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[摘 要]根据酮苯脱蜡重油装置生产反序蜡料的实际情况,优化滤机进料温度,在保证石蜡产品质量合格和其他工艺条件不变的前提下,增开一台压缩机,进一步降低滤机进料温度,保证石蜡产品质量的同时,相应地也提高了含油蜡的收率,增加了全厂经济效益。
[关键词]进料温度;含油蜡;收率; 含油率
中图分类号:TE34 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2013)09-0034-01
1、前言
根据大庆原油性质(石蜡基原油)和石蜡原料的供不应求的市场现状,大庆石化公司炼油厂酮苯重油装置自2005年起生产减二线反序蜡料,其合格产品含油蜡(厂控质量指标含油率≯1.8%)去石蜡精制装置生产半精炼石蜡,而副产品去蜡油去二次加工装置作原料。
2、工艺原理
酮苯脱蜡工艺原理是脱蜡原料油中的固态烃(蜡)在一定温度下与液态组分(油、丁酮甲苯混合溶剂)形成真溶液,随着温度降低,蜡在溶液中的溶解度下降使之达到饱和状态而结晶析出,再经过两次氨冷逐步冷却降温,析出的蜡结晶会逐步增多,然后通过过滤方法将油、蜡分离,得到产品含油蜡和副产品去蜡油[1]。在降温过程中,采用多点稀释工艺,分别在不同位置加入丁酮甲苯混合溶剂,以改善石蜡结晶条件,便于输送和过滤。
3、正常生产状况
为保证产品含油蜡的含油率质量合格,酮苯重油装置正常生产时,冷冻系统开氨压机两台(压6和压11高压级压缩机),保证滤机进料温度(即原料冷却温度)在-5~-8℃之间,过滤系统过滤机一、二段两段过滤共开机6台,处理量33~34t/h,生产运行平稳,且产品含油蜡的含油率质量合格,正常生产时原料及含油蜡产品质量的相关数据如下表1。
表1为2012年11月4日至7日原料、含油蠟收率和含油蜡熔点、电耗等相关数据,表中原料处理量33~34t/h,含油蜡含油率平均值为0.88%,满足厂控指标含油率≯1.8%的要求,含油蜡收率在平均值为35.01%,含油蜡熔点平均值为57.18℃,满足下游装置原料质量要求,产品质量均合格;
4、降低滤机进料温度后生产状况
初步降温阶段,控制进料温度为-13~-15℃,2012年11月12日14:00时,冷冻系统将重油氨压机压11增压机开启,进入降温调整生产阶段,其他运行参数不变。
首先控制滤机进料温度为-13~-15℃,同日20:00时,滤机进料温度满足-13~-15℃要求,且生产运行平稳,2012年11月13-14日相关产品数据如下:
由表2得出,控制滤机进料温度-13~-15℃时,原料处理量33~34t/h,此时去蜡油含油率在0.93-1.64%之间,平均值为1.31%,满足含油蜡含油率质量要求≯1.8%的条件;含油蜡收率平均值为38.15%,与表-1相比,蜡收率提高3.14%,含油蜡收率明显提高;含油蜡熔点在55.80-56.10℃之间,平均值为55.85℃,与表1相比,熔点降低1.35℃,经调和后仍满足下游装置要求。
后期进一步降低滤机进料温度为-16℃、-17℃等温度点时,含油蜡收率进一步提高,但含油蜡的含油率不稳定,有不合格产品质量出现,所以实际生产中控制滤机进料温度≥-15℃时,产品质量可以保证,且蜡收率有显著提高。
5、效益对比分析
由表3,2012-12-4~6日含油蜡收率为35.01%,而2012-12-13~15日含油蜡收率为38.15%,降低滤机进料温度前后含油蜡收率对比提高3.14%;电耗每天多用10368度电。
以2011年为例,酮苯脱蜡重油装置全年加工近29万吨反序蜡料。
预计增产含油蜡量:
3.14%×290000=9106吨。
降低滤机进料温度可使含油蜡增产9106吨。
增开压12高压级压缩机,电耗每天多用10368度电。
增产的含油蜡原本应去二次加工装置生产汽、柴油产品,而现在可以直接去石蜡精制装置生产半精炼石蜡产品。
2012年56℃半精炼蜡价格约为7000元/吨,93#汽油价格约为5800元/吨。工业用电平均0.65元/度
增加电耗:
10368×365×0.65×10-4=246万元/年
增产含油蜡预计增产效益:
9106×(7000-5800)×10-4=1093万元/年。
最终预计增产效益:
1093-246=847万元/年
增产的含油蜡可为全厂增加效益近847万元。
6、结论
结合目前石蜡市场供不应求的市场现状,大庆石化公司炼油厂酮苯脱蜡重油装置立足于现有基础,调整工艺条件,降低原料冷凝温度,提高了含油蜡收率,增加了石蜡产量,综合地提高了全厂经济效益。此方案简单可行,建议同行业推广应用。
参考文献
[1] 江泽政.润滑油溶剂脱蜡[M].北京:中国石化出版社,1994.
[2] 徐春明杨朝合.石油炼制工程(第四版)[M].北京:石油工业出版社,2009.
[3] 润滑油生产装置技术问答/郑灌生主编.-北京:中国石化出版社,1998.
[4] 大庆石化公司炼油厂酮苯糠醛车间操作技术规程,2011.
[关键词]进料温度;含油蜡;收率; 含油率
中图分类号:TE34 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2013)09-0034-01
1、前言
根据大庆原油性质(石蜡基原油)和石蜡原料的供不应求的市场现状,大庆石化公司炼油厂酮苯重油装置自2005年起生产减二线反序蜡料,其合格产品含油蜡(厂控质量指标含油率≯1.8%)去石蜡精制装置生产半精炼石蜡,而副产品去蜡油去二次加工装置作原料。
2、工艺原理
酮苯脱蜡工艺原理是脱蜡原料油中的固态烃(蜡)在一定温度下与液态组分(油、丁酮甲苯混合溶剂)形成真溶液,随着温度降低,蜡在溶液中的溶解度下降使之达到饱和状态而结晶析出,再经过两次氨冷逐步冷却降温,析出的蜡结晶会逐步增多,然后通过过滤方法将油、蜡分离,得到产品含油蜡和副产品去蜡油[1]。在降温过程中,采用多点稀释工艺,分别在不同位置加入丁酮甲苯混合溶剂,以改善石蜡结晶条件,便于输送和过滤。
3、正常生产状况
为保证产品含油蜡的含油率质量合格,酮苯重油装置正常生产时,冷冻系统开氨压机两台(压6和压11高压级压缩机),保证滤机进料温度(即原料冷却温度)在-5~-8℃之间,过滤系统过滤机一、二段两段过滤共开机6台,处理量33~34t/h,生产运行平稳,且产品含油蜡的含油率质量合格,正常生产时原料及含油蜡产品质量的相关数据如下表1。
表1为2012年11月4日至7日原料、含油蠟收率和含油蜡熔点、电耗等相关数据,表中原料处理量33~34t/h,含油蜡含油率平均值为0.88%,满足厂控指标含油率≯1.8%的要求,含油蜡收率在平均值为35.01%,含油蜡熔点平均值为57.18℃,满足下游装置原料质量要求,产品质量均合格;
4、降低滤机进料温度后生产状况
初步降温阶段,控制进料温度为-13~-15℃,2012年11月12日14:00时,冷冻系统将重油氨压机压11增压机开启,进入降温调整生产阶段,其他运行参数不变。
首先控制滤机进料温度为-13~-15℃,同日20:00时,滤机进料温度满足-13~-15℃要求,且生产运行平稳,2012年11月13-14日相关产品数据如下:
由表2得出,控制滤机进料温度-13~-15℃时,原料处理量33~34t/h,此时去蜡油含油率在0.93-1.64%之间,平均值为1.31%,满足含油蜡含油率质量要求≯1.8%的条件;含油蜡收率平均值为38.15%,与表-1相比,蜡收率提高3.14%,含油蜡收率明显提高;含油蜡熔点在55.80-56.10℃之间,平均值为55.85℃,与表1相比,熔点降低1.35℃,经调和后仍满足下游装置要求。
后期进一步降低滤机进料温度为-16℃、-17℃等温度点时,含油蜡收率进一步提高,但含油蜡的含油率不稳定,有不合格产品质量出现,所以实际生产中控制滤机进料温度≥-15℃时,产品质量可以保证,且蜡收率有显著提高。
5、效益对比分析
由表3,2012-12-4~6日含油蜡收率为35.01%,而2012-12-13~15日含油蜡收率为38.15%,降低滤机进料温度前后含油蜡收率对比提高3.14%;电耗每天多用10368度电。
以2011年为例,酮苯脱蜡重油装置全年加工近29万吨反序蜡料。
预计增产含油蜡量:
3.14%×290000=9106吨。
降低滤机进料温度可使含油蜡增产9106吨。
增开压12高压级压缩机,电耗每天多用10368度电。
增产的含油蜡原本应去二次加工装置生产汽、柴油产品,而现在可以直接去石蜡精制装置生产半精炼石蜡产品。
2012年56℃半精炼蜡价格约为7000元/吨,93#汽油价格约为5800元/吨。工业用电平均0.65元/度
增加电耗:
10368×365×0.65×10-4=246万元/年
增产含油蜡预计增产效益:
9106×(7000-5800)×10-4=1093万元/年。
最终预计增产效益:
1093-246=847万元/年
增产的含油蜡可为全厂增加效益近847万元。
6、结论
结合目前石蜡市场供不应求的市场现状,大庆石化公司炼油厂酮苯脱蜡重油装置立足于现有基础,调整工艺条件,降低原料冷凝温度,提高了含油蜡收率,增加了石蜡产量,综合地提高了全厂经济效益。此方案简单可行,建议同行业推广应用。
参考文献
[1] 江泽政.润滑油溶剂脱蜡[M].北京:中国石化出版社,1994.
[2] 徐春明杨朝合.石油炼制工程(第四版)[M].北京:石油工业出版社,2009.
[3] 润滑油生产装置技术问答/郑灌生主编.-北京:中国石化出版社,1998.
[4] 大庆石化公司炼油厂酮苯糠醛车间操作技术规程,2011.