卸船机电气系统整体升级改造

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  摘要:原公司#2卸船机由大连起重机器厂设计制造并安装,电气部分由SIEMENS公司设计制造,于1993年投入运行,至今使用20年。整機设备陈旧,维护成本高,故障率居高不下,卸煤效率低,严重影响与制约着公司经济效益,为提高设备运行可靠性、安全性,现对其进行改造。
  关键词:交流变频装置 直流调速装置 PLC装置 费用成本 改造
  #2卸船机电气设备绝大部分属于80年代末 SIEMENS产品,运行至今从未进行技术改造或升级换代,其电气控制设备早已老化,故障频发;卸船机主机构的直流调速装置(6RA22)和变频调速装置(6SE36)已不生产,备品极难购买,需要厂家特殊生产,成本昂贵;小车拖缆部分线芯已经断裂,380V电压配电、辅机控制抽屉柜设计落后,检修不方便,元件老化,故障率高;小车机器房内接线箱的电缆的敷设没有按照EMC(电磁兼容性)标准敷设,而且没有设置本地I/O,故小车拖令电缆较多,干扰现象很严重;同时由于我公司地处沿海,天气炎热、盐雾腐蚀非常严重,#2卸船机室内外的电气设备如电缆、桥架、盘柜箱外壳、各种元器件、插件、电路板等老化锈蚀较严重。
  1、#2卸船机目前存在的问题
  1. #2卸船机在1995年曾经出现过多次起升开闭机构直流调速(6RA22)装置柜主回路快速熔断器熔断烧熔爆裂。并发生多组可控硅模块烧坏,电子板损坏,SITOR模板晶闸管多个被击穿,整个变流器安装底板绝缘被损坏。一个月后由西门子公司维修人员带来备品修复。
  2.小车拖曳电缆断芯、接地情况严重,多次发生断芯、接地故障,严重影响生产,原使用电缆质量差, 选择CFR船用电缆,抗拉伸性能差, 电缆芯容易发生接地现象,且抗干扰能力差。原系统设计电缆转接环节过多(中间经过两个或三个端子箱)。增加故障点,影响抗干扰能力 。致使整机的运行稳定性差。
  3.2006年5月8日在卸煤作业中 #2卸船机起升机构直流调速装置柜传来一声爆炸声, 整机电源丢失,6KV电源开关(1Q11)开关跳闸。起升机构可控硅烧坏,500V动力保险爆裂,部份模板损坏,SITOR模板晶闸管有10个被击穿,整个变流器安装底板绝缘被损坏。无法自己修复,进行外委修理,因为缺少备品,待修28天。
  4.#2卸船机在2009年卸煤作业中发生大车变频器(6SE3626)柜故障,经查制动单元硅管烧坏、控制板烧坏, 外加制动单元修复。
  5. 起升、开闭机构直流调速装置经常因为干扰、设备元件老化而经常烧整流装置熔断器等。
  2、设备改造范围:
  范围包括如下内容: 起升、开闭、小车/悬臂直流驱动器及其调速控制系统改造;大车行走变频驱动改造;主司机室行走变频器及联动台、司机室控制柜的更换;更换副司机室内操作台,拆除移至下部电气房;整机PLC系统及程序更新升级; 380V电压配电及辅机控制柜改造;更新CMS监控系统和 辅助系统,更换小车拖曳电缆;新旧系统的对接、调试、人员培训、旧设备的拆除等全过程的全部项目。
  2.1 PLC 系统
  PLC升级(SIEMENS S5-135U升级为SIEMENS S7-400系统,采用PROFIBUS通讯,整机控制系统采用西门子公司S7-400型PLC, S7-300的I/O模块。远程I/O站的模块为ET200M。重新敷设PROFIBUS电缆,用以提高系统的抗干扰能力。敷设一条从主司机室到上部电气房的移动光缆,司机室的PLC I/O站信号通过光缆输送到上部电气房的主PLC。敷设一条从小车机房到上部电气房的移动光缆,在小车房增设一个PLC I/O站,现场从站采用西门子IP等级高的IP55产品,小车房的所有I/O 信号接入本站,再通过光缆传输到上部电气房主PLC, 这样可以减少拖曳电缆的数量以及提高系统抗干扰能力。在下部电气房增加大车部分一个PLC I/O站,敷设一条从下部电气房到上部电气房的固定光缆,悬臂司机室增加一个PLC I/O站,光纤连接。PLC系统增加全自动/半自动操作和电子防摇功能。 PLC控制柜与远程站间通过PROFIBUS总线发送和接收I/O数据,通过以太网模块、以太网交换机与中控室进行通讯(预留)。PLC控制系统的编程应用软件为STEP-7 V5.3以上版本。整个系统应设计防雷设施(二次防雷)与后备保护。 原整个PLC部分使用的数字输入点有470个、数字输出点有181个、模拟输入输出点各有8个,(未含辅助系统)实现对整个卸船机的控制。新升级的输入、输出模块应不少于10%的备用点。
  2.2 主机构驱动系统
  抓斗起升、开闭机构采用直流驱动(原机为直流),原6RA22直流驱动系统,改用6R M70系列的直流驱动调速柜, 起升、开闭机构各1套,小车及悬臂机构共用1套,大车机构使用交流变频调速度柜6SE71共2套,及对应机构的控制柜更换,新的控制柜中各有一个I/O子站,收集各机构相关信号,并与主PLC通讯。
  2.3大车变频器部分
  2.3.1大车变频器和PLC之间采用PROFIBUS 通讯, PLC实时与驱动器的数据进行交换,实现无级调速。大车机构使用交流变频调速度系统6SE71+制动单元+电抗器(原装SIEMENS整机柜),(原大车机构使用交流变频调速装置型号:6SE3626-3DB02-Z Z:D76+K03+K11+K12+K21+K40),正常工作时由两台变频器同时投入运行,当一台变频器故障时,另一台变频器能够做为临时备用进行慢速度运行。
  2.3.2变频器具备以下功能: 交流变频装置(逆变器)基于 IGBT 技术, 四象限运行、全数字的控制单元 CUVC,PROFIBUS 通讯,调速范围宽、精度高,系统实现稳定的低速运行,改善定位的准确性,设置转矩及电流调节器,智能化电动机控制,速度无超调,动态速降小,软起动和制动,减小机械冲击,延长传动机构寿命,全数字系统,参数设定灵活方便,保证不会发生漂移。   2.4 380V电压配电辅助控制系统
  更换所有电气房的低压配電系统和辅助控制系统,按原系统设备工艺控制要求进行设计,选用进口SIEMENS元件,进线开关选择带保护的空气断路器。电源引入、馈电及控制必须能够进行就地和远方操作,并有状态显示。控制对象分别有:
  上部电气室:380V辅助机构进线引入(选用3WL系列断路器,带I 6.0保护装置);悬臂安全制动器控制;悬臂挂钩控制;小车室风机控制;空调供电馈电;室外照明电源供电控制;电气室照明电源供电控制;小车室照明电源供电控制;机械房照明电源供电控制;司机室照明电源供电控制;机上电源引入及岸边电源引入控制; 应急电源供电;柜加热器供电;控制电压输出;DC24V直流电源控制及输出;维修吊供电;空压机供电;备用供电单元6路;辅助机构联锁、地面联锁控制单元;(增加PLC I/O站,与主PLC进行通信)。
  下部电气室:机内皮带控制;接料板控制;挡风门控制;机内皮带移动控制;振动器控制;料斗门控制;大车夹轨器控制;水泵及喷水控制;振动给料器供电;除铁器供电;干油泵供电;电梯供电;下部电气室照明电源供电控制。
  2.5 主司机室操作台
  更换主司机室操作台及座椅;更换主司机室移动(变频器MM440控制)控制;内含进口ET200M子站和故障显示器MP370T,按新系统进行设计制造,辅助机构的操作在操作台进行操作及状态显示。司机室操作台(不锈钢外壳)及座椅(可旋转)应符合人机工程设计要求。
  主司机室后侧增加雷达防撞保护。
  2.6 料斗及抓斗秤重系统更换
  包括抓斗秤重及料斗秤重系统(保留传感器),选用SIENEMS 秤重系统SIWAREX模块进行配置,直接与S7-400进行通讯, 在CMS系统上位机能够进行动态监视。
  2.7 CMS起重机管理系统
  在电气房装设CMS管理系统控制柜,安装SIEMENS PC677平板式工控计算机,用以进行运行监控和程序维护,在主司机室装设有上位机MP370T。该系统应采用中文界面显示,可以监视卸船机的运行状态,进行故障诊断,跟踪并管理运行数据。它可以检测、评价和显示各种运行数据,使维修更加方便,应具有高度的实用性。
  2.8 更换小车拖曳电缆
  小车拖曳电缆(不包括直流电机动力电缆)更换为进口电缆。电缆芯应该留有20%的富余量,取消与小车拖曳电缆连接的小车室、上部电气室中间端子箱,小车拖曳电缆的总长应该满足原设计要求,两年内不能够发现有断芯现象。接线直接由电气柜到前端设备。
  2.9 更换臂架司机室
  司机室要求:外观采用司机室专利产品样式,外墙板用δ=2不锈钢板制作,内墙皮用δ=4塑铝板制作,内夹层用苯板岩棉保温处理,窗框采用塑钢窗,地面采用优质复合地板,玻璃采用双层中空玻璃,安装雨刷器,门采用防盗保暖门,门锁采用铁路客车门锁,顶棚金属彩板加隔层,防止太阳直射的遮阳罩,内部装饰布局要合理。例如,操作台位置,照明布置,电话桌,空调及电热器位置等。 更换司机室操作台,含一个PLC I/O子站,
  2.10 中间转换端子箱
  取消原机在上部电气室、大车机构海侧、陆侧、料斗区域以及小车/臂架机构等处安装的中间转换端子箱,要求输出端口到设备尽可能不通过中间转换端子箱进行连接。
  3、结束语
  自#2卸船机改造完投运至今,运行比较稳定,收到显而易见效果,设备故障率大大降低,保证了卸船机能安全、高效完成卸煤任务,大大节约维护成本,提高了公司经济效益,达到了原来预期目的。■
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