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[摘要]主立井提升系统是煤矿的咽喉环节,是井下原煤运输至地面的关键出口,提升机的提升速度对煤矿的产量起着决定性作用。提升机提煤全自动卸载系统,目前在我矿主立井提煤系统中,成本低,故障率低,缩短了提煤时间,减少了劳动强度,为主立井安全高效提升奠定了扎实的基础。
[关键词]自动卸载系统;防倒车;经济效益
中图分类号:TD214 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2013)28-0084-01
主立井提升机提升速度主要由主电机,减速机,滚筒,天轮,钢丝绳重量,井筒深度,负载重量,装载系统,卸载系统,电路控制方式等因素决定,而对提升机硬件系统改变的困难较大,工期长,影响煤矿产量。在不影响煤矿产量的前提下,工期短,见效快的方法就是改变装载系统,卸载系统,缩短其装卸载时间来缩短提升时间提高产量,在卸载系统里控制卸载时间起着决定性因素。
一、当前同类先进技术概况及同类技术对比情况
现在主立井提升机卸载系统中终点开关多采用行程开关或磁开关,其成本较高,结构复杂,检修过程时间长,元件好坏判断较困难,并且故障率高,动作灵敏度低,停车位置误差大,造成提升容器过高或过低,造成装载或卸载困难,影响提升时间,并且终点开关损坏率高,一旦损坏,必须停产在井筒中更换,故障处理时间长。有的为了防止损坏,安装两套终点开关,造成材料浪费。在此基础上,通过对卸载系统分析,设计,试验,采用了以XJX信号继电器为主,井筒内终点开关电极采用钢丝绳电极,设计了全自动卸载系统。井筒内钢丝绳电极采用绝缘底座和一根钢丝绳合成,成本低,维护简单,易于调整,损坏率极低,当提升容器到终点后磁触到钢丝绳电极后,由XJX信号继电器动作,发出终点信号,然后自动卸载,动作灵敏度高,且XJX继电器安装在井口信号房内,便于更换,故障率低,缩短了提升时间,减少了日常维修劳动强度和在井筒作业的危险性,在同行业中相比经济实用,安全可靠,动作灵敏,成本极低,很大程度的减少了维修量,同时设计的自动卸载系统对钢丝绳的自然伸缩的一定的适应性,且缩短了提升时间,提高了产量。
二、主立井自动卸载系统主要技术内容
我矿主立井卸载系统主要为手动卸载,在手动卸载的基础上自行研发设计自动卸载系统,手动卸载系统和自动卸载系统可通过转换HK任意切换,其中自动卸载分为三部分:第一部分,提升容器到终点后自动停车。第二部分,自动停车后自动卸载。第三部分,当新更换的钢丝绳或钢丝绳使用过久后产生拉长现象,全自动卸载系统能实现防止到终点后提升机发生倒车现象,并且仍能正常工作自动卸载。
当东码提升容器到达终点后,提升容器碰触东码钢丝绳电极,井口信号房内东码终点开关信号继电器XJX2吸合,常开点3,5闭合,提升机主电机断电,同时工作闸抱闸,信号工发停车信号,同时常开点6,8闭合,东码东上电磁阀动作,气缸升起打开闸门卸载,卸载完毕后,信号工发出开车信号,开车信号继电器J吸合,同时继电器J10,J20吸合,东上电磁阀回路中继电器J10常闭点断开,东下电磁阀J10常开点闭合,气缸下降,同时箕斗闸门闭合,提升容器运行。箕斗离开东码钢丝绳电极,XJX2断电,常开点3,5断开,6,8断开。当提升机由加速段到等速段时,RSTJ继电器吸合,J10,J20释放,为下次卸载做准备。当西码箕斗到达终点后,碰触西码钢丝绳电极,井口信号房内西码终点开关继电器XJX3动作,XJX3常开点3,5闭合,提升机主电机断电,同时工作闸抱闸,信号工发停车信号,同时常开点6,8閉合,西码西上电磁阀动作,气缸提起打开闸门卸载,卸载完毕后,信号工发出开车信号J吸合,西上电磁阀回路中继电器J20断开,西下电磁阀J20常开点闭合,气缸下降,闸门闭合,提升机运行,西码箕斗离开钢丝绳电极,XJX3断电,常开点,3,5断开,6,8断开这是整个自动卸载过程。
该项目还有另外一个作用,我矿主立井提升机采用的是单绳缠绕式提升机,提升机调绳采用内外齿啮合离合器,离合器调整一个齿之间的距离为200毫米。当提升机更换钢丝绳或钢丝绳使用过久产生拉长现象,造成卸载困难,绳长为100毫米时,调绳200毫米会产生井下装不上载,而井口提升箕斗到卸载位时,绳长100毫米时,产生提升倒车现象,严重威胁安全生产。在此基础上,又设计了防倒车装置,当东码箕斗到达终点后,碰触钢丝绳电极,终点开关XJX2动作,同时东码倒车继电器XJX2A同时动作,XJX2A的3,5常开点闭合,自锁住东码终点电极的9,11,使终点开关继电器不能释放,这样终点开关继电器被自锁,就不会发生倒车现象,西码终点防倒车继电器XJX3A工作方式同XJX2A相同。当发出开车信号时J吸合,继电器J20吸合,J20常闭点断开XJX2A,XJX3A回路,为下次卸载做准备。
三、关键技术和创造点
主立井全自动卸系统,减少了手动卸载造成工作人员的疲劳,缩短了提升时间,提高了产量,减少了日常维护的检修强度,该系统设备简单,采用了钢丝绳电极控制,控制回路采用了XJX信号继电器,JZ7普通继电器,成本低,故障率低,提高了生产效益,同时采用了防倒车电控系统,防止新更换的钢丝绳或钢丝绳使用过久产生拉长现象,产生倒车现象,并且能保证设备正常安全运转。整个系统使用成本低,并且故障率低,电控系统在井口信号房内,便于维护,减少了在井筒内的操作,提高了检修人员的安全。提升机提煤自动卸载系统,目前仅用在我矿主立井提煤系统中,成本低,故障率低,缩短了提煤时间,减少了劳动强度,达到促进安全生产,提高生产效益的目的。
四、项目的应用和推广
主立井提升系统原来为手动卸载,人员检修强度大,且信号操作工易疲劳,严重影响安全生产。该项目的安装与投运,在我矿主要应用在主立井提煤系统中,在经过一段时间的运用后,缩短了提升时间提高了产量,减少了作业人员的劳动强度,设备故障率大大降低,设备使用成本低,维修量小。
该项目目前只用于我矿主立井提煤系统中,尚未延伸到其它系统中,逐渐对该项目进行完善,将会适应到各类提升系统中,有力的促进我矿安全生产。
五、项目的经济效益和社会效益情况
提升机提煤自动卸载装置在许多煤矿中使用,但目前该项目在我矿使用中,首先体现出成本低,降低了资金投入,故障率低,减少了劳动强度缩短了提升时间。原来提升系统在运行中,提升机提一箕斗煤一个循环需要84秒左右,通过对系统改造后,提升机一个循环现在仅需要80秒左右,每一斗煤节约4秒钟左右,每天多出一小时左右提煤量,提高了原煤产量,其经济效益和社会效益极为显著。
六、本项目存在的问题及有待改进方向
提升机提煤全自动卸载系统,目前仅用在我矿主立井提煤系统中,成本低,故障率低,缩短了提煤时间,减少了劳动强度,目前尚未廷伸到其它系统中,为此,该项目还有待改进,通过实际使用,逐步完善以适应到其它系统中,达到促进安全生产,提高生产效益的目的。
作者简介
苏东伟(1983.7——),男,山西忻州人,大学专科学历,潞安环能股份公司王庄煤矿,助理工程师,从事机电设备管理工作
刘剑华(1970.12——),男,山西长治人,潞安环能股份公司王庄煤矿,高级技师,从事机电设备管理工作
[关键词]自动卸载系统;防倒车;经济效益
中图分类号:TD214 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2013)28-0084-01
主立井提升机提升速度主要由主电机,减速机,滚筒,天轮,钢丝绳重量,井筒深度,负载重量,装载系统,卸载系统,电路控制方式等因素决定,而对提升机硬件系统改变的困难较大,工期长,影响煤矿产量。在不影响煤矿产量的前提下,工期短,见效快的方法就是改变装载系统,卸载系统,缩短其装卸载时间来缩短提升时间提高产量,在卸载系统里控制卸载时间起着决定性因素。
一、当前同类先进技术概况及同类技术对比情况
现在主立井提升机卸载系统中终点开关多采用行程开关或磁开关,其成本较高,结构复杂,检修过程时间长,元件好坏判断较困难,并且故障率高,动作灵敏度低,停车位置误差大,造成提升容器过高或过低,造成装载或卸载困难,影响提升时间,并且终点开关损坏率高,一旦损坏,必须停产在井筒中更换,故障处理时间长。有的为了防止损坏,安装两套终点开关,造成材料浪费。在此基础上,通过对卸载系统分析,设计,试验,采用了以XJX信号继电器为主,井筒内终点开关电极采用钢丝绳电极,设计了全自动卸载系统。井筒内钢丝绳电极采用绝缘底座和一根钢丝绳合成,成本低,维护简单,易于调整,损坏率极低,当提升容器到终点后磁触到钢丝绳电极后,由XJX信号继电器动作,发出终点信号,然后自动卸载,动作灵敏度高,且XJX继电器安装在井口信号房内,便于更换,故障率低,缩短了提升时间,减少了日常维修劳动强度和在井筒作业的危险性,在同行业中相比经济实用,安全可靠,动作灵敏,成本极低,很大程度的减少了维修量,同时设计的自动卸载系统对钢丝绳的自然伸缩的一定的适应性,且缩短了提升时间,提高了产量。
二、主立井自动卸载系统主要技术内容
我矿主立井卸载系统主要为手动卸载,在手动卸载的基础上自行研发设计自动卸载系统,手动卸载系统和自动卸载系统可通过转换HK任意切换,其中自动卸载分为三部分:第一部分,提升容器到终点后自动停车。第二部分,自动停车后自动卸载。第三部分,当新更换的钢丝绳或钢丝绳使用过久后产生拉长现象,全自动卸载系统能实现防止到终点后提升机发生倒车现象,并且仍能正常工作自动卸载。
当东码提升容器到达终点后,提升容器碰触东码钢丝绳电极,井口信号房内东码终点开关信号继电器XJX2吸合,常开点3,5闭合,提升机主电机断电,同时工作闸抱闸,信号工发停车信号,同时常开点6,8闭合,东码东上电磁阀动作,气缸升起打开闸门卸载,卸载完毕后,信号工发出开车信号,开车信号继电器J吸合,同时继电器J10,J20吸合,东上电磁阀回路中继电器J10常闭点断开,东下电磁阀J10常开点闭合,气缸下降,同时箕斗闸门闭合,提升容器运行。箕斗离开东码钢丝绳电极,XJX2断电,常开点3,5断开,6,8断开。当提升机由加速段到等速段时,RSTJ继电器吸合,J10,J20释放,为下次卸载做准备。当西码箕斗到达终点后,碰触西码钢丝绳电极,井口信号房内西码终点开关继电器XJX3动作,XJX3常开点3,5闭合,提升机主电机断电,同时工作闸抱闸,信号工发停车信号,同时常开点6,8閉合,西码西上电磁阀动作,气缸提起打开闸门卸载,卸载完毕后,信号工发出开车信号J吸合,西上电磁阀回路中继电器J20断开,西下电磁阀J20常开点闭合,气缸下降,闸门闭合,提升机运行,西码箕斗离开钢丝绳电极,XJX3断电,常开点,3,5断开,6,8断开这是整个自动卸载过程。
该项目还有另外一个作用,我矿主立井提升机采用的是单绳缠绕式提升机,提升机调绳采用内外齿啮合离合器,离合器调整一个齿之间的距离为200毫米。当提升机更换钢丝绳或钢丝绳使用过久产生拉长现象,造成卸载困难,绳长为100毫米时,调绳200毫米会产生井下装不上载,而井口提升箕斗到卸载位时,绳长100毫米时,产生提升倒车现象,严重威胁安全生产。在此基础上,又设计了防倒车装置,当东码箕斗到达终点后,碰触钢丝绳电极,终点开关XJX2动作,同时东码倒车继电器XJX2A同时动作,XJX2A的3,5常开点闭合,自锁住东码终点电极的9,11,使终点开关继电器不能释放,这样终点开关继电器被自锁,就不会发生倒车现象,西码终点防倒车继电器XJX3A工作方式同XJX2A相同。当发出开车信号时J吸合,继电器J20吸合,J20常闭点断开XJX2A,XJX3A回路,为下次卸载做准备。
三、关键技术和创造点
主立井全自动卸系统,减少了手动卸载造成工作人员的疲劳,缩短了提升时间,提高了产量,减少了日常维护的检修强度,该系统设备简单,采用了钢丝绳电极控制,控制回路采用了XJX信号继电器,JZ7普通继电器,成本低,故障率低,提高了生产效益,同时采用了防倒车电控系统,防止新更换的钢丝绳或钢丝绳使用过久产生拉长现象,产生倒车现象,并且能保证设备正常安全运转。整个系统使用成本低,并且故障率低,电控系统在井口信号房内,便于维护,减少了在井筒内的操作,提高了检修人员的安全。提升机提煤自动卸载系统,目前仅用在我矿主立井提煤系统中,成本低,故障率低,缩短了提煤时间,减少了劳动强度,达到促进安全生产,提高生产效益的目的。
四、项目的应用和推广
主立井提升系统原来为手动卸载,人员检修强度大,且信号操作工易疲劳,严重影响安全生产。该项目的安装与投运,在我矿主要应用在主立井提煤系统中,在经过一段时间的运用后,缩短了提升时间提高了产量,减少了作业人员的劳动强度,设备故障率大大降低,设备使用成本低,维修量小。
该项目目前只用于我矿主立井提煤系统中,尚未延伸到其它系统中,逐渐对该项目进行完善,将会适应到各类提升系统中,有力的促进我矿安全生产。
五、项目的经济效益和社会效益情况
提升机提煤自动卸载装置在许多煤矿中使用,但目前该项目在我矿使用中,首先体现出成本低,降低了资金投入,故障率低,减少了劳动强度缩短了提升时间。原来提升系统在运行中,提升机提一箕斗煤一个循环需要84秒左右,通过对系统改造后,提升机一个循环现在仅需要80秒左右,每一斗煤节约4秒钟左右,每天多出一小时左右提煤量,提高了原煤产量,其经济效益和社会效益极为显著。
六、本项目存在的问题及有待改进方向
提升机提煤全自动卸载系统,目前仅用在我矿主立井提煤系统中,成本低,故障率低,缩短了提煤时间,减少了劳动强度,目前尚未廷伸到其它系统中,为此,该项目还有待改进,通过实际使用,逐步完善以适应到其它系统中,达到促进安全生产,提高生产效益的目的。
作者简介
苏东伟(1983.7——),男,山西忻州人,大学专科学历,潞安环能股份公司王庄煤矿,助理工程师,从事机电设备管理工作
刘剑华(1970.12——),男,山西长治人,潞安环能股份公司王庄煤矿,高级技师,从事机电设备管理工作