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[摘 要]采油管理三区为实现开发效益最大化目标,需要按照突出质量与效益的发展要求,进一步强化全体干部职工敢于担当精神,进一步明确各系统年度工作重点,抓实基础管理与HSE管理,主动担当管理任务和管理责任,做到人人都有责、人人都管事,人人都负责,保证各阶段原油生产管理任务的顺利完成。
[关键词]三接四定;过程监控;提质提效
中图分类号:J0-4 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2017)03-0280-01
采油管理三区为实现开发效益最大化目标,以“三接四定”为抓手建立了效能评价体系,即引导每名干部接油气、接地气、接人气,强化全体干部职工敢于担当精神,发扬求真务实作风,深入开展好联系群众工作,紧扣采油管理区全年生产经营、安全清洁生产、队伍建设重点,定事、定标、定人、定责。
一、以“三接四定”为抓手建立了效能评价体系
一是紧扣原油生产中心,夯基础、挖潜力,实现了均衡生产。在地质资料管理“四定”管理中,完善了40项开发资料管理规范,重点加强采油区、站存档资料的整理、分类、应用,做好对基层技术人员和资料录取骨干的培训,有一名技术人员在油田“金钥匙”竞赛中获奖,一名资料员参加油田“注水提质提效”比赛获奖。实施产量目标管理“四定”措施,旬度运行产量,实行方案联诊办法,积极培养长寿井、稳升井,优化单井作业方案,油水井免修期同比分别增加51天、204天。
二是出从严管理,提质量、严考核,做到了规范管理。结合管理实际,在“三接四定”管理措施中,完善了外部运费管理、计量监控、作业监督管理及零散、易损、易丢物资防范管理“四定”方案,进一步健全管理制度和体系,做到规范管理。在制定的这两项“四定”方案中,将标准落实作为责任人的主要“事”,将责任考核作为责任人的主要“责”,加大日常的监督考核力度。一注采站在管线穿孔治理中虚报单井注水量,该站主要干部及责任人被处罚,单位月度加倍受考核,督促各单位自觉落实各项质量管理标准,提高过程管理质量。
三是强化注采基础管理,抓住注采管理的核心和重点指标,制定重点指标管理“四定”方案,把躺井控制、平均泵效、用电总量三项指标作为日常管理重点控制指标,量化14项监控项目和分项指标。地面优化工况59井次,平均泵效由41.0%上升到53.2%,开展扶井控躺工作,扶井44井次,躺井控制在指标范围内。夯基固本,开发质量不断改善。持续提升水井“三率”,加大老区井网完善力度,治理测试问题、欠注井、三年未动管柱55井次,日增注3865立方米,井层对应率上升3.38%,层段合格率增加0.4%,實施地面群挖、精细注采调配1589井次,管损下降1.5MPa,日增油588吨。加强电费管理,累计节电199.45万kW.h。
四是强化过程监管,履职责、重实效,提升了HSE管理水平。
聚焦QHSE管理,引领安全保效,按照管业务必须管质量原则,层层落实质量管理体系,坚持“旬度检查”、“点检制”,突出重点环节,实施最细致的管理,最严格的检查考核,考核连带,一岗双责,依托《重大隐患督办台账》,查出各类问题517项,扣分435项,处罚23900元。定期组织三级演练观摩8次,基层应急演练31次,提高员工应急处置效率和自我保护能力。实现了安全清洁文明生产。
五是加强班组管理,重帮带、聚力量,提高了劳动效率。
开展“全员行动助力保效”主题劳动竞赛,与开展的班组基础资料达、安全班组建设、注采管理提升等活动,一并进行评比。建立领导干部结对联系班组长制度,做到岗位调整、重大工作安排部署、涉及稳定管理重大节点、出现思想波动及管理失误、发生QHSE问题“五个必须联系”,不断提高了班组长的综合素质。
二、效果分析
一是产量任务做到了均衡运行。投产新井5口,累产油4039吨,优选实施有效工作量31口,累增油3984吨。油水井免修期同比分别增加51天、204天。截止12月1日,累计生产原油32.4750万吨,完成计划的97.23%,预计增油近千吨。
二是成本控制在计划以内。作业费用能够整体不超,全年节电约199.45万kW.h。
三是生产态势整体良性循环。
一是油井生产参数进一步得到优化。完善油水井日常单井工况分析规范,通过示功图量油对比、示功图分析、温度变化分析、电量分析、躺井预警等工作开展油井单井工况分析,确保油井在最优合理工况区生产;坚持旬度油水井工况分析、月度油水井工作总结、季度油水井工况竞赛,提高油井工况管理水平。全区油井平均泵效达到74.1%,系统效率保持在40%左右,平均单耗稳定在250KW.h;油井平均冲次、单耗指标下降,躺井控制在指标范围内,长寿井达到106口,比年初增加了22口。
二是“四化”建设稳步推进。整合基层专业化班站、机关三室一中心,配备专业化管理操作人员,加强现场油水井的生产监控,抓好数据自动采集、报表自动生成、异常情况自动报警等功能模块,基础管理信息化水平不断提升。数据自动入库率达到83%,数据入库修正率达到15%,生产指挥系统运行报警处置及时率达到98%,系统设备完好率达到87%,基本实现了油水井数据自动采集、传输及油水井报表的自动生成,减轻了一线操作员工的劳动强度,提高资料录取及时率和准确率,提升了现场问题发现处置及时率,处理生产故障158井次。
四实现了安全清洁生产。
坚持“旬度检查”、“点检制”,突出重点环节,实施最细致的管理,1-10月共查出各类HSE问题517项,扣分435项,处罚82项,处罚23900元。坚持旬度通报、旬度讲评、旬度问题整改“回头看”等措施,督促指导基层对存在问题能够“举一反三”,查找不足,整改提升。加大了现场“低老坏”问题治理力度,开展“低老坏”问题专项检查20余次,共检查整改问题228处,将“低老坏”问题治理作为各系统落实HSE监管责任的具体任务,营造了齐抓共管的良好氛围,提高了治理效果。
三、结论
通过运行以“三接四定”为抓手,建立的效能评价体系,极大激发了干部职工的工作热情和责任心。较好地实现了两个转变,一是实现了过去“以产量论英雄”向“最佳产量、最佳效益论英雄”转变,追求经济效益最大化,二是效益增长方式实现由数量规模型向质量效益型转变,夯实了采油管理区经营管理各项工作向良性循环转变。
[关键词]三接四定;过程监控;提质提效
中图分类号:J0-4 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2017)03-0280-01
采油管理三区为实现开发效益最大化目标,以“三接四定”为抓手建立了效能评价体系,即引导每名干部接油气、接地气、接人气,强化全体干部职工敢于担当精神,发扬求真务实作风,深入开展好联系群众工作,紧扣采油管理区全年生产经营、安全清洁生产、队伍建设重点,定事、定标、定人、定责。
一、以“三接四定”为抓手建立了效能评价体系
一是紧扣原油生产中心,夯基础、挖潜力,实现了均衡生产。在地质资料管理“四定”管理中,完善了40项开发资料管理规范,重点加强采油区、站存档资料的整理、分类、应用,做好对基层技术人员和资料录取骨干的培训,有一名技术人员在油田“金钥匙”竞赛中获奖,一名资料员参加油田“注水提质提效”比赛获奖。实施产量目标管理“四定”措施,旬度运行产量,实行方案联诊办法,积极培养长寿井、稳升井,优化单井作业方案,油水井免修期同比分别增加51天、204天。
二是出从严管理,提质量、严考核,做到了规范管理。结合管理实际,在“三接四定”管理措施中,完善了外部运费管理、计量监控、作业监督管理及零散、易损、易丢物资防范管理“四定”方案,进一步健全管理制度和体系,做到规范管理。在制定的这两项“四定”方案中,将标准落实作为责任人的主要“事”,将责任考核作为责任人的主要“责”,加大日常的监督考核力度。一注采站在管线穿孔治理中虚报单井注水量,该站主要干部及责任人被处罚,单位月度加倍受考核,督促各单位自觉落实各项质量管理标准,提高过程管理质量。
三是强化注采基础管理,抓住注采管理的核心和重点指标,制定重点指标管理“四定”方案,把躺井控制、平均泵效、用电总量三项指标作为日常管理重点控制指标,量化14项监控项目和分项指标。地面优化工况59井次,平均泵效由41.0%上升到53.2%,开展扶井控躺工作,扶井44井次,躺井控制在指标范围内。夯基固本,开发质量不断改善。持续提升水井“三率”,加大老区井网完善力度,治理测试问题、欠注井、三年未动管柱55井次,日增注3865立方米,井层对应率上升3.38%,层段合格率增加0.4%,實施地面群挖、精细注采调配1589井次,管损下降1.5MPa,日增油588吨。加强电费管理,累计节电199.45万kW.h。
四是强化过程监管,履职责、重实效,提升了HSE管理水平。
聚焦QHSE管理,引领安全保效,按照管业务必须管质量原则,层层落实质量管理体系,坚持“旬度检查”、“点检制”,突出重点环节,实施最细致的管理,最严格的检查考核,考核连带,一岗双责,依托《重大隐患督办台账》,查出各类问题517项,扣分435项,处罚23900元。定期组织三级演练观摩8次,基层应急演练31次,提高员工应急处置效率和自我保护能力。实现了安全清洁文明生产。
五是加强班组管理,重帮带、聚力量,提高了劳动效率。
开展“全员行动助力保效”主题劳动竞赛,与开展的班组基础资料达、安全班组建设、注采管理提升等活动,一并进行评比。建立领导干部结对联系班组长制度,做到岗位调整、重大工作安排部署、涉及稳定管理重大节点、出现思想波动及管理失误、发生QHSE问题“五个必须联系”,不断提高了班组长的综合素质。
二、效果分析
一是产量任务做到了均衡运行。投产新井5口,累产油4039吨,优选实施有效工作量31口,累增油3984吨。油水井免修期同比分别增加51天、204天。截止12月1日,累计生产原油32.4750万吨,完成计划的97.23%,预计增油近千吨。
二是成本控制在计划以内。作业费用能够整体不超,全年节电约199.45万kW.h。
三是生产态势整体良性循环。
一是油井生产参数进一步得到优化。完善油水井日常单井工况分析规范,通过示功图量油对比、示功图分析、温度变化分析、电量分析、躺井预警等工作开展油井单井工况分析,确保油井在最优合理工况区生产;坚持旬度油水井工况分析、月度油水井工作总结、季度油水井工况竞赛,提高油井工况管理水平。全区油井平均泵效达到74.1%,系统效率保持在40%左右,平均单耗稳定在250KW.h;油井平均冲次、单耗指标下降,躺井控制在指标范围内,长寿井达到106口,比年初增加了22口。
二是“四化”建设稳步推进。整合基层专业化班站、机关三室一中心,配备专业化管理操作人员,加强现场油水井的生产监控,抓好数据自动采集、报表自动生成、异常情况自动报警等功能模块,基础管理信息化水平不断提升。数据自动入库率达到83%,数据入库修正率达到15%,生产指挥系统运行报警处置及时率达到98%,系统设备完好率达到87%,基本实现了油水井数据自动采集、传输及油水井报表的自动生成,减轻了一线操作员工的劳动强度,提高资料录取及时率和准确率,提升了现场问题发现处置及时率,处理生产故障158井次。
四实现了安全清洁生产。
坚持“旬度检查”、“点检制”,突出重点环节,实施最细致的管理,1-10月共查出各类HSE问题517项,扣分435项,处罚82项,处罚23900元。坚持旬度通报、旬度讲评、旬度问题整改“回头看”等措施,督促指导基层对存在问题能够“举一反三”,查找不足,整改提升。加大了现场“低老坏”问题治理力度,开展“低老坏”问题专项检查20余次,共检查整改问题228处,将“低老坏”问题治理作为各系统落实HSE监管责任的具体任务,营造了齐抓共管的良好氛围,提高了治理效果。
三、结论
通过运行以“三接四定”为抓手,建立的效能评价体系,极大激发了干部职工的工作热情和责任心。较好地实现了两个转变,一是实现了过去“以产量论英雄”向“最佳产量、最佳效益论英雄”转变,追求经济效益最大化,二是效益增长方式实现由数量规模型向质量效益型转变,夯实了采油管理区经营管理各项工作向良性循环转变。