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1.引言
稠油富含胶质、沥青质、粘度大,开采过程中与蒸汽或其他驱替液的流动比大,流动困难,并且易沉积在岩石表面,造成孔道堵塞。锦州采油厂的稠油产量约占年产量的五分之四,经过多年的生产开发,其生产难度越来越大,生产成本越来越高,因而导致经济效益下降。为提高稠油油藏开发的经济效益,根据稠油油藏的具体条件,结合现有的稠油油藏开发工艺技术,采用了稠油物化采油工艺技术,在锦45块进行了14井次试验,取得了显著的经济效果。
2.关键词:稠油;物化;采油;技术
3.技术原理
稠油物化采油技术,是利用现有的注汽开发工艺技术,把乳化剂随蒸汽一道注入地层,乳化剂均匀分散在稠油里,同时,采用声波振动的方法使其混合搅拌,以便形成比较稳定的水包油乳化液,从而实现稠油在地层内的降粘作用。这种在油层内形成的乳化液,能有效地降低稠油在地层内和井筒中的流动阻力,使稠油能顺利地进入井筒到达地面,从而达到降粘降耗、增产增效的目的。
该技术采用物理和化学两种降粘方法互相补充,互相促进,以降低油层内稠油粘度,提高油井产量为目的,尽量利用现有设备及现有工艺流程,制定稠油物化采油技术施工方案,做到少投入、多产出,提高了稠油开发的综合经济效益。
3.1声波技术
稠油物化降粘,仅将乳化剂泵入地层是不够的,只有充分搅拌、混合,才能使其充分乳化,达到物化降粘的目的。在油层条件下的微裂缝和毛细孔道内,采用一般常规的搅拌方法很难实现。因此,我们采用了声波技术。声波的振动作用能使油层孔道内的稠油、乳化剂、凝结水充分地混合、搅拌,促成水包油乳化液的形成。考虑到注汽井高温、高压的特点,选择了以蒸汽为动力的声波发生器。该声波发生器的振频率为1.5-2kh,声强为140-160db(1-100kw/m2),作用距离为5-8m。该声波发生器结构简单,制造方便,结实可靠,不需外加动力,能重复使用,便于维修,是一种安全可靠的声波发生器。由于该声波发生器具有强大的功率,除了利用其机械振动实现稠油物化之外,还能利用其空化作用,振动作用促使稠油降粘,在近井地带产生和扩大微裂缝,解除孔道内的物理堵塞物及解除水锁、气锁等作用,对油层有一定的调剖作用。
3.2.连续滴注降粘技术
在地层条件下,一次性注入乳化剂时,由于不同流体(稠油、降粘剂、蒸汽、水等)在地层流通通道(毛细管、裂缝等)内的段塞作用,不仅使其增大流动阻力,而且很难使它们均匀混合,从而使绝大部分的乳化剂很难发挥作用,降低了乳化剂的使用效果。采用连续滴注技术的目的,是要使乳化剂均匀分散到注入井内的蒸汽中,随蒸汽一起进入地层,在蒸汽加热稀释稠油的同时,乳化剂也分散在溶解的稠油中并与之充分混合,扩大了乳化剂的波及范围,提高了药剂的利用率。为了不因滴注乳化剂而影响注汽质量,滴注排量应控制在80-150L/h范圍内。
3.3.耐高温稠油乳化剂
为满足滴注技术的要求,药剂必须抗350 ℃以上高温。该药剂主要由非离子表面活性剂,阴离子表面活性剂,无机盐及抗高温添加剂等复配而成,具有耐350 ℃以上高温不降解的特性,能有效地降低了油水界面张力,促使水包油乳化液的形成,该乳化剂具有较长时间的稳定性,随蒸汽一起进入油层,与油层内的稠油充分混合,为乳化创造了良好的条件。
该药剂为无色、或淡黄色粘稠性液体,密度1.04—1.1g/cm3、粘度(25℃)50—100mPa.s,PH值(1%水溶液)8—8.5,耐高温350 ℃。该降粘剂的降粘率大于98%,0.3%的水溶液PH值为7.5—8,不影响原油脱水,不会对地层造成伤害,完全能满足稠油降粘的要求。
上述技术可单独使用,而配套使用能使稠油物化降粘、增产取得最佳的技术和经济效果。
3.4.室内实验
3.4.1.将该乳化剂配成1%浓度的水溶液,然后将其进行蒸馏,取蒸馏液18g,再往蒸馏液中加入12g自来水,将其装入盛有70g稠油油样的烧杯中,进行降粘实验,此时的降粘率与该降粘剂在常温条件下0.3%浓度的降粘率相同,这说明该降粘剂的表面活性物质有50%分配到汽相中,因而蒸汽能使表面活性剂进入地层深处,该降粘剂能够大大地提高超稠油的采收率。
3.4.2.将稠油油样70g加热到50℃,再往油样中加入30g已经配制成0.3%的乳化剂水溶液。在50℃条件下搅拌1分钟,稠油完全乳化,通过测量计算其降粘率为98.6%,取该乳化液20g加入钢瓶中,放入300℃的恒温烘箱中,恒温24小时,冷却后取出,放入玻璃杯中,再加热到50℃,搅拌1分钟,此时的稠油又完全乳化,降粘率为95.8%,此实验说明该乳化剂在300℃高温条件下应具有好的乳化降粘能力,并没有发生转向问题。
4.施工工艺
4.1.为了保证该技术的效果,应选择下列条件的稠油井。
(1)油层发育较好,生产潜力较大的稠油井;
(2)原油粘度大于2×103mPa。s;
(3)注汽后不出或注汽压力较高而产液较低的稠油井;
(4)注汽轮次较低,含水在50-60%稠油井;
(5)新井投产后产液较低的稠油井;
由于稠油乳化降粘需要保证乳化剂有一定的粘度,(0.3%)因此,对油层内存水过多的高轮次注汽井不宜选作施工井。除了能使稠油增产外,还能提高回采水率,减少油层内的存水量,降低后续注汽的能量消耗,有利于提高注汽效果。
4.2.高温乳化剂的配制
TR-VD/ZY-1型抗高温乳化剂,可以用复配原液滴注,也可用其水溶液进行滴注,这主要视现场施工温度而定。原则上以高浓度为好,但必须易于泵送。降粘剂用量以每注1000m3汽配注2-3吨乳化剂即可,若地下存水较多,应适当提高乳化剂的用量。乳化剂配制成水溶液时,应保证滴注泵能按时将其泵送完毕,且不能对注汽质量产生影响,否则应采取其它措施以保证其可泵送性。 4.3.滴注设备的安装
滴注设备是实施滴注技术的重要手段,滴注设备包括管线应满足注汽参数的要求,根据油田的具体情况,选用了经过改装的两台试压泵作为滴注泵组,其额定泵压为35MPa,排量为150L/h,完全能满足大、小锅炉注汽的要求。从泵组到井口的管线由1"高压活动管线,截止阀、单流阀等组成,能耐35MPa高压,保证安全施工。为适应冬季施工要求,储液罐内装有盘管用蒸汽加热保温,防止乳化剂的稠化和结晶。
4.4.井下管柱
井下管柱主要是声波发生器组合,声波发生器组合根据实测数据应以每隔2-3m安装一个,并按油层位置相应配置。各声波发生器之间以油管短节连接,随注汽管柱一起下入井内。根据油层岩性物性条件,在其岩性、物性较差的层段也可将声波发生器以1m间隔安置,以提高其振動强度,有利于油层裂缝的产生并提高油层的注汽量。声波发生器内装有三种孔径不同的节流板,以提高声波发生器的功率,安装时应将小孔径的装在下面,大孔径的装在上面。理论上装节流板后会提高注汽压力,但实际施工中的注汽压力确实略有下降或持平,这也证明了油层裂缝的产生或乳化液形成后,对稠油增产有良好的作用。
5.现场试验及效果分析
2017、2018年锦采共实施稠油物化采油技术14井次,措施成功率93%,有效率78.6%,周期对比增油6971.7吨,平均单井增油498吨。总油汽比比上周期高出0.18,投入产出比为5.15。
2017、2018年稠油物化采油技术总投入115万元,每吨原按850元计算,创经济效益592.6万元。
6.认识与结论
(1)通过锦州油田对稠油物化采油技术现场应用情况表明,该技术具有较好的降粘解堵效果,延长了油井生产周期,提高了综合经济效益。
(2)滴注技术与声波技术配套的应用,使药剂随蒸汽进入油层深部,充分地与稠油混合、乳化,有效地防止地层毛细孔道内的段塞作用,扩大了药剂的波及面积,进一步提高了药剂的利用率。
(3)声波发生器产生的声波振动作用能有效地使稠油乳化,并能在油层中产生或扩大裂缝,解除油层物理堵塞,延长了油井生产周期。是一种较好的乳化、解堵工具。
(4)稠油物化采油技术具有一定的调剖作用。
参考文献:
[1]刘孟利,何明伟.玉门油田对超声波处理技术的应用研究[j].
[2]石油钻采工艺,1997.(增刊)
[3]孙仁远.声波采油机理试验研究[j]. 石油钻采工艺,1997.(增刊)
稠油富含胶质、沥青质、粘度大,开采过程中与蒸汽或其他驱替液的流动比大,流动困难,并且易沉积在岩石表面,造成孔道堵塞。锦州采油厂的稠油产量约占年产量的五分之四,经过多年的生产开发,其生产难度越来越大,生产成本越来越高,因而导致经济效益下降。为提高稠油油藏开发的经济效益,根据稠油油藏的具体条件,结合现有的稠油油藏开发工艺技术,采用了稠油物化采油工艺技术,在锦45块进行了14井次试验,取得了显著的经济效果。
2.关键词:稠油;物化;采油;技术
3.技术原理
稠油物化采油技术,是利用现有的注汽开发工艺技术,把乳化剂随蒸汽一道注入地层,乳化剂均匀分散在稠油里,同时,采用声波振动的方法使其混合搅拌,以便形成比较稳定的水包油乳化液,从而实现稠油在地层内的降粘作用。这种在油层内形成的乳化液,能有效地降低稠油在地层内和井筒中的流动阻力,使稠油能顺利地进入井筒到达地面,从而达到降粘降耗、增产增效的目的。
该技术采用物理和化学两种降粘方法互相补充,互相促进,以降低油层内稠油粘度,提高油井产量为目的,尽量利用现有设备及现有工艺流程,制定稠油物化采油技术施工方案,做到少投入、多产出,提高了稠油开发的综合经济效益。
3.1声波技术
稠油物化降粘,仅将乳化剂泵入地层是不够的,只有充分搅拌、混合,才能使其充分乳化,达到物化降粘的目的。在油层条件下的微裂缝和毛细孔道内,采用一般常规的搅拌方法很难实现。因此,我们采用了声波技术。声波的振动作用能使油层孔道内的稠油、乳化剂、凝结水充分地混合、搅拌,促成水包油乳化液的形成。考虑到注汽井高温、高压的特点,选择了以蒸汽为动力的声波发生器。该声波发生器的振频率为1.5-2kh,声强为140-160db(1-100kw/m2),作用距离为5-8m。该声波发生器结构简单,制造方便,结实可靠,不需外加动力,能重复使用,便于维修,是一种安全可靠的声波发生器。由于该声波发生器具有强大的功率,除了利用其机械振动实现稠油物化之外,还能利用其空化作用,振动作用促使稠油降粘,在近井地带产生和扩大微裂缝,解除孔道内的物理堵塞物及解除水锁、气锁等作用,对油层有一定的调剖作用。
3.2.连续滴注降粘技术
在地层条件下,一次性注入乳化剂时,由于不同流体(稠油、降粘剂、蒸汽、水等)在地层流通通道(毛细管、裂缝等)内的段塞作用,不仅使其增大流动阻力,而且很难使它们均匀混合,从而使绝大部分的乳化剂很难发挥作用,降低了乳化剂的使用效果。采用连续滴注技术的目的,是要使乳化剂均匀分散到注入井内的蒸汽中,随蒸汽一起进入地层,在蒸汽加热稀释稠油的同时,乳化剂也分散在溶解的稠油中并与之充分混合,扩大了乳化剂的波及范围,提高了药剂的利用率。为了不因滴注乳化剂而影响注汽质量,滴注排量应控制在80-150L/h范圍内。
3.3.耐高温稠油乳化剂
为满足滴注技术的要求,药剂必须抗350 ℃以上高温。该药剂主要由非离子表面活性剂,阴离子表面活性剂,无机盐及抗高温添加剂等复配而成,具有耐350 ℃以上高温不降解的特性,能有效地降低了油水界面张力,促使水包油乳化液的形成,该乳化剂具有较长时间的稳定性,随蒸汽一起进入油层,与油层内的稠油充分混合,为乳化创造了良好的条件。
该药剂为无色、或淡黄色粘稠性液体,密度1.04—1.1g/cm3、粘度(25℃)50—100mPa.s,PH值(1%水溶液)8—8.5,耐高温350 ℃。该降粘剂的降粘率大于98%,0.3%的水溶液PH值为7.5—8,不影响原油脱水,不会对地层造成伤害,完全能满足稠油降粘的要求。
上述技术可单独使用,而配套使用能使稠油物化降粘、增产取得最佳的技术和经济效果。
3.4.室内实验
3.4.1.将该乳化剂配成1%浓度的水溶液,然后将其进行蒸馏,取蒸馏液18g,再往蒸馏液中加入12g自来水,将其装入盛有70g稠油油样的烧杯中,进行降粘实验,此时的降粘率与该降粘剂在常温条件下0.3%浓度的降粘率相同,这说明该降粘剂的表面活性物质有50%分配到汽相中,因而蒸汽能使表面活性剂进入地层深处,该降粘剂能够大大地提高超稠油的采收率。
3.4.2.将稠油油样70g加热到50℃,再往油样中加入30g已经配制成0.3%的乳化剂水溶液。在50℃条件下搅拌1分钟,稠油完全乳化,通过测量计算其降粘率为98.6%,取该乳化液20g加入钢瓶中,放入300℃的恒温烘箱中,恒温24小时,冷却后取出,放入玻璃杯中,再加热到50℃,搅拌1分钟,此时的稠油又完全乳化,降粘率为95.8%,此实验说明该乳化剂在300℃高温条件下应具有好的乳化降粘能力,并没有发生转向问题。
4.施工工艺
4.1.为了保证该技术的效果,应选择下列条件的稠油井。
(1)油层发育较好,生产潜力较大的稠油井;
(2)原油粘度大于2×103mPa。s;
(3)注汽后不出或注汽压力较高而产液较低的稠油井;
(4)注汽轮次较低,含水在50-60%稠油井;
(5)新井投产后产液较低的稠油井;
由于稠油乳化降粘需要保证乳化剂有一定的粘度,(0.3%)因此,对油层内存水过多的高轮次注汽井不宜选作施工井。除了能使稠油增产外,还能提高回采水率,减少油层内的存水量,降低后续注汽的能量消耗,有利于提高注汽效果。
4.2.高温乳化剂的配制
TR-VD/ZY-1型抗高温乳化剂,可以用复配原液滴注,也可用其水溶液进行滴注,这主要视现场施工温度而定。原则上以高浓度为好,但必须易于泵送。降粘剂用量以每注1000m3汽配注2-3吨乳化剂即可,若地下存水较多,应适当提高乳化剂的用量。乳化剂配制成水溶液时,应保证滴注泵能按时将其泵送完毕,且不能对注汽质量产生影响,否则应采取其它措施以保证其可泵送性。 4.3.滴注设备的安装
滴注设备是实施滴注技术的重要手段,滴注设备包括管线应满足注汽参数的要求,根据油田的具体情况,选用了经过改装的两台试压泵作为滴注泵组,其额定泵压为35MPa,排量为150L/h,完全能满足大、小锅炉注汽的要求。从泵组到井口的管线由1"高压活动管线,截止阀、单流阀等组成,能耐35MPa高压,保证安全施工。为适应冬季施工要求,储液罐内装有盘管用蒸汽加热保温,防止乳化剂的稠化和结晶。
4.4.井下管柱
井下管柱主要是声波发生器组合,声波发生器组合根据实测数据应以每隔2-3m安装一个,并按油层位置相应配置。各声波发生器之间以油管短节连接,随注汽管柱一起下入井内。根据油层岩性物性条件,在其岩性、物性较差的层段也可将声波发生器以1m间隔安置,以提高其振動强度,有利于油层裂缝的产生并提高油层的注汽量。声波发生器内装有三种孔径不同的节流板,以提高声波发生器的功率,安装时应将小孔径的装在下面,大孔径的装在上面。理论上装节流板后会提高注汽压力,但实际施工中的注汽压力确实略有下降或持平,这也证明了油层裂缝的产生或乳化液形成后,对稠油增产有良好的作用。
5.现场试验及效果分析
2017、2018年锦采共实施稠油物化采油技术14井次,措施成功率93%,有效率78.6%,周期对比增油6971.7吨,平均单井增油498吨。总油汽比比上周期高出0.18,投入产出比为5.15。
2017、2018年稠油物化采油技术总投入115万元,每吨原按850元计算,创经济效益592.6万元。
6.认识与结论
(1)通过锦州油田对稠油物化采油技术现场应用情况表明,该技术具有较好的降粘解堵效果,延长了油井生产周期,提高了综合经济效益。
(2)滴注技术与声波技术配套的应用,使药剂随蒸汽进入油层深部,充分地与稠油混合、乳化,有效地防止地层毛细孔道内的段塞作用,扩大了药剂的波及面积,进一步提高了药剂的利用率。
(3)声波发生器产生的声波振动作用能有效地使稠油乳化,并能在油层中产生或扩大裂缝,解除油层物理堵塞,延长了油井生产周期。是一种较好的乳化、解堵工具。
(4)稠油物化采油技术具有一定的调剖作用。
参考文献:
[1]刘孟利,何明伟.玉门油田对超声波处理技术的应用研究[j].
[2]石油钻采工艺,1997.(增刊)
[3]孙仁远.声波采油机理试验研究[j]. 石油钻采工艺,1997.(增刊)