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摘要:通过混凝土理论配合比与实际生产相结合,对大掺量粉煤灰在轨枕混凝土中的应用进行试验。结果表明,掺入一定量的粉煤灰从混凝土工作度、强度及轨枕静载试验满足了混凝土生产的要求。
关键词:轨枕;大掺量粉煤灰;配合比
Abstract: through the concrete theory and the actual production of combination, the greater proportion of fly ash in concrete sleeper the application test. The results show that adding a certain amount of fly ash from the concrete work degree, strength and the static load test of sleeper to satisfy the concrete requirements of the production.
Keywords: sleeper; Large dosage of fly ash; mix
中图分类号:TU37文献标识码:A 文章编号:2095-2104(2013)
0引言
随着社会的发展与进步,高性能混凝土在很多重要工程中成功地得到采用,较少使用熟料和大量利用工业废料,生产环保型高性能混凝土是混凝土的发展方向。在我公司生产的混凝土制品中,轨枕是主导产品。轨枕使用的是C60干硬性混凝土,采用蒸汽养护,早期和后期强度要求都较高,属于高强混凝土。粉煤灰作为矿物掺料被应用于混凝土中,有效地改善了混凝土的工作性能。它不仅有利于水化作用和强度、密实度和工作性、增加粒子密集堆积、减低孔隙率、改善孔结构,而且对抵抗侵蚀和延缓性能退化有较大作用,而且粉煤灰宜于蒸汽养护,针对我公司的轨枕生产, 如果能在混凝土中合理掺入粉煤灰,不仅能有效改善混凝土的性能,而且能一定程度降低生產成本,并且保护了环境。因此,我们中心试验室作了系列试验,寻找出一个合适的配合比,建议将粉煤灰应用于混凝土中。
1配合比设计
工艺要求
强度:轨枕强度等级为C60;
脱模强度:设计强度的75%,45MPa;
工作性能:JC=1.305-1.400;
静载要求:轨下:不低于210KN,轨中:不低于170KN(IIIA型枕)。
1.2 试验过程
1.2.1 原材料
水泥:光化水泥 P .O 42.5
细度:4.0% 抗折:3d5.6MPa,28d8.3MPa抗压:3d26.0MPa ,28d45.9MPa
砂 :下辛店黄砂含泥量 0.8%; 表观密度 2690kg/m3;μx=2.9
砂石队青砂含泥量0.6% ; 表观密度2570kg/m3;μx= 3.3
石 :砂石队产碎卵石 5-25mm; 含泥量0.4% ;表观密度2680kg/m3
粉煤灰:II级武钢粉煤灰制品有限公司细度:12.8% ; 需水比:102%; 抗压强度比:68.3%
Ⅰ级 襄樊火电厂 细度:3.4% ; 需水比:95% ; 抗压强度比:88.0%
减水剂:陕西宏达FDN高效减水剂 ; 减水率:22%
上海花王SP-N; 减水率:25%
1.2.2 试验方法
1.2.2.1 第一阶段初步了解粉煤灰在混凝土中的性能
我们采用等量取代法用粉煤灰取代水泥来进行试验,通过调整粉煤灰掺量、减水剂的用量,减水剂种类进行了大量试验:
由以上数据可看出(G01-G08为陕西宏达外加剂,G08为上海花王外加剂):
煤灰在混凝土中7d之前强度变化不大。
FDN减水剂用量过高对混凝土工作度影响不大。
粉煤灰掺量越高,混凝土强度降低越大.
降低水灰比,可提高混凝土强度.
在掺量为40%的情况下混凝土工作度总达不到要求,而混凝土的工作度主要是通过砂浆流动度来实现的。我们以掺入粉煤灰砂浆流动性试验来确定最佳掺入量,从而可以减少试验次数。如下表:
从以后试验结果可以看出,粉煤灰掺量为30%时的流动度能满足施工工艺要求,因此我们初步确定粉煤灰的最佳掺量为30%。
1.2.2.2第二阶段:调整砂率、水灰比、减水剂掺量进行试验。
通过上次的砂浆度试验,采用武钢粉煤灰,需水量大,工作度对水灰比影响大,使用效果不佳。而且减水剂的用量较大,在以前的试验中,襄樊粉煤灰活性优于武钢粉煤灰,襄樊粉煤灰的需水比武钢粉煤灰小。试验结果襄樊粉煤灰需水比为95%,颗粒细致、均匀能增强混凝土密实度,减小孔隙率。因此采用襄樊粉煤灰进行了试验:
由以上数据可以看出,G25、G33的混凝土性能均较优。
1.2.2.3 第三阶段:对最佳配合比进行重复性试验
综合以上各项试验,进行分析对比,最终选定两个配合比进行了重复性试验。
从试验数据来看:工作度 1.305-1.400 符合要求。
强度 7d、14d、28d 均能满足要求。
因此本方案具有可行性。
2 确定轨枕试生产方案
生产车间试验生产步骤:先试生产9模72根,对每模生产的轨枕作如下检验:强度检测、每根作外形外观尺寸检查,抽3根作静载检查,检测试生产的数据。
备注:养护工艺为静停2h升温2h(每小时不超过15)恒温8h(60℃)降温2h(每小时不超过15℃)
本配合比于9月又进行了5个批次的试验,继续对掺粉煤灰的轨枕进行试验,并对所试验的轨枕进行试验。轨枕混凝土的脱模强度与28天蒸养、标养强度达到设计所规定要求,其静载试验也满足了规范的要求。
3结论与建议
3.1 粉煤灰应用于C60轨枕混凝土中,能有效地改善混凝土性能,促进环保型高性能混凝土的发展。
3.2 根据以上试验结果,在轨枕混凝土中掺入大掺量的粉煤灰能够满足混凝土工艺要求。
3.3 根据综合分析,在保证质量,满足施工要求的情况下,我们选择的大掺量粉煤灰配合比能降低混凝土的成本。从经济和环保角度考虑,在轨枕混凝土中掺入大掺量的粉煤灰是比较合理的选择。
参考文献:
[1]吴仲伟,廉惠珍.高性能混凝土.北京:中国铁道出版社出版,1999年.
关键词:轨枕;大掺量粉煤灰;配合比
Abstract: through the concrete theory and the actual production of combination, the greater proportion of fly ash in concrete sleeper the application test. The results show that adding a certain amount of fly ash from the concrete work degree, strength and the static load test of sleeper to satisfy the concrete requirements of the production.
Keywords: sleeper; Large dosage of fly ash; mix
中图分类号:TU37文献标识码:A 文章编号:2095-2104(2013)
0引言
随着社会的发展与进步,高性能混凝土在很多重要工程中成功地得到采用,较少使用熟料和大量利用工业废料,生产环保型高性能混凝土是混凝土的发展方向。在我公司生产的混凝土制品中,轨枕是主导产品。轨枕使用的是C60干硬性混凝土,采用蒸汽养护,早期和后期强度要求都较高,属于高强混凝土。粉煤灰作为矿物掺料被应用于混凝土中,有效地改善了混凝土的工作性能。它不仅有利于水化作用和强度、密实度和工作性、增加粒子密集堆积、减低孔隙率、改善孔结构,而且对抵抗侵蚀和延缓性能退化有较大作用,而且粉煤灰宜于蒸汽养护,针对我公司的轨枕生产, 如果能在混凝土中合理掺入粉煤灰,不仅能有效改善混凝土的性能,而且能一定程度降低生產成本,并且保护了环境。因此,我们中心试验室作了系列试验,寻找出一个合适的配合比,建议将粉煤灰应用于混凝土中。
1配合比设计
工艺要求
强度:轨枕强度等级为C60;
脱模强度:设计强度的75%,45MPa;
工作性能:JC=1.305-1.400;
静载要求:轨下:不低于210KN,轨中:不低于170KN(IIIA型枕)。
1.2 试验过程
1.2.1 原材料
水泥:光化水泥 P .O 42.5
细度:4.0% 抗折:3d5.6MPa,28d8.3MPa抗压:3d26.0MPa ,28d45.9MPa
砂 :下辛店黄砂含泥量 0.8%; 表观密度 2690kg/m3;μx=2.9
砂石队青砂含泥量0.6% ; 表观密度2570kg/m3;μx= 3.3
石 :砂石队产碎卵石 5-25mm; 含泥量0.4% ;表观密度2680kg/m3
粉煤灰:II级武钢粉煤灰制品有限公司细度:12.8% ; 需水比:102%; 抗压强度比:68.3%
Ⅰ级 襄樊火电厂 细度:3.4% ; 需水比:95% ; 抗压强度比:88.0%
减水剂:陕西宏达FDN高效减水剂 ; 减水率:22%
上海花王SP-N; 减水率:25%
1.2.2 试验方法
1.2.2.1 第一阶段初步了解粉煤灰在混凝土中的性能
我们采用等量取代法用粉煤灰取代水泥来进行试验,通过调整粉煤灰掺量、减水剂的用量,减水剂种类进行了大量试验:
由以上数据可看出(G01-G08为陕西宏达外加剂,G08为上海花王外加剂):
煤灰在混凝土中7d之前强度变化不大。
FDN减水剂用量过高对混凝土工作度影响不大。
粉煤灰掺量越高,混凝土强度降低越大.
降低水灰比,可提高混凝土强度.
在掺量为40%的情况下混凝土工作度总达不到要求,而混凝土的工作度主要是通过砂浆流动度来实现的。我们以掺入粉煤灰砂浆流动性试验来确定最佳掺入量,从而可以减少试验次数。如下表:
从以后试验结果可以看出,粉煤灰掺量为30%时的流动度能满足施工工艺要求,因此我们初步确定粉煤灰的最佳掺量为30%。
1.2.2.2第二阶段:调整砂率、水灰比、减水剂掺量进行试验。
通过上次的砂浆度试验,采用武钢粉煤灰,需水量大,工作度对水灰比影响大,使用效果不佳。而且减水剂的用量较大,在以前的试验中,襄樊粉煤灰活性优于武钢粉煤灰,襄樊粉煤灰的需水比武钢粉煤灰小。试验结果襄樊粉煤灰需水比为95%,颗粒细致、均匀能增强混凝土密实度,减小孔隙率。因此采用襄樊粉煤灰进行了试验:
由以上数据可以看出,G25、G33的混凝土性能均较优。
1.2.2.3 第三阶段:对最佳配合比进行重复性试验
综合以上各项试验,进行分析对比,最终选定两个配合比进行了重复性试验。
从试验数据来看:工作度 1.305-1.400 符合要求。
强度 7d、14d、28d 均能满足要求。
因此本方案具有可行性。
2 确定轨枕试生产方案
生产车间试验生产步骤:先试生产9模72根,对每模生产的轨枕作如下检验:强度检测、每根作外形外观尺寸检查,抽3根作静载检查,检测试生产的数据。
备注:养护工艺为静停2h升温2h(每小时不超过15)恒温8h(60℃)降温2h(每小时不超过15℃)
本配合比于9月又进行了5个批次的试验,继续对掺粉煤灰的轨枕进行试验,并对所试验的轨枕进行试验。轨枕混凝土的脱模强度与28天蒸养、标养强度达到设计所规定要求,其静载试验也满足了规范的要求。
3结论与建议
3.1 粉煤灰应用于C60轨枕混凝土中,能有效地改善混凝土性能,促进环保型高性能混凝土的发展。
3.2 根据以上试验结果,在轨枕混凝土中掺入大掺量的粉煤灰能够满足混凝土工艺要求。
3.3 根据综合分析,在保证质量,满足施工要求的情况下,我们选择的大掺量粉煤灰配合比能降低混凝土的成本。从经济和环保角度考虑,在轨枕混凝土中掺入大掺量的粉煤灰是比较合理的选择。
参考文献:
[1]吴仲伟,廉惠珍.高性能混凝土.北京:中国铁道出版社出版,1999年.