 自动装灰控制。为防止储灰罐泄露煤气,造成顶压波动,影响生产,储灰罐在装灰前进行耐压检测。系统会自动先关闭放散阀,打开均压阀,将储灰罐内压力均压到0.3Mpa时,关闭均压阀。若能持续30秒的时间,保持罐内压力大于0.27Mpa,则执行装灰程序。否则,继续做耐压检测,超过3次未通过检测,报警提示。通过检测后,关闭上排灰阀氮气密封阀,且密封氮气压力小于0.005Mpa时,打开上排灰阀,储灰罐开始装灰,直至罐内灰满发出信号。当装填达到设定值或高料位报警时,程序自动判断储灰罐已经装满。这时,打开吹扫阀,关闭上排灰阀,打开上排灰阀氮气密封阀。当密封氮气压力大于0.28Mpa时,关闭吹扫阀,打开排灰斗放散阀。此时,系统完成了装填过程。
2.3 自动排灰控制。储灰罐排灰前再次进行耐压检测,保证储灰罐不会泄气。当通过检测时,系统自动打开放散阀,将罐内温度降到低于120℃时,真空泵车到位。程序检测到车辆,关闭罐下排灰阀氮气密封阀,同时密封氮气压力小于0.005Mpa,打开下排灰阀,开始排灰。伺服阀采用PID自动调节,控制放灰速度,防止堵塞出灰口。当排灰期罐重达到下限值时,调节放散阀和均压阀的开关控制,尽量将罐内灰尘排空。排空后,关闭下排灰阀,进行吹扫清理。清理完成后,氮气密封阀打开,吹扫阀关闭。此时系统A罐完成排灰。向B罐发出可以排灰指令。B罐满足排灰条件时立即排灰,A罐返回装填。两路交替,周而复始,直到检测集尘室低灰位,一个卸灰周期完成,排灰停止工作。
3 控制系统组成
3.1 硬件系统配置。本系统配置了一套施耐德Quantum PLC,中央处理器采用Quantum系列型号为65150的CPU,选择即插即用的高精度I/O模块,一台工程师站及两台操作员站来构成自动化控制系统。这套PLC布置在一个控制柜内,只有一个主控制站直接与现场的各类装置相连,进行监测和控制。控制站的重要数据经光纤以太环网可到主控室进行集中显示、集中管理。
3.2 软件控制系统。控制编程软件和上位机监控软件,都是由施耐德提供的。分别是Unity Pro V4.1和Vijeo Citect 7.1。前者是主要实现过程控制策略,后者主要给操作员提供监视操作的过程人机接口。工程师站通过以太环网与PLC通信,利用编程软件Unity Pro,实现控制程序的上装和下载,完成画面组态程序的维护工作。操作站以监控软件Vijeo Citect为平台,实现以下功能:(1)显示工艺流程画面。监控程序画面动态显示运行设备的工作称重、温度、压力及阀门状态,供操作人员了解系统生产状况。系统工艺画面如图3;(2)控制方式。画面控制系统提供两种控制方式:自动控制方式和手动控制方式。可在监控界面上通过按钮选择设定,进行切换操作;(3)趋势显示。监控程序提供了温度,压力等趋势的显示,通过选择按钮,可以显示不同的趋势曲线;(4)画面报警。设备出现故障时,系统将通过动画闪烁或语音报警提示操作人员。
4 结束语
目前,此高炉旋风除尘排灰自控系统生产运行情况良好。与厂内其他高炉相比,3200m3高炉旋风除尘可达到20-24kg/t(吨铁除尘量),除尘效率很高,自动排灰系统能够短时间内完成灰尘的排放收集,能为其后的煤气净化工序创造较好的生产条件。结果表明,该系统配置合理,功能完善,人机界面简洁清晰,操作方便,系统完全可满足生产要求。
参考文献:
[1]范小钢,黄威钢.高炉轴流旋风除尘器技术及应用[J].炼铁,2006(05):17-21.
[2]刘元扬,刘德溥.自动检测和过程控制[M].北京:冶金工业出版社,2000.
作者简介:武晓文(1984-),男,2009年毕业于辽宁科技学院通信工程专业,助理工程师,从事自动化控制计算工作。
作者单位:山东钢铁莱芜分公司自动化部,山东莱芜 271104