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摘要:本文主要是针对某变电站一条110kV出线线路短路故障处理过程进行全面分析,为GIS的故障快速消缺提供依据。
关键词:GIS 故障分析
1 故障简述
2012年7月19日10时30分36秒,××站110kV线路马邢线183发生BC两相短路后发展成三相短路故障。183保护零序I段、距离I段动作,183开关跳闸,之后重合闸动作,重合于三相短路故障后距离加速、距离I段动作,开关跳开。通过分析故障录波及绝缘试验和对GIS各SF6气室内气体成分检测,判断故障部位为183GIS出线的三相共箱的筒内。2012年7月26日对其更换后送电。(缺陷部位如图)
2 设备基本情况
××变电站110kV设备为GIS设备于2011年12月投运。西安西开电器股份有限公司2009年10月生产。设备型号:ZF7A-126GIS气体绝缘金属封闭开关设备。183-5仓气体压力:额定0.4MPa。
天气情况:
2012年7月19日,石家庄地区晴,24度-33度,风力2级。现场无其它工作。
3 保护动作报告
××站侧保护及故障测距:
ZH-3故障录波器分析报告:
4 现场检查情况
现场检查183、183-5压力合格,183-5XD、183-5KD
地刀位置都在分位。
4.1 对SF6气体成份进行检测。首先对183-5刀闸气室放气,连接管路进行测量,未能检测。决定先对183开关进行成份检测,检测结果为SO2+SOF2:17.6μl/l,H2S为0,CO为0。再检测其它气室(183-5、183-2、183-1),其结果与183基本相同,怀疑其试验仪器有问题(厦门加华)。
4.2 拆除线路侧套管引线,从线路侧套管处进行绝缘试验。
A相对BC相及地位30M
B相对地为0
C相对地为0
BC相之间为0
4.3 拆除183-5刀闸两侧地刀的接地排,(183-5刀闸在断位)地刀位置不变对其进行绝缘试验。从引出端子处。
183-5XD绝缘为100000M
183-5KD绝缘为100000M
4.4 合上183-5XD接地刀闸,从183-5XD接地引出端子处进行绝缘试验。
A相对BC相及地位30M
B相对地为0
C相对地为0
BC相之间为0
判断183-5刀闸线路侧存在放电现象。
4.5 解体检查
2012年7月20日,进行必要的气体回收、通风后,现场打开出线筒端盖检查发现,出线筒内有大量白色的分解物,位于出线筒最尾五联通筒内绝缘盆表面有电弧烧灼痕迹,C相导体已脱落。
7月23日新设备到货后,对出线套管、183-5仓进行了解体,三相出线套管B相套管内SF6分解物较多,出线筒五联通筒内绝缘盆内表面已烧损,C相导体已从导体座中脱落,导体端部已烧穿直径约三公分孔洞,三相导体座外表面、出线筒内表面都不同程度放电痕迹,C相导体座外表面下侧烧损严重,导体孔洞应是对此处放电。
解体前测量SF6成份:■
183-5刀闸触头仓内被白色的分解物污染
被烧损的绝缘盆子
被烧损的绝缘盆子及导体触头座
C相导体触头与触头座
4.6 故障停运原因定性
事故原因初步分析为马邢线183GIS现场组装时,三相共箱出线筒内C相导体没有能够插入绝缘盆子上的导体座中,而是卡在了外面,导体外表面与导体座外表面接触,由于相间及对地绝缘距离有很大的预度,因此,在安装完毕后的例行的耐压试验、电阻试验时,各项试验结果都合格。经过一段较长时间的发热放电后,问题部位出现绝缘降低,最终导致放电短路,断路器跳闸。
导体实际装配情况
4.7 整改意见及措施
7月23日新设备到货后,进行了吊装更换工作。对出线筒、三相导体、绝缘盆进行更换,出线套管、-5刀闸仓进行清理、冲洗、擦拭,-5刀闸进行调试。
7月26日,进行了耐压试验、微量水分检测、气室包扎检漏等试验,全部合格,送电成功。
故障发生后,对该站同期投运相同结构的其它3个间隔进行了超声波局放、超高频局放及SF6气体分解物检测等试验,未发现异常。
5 一点启示
本次故障的发生根本原因还是产品质量问题,厂家装配的工具精度不够,装配人员的责任心不强造成了故障的发生,同时,例行试验又未出现问题,造成了当时成功投运的假象,但缺陷的存在使故障必定在运行中的某个时间出现,而且会造成重大损失,因此加强驻厂设备监造,势在必行。全过程跟踪把握产品生产重点时段,将对设备的长期健康稳定运行起到极为关键的作用。
参考文献:
[1]刘士源,王璟,高冰.一起10kV出线短路引发主变跳闸事故的分析处理[J].科技信息,2012(35).
[2]申劲松,王红斌,郭贤珊.一例发电机定子出线短路事故的处理[J].华中电力,2005(03).
[3]李小伟.变压器低压侧出线短路对电网的影响[J].电工技术,2009(04).
关键词:GIS 故障分析
1 故障简述
2012年7月19日10时30分36秒,××站110kV线路马邢线183发生BC两相短路后发展成三相短路故障。183保护零序I段、距离I段动作,183开关跳闸,之后重合闸动作,重合于三相短路故障后距离加速、距离I段动作,开关跳开。通过分析故障录波及绝缘试验和对GIS各SF6气室内气体成分检测,判断故障部位为183GIS出线的三相共箱的筒内。2012年7月26日对其更换后送电。(缺陷部位如图)
2 设备基本情况
××变电站110kV设备为GIS设备于2011年12月投运。西安西开电器股份有限公司2009年10月生产。设备型号:ZF7A-126GIS气体绝缘金属封闭开关设备。183-5仓气体压力:额定0.4MPa。
天气情况:
2012年7月19日,石家庄地区晴,24度-33度,风力2级。现场无其它工作。
3 保护动作报告
××站侧保护及故障测距:
ZH-3故障录波器分析报告:
4 现场检查情况
现场检查183、183-5压力合格,183-5XD、183-5KD
地刀位置都在分位。
4.1 对SF6气体成份进行检测。首先对183-5刀闸气室放气,连接管路进行测量,未能检测。决定先对183开关进行成份检测,检测结果为SO2+SOF2:17.6μl/l,H2S为0,CO为0。再检测其它气室(183-5、183-2、183-1),其结果与183基本相同,怀疑其试验仪器有问题(厦门加华)。
4.2 拆除线路侧套管引线,从线路侧套管处进行绝缘试验。
A相对BC相及地位30M
B相对地为0
C相对地为0
BC相之间为0
4.3 拆除183-5刀闸两侧地刀的接地排,(183-5刀闸在断位)地刀位置不变对其进行绝缘试验。从引出端子处。
183-5XD绝缘为100000M
183-5KD绝缘为100000M
4.4 合上183-5XD接地刀闸,从183-5XD接地引出端子处进行绝缘试验。
A相对BC相及地位30M
B相对地为0
C相对地为0
BC相之间为0
判断183-5刀闸线路侧存在放电现象。
4.5 解体检查
2012年7月20日,进行必要的气体回收、通风后,现场打开出线筒端盖检查发现,出线筒内有大量白色的分解物,位于出线筒最尾五联通筒内绝缘盆表面有电弧烧灼痕迹,C相导体已脱落。
7月23日新设备到货后,对出线套管、183-5仓进行了解体,三相出线套管B相套管内SF6分解物较多,出线筒五联通筒内绝缘盆内表面已烧损,C相导体已从导体座中脱落,导体端部已烧穿直径约三公分孔洞,三相导体座外表面、出线筒内表面都不同程度放电痕迹,C相导体座外表面下侧烧损严重,导体孔洞应是对此处放电。
解体前测量SF6成份:■
183-5刀闸触头仓内被白色的分解物污染
被烧损的绝缘盆子
被烧损的绝缘盆子及导体触头座
C相导体触头与触头座
4.6 故障停运原因定性
事故原因初步分析为马邢线183GIS现场组装时,三相共箱出线筒内C相导体没有能够插入绝缘盆子上的导体座中,而是卡在了外面,导体外表面与导体座外表面接触,由于相间及对地绝缘距离有很大的预度,因此,在安装完毕后的例行的耐压试验、电阻试验时,各项试验结果都合格。经过一段较长时间的发热放电后,问题部位出现绝缘降低,最终导致放电短路,断路器跳闸。
导体实际装配情况
4.7 整改意见及措施
7月23日新设备到货后,进行了吊装更换工作。对出线筒、三相导体、绝缘盆进行更换,出线套管、-5刀闸仓进行清理、冲洗、擦拭,-5刀闸进行调试。
7月26日,进行了耐压试验、微量水分检测、气室包扎检漏等试验,全部合格,送电成功。
故障发生后,对该站同期投运相同结构的其它3个间隔进行了超声波局放、超高频局放及SF6气体分解物检测等试验,未发现异常。
5 一点启示
本次故障的发生根本原因还是产品质量问题,厂家装配的工具精度不够,装配人员的责任心不强造成了故障的发生,同时,例行试验又未出现问题,造成了当时成功投运的假象,但缺陷的存在使故障必定在运行中的某个时间出现,而且会造成重大损失,因此加强驻厂设备监造,势在必行。全过程跟踪把握产品生产重点时段,将对设备的长期健康稳定运行起到极为关键的作用。
参考文献:
[1]刘士源,王璟,高冰.一起10kV出线短路引发主变跳闸事故的分析处理[J].科技信息,2012(35).
[2]申劲松,王红斌,郭贤珊.一例发电机定子出线短路事故的处理[J].华中电力,2005(03).
[3]李小伟.变压器低压侧出线短路对电网的影响[J].电工技术,2009(04).