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[摘 要]本文在考虑注水井的基础上,综合考虑了连通油井的生产情况,以它们的动静态资料为依据,利用监测资料、油水井生产动态分析等多方向,从彰武油田储层及流体特征、调剖的依据及目的、调剖方案及调剖效果评价四部分对本次调剖进行综合分析。
[关键词]调剖;监测;动态;评价
中图分类号:TE357.6 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2018)47-0029-01
1 ZW2-2-1井调剖依据及目的
1.1 ZW2-2-1井监测情况
1.1.1 示踪剂监测
ZW2-2-1井组于2013年10月注入示踪剂,检测到示踪剂为:ZW2-4-3、ZW2-8-5两口油井。两口见示踪剂油井注水分配极不均匀,ZW2-4-3井注水分配率为95.51%,ZW2-8-5井注水分配率为4.49%;示踪剂回采率相对较小,累计回采率仅为0.0669‰。
1.1.2 吸水剖面监测
2014年4月对ZW2-2-1井测试吸水剖面,结果显示仅有两段吸水,其它层段不吸或基本不吸,而下段相对吸水强度高达93.71%,远高于全井平均值,层间吸水差异明显。2014年10月分注作业后,多数小层吸水状况有所改善,但套注段层间差异依然明显,最好吸水段的强度接近4m3/d·m而差吸水段仍然不吸水。
1.1.3 压力降落测试
ZW2-2-1井于2015年3月进行压力降落测试,测试期间压力由20.4486MPa下降至9.7113MPa,下降了10.7373MPa。
测试结果分析:该井解释外推地层压力6.2913MPa,压力系数0.48,表明地层能量不足;有效渗透率0.102md,为低渗透地层;表皮系数-4.71,表明近井地层没有受到污染;拟合裂缝半长13.5米,拟合弹性储能比0.318,窜流系数4.56E-6,说明该井裂缝系统较发育,但流体从基质孔隙到裂缝流动较困难。实测压力在关井50小时后出现下降明显变缓的过程,在导数曲线上呈现出下凹特征;分析为裂缝系统压力下降一定幅度后,基质孔隙流体开始向裂缝流动的反应,也可能是低渗透层在压差变大后启动呈现出的变化特征。
1.2 ZW2-2-1调剖依据及目的
ZW2区块九佛堂组、沙海组两套含油层系存在着以下问题:
1.地层能量亏空严重;
2.局部井压裂作业过程中邻井出现产量上升现象,油藏对压力较敏感,水井压裂会导致裂缝方向水窜;
3.部分井组注水见效快,同时也出现了对应油井方向性水淹的问题;
4.注入水驱动存在方向性。
ZW2-2-1于2012年压裂转注,井口无压力,2013年4月对应油井ZW2-2-3水窜,降低注入量后产量恢复。这说明ZW2-2-1井区域存在井间压裂裂缝,为北东方向,与区块地质特征中描述的裂缝方向相一致。
通过对ZW2-2-1井合分注阶段监测资料的分析,结合ZW2区块的油藏特点,为降低对应油井含水,对ZW2-2-1井实施调剖措施。
2调剖方案
2.1 ZW2-2-1井调剖方案
依据上述分析,对ZW2-2-1井实施油套分段调剖。
用近井孔隙体积+远井舌进孔道孔隙体积模型公式V=[0.5+LnRy/(Rjcosπ/N)]nRj2hφsin2π/N+v计算调剖剂量,且根据注水管网的允许压力,确定施工最高压力,并选定各项调剖参数。
2.2 ZW2-2-1井调剖过程
本次调剖共注入液量1311m?,注入期间油压介于9.4-12.1Mpa之间,历时16天。
3 调剖效果评价
3.1 生产动态评价
ZW2-2-1井调剖后,油压由7.4Mpa上升到10.0Mpa,判断调剖对地层起到一定的封堵作用。
3.1.1 考虑自然递减情况下
根据ZW2-2-1井组2014年6月2015年6月生产动态,建立Arps产量递减模型,拟合出ZW2-2-1井组指数递减模型:Q=1E+31e-0.002x,相关系数R2为0.9345。根据递减模型计算,2015年4-6月日均产量分别为:12.70t/d、12、12t/d、11.51t/d,而实际产量分别为:12.61t/d、13.46t/d、13.61t/t,其中4月是因作业期间导致产量较低。综合分析,ZW2-2-1井组调剖后较递减预测产量累计增产100.5t。
3.1.2 不考虑自然递减情况下
不考虑自然递减,ZW2-2-1井组油井调剖作业前一周日均产油量为13.55t/d,调剖结束后两月产量与调剖前一致。
根据注采反应曲线分析,ZW2-2-1井组南北向对应油井产量较为稳定,对应角井产量略有增产趋势,而对应东西向油井产量下降。
西向ZW2井4月份该井井况不正常进行检泵作业,故日产量四月波动下降较大,而5月份检泵后开抽产量较高。该油井结蜡情况严重,但与三月3月份日均产量0.79t/d相比,4-6月份产量分别为0.85t/d、0.97t/d、1.07t/d,具有上升趋势。
ZW2-4-3井含水上升导致产量下降,为东西向及整个井组产量未上升的主要原因。ZW2-2-1井調剖层位与ZW2-4-3生产层位相对应,理论上为井组调剖见效主力井,在2013年9月调剖作业够已得到证实。分析该井增油需要一个排液过程,同时该井含水不降反升对应另一口水井相关。
ZW2-1-1、ZW2-6-3井产油量基本处于平稳状态,ZW2-4-1、ZW2-2-2井产液量、产油量一直处于现行递减状态,说明地层能量降低,处于亏空状态,只有在能量得到补充的条件下才能增油。
ZW2-3-2井为主要水窜方向。调剖后,该井含水降低日产油由3月份的日均0.81t/d上升到六月份的1.26t/d,可见该井为调剖见效井。
ZW2-2-3井含水稳定,产液量上升,产油量由三月份日均2.16t/d上升到六月份2.4t/d,为调剖见效井。
从油井表现来看,有望增油的井有4口,分别为ZW2、ZW2-2-3、ZW2-3-2、ZW2-4-3,其他四口井在能量得到有效补充的情况下,也会增油。
3.2 动态监测评价
3.2.1 示踪剂监测
调剖作业后,对ZW2-2-1井注入示踪剂,第35天ZW2-4-3见到示踪剂。原有示踪剂资料20天ZW2-4-3井见到示踪剂,ZW2井区东西向井普遍在16天左右见到示踪剂。与固有资料相比较,可证明通道得到一定程度封堵,本次调剖具有一定效果。
3.3 经济效益评价
本次调剖作业签订风险调剖合同:以调剖施工前10天该井组的单井平均采油量为单井产量基值,施工后日产量超过基值部分算作增产产量,增产产量按每吨800元支付乙方;未超过单井产量基值则不予以结算。截至目前为止,ZW2-2-1井组尚未增油,故未支付作业费用。
4结论
从井组整体来看,ZW2-2-1井组本次调剖尚未增油或降水,但是对应3口油井已有增油迹象,而ZW2-4-3井目前含水高于90%,具有一定增油空间。而通过示踪剂、吸水指数等资料的监测,判定本次调剖对地层、裂缝起到一定的封堵作用,在能量得到有效补充的情况下,该井具有较大增油的潜力。建议对该井做吸水剖面监测,判断吸水层位是否变化,若未达到预期效果,判断可能为调剖效果不理想或有新的裂缝开启。
[关键词]调剖;监测;动态;评价
中图分类号:TE357.6 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2018)47-0029-01
1 ZW2-2-1井调剖依据及目的
1.1 ZW2-2-1井监测情况
1.1.1 示踪剂监测
ZW2-2-1井组于2013年10月注入示踪剂,检测到示踪剂为:ZW2-4-3、ZW2-8-5两口油井。两口见示踪剂油井注水分配极不均匀,ZW2-4-3井注水分配率为95.51%,ZW2-8-5井注水分配率为4.49%;示踪剂回采率相对较小,累计回采率仅为0.0669‰。
1.1.2 吸水剖面监测
2014年4月对ZW2-2-1井测试吸水剖面,结果显示仅有两段吸水,其它层段不吸或基本不吸,而下段相对吸水强度高达93.71%,远高于全井平均值,层间吸水差异明显。2014年10月分注作业后,多数小层吸水状况有所改善,但套注段层间差异依然明显,最好吸水段的强度接近4m3/d·m而差吸水段仍然不吸水。
1.1.3 压力降落测试
ZW2-2-1井于2015年3月进行压力降落测试,测试期间压力由20.4486MPa下降至9.7113MPa,下降了10.7373MPa。
测试结果分析:该井解释外推地层压力6.2913MPa,压力系数0.48,表明地层能量不足;有效渗透率0.102md,为低渗透地层;表皮系数-4.71,表明近井地层没有受到污染;拟合裂缝半长13.5米,拟合弹性储能比0.318,窜流系数4.56E-6,说明该井裂缝系统较发育,但流体从基质孔隙到裂缝流动较困难。实测压力在关井50小时后出现下降明显变缓的过程,在导数曲线上呈现出下凹特征;分析为裂缝系统压力下降一定幅度后,基质孔隙流体开始向裂缝流动的反应,也可能是低渗透层在压差变大后启动呈现出的变化特征。
1.2 ZW2-2-1调剖依据及目的
ZW2区块九佛堂组、沙海组两套含油层系存在着以下问题:
1.地层能量亏空严重;
2.局部井压裂作业过程中邻井出现产量上升现象,油藏对压力较敏感,水井压裂会导致裂缝方向水窜;
3.部分井组注水见效快,同时也出现了对应油井方向性水淹的问题;
4.注入水驱动存在方向性。
ZW2-2-1于2012年压裂转注,井口无压力,2013年4月对应油井ZW2-2-3水窜,降低注入量后产量恢复。这说明ZW2-2-1井区域存在井间压裂裂缝,为北东方向,与区块地质特征中描述的裂缝方向相一致。
通过对ZW2-2-1井合分注阶段监测资料的分析,结合ZW2区块的油藏特点,为降低对应油井含水,对ZW2-2-1井实施调剖措施。
2调剖方案
2.1 ZW2-2-1井调剖方案
依据上述分析,对ZW2-2-1井实施油套分段调剖。
用近井孔隙体积+远井舌进孔道孔隙体积模型公式V=[0.5+LnRy/(Rjcosπ/N)]nRj2hφsin2π/N+v计算调剖剂量,且根据注水管网的允许压力,确定施工最高压力,并选定各项调剖参数。
2.2 ZW2-2-1井调剖过程
本次调剖共注入液量1311m?,注入期间油压介于9.4-12.1Mpa之间,历时16天。
3 调剖效果评价
3.1 生产动态评价
ZW2-2-1井调剖后,油压由7.4Mpa上升到10.0Mpa,判断调剖对地层起到一定的封堵作用。
3.1.1 考虑自然递减情况下
根据ZW2-2-1井组2014年6月2015年6月生产动态,建立Arps产量递减模型,拟合出ZW2-2-1井组指数递减模型:Q=1E+31e-0.002x,相关系数R2为0.9345。根据递减模型计算,2015年4-6月日均产量分别为:12.70t/d、12、12t/d、11.51t/d,而实际产量分别为:12.61t/d、13.46t/d、13.61t/t,其中4月是因作业期间导致产量较低。综合分析,ZW2-2-1井组调剖后较递减预测产量累计增产100.5t。
3.1.2 不考虑自然递减情况下
不考虑自然递减,ZW2-2-1井组油井调剖作业前一周日均产油量为13.55t/d,调剖结束后两月产量与调剖前一致。
根据注采反应曲线分析,ZW2-2-1井组南北向对应油井产量较为稳定,对应角井产量略有增产趋势,而对应东西向油井产量下降。
西向ZW2井4月份该井井况不正常进行检泵作业,故日产量四月波动下降较大,而5月份检泵后开抽产量较高。该油井结蜡情况严重,但与三月3月份日均产量0.79t/d相比,4-6月份产量分别为0.85t/d、0.97t/d、1.07t/d,具有上升趋势。
ZW2-4-3井含水上升导致产量下降,为东西向及整个井组产量未上升的主要原因。ZW2-2-1井調剖层位与ZW2-4-3生产层位相对应,理论上为井组调剖见效主力井,在2013年9月调剖作业够已得到证实。分析该井增油需要一个排液过程,同时该井含水不降反升对应另一口水井相关。
ZW2-1-1、ZW2-6-3井产油量基本处于平稳状态,ZW2-4-1、ZW2-2-2井产液量、产油量一直处于现行递减状态,说明地层能量降低,处于亏空状态,只有在能量得到补充的条件下才能增油。
ZW2-3-2井为主要水窜方向。调剖后,该井含水降低日产油由3月份的日均0.81t/d上升到六月份的1.26t/d,可见该井为调剖见效井。
ZW2-2-3井含水稳定,产液量上升,产油量由三月份日均2.16t/d上升到六月份2.4t/d,为调剖见效井。
从油井表现来看,有望增油的井有4口,分别为ZW2、ZW2-2-3、ZW2-3-2、ZW2-4-3,其他四口井在能量得到有效补充的情况下,也会增油。
3.2 动态监测评价
3.2.1 示踪剂监测
调剖作业后,对ZW2-2-1井注入示踪剂,第35天ZW2-4-3见到示踪剂。原有示踪剂资料20天ZW2-4-3井见到示踪剂,ZW2井区东西向井普遍在16天左右见到示踪剂。与固有资料相比较,可证明通道得到一定程度封堵,本次调剖具有一定效果。
3.3 经济效益评价
本次调剖作业签订风险调剖合同:以调剖施工前10天该井组的单井平均采油量为单井产量基值,施工后日产量超过基值部分算作增产产量,增产产量按每吨800元支付乙方;未超过单井产量基值则不予以结算。截至目前为止,ZW2-2-1井组尚未增油,故未支付作业费用。
4结论
从井组整体来看,ZW2-2-1井组本次调剖尚未增油或降水,但是对应3口油井已有增油迹象,而ZW2-4-3井目前含水高于90%,具有一定增油空间。而通过示踪剂、吸水指数等资料的监测,判定本次调剖对地层、裂缝起到一定的封堵作用,在能量得到有效补充的情况下,该井具有较大增油的潜力。建议对该井做吸水剖面监测,判断吸水层位是否变化,若未达到预期效果,判断可能为调剖效果不理想或有新的裂缝开启。