浅议定向井轨迹控制技术可行性分析

来源 :中国化工贸易 | 被引量 : 0次 | 上传用户:ykl122
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  摘 要:本文作者有着常年的施工实践的基础,通过理论联系实践的方法对定向井轨道设计及其轨迹控制技术进行了可行性分析,旨在为相关钻井施工人员在定向井施工过程中提供正确操作方法,对整个定向井的施工具有指导意义。
  关键词:定向井 轨道设计 轨迹控制 非线性规划
  对于石油天然气的开采来说,钻井是其开采的重要手段。然而在庞大的钻井技术体系中,定向钻井技术在钻井技术体系中占有十分重要的地位。由于定向钻井技术可以在复杂的地形的环境条件下进行,因而这一特性决定了定向钻井技术在实际的操作中在保持井眼的稳定,井眼的轨迹控制等方面要做到十分的精确。可以说定向钻井技术的成败在于如何在施工中井眼轨道的设计以及井眼轨迹的控制。
  一、定向井井眼轨迹控制的技术难题
  上文提到了,在定向井技术中井眼轨迹控制技术是定向井技术施工过程中最为关键的一环。它是一项使实钻井眼沿着预先设计的轴线钻达目标靶区的综合性技术。总的来说井眼轨迹控制技术主要由优化钻具结构;优选钻井参数;井眼轨迹的检测及预测等几部分组成。该技术的机理组要是通过利用地层对井眼轨迹的影响来进行施工。
  一些钻井地区由于复杂的地形条件,所以存在横向和纵向裂缝,裂缝发展,裂缝通道等等现象,这种情况具有不一致性,由于地质条件的限制,一些存油的地层孔隙压力较低,因此,施工受力面积的变化会导致地层承载力变低,这使得由于施工而发生井漏现象。
  此外,由于一些生产区域有大量的泥岩,泥岩吸水后会有膨胀发生,这种情况很容易让定向井发生垮塌,导致井壁有不稳定的因素存在。部分采油地区也存在黄土层和板层接面,使得定向井容易发生倾斜现象,由施工单位常用吊打防斜,这使得项目的总持续时间延迟,延迟钻井的速度。容易漂移也是一个问题在定向井施工的过程中存在的问题。一些采油区增斜率低和方位漂移大,很难掌握规律,定位成功率很低。施工效率低。偏转和扭转方位主要依靠个人技术,区块分散且差异较大,偏转施工效率很低。
  二、定向井轨迹控制技术的应用分析
  1.对定向井井身剖面设计的优化
  A≤200m的情况下的小位移:
  压低造斜点,提高造斜率和初始井斜角,减少增斜段和稳斜段长度,延长直井段长度,提高钻井速度,在造斜段完成以后,继续采用复合钻进技术,直至完钻。
  400m≥A≥200m的情况下的中位移
  在这种情况下,应将造斜点上移至900~1200m处,按照位移大小适当调整造斜点,常规定向井在造斜段和增斜段一般使用用Φ215.9mm钻头复合钻进,将复合钻进井段控制在400~500m,控制最大井斜25度左右,采用多稳定器完成下部稳斜段
  A≥400m的情况下的大位移
  当A≥400m时应将造斜点上调至距离地层厚度为600m处。二开用Φ215.9mm钻头复合钻进,至造斜点按设计方位造出2-3度左右井斜,采用相对高的钻压。这种做法的主要目的在于在上部地层延长正向位移,通过上部井段将位移缩短100m以内,然后通过二次滑动完成井斜、方位调整。在这一过程中要充分考虑洛河地层强降方位的地层特性,一般超前角取10~20度,其实质在于:通过二开后的小幅度调整,利用800~1300m的小斜井段增加正向位移,将位移较大的井变成位移较小的井进行施工。降低施工难度,提高钻井速度。这一方案稳斜段设计井斜角18~20度。后续井段采用双稳定器或多稳定器。
  2.PDC钻头在直井段防斜打直以及快速钻进方面的巨大作用
  PDC钻头英文:Polycrystalline Diamond Compact bit聚晶金刚石复合片钻头的简称。是地质钻探行业常用的一种钻井工具。在油气开采行业中主要是应用在油气田的钻采用钻头。目前来说,油田用复合片钻头是所有复合片钻头里面造价最高,要求最高的。可以说是复合片钻头里面的贵族了。
  在笔者多年的实践过程中,通过使用PDC钻头总结其有以下几个优点:
  首先,使用钻头钻速明显提高。在钻井施工工作中速度是其他两倍多。
  其次,利用转盘,较小钻压(60 - 100 KN)可以取得高于牙轮钻头大钻压下(160 - 220 KN)机械钻速,有利于连续的垂直部分倾向于不弯打直。
  再次,使用牙轮钻头的泵压力下(5 - 6 Mpa),速度(第二档)
  可以获得更高的钻速、泵设备负载很小。
  3.对钻井的各项技术措施进行完善,防止因不当开采导致的两井相撞事故的发生。
  3.1优化工程设计,根据障碍的调查数据,预设防碰绕障井的测斜数据 ,通过一系列的定向井软件项目设计合理确定合理倾斜点位置,并提出了一个安全区域钻井工程设计同时提供给井队。
  3.2以防止接触准确绘制,保证施工的安全。在建设的过程中,如果有一个倾向于发生冲突时,应及时调整螺杆,调整井眼轨迹,根据一般情况来看,两个距离应不小于4米,井眼的距离和距离成正比的过程两个井,然而,由于个人读数误差等等因素,不仅只关注图的距离。应该是全面的情况下,坚决杜绝不及时调整井眼轨迹,等待水泥样品的捞取,井下有异常声音,打开旧井进行观察井等等。
  3.3在施工过程中,及时对定向井进行巡逻是必不可少的,根据需要及时建立一系列的诸如防碰岗位责任制的制度措施和单井施工防碰技术措施,从根本上树立施工人员的防碰意识。
  3.4坚持表层测斜,确保一开钻进开眼要直,严格控制表层井斜,表层钻进要求汇报测斜数据并及时上井巡查,对表层不按规定测斜或固完表层补测的井队,给技术人员予以重罚。
  3.5加强仪器效验,角单元每使用3口井技术公司校验一次,效验合格的发放使用,不合格的及时送修,确保了仪器精度。
  3.6丛式井组防碰直井段最近安全距离为4米,斜井段为8米,在防碰绕障施工过程中,干部大班和技术人员坚守岗位,有专人定时捞取砂样分析,出现蹩跳等异常情况立即停钻停泵,分析原因,确认不是相碰造成蹩跳的在恢复钻井。
  3.7由于使用旧螺杆测斜数据误差较大,要求在绕障施工中必须使用新螺杆进行施工作业;
  4.稳斜段钻井在作业中应注意的问题
  从实钻效果看,目前还没有一种较为理想的由单扶正器组成的稳斜钻具,现场往往是在增斜段将井斜控制在设计轴线上限,然后再通过微降斜钻井代替稳斜段的钻井。由于“三段制”剖面的稳斜段大都在延安层,其岩性较稳定,增、降斜均可,而方位右漂移量不大,这为后续井眼轨迹控制提供地质基础。笔者认为,为了打出符合设计剖面的井眼轨迹,应在实验的基础上推荐使用双扶正器的稳斜钻具,双扶正器的稳斜钻具稳斜、稳方位能力均比单扶正器的稳斜钻具较强。
  三、总结
  本文通过介绍定向井轨迹控制中所涉及的技术方面的难题,笔者在长期的实践过程中总结了大量的相关经验,并且结合西方先进的科学理念以及先进的技对
  定向井轨道设计及其轨迹控制技术进行了可行性分析,旨在为相关钻井施工人员在定向井施工过程中提供正确操作方法,对整个定向井的施工具有指导意义。
  参考文献
  [l]刘乃震定向井井眼轨道的最优化设计方法田石油钻探技术,2010,29(4):24一26
  [2]王清江,毛建华,曾明昌,等定向井井眼轨迹预测与控制技术田钻采工艺,2010,32(4):150一152
其他文献
摘 要:锦州油田断层复杂,储层平面和层间物性差异大,孔隙度高,渗透率变异系数大,储层非均质严重,地下剩余油分布复杂,为此研究应用了氮气泡沫驱油技术。选取该油田的锦2-8-118井区开展试验,,对氮气泡沫驱注采参数进行优化设计,并进行生产指标预测。研究结果表明,采用连续注入泡沫液1年后转为段塞式注入,四年后转为后续水驱,平均单井注液速度为120m3/d,最佳气液比为1:1,最佳泡沫剂质量浓度为0.3
摘 要:架岭11块经过17年的开发,停产井达总井数的80%,如何恢复这部分停产井,提高油井利用率,成为我们的工作方向。我们认识到在没有剩余油层和停产井逐渐增多的形势下,要想保持区块的稳产,难度也越来越大,我们对该块的停产井进行全面复查,结合油井构造部位、油层发育情况、电测、录井等资料进行分析,制定出了停产井2个挖潜方面,保证区块稳产上产。  关键词:地层能量 稳产  一、概述  1.区域地质概况 
摘 要:锦99块杜家台油层目前处于特高含水的开发后期,区块层间矛盾突出,开发形势逐年变差,递减率加大。为改善断块开发效果,根据油藏地质特征,结合开发现状,我们研究剩余油分布和水井吸水状况。找出断块开发存在问题,针对问题采取由水井单井调剖改为整体调驱的方法。通过实施整体调驱,改善吸水剖面,弥补了油层动用不均的状况,有效地解决了层间矛盾,达到了控水稳油的目的。  关键词:层间矛盾 整体调驱  一、油藏
摘 要:辽河油田X区块于1979年投入开发,目前已进入到开发中后期,无效注汽井逐年增多、注汽效果逐年变差,各类矛盾日益突出,结合现场实际,合理运用间歇注汽方法,提高单井生产效果、降低生产运行成本。间歇注汽是把供液差的油井停产一段时间,使地层深处的原油向井筒附近聚集,油水重新分布,停产期间定期测试静液面,待液面恢复稳定时再注汽生产。这种注汽方式在一定程度上缓解了油井供液矛盾,提高油井利用率。  关键
摘 要:针对杜229块蒸汽吞吐开发后期的采油速度低、吞吐效果差、产量递减快等开发矛盾,试验区转入蒸汽驱开采。转驱后试验区重新上产,生产效果得到明显改善,地层压力下降、温场大幅提升、油层动用情况好转、含水逐渐下降,油量回复达到平稳。结合实际生产情况动态调整注汽量、液量,不同问题分类治理。生产中精细化油井管理,追根溯源分析产量递减原因,及时采取针对性措施,提高排液能力,达到提高最终采收率、增加可采储量
摘 要:锦204断块油水关系复杂,层间矛盾突出,此断块兴隆台油层是欢西油田稠油油藏水淹严重区块之一。2013年8月欢17块兴隆台油层锦8-25-372油井实施稠化油堵水,累计增油1009吨,收到了良好的经济效益。  关键词:堵水机理 实施条件 效益分析  前言  今年以来,我厂广泛开展群众性节约挖潜和提合理化建议活动,员工积极响应号召,发挥科技是第一生产力的作用,为原油的上产献计献策。  其中锦2
外福来的新朋友 母鸡
期刊
摘 要:受油层发育薄,原油密度大、粘度高的影响,锦632井区直井开发效果较差,该区块大部分储量无法得到有效动用。为改善区块开发效果、提高区块储量动用程度,从2006年以来,先后利用VSP技术和三维地震技术对区块构造和储层发育特征进行再认识,并成功部署水平井4口;利用水平井技术实施整体开发,并与直井相结合,建立多井型组合吞吐,提高储量动用程度。  关键词:薄差 特稠油 水平井  一、油藏概况  锦6
摘 要:千12块已处于高周期高含水的吞吐开发后期,剩余油分布和水淹规律复杂,近几年针对油藏特点,加强了区块综合治理工作,在油层发育较厚井区进行剩余油研究优选报废井实施侧钻,在油层发育较薄井区对未水淹薄油层进行水平井开采,同时采用对停注水井实施调层复产,利用动态监测技术有效实施堵补措施,加大长停井复产力度,优化注汽参数等多种技术方法开展挖潜区块剩余油及提高采收率的工作,取得了显著效果,实现了区块连续