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[摘 要]自深圳地铁2号线开通以来,空调系统冷凝风机安装螺栓断裂故障呈逐渐上升趋势,已成为空调系统的突出问题,该故障的出现会导致冷凝风机的脱落及风扇叶片卡死,严重影响了空调系统的功能;本文从风机螺栓的强度分析,现场的测试方面入手,提出3个解决方案,全面对该故障进行整改,从根本上解决冷凝风机安装螺栓断裂的故障。
[关键词]螺栓断裂;螺栓强度;风机振动;动平衡
中图分类号:TG281 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2015)02-0000-01
1.前言
自深圳地铁2号线全线开通以来,空调系统冷凝风机安装螺栓断裂的故障呈现逐渐上升趋势。特别是今年5月份,因冷凝风机振动较大引起的安装螺栓断裂及异响等故障总共10起,环比上升48.9%。因冷凝风机安装螺栓断裂的故障成为空调的突出问题,分析提出解决方案迫在眉睫。
2.原因分析
2.1 安装螺栓强度分析
冷凝风机安装螺栓采用南海佳科生产M6×20 A2-70螺栓,根据国家标准A2-70螺栓许用应力450N/mm2,安装螺栓的强度通过以下公式计算:
其中:FA’:螺栓所承受的横向载荷;
m:螺栓受剪面个数;
do:螺栓受剪面直径;
:许用应力;
:螺栓屈服强度;
2.5:安全系数;
风机重量为35kg,根据IEC61373震动标准,选择3倍加速度计算。
计算结果:=4.55N/mm2
=180 N/mm2
由于,因此认为理论计算结果符合要求,但理论计算考虑的因素与实际使用的工况不符,需增加考虑现场压差和风机的动平衡。
2.2 风机的动平衡分析
考虑到现场工况的影响,计划安排213车现场进行测量,结果发现冷凝风机振动量均在10mm/s—20mm/s之间,无法达到标准的6.3mm/s以下。
由于冷凝风机在出厂动平衡试验时,只是在自然状态下进行调试,未考虑到实际工况空气压差的影响,导致出厂验收合格风机在现场运行时振动量放大超标。
测量点为风机安装支架安装螺栓的4个固定点和冷凝风機电机外壳,测量记录见表1。
3.整改方案
3.1 风机支架加强方案
为从风机安装支架的结构上减少冷凝风机的震动量,采用在冷凝风机的8个安装螺栓上增加加强板的方案(图1),并对安装前后的风机动平衡进行测量,由测量结果可知,加强板在一定程度上减少的冷凝风机的震动量,但仍未达到现场的要求。
3.2 风机动平衡的调整
为了能够更加真实的反映工况,减小车下动平衡与车上动平衡的差异,风机动平衡采用现场安装测量和配重调整,将风机的振动量调整到6.3mm/s以下并跟踪3个月,测量结果发现振动量均有不同程度的增加,且位置发生了转移,风机安装螺丝的断裂现象并没有得到根本的解决。
3.3 安装螺丝强度增加
通过技术分析A2-70螺栓的抗拉强度是700MPa,屈服强度是450 MPa,A4-80的抗拉强度800 MPa,屈服强度为600 MPa,材料属于塑性材料,一般许用应力为屈服应用/1.5-2.5,也就是说两种不同螺栓的屈服强度为450/2.5=180 MPa和600/2.5=240 MPa是最小的许用强度,而剪切强度=(0.6-0.8)×抗拉许用强度。
每个螺丝可以承受的剪切强度为A2=0.6×180=108 MPa,A4=0.6×240=144 MPa,A2材料的螺栓可以承受2426N的剪力,A4螺栓可以承受3235N的剪力,因此选用A4-80的螺栓更能承受风机的振动。
4.整改效果
通过了以上3种方案的整改并对整改的效果进行现场观察3个月,未发现有新的安装螺丝断裂的现象,整改取得了明显的效果,故障率下降为0。
5.总结
由于风机的振动量处于动态变化的过程,数值虽然未达到技术要求的6.3mm/s,但通过安装支加的补强和动平衡的调整后,基本稳定在5 mm/s-10 mm/s的范围内,而将安装螺栓由A2-70更换为A4-80的强度升级方案弥补了这一问题,因此整体整改取得了明显的效果。
参考文献
[1] JB-T 9101通风机转子平衡,2000:2-3.
[2] JB-T 10562-2006一般用途轴流通风机技术条件,2006:6-7.
[关键词]螺栓断裂;螺栓强度;风机振动;动平衡
中图分类号:TG281 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2015)02-0000-01
1.前言
自深圳地铁2号线全线开通以来,空调系统冷凝风机安装螺栓断裂的故障呈现逐渐上升趋势。特别是今年5月份,因冷凝风机振动较大引起的安装螺栓断裂及异响等故障总共10起,环比上升48.9%。因冷凝风机安装螺栓断裂的故障成为空调的突出问题,分析提出解决方案迫在眉睫。
2.原因分析
2.1 安装螺栓强度分析
冷凝风机安装螺栓采用南海佳科生产M6×20 A2-70螺栓,根据国家标准A2-70螺栓许用应力450N/mm2,安装螺栓的强度通过以下公式计算:
其中:FA’:螺栓所承受的横向载荷;
m:螺栓受剪面个数;
do:螺栓受剪面直径;
:许用应力;
:螺栓屈服强度;
2.5:安全系数;
风机重量为35kg,根据IEC61373震动标准,选择3倍加速度计算。
计算结果:=4.55N/mm2
=180 N/mm2
由于,因此认为理论计算结果符合要求,但理论计算考虑的因素与实际使用的工况不符,需增加考虑现场压差和风机的动平衡。
2.2 风机的动平衡分析
考虑到现场工况的影响,计划安排213车现场进行测量,结果发现冷凝风机振动量均在10mm/s—20mm/s之间,无法达到标准的6.3mm/s以下。
由于冷凝风机在出厂动平衡试验时,只是在自然状态下进行调试,未考虑到实际工况空气压差的影响,导致出厂验收合格风机在现场运行时振动量放大超标。
测量点为风机安装支架安装螺栓的4个固定点和冷凝风機电机外壳,测量记录见表1。
3.整改方案
3.1 风机支架加强方案
为从风机安装支架的结构上减少冷凝风机的震动量,采用在冷凝风机的8个安装螺栓上增加加强板的方案(图1),并对安装前后的风机动平衡进行测量,由测量结果可知,加强板在一定程度上减少的冷凝风机的震动量,但仍未达到现场的要求。
3.2 风机动平衡的调整
为了能够更加真实的反映工况,减小车下动平衡与车上动平衡的差异,风机动平衡采用现场安装测量和配重调整,将风机的振动量调整到6.3mm/s以下并跟踪3个月,测量结果发现振动量均有不同程度的增加,且位置发生了转移,风机安装螺丝的断裂现象并没有得到根本的解决。
3.3 安装螺丝强度增加
通过技术分析A2-70螺栓的抗拉强度是700MPa,屈服强度是450 MPa,A4-80的抗拉强度800 MPa,屈服强度为600 MPa,材料属于塑性材料,一般许用应力为屈服应用/1.5-2.5,也就是说两种不同螺栓的屈服强度为450/2.5=180 MPa和600/2.5=240 MPa是最小的许用强度,而剪切强度=(0.6-0.8)×抗拉许用强度。
每个螺丝可以承受的剪切强度为A2=0.6×180=108 MPa,A4=0.6×240=144 MPa,A2材料的螺栓可以承受2426N的剪力,A4螺栓可以承受3235N的剪力,因此选用A4-80的螺栓更能承受风机的振动。
4.整改效果
通过了以上3种方案的整改并对整改的效果进行现场观察3个月,未发现有新的安装螺丝断裂的现象,整改取得了明显的效果,故障率下降为0。
5.总结
由于风机的振动量处于动态变化的过程,数值虽然未达到技术要求的6.3mm/s,但通过安装支加的补强和动平衡的调整后,基本稳定在5 mm/s-10 mm/s的范围内,而将安装螺栓由A2-70更换为A4-80的强度升级方案弥补了这一问题,因此整体整改取得了明显的效果。
参考文献
[1] JB-T 9101通风机转子平衡,2000:2-3.
[2] JB-T 10562-2006一般用途轴流通风机技术条件,2006:6-7.