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摘 要:随着经济全球化的迅速发展,带动了相关制造产业的突飞猛进,科学技术水平逐步提升,产品质量日渐升级。但值得注意的是,随着各类制造行业的竞相出现,致使市场竞争日益加剧,时刻伴随着落后与淘汰,为了走出这样的困境,相关制造产业逐步更新技术,逐渐从传统的生产模式过渡到精益生产模式。在提高产品生产率的同时,降低产品成本,进而提升企业的经济效益。本文意在,以空调企业生产过程中的生产线作为研究对象,分析对其进行改善的措施与手段,以其提升生产线平衡率。
关键词:竞争;生产线平衡率;精益生产
时下,社会主义市场经济的日益发展,广大人民群众的生活水平逐年提高。在这样的时代大背景下,生产制造企业如何在降低成本、提高生产效率、提升产品质量的同时,逐步完善用户的产品体验,从而提升企业在激烈市场竞争中的地位,是当下相关制造企业必须思考的问题。传统的粗放生产模式已经无法满足当前社会需求,为了打破这样的困境,逐步完善生产线的平衡率,从而达到精益生产,是时下社会主义市场经济对生产制造业提出的时代要求。
1 空调企业生产线产线平衡现状与意义
生产线平衡是工业工程作业研究中的重要概念,属于流程分析范畴。它是将生产的全部工序平均化,调整作业负荷,制定各工序合理的作业时间,以使各作业时间尽可能相近的技术手段与方法,目的是消除等待时间,提高机器和人的工作效率。生产线平衡的改善步骤为:首先改善瓶颈工序动作,将瓶颈工序的作业内容分担给其他工序;增加各工序作业人员,提高平衡率;合并相关工序,重新进行排列;分解作业时间较短的工序,把该工序安排到其他工序中去。
通过平衡生产线可以达到以下几个目的:(1)提高作业员及设备工装的工作效率;(2)减少单件产品的工时消耗,降低成本(等同于提高人均产量);(3)减少工序的在制品,真正实现“一个流”;(4)在平衡的生产线基础上实现单元生产,提高生产应变能力,对应市场变化,实现柔性生产系统;(5)通过平衡生产线可以综合应用到程序分析、动作分析、规划(Layout)分 析、搬运分析、时间分析等全部IE手法,提高全员综合素质。
2 生产线平衡率的工序流程
当前,生产制造行业大多采用流水作业的方式进行产品生产与加工,在制造领域得到广泛应用。但值得注意的是,在流水线生产模式中,其生产线平衡率的高低直接关乎到产品的生产效率。通过提升流水线的生产线平衡率方式,减少产品制造成本,缩短产品的生产周期,提升产品生产效率,使得产品在激烈的市场竞争中占据主导地位。空调室外机预装段的装配程序依次办:电机支架预装、写工艺卡、底板上线、压缩机上线、固定压缩机、固定阀板、安装冷凝器、装配管、焊接、上接头、抽真空。根据实际测量各工序的操作时间,形成预装段工序平衡图。
3 空调企业生产线产线平衡改善方法
生产线的平衡是衡量生产线工艺水平的重要指标,但是对于大多数生产企业而言,生产线平衡仍存在很大问题,生产效率也受到严重影响。本课程分享了精益生产之线平衡模式的设计流程与步骤,结合精益生产的改进措施,确保人机料法环的优化配置,实现产能的最大化,提高企业的竞争能力。在具体工作中,生产线平衡的优化首先要对瓶颈工序进行改善,需要应用作业研究的人员程序流程图(人员在生产过程中一系列的活动)及动作分析方法解剖室外机生产线两个瓶颈工序,通过改善人员程序、物料布局及动作优化达到消除瓶颈工序的目的。
3.1 安装冷凝器
冷凝器工序的人员程序依次为:转身、调节螺丝刀位置、走到存储区、搬起冷凝器、检查冷凝器、走回生产线、放好冷凝器、走回螺丝刀处、拿起螺丝刀、拿起螺丝钉、走回冷凝器处、固定背部螺丝钉、固定左侧螺丝钉、拔出橡胶头、插进高压阀。此外,从表I中可以看出,在加工冷凝器时,有效动作时间仅为IO.5秒,存在较多的动作时间浪费,比较严重的是走动时间浪费。动作时间浪费的主要原因有两个:一是工人操作动作不规范,工人在加工完第一台冷凝器后,把螺丝刀随手挂在已加工完冷凝器的右侧,而在搬冷凝器上线之后,又要跨过第一台已经完成的冷凝器取螺丝刀进行加工,增加了走动距离,影响效率;二是物料摆放不合理。这是影响冷凝器工序节拍时间的另外一个主要原因,由于生产线旁边物料摆放较多,导致员工走动的距离较远,造成走动时间浪费。
3.2 装配管
根据现场调研,一般装配管工序两个为一组,共用时51秒,其中加工时间为51秒,单台的加工时间为25.5秒,再加上取料等走动工作时间,形成了瓶颈工序。对于此瓶颈工序的解決方法是把其中某些具体工序分解,移交给其他相邻工作岗位完成,比如把取配管、拔橡胶塞工作安排给配管的前道工序,可以看出,装配管的前道工序--固定隔板工序时间只有14秒,调整以后,该工序时间为14+3+4=21秒,装配管工序为23s。
3.3 优化后的工序平衡率
根据生产线平衡率计算公式,消除瓶颈后的预装段的生产线平衡率为:生产线平衡率=236/(12X23)X100%=85.6%。通过生产线平衡优化的前两个步骤,生产线平衡率即生产线效率提高了20%。若对各工序进行分解,重新合理化组合,生产线平衡率还会有较大提高,达到减员增产的效果。
4 结束语
时下,生产制造业的技术革新与水平提升在提升产业整体生产水平的同时,导致了生产制造业的市场竞争日益加剧,为在这样的残酷竞争中占有一席之地,需通过逐步完善企业自身的生产线,在日常的生产过程中分析自身存在的不足与缺陷,对不合理的问题采取措施加以完善,逐步提升企业的生产产能。因此,如何平衡企业生产线是时下各大生产企业需要面对的首要问题。本文运用工业工程的知识,对空调生产线车间进行分析,通过作业测定以及“5W1H”找出瓶颈,用现场改善结合“ERCS”原则消除瓶颈,通过持续改善,最终提高了生产线的平衡率,提高了整体的产能,达到了提高质量和生产率的目标。
参考文献
[1]甘卫华,王茹红,车鹏飞,等.N企业新生产线产线平衡率分析[J].南昌航空大学学报(社会科学版),2015,17(4):62-71.
[2]涂在友,张恒硕.生产线平衡的应用研究——以某企业为例[J].现代商贸工业,2015,36(17):103-105.
[3]吴俊.基于工位动作时间分析的电枢装配生产线平衡的应用研究[D].上海交通大学,2014.
关键词:竞争;生产线平衡率;精益生产
时下,社会主义市场经济的日益发展,广大人民群众的生活水平逐年提高。在这样的时代大背景下,生产制造企业如何在降低成本、提高生产效率、提升产品质量的同时,逐步完善用户的产品体验,从而提升企业在激烈市场竞争中的地位,是当下相关制造企业必须思考的问题。传统的粗放生产模式已经无法满足当前社会需求,为了打破这样的困境,逐步完善生产线的平衡率,从而达到精益生产,是时下社会主义市场经济对生产制造业提出的时代要求。
1 空调企业生产线产线平衡现状与意义
生产线平衡是工业工程作业研究中的重要概念,属于流程分析范畴。它是将生产的全部工序平均化,调整作业负荷,制定各工序合理的作业时间,以使各作业时间尽可能相近的技术手段与方法,目的是消除等待时间,提高机器和人的工作效率。生产线平衡的改善步骤为:首先改善瓶颈工序动作,将瓶颈工序的作业内容分担给其他工序;增加各工序作业人员,提高平衡率;合并相关工序,重新进行排列;分解作业时间较短的工序,把该工序安排到其他工序中去。
通过平衡生产线可以达到以下几个目的:(1)提高作业员及设备工装的工作效率;(2)减少单件产品的工时消耗,降低成本(等同于提高人均产量);(3)减少工序的在制品,真正实现“一个流”;(4)在平衡的生产线基础上实现单元生产,提高生产应变能力,对应市场变化,实现柔性生产系统;(5)通过平衡生产线可以综合应用到程序分析、动作分析、规划(Layout)分 析、搬运分析、时间分析等全部IE手法,提高全员综合素质。
2 生产线平衡率的工序流程
当前,生产制造行业大多采用流水作业的方式进行产品生产与加工,在制造领域得到广泛应用。但值得注意的是,在流水线生产模式中,其生产线平衡率的高低直接关乎到产品的生产效率。通过提升流水线的生产线平衡率方式,减少产品制造成本,缩短产品的生产周期,提升产品生产效率,使得产品在激烈的市场竞争中占据主导地位。空调室外机预装段的装配程序依次办:电机支架预装、写工艺卡、底板上线、压缩机上线、固定压缩机、固定阀板、安装冷凝器、装配管、焊接、上接头、抽真空。根据实际测量各工序的操作时间,形成预装段工序平衡图。
3 空调企业生产线产线平衡改善方法
生产线的平衡是衡量生产线工艺水平的重要指标,但是对于大多数生产企业而言,生产线平衡仍存在很大问题,生产效率也受到严重影响。本课程分享了精益生产之线平衡模式的设计流程与步骤,结合精益生产的改进措施,确保人机料法环的优化配置,实现产能的最大化,提高企业的竞争能力。在具体工作中,生产线平衡的优化首先要对瓶颈工序进行改善,需要应用作业研究的人员程序流程图(人员在生产过程中一系列的活动)及动作分析方法解剖室外机生产线两个瓶颈工序,通过改善人员程序、物料布局及动作优化达到消除瓶颈工序的目的。
3.1 安装冷凝器
冷凝器工序的人员程序依次为:转身、调节螺丝刀位置、走到存储区、搬起冷凝器、检查冷凝器、走回生产线、放好冷凝器、走回螺丝刀处、拿起螺丝刀、拿起螺丝钉、走回冷凝器处、固定背部螺丝钉、固定左侧螺丝钉、拔出橡胶头、插进高压阀。此外,从表I中可以看出,在加工冷凝器时,有效动作时间仅为IO.5秒,存在较多的动作时间浪费,比较严重的是走动时间浪费。动作时间浪费的主要原因有两个:一是工人操作动作不规范,工人在加工完第一台冷凝器后,把螺丝刀随手挂在已加工完冷凝器的右侧,而在搬冷凝器上线之后,又要跨过第一台已经完成的冷凝器取螺丝刀进行加工,增加了走动距离,影响效率;二是物料摆放不合理。这是影响冷凝器工序节拍时间的另外一个主要原因,由于生产线旁边物料摆放较多,导致员工走动的距离较远,造成走动时间浪费。
3.2 装配管
根据现场调研,一般装配管工序两个为一组,共用时51秒,其中加工时间为51秒,单台的加工时间为25.5秒,再加上取料等走动工作时间,形成了瓶颈工序。对于此瓶颈工序的解決方法是把其中某些具体工序分解,移交给其他相邻工作岗位完成,比如把取配管、拔橡胶塞工作安排给配管的前道工序,可以看出,装配管的前道工序--固定隔板工序时间只有14秒,调整以后,该工序时间为14+3+4=21秒,装配管工序为23s。
3.3 优化后的工序平衡率
根据生产线平衡率计算公式,消除瓶颈后的预装段的生产线平衡率为:生产线平衡率=236/(12X23)X100%=85.6%。通过生产线平衡优化的前两个步骤,生产线平衡率即生产线效率提高了20%。若对各工序进行分解,重新合理化组合,生产线平衡率还会有较大提高,达到减员增产的效果。
4 结束语
时下,生产制造业的技术革新与水平提升在提升产业整体生产水平的同时,导致了生产制造业的市场竞争日益加剧,为在这样的残酷竞争中占有一席之地,需通过逐步完善企业自身的生产线,在日常的生产过程中分析自身存在的不足与缺陷,对不合理的问题采取措施加以完善,逐步提升企业的生产产能。因此,如何平衡企业生产线是时下各大生产企业需要面对的首要问题。本文运用工业工程的知识,对空调生产线车间进行分析,通过作业测定以及“5W1H”找出瓶颈,用现场改善结合“ERCS”原则消除瓶颈,通过持续改善,最终提高了生产线的平衡率,提高了整体的产能,达到了提高质量和生产率的目标。
参考文献
[1]甘卫华,王茹红,车鹏飞,等.N企业新生产线产线平衡率分析[J].南昌航空大学学报(社会科学版),2015,17(4):62-71.
[2]涂在友,张恒硕.生产线平衡的应用研究——以某企业为例[J].现代商贸工业,2015,36(17):103-105.
[3]吴俊.基于工位动作时间分析的电枢装配生产线平衡的应用研究[D].上海交通大学,2014.