论文部分内容阅读
摘要:主要针对双向多轴液压传动钻床在传统的“继电器-接触器”控制工作中存在的问题,通过对造成钻床存在的各种问题,然后对问题的进行分析、查出故障,多次对其改造,最后采用PLC取代传统的继电控制,实现顺序控制功能改造、解决存在的实际问题。
关键词:PLC改造双向多轴 “继电器-接触器”
一、 问题的提出
在下厂技术学习期间,本人被安排到一家日资企业,该企业主要生产小型家用智能缝纫机,在车间中有一台日本的双向多轴液压传动钻床,为“继电器-接触器”控制,据了解已使用了十三年。其硬件部份仍旧完好,但控制部份的故障不断,里面的元件都是日本生产的,当时购买时虽配带了一些配件,但现在几乎更换完了,机器里面最常见的定时器都是机械式的,配件难买,对平时的维修带来很大的困难。由于这台机器是该车间的主要生产机种的加工机,维修时间不允许太久,针对机器故障频繁,为了不影响正常生产,于是我和设备部的技术人员尝试将这台机器改造。
二、 故障成因及问题分析
1、故障成因:造成钻床存在的问题经过我仔細分析,主要是设备老式的继电器控制和工作环境潮湿导致的。由于这台钻床为车间主要缝纫机机种的加工机,日操作频率较高,一天需加工1200台以上,并且钻头加工时的冷却是使用切消液冷却水冷却的,因此操作现场十分潮湿,并且钻床的行程开关都安装在机器的底部,冷却水经常进入开关里面,也是故障经常发生的一个原因。
2、问题的分析:该多轴钻床采用电气元件继电控制,其控制本身不够完善,时间继电器、交流接触器、行程开关等电气元件长期工作在潮湿的环境中,触点和线圈不断的老化,增加了故障率。如果要提高该设备的生产效率,最好的方法是采用电工新技术,比如用PLC实现自动化控制,改造传统的双向多轴钻床“继电器-接触器”控制。
三、 改造前多轴钻床的工作
1、工作人员合上电源开关SB1接通钻床电源,按下油泵运行开关SB2钻床准备起动,按下起动按钮SB3,夹具按时间继电器设定的时间依次夹紧,夹具夹紧后,左右机滑台快进,当压到快进结束行程开关时,减速阀动作,滑台工进,当压到行程开关SQ4、SQ7时,左右滑台快退;当退回过程中压下限位开关SQ5、SQ8时,快退停止,夹具松开,运行停止。
2、改造前钻床动作流程为:
四、选用PLC改造钻床的原因:
PLC是近几十年才发展起来的一种新型工业用控制装置。它可以取代传统的“继电器-接触器”控制系统实现逻辑控制、顺序控制、定时、计数等各种功能。它具有通用性强、可靠性高、指令系统简单、编程简便易学、易于掌握、体积小、维修工作量少、现场连接方便等一系列显著优点。尤其在机械加工、机床控制中的应用更越来越广泛,已成为改造和研发机床等机电一体化产品最理想的首选控制器。PLC与“继电器-接触器”控制系统相比较,它主要有以下几大优点:
PLC与继电路逻辑控制系统的比较
比较项目 继电器逻辑 可编程序控制器
控制逻辑 体积大、接线复杂、修改困难 存储逻辑体积小,连线少,控制灵活,易于扩展
控制速度 通过触点开闭实现控制作用,动作速度为几十毫秒,易出现触点抖动 由半导体电路实现控制作用,每条指导执行时间在微秒级,不会出现触点抖动
限时控制 由时间继电器实现,精度差,易受环境温度影响 用半导体集成电路实现,精度高,时间设置方便,不受环境、温度影响
设计与施工 设计、施工、调试必须顺序进行、周期长、修改困难 在系统设计后,现场施工与程序设计可同时进行,周期短,调试修改方便
可靠性与可维护性 寿命知,可靠性与可维护性差 寿命长,可靠性高;有自诊断功能,易于维护
价格 使用机械开关、继电器及接触器等,价格便宜 使用大规模集成电路,初期投资较高
可见,用PLC完全可以解决钻床存在的问题。所以我将通过采用PLC来改造双向多轴液压传动钻床的继电器控制方式。
五、PLC在双向多轴液压传动钻床的改造设计分析
1、电路设计分析
(1)双向多轴液压传动钻床的主要运动:机床由液压动力滑台提供进给动力,电动机拖动主轴箱的刀具主轴,提供切削主动力,工件的定位及夹紧装置由液压系统驱动。
机床的工作循环如图所示。
机床工作时,工件装入定位夹紧装置,按下启动按钮SB4,工件开始定位和夹紧,然后向左、右两面的动力滑台同时进行快速进给,工进和快退的加工循环。在此同时,刀具电动机也启动工作,冷却泵在工进过程中提供冷却液。加工结束后,动力滑台退回到原位,夹紧装置松开并拔出定位销,加工的工作循环结束。
(2)左、右液压动力滑台一次工作进给的详细控制分析如下:
电路液压动力滑台的自动工作循环计有4个工步:滑台快进、工进、快退及原位停止,分别由行程开关SQ3、SQ4、SQ5及SB2控制循环的起动和工步的切换。对应于四个工步,液压系统有四个工作状态,满足活塞的四个不同运动要求,
2、PLC的控制程序设计
双向多轴液压传动钻床控制要求中提出:液压泵电动机M1应先启动,在系统正常供油后,其他电动机和液压系统控制电动机才能启动,控制程序应满足这一要求。组合机床有手动工作方式和自动工作方式。我们可以通过开关SA选择不同的工作方式。假设SA断开时,机床的工作方式在自动工作方式;SA闭合时,手动工作方式。
六、效益对比
改造PLC编程装置需要6000元左右,从机器效率、经济效率及工作效率都有很大的提高。
详见下表:
时间 故障次数 维修费用 停工时间 主要原因
改造前09年3-6月 9次 5600元 总计37小时 继电器触头接触不良
改造后10年3-6月 无 无 无 采用PLC控制性能稳定
通过上述表格对比,改造前后差别很大,首先为该企业节省了一笔维修费用,最主要是工作效率上的提高,使企业的生产计划不受机器损坏的影响。实际应用表明改造后效果非常明显。
结 束 语:利用所学的专业知识,通过对钻床进行改造,使得生产效率及经济效益提高很多,得到厂方领导和同事们的赞扬,通过本次技术学习有几点深刻体会:
(1) 社会进步科技在发展,我们的工作、生产环境在不断的改善,设备不断的更新,我们必须努力学习新的知识、新的技术才能跟上社会的步伐,否则将被社会淘汰。
(2) 技术的创新与改造是永无止境的,在过去生活中只求每天解决故障,而没有真正去解决问题的核心,但是通过PLC的学习,在专业老师和技术人员的指导下又有了新的启发。对于本次的改造我受益非浅,虽改造效果不错,但仍有一些不足之处,在以后的改造中将做进一步的改善。
参考文献:
(1)《三菱FX系列编程手册》
(2)《技师论文》撰写答辩
(3)《新编机床电气与PLC控制技术》机械工业出版社
(4)三菱PLC入门与典型应用 王建张宏主编
注:文章内所有公式及图表请用PDF形式查看。
关键词:PLC改造双向多轴 “继电器-接触器”
一、 问题的提出
在下厂技术学习期间,本人被安排到一家日资企业,该企业主要生产小型家用智能缝纫机,在车间中有一台日本的双向多轴液压传动钻床,为“继电器-接触器”控制,据了解已使用了十三年。其硬件部份仍旧完好,但控制部份的故障不断,里面的元件都是日本生产的,当时购买时虽配带了一些配件,但现在几乎更换完了,机器里面最常见的定时器都是机械式的,配件难买,对平时的维修带来很大的困难。由于这台机器是该车间的主要生产机种的加工机,维修时间不允许太久,针对机器故障频繁,为了不影响正常生产,于是我和设备部的技术人员尝试将这台机器改造。
二、 故障成因及问题分析
1、故障成因:造成钻床存在的问题经过我仔細分析,主要是设备老式的继电器控制和工作环境潮湿导致的。由于这台钻床为车间主要缝纫机机种的加工机,日操作频率较高,一天需加工1200台以上,并且钻头加工时的冷却是使用切消液冷却水冷却的,因此操作现场十分潮湿,并且钻床的行程开关都安装在机器的底部,冷却水经常进入开关里面,也是故障经常发生的一个原因。
2、问题的分析:该多轴钻床采用电气元件继电控制,其控制本身不够完善,时间继电器、交流接触器、行程开关等电气元件长期工作在潮湿的环境中,触点和线圈不断的老化,增加了故障率。如果要提高该设备的生产效率,最好的方法是采用电工新技术,比如用PLC实现自动化控制,改造传统的双向多轴钻床“继电器-接触器”控制。
三、 改造前多轴钻床的工作
1、工作人员合上电源开关SB1接通钻床电源,按下油泵运行开关SB2钻床准备起动,按下起动按钮SB3,夹具按时间继电器设定的时间依次夹紧,夹具夹紧后,左右机滑台快进,当压到快进结束行程开关时,减速阀动作,滑台工进,当压到行程开关SQ4、SQ7时,左右滑台快退;当退回过程中压下限位开关SQ5、SQ8时,快退停止,夹具松开,运行停止。
2、改造前钻床动作流程为:
四、选用PLC改造钻床的原因:
PLC是近几十年才发展起来的一种新型工业用控制装置。它可以取代传统的“继电器-接触器”控制系统实现逻辑控制、顺序控制、定时、计数等各种功能。它具有通用性强、可靠性高、指令系统简单、编程简便易学、易于掌握、体积小、维修工作量少、现场连接方便等一系列显著优点。尤其在机械加工、机床控制中的应用更越来越广泛,已成为改造和研发机床等机电一体化产品最理想的首选控制器。PLC与“继电器-接触器”控制系统相比较,它主要有以下几大优点:
PLC与继电路逻辑控制系统的比较
比较项目 继电器逻辑 可编程序控制器
控制逻辑 体积大、接线复杂、修改困难 存储逻辑体积小,连线少,控制灵活,易于扩展
控制速度 通过触点开闭实现控制作用,动作速度为几十毫秒,易出现触点抖动 由半导体电路实现控制作用,每条指导执行时间在微秒级,不会出现触点抖动
限时控制 由时间继电器实现,精度差,易受环境温度影响 用半导体集成电路实现,精度高,时间设置方便,不受环境、温度影响
设计与施工 设计、施工、调试必须顺序进行、周期长、修改困难 在系统设计后,现场施工与程序设计可同时进行,周期短,调试修改方便
可靠性与可维护性 寿命知,可靠性与可维护性差 寿命长,可靠性高;有自诊断功能,易于维护
价格 使用机械开关、继电器及接触器等,价格便宜 使用大规模集成电路,初期投资较高
可见,用PLC完全可以解决钻床存在的问题。所以我将通过采用PLC来改造双向多轴液压传动钻床的继电器控制方式。
五、PLC在双向多轴液压传动钻床的改造设计分析
1、电路设计分析
(1)双向多轴液压传动钻床的主要运动:机床由液压动力滑台提供进给动力,电动机拖动主轴箱的刀具主轴,提供切削主动力,工件的定位及夹紧装置由液压系统驱动。
机床的工作循环如图所示。
机床工作时,工件装入定位夹紧装置,按下启动按钮SB4,工件开始定位和夹紧,然后向左、右两面的动力滑台同时进行快速进给,工进和快退的加工循环。在此同时,刀具电动机也启动工作,冷却泵在工进过程中提供冷却液。加工结束后,动力滑台退回到原位,夹紧装置松开并拔出定位销,加工的工作循环结束。
(2)左、右液压动力滑台一次工作进给的详细控制分析如下:
电路液压动力滑台的自动工作循环计有4个工步:滑台快进、工进、快退及原位停止,分别由行程开关SQ3、SQ4、SQ5及SB2控制循环的起动和工步的切换。对应于四个工步,液压系统有四个工作状态,满足活塞的四个不同运动要求,
2、PLC的控制程序设计
双向多轴液压传动钻床控制要求中提出:液压泵电动机M1应先启动,在系统正常供油后,其他电动机和液压系统控制电动机才能启动,控制程序应满足这一要求。组合机床有手动工作方式和自动工作方式。我们可以通过开关SA选择不同的工作方式。假设SA断开时,机床的工作方式在自动工作方式;SA闭合时,手动工作方式。
六、效益对比
改造PLC编程装置需要6000元左右,从机器效率、经济效率及工作效率都有很大的提高。
详见下表:
时间 故障次数 维修费用 停工时间 主要原因
改造前09年3-6月 9次 5600元 总计37小时 继电器触头接触不良
改造后10年3-6月 无 无 无 采用PLC控制性能稳定
通过上述表格对比,改造前后差别很大,首先为该企业节省了一笔维修费用,最主要是工作效率上的提高,使企业的生产计划不受机器损坏的影响。实际应用表明改造后效果非常明显。
结 束 语:利用所学的专业知识,通过对钻床进行改造,使得生产效率及经济效益提高很多,得到厂方领导和同事们的赞扬,通过本次技术学习有几点深刻体会:
(1) 社会进步科技在发展,我们的工作、生产环境在不断的改善,设备不断的更新,我们必须努力学习新的知识、新的技术才能跟上社会的步伐,否则将被社会淘汰。
(2) 技术的创新与改造是永无止境的,在过去生活中只求每天解决故障,而没有真正去解决问题的核心,但是通过PLC的学习,在专业老师和技术人员的指导下又有了新的启发。对于本次的改造我受益非浅,虽改造效果不错,但仍有一些不足之处,在以后的改造中将做进一步的改善。
参考文献:
(1)《三菱FX系列编程手册》
(2)《技师论文》撰写答辩
(3)《新编机床电气与PLC控制技术》机械工业出版社
(4)三菱PLC入门与典型应用 王建张宏主编
注:文章内所有公式及图表请用PDF形式查看。